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        46萬t/a乙烯裝置裂解爐先進(jìn)控制技術(shù)應(yīng)用及分析

        2016-12-03 02:10:37方建林李曉軍郭德科
        化工設(shè)計(jì)通訊 2016年8期

        方建林,李曉軍,楊 軍,郭德科

        (中國石油蘭州石化公司乙烯廠,甘肅蘭州 730060)

        46萬t/a乙烯裝置裂解爐先進(jìn)控制技術(shù)應(yīng)用及分析

        方建林,李曉軍,楊 軍,郭德科

        (中國石油蘭州石化公司乙烯廠,甘肅蘭州 730060)

        裂解爐COT溫度均衡控制是提高“雙烯”收率、降低能耗的一條重要途徑。介紹了蘭州石公司46萬t/a乙烯裝置裂解爐的工藝特點(diǎn),先進(jìn)控制系統(tǒng)在裂解爐上的應(yīng)用,并對(duì)應(yīng)用效果進(jìn)行了分析和評(píng)價(jià)。同時(shí)就先進(jìn)控制系統(tǒng)實(shí)際運(yùn)行過程中存在的問題進(jìn)行了剖析,并提出了相應(yīng)的解決措施。

        乙烯裝置;裂解爐;先進(jìn)控制系統(tǒng);應(yīng)用

        中國石油蘭州石化公司的46萬t/a乙烯裝置,由美國KBR公司提供工藝包和裂解爐、脫甲烷系統(tǒng)及深冷分離、乙烯分離及制冷單元的基礎(chǔ)設(shè)計(jì)。中國寰球工程公司負(fù)責(zé)預(yù)熱單元、急冷單元、壓縮堿洗單元、冷熱分離單元、公用工程單元的基礎(chǔ)設(shè)計(jì)以及全部的詳細(xì)設(shè)計(jì)。裝置于2005年3月開工建設(shè),2006年11月18日投料開車。

        裝置主要由原料預(yù)處理、裂解(SC-1型管式裂解爐)、急冷(KBR公司專利技術(shù))、壓縮、分離(四段壓縮,雙塔前脫丙烷、前加氫、先進(jìn)的脫乙烷塔、低壓乙烯塔及乙烯壓縮機(jī)構(gòu)成開式熱泵等工藝技術(shù))和公用工程組成。

        裝置裂解爐采用DeltaV DCS控制系統(tǒng),主要的控制回路、檢測參數(shù)和聯(lián)鎖與報(bào)警功能皆由此系統(tǒng)完成。為了滿足裝置連續(xù)運(yùn)行的要求,筆者設(shè)計(jì)了相應(yīng)的溫度、壓力、液位及流量等參數(shù)的單回路控制系統(tǒng)。由于裂解爐原來所設(shè)計(jì)的COT溫度串級(jí)回路無法投到“自動(dòng)控制”模式,導(dǎo)致COT溫度的波動(dòng)比較大,而且沒有用多個(gè)通道的支路平衡控制,因而各通道之間的流量差和溫差是由操作人員手動(dòng)進(jìn)行調(diào)節(jié)的。燃料熱值是基于燃料組成推算獲得,由于計(jì)算值與實(shí)際估算值差距較大,所以也沒有采用熱值控制。

        為保證裂解爐的平穩(wěn)運(yùn)行,在先進(jìn)控制系統(tǒng)投用之前是由操作人員根據(jù)個(gè)人經(jīng)驗(yàn)頻繁調(diào)整的,不但無法保證操作的一致性,相關(guān)操作人員的工作量也非常大。COT的控制精度低,很難實(shí)現(xiàn)裝置效益的最大化。乙烯裝置裂解爐的控制要求包括:穩(wěn)定裂解爐的COT溫度和總進(jìn)料流量,同時(shí)實(shí)現(xiàn)各組爐管間溫度的均衡控制,提高“雙烯”的收率同時(shí)降低能耗。

        在此,筆者根據(jù)中國石油蘭州石化乙烯裝置裂解爐控制系統(tǒng)的現(xiàn)狀和控制要求,同時(shí)借鑒國外實(shí)施乙烯裂解爐先進(jìn)控制和優(yōu)化的經(jīng)驗(yàn)設(shè)計(jì)并應(yīng)用適合裝置特點(diǎn)和要求的先進(jìn)控制技術(shù)。

        1 先進(jìn)控制技術(shù)的應(yīng)用

        中國石油蘭州石化公司的46萬t/a乙烯裝置裂解爐采用SC-1型管式裂解爐,其工藝流程分為原料預(yù)熱、對(duì)流段、輻射段、高溫裂解氣急冷及熱量回收等部分。裝置設(shè)計(jì)的原料為丙烷、LPG、石腦油和加氫尾油,4種原料均以液體形式進(jìn)入乙烯裝置進(jìn)料儲(chǔ)罐,不同原料經(jīng)過原料緩沖罐脫除水和雜質(zhì),以便降低原料變化對(duì)下游生產(chǎn)的影響。經(jīng)原料泵加壓后送出進(jìn)入原料預(yù)熱系統(tǒng),預(yù)熱換熱器則利用可得到的低溫位熱量來預(yù)熱裂解爐原料,預(yù)熱到99℃進(jìn)入裂解爐。石腦油和加氫尾油原料是以液相形態(tài)進(jìn)入裂解爐中,而丙烷和LPG進(jìn)料是以氣態(tài)形式進(jìn)入裂解爐。

        中國石油蘭州石化公司的46萬t/a乙烯裝置裂解爐的工藝特點(diǎn):①原料種類多,裂解反應(yīng)復(fù)雜。原料和生成物都參與反應(yīng),因此反應(yīng)控制困難。②裂解反應(yīng)過程是吸熱過程,要求提高反應(yīng)溫度,縮短停留時(shí)間,反應(yīng)的控制更困難,反應(yīng)加熱采用多組爐管,因此爐管間相互有關(guān)聯(lián),而且對(duì)反應(yīng)深度有影響。③應(yīng)促使一次反應(yīng)的進(jìn)行,抑制二次反應(yīng)的發(fā)生,這就要求嚴(yán)格控制稀釋劑水蒸氣的用量,即控制汽烴比。④全部采用底部火嘴,如此爐管出口溫度的平衡控制就有困難。

        針對(duì)上述工藝特點(diǎn),由遼寧石油化工大學(xué)與中國石油蘭州石化公司組成了46萬t/a乙烯裂解爐先進(jìn)控制項(xiàng)目組,協(xié)作完成了先控平臺(tái)搭建、五臺(tái)乙烯裂解爐基礎(chǔ)回路參數(shù)整定、模型測試、DCS邏輯切換及操作界面組態(tài)下裝和先進(jìn)控制算法的投運(yùn)等工作。

        在首臺(tái)裂解爐102B先進(jìn)控制系統(tǒng)投用后,根據(jù)實(shí)際運(yùn)行情況在其它裂解爐101B、103B、104B、105B相繼試投運(yùn)期間,對(duì)燃料熱值波動(dòng)、進(jìn)料組分波動(dòng)增加了相應(yīng)的補(bǔ)償控制,提高了COT溫度的控制精度。

        2 先進(jìn)控制技術(shù)應(yīng)用效果及評(píng)價(jià)

        46萬t/a乙烯裝置先進(jìn)控制要求在單一原料裂解爐及氣液相通道裂解的裂解爐上實(shí)現(xiàn)COT的先進(jìn)控制功能,包括COT偏差控制、各通道COT均衡控制、裂解爐總進(jìn)料控制等功能。優(yōu)化控制各進(jìn)料管的流量和燃料氣進(jìn)料量,使裂解爐的COT溫度偏差控制在±1℃以內(nèi);在裂解原料切換、裂解原料物性波動(dòng)、以及其它波動(dòng)對(duì)裂解爐運(yùn)行產(chǎn)生大干擾的情況下,COT偏差控制在±3℃以內(nèi);在正常情況下,裂解爐總進(jìn)料流量波動(dòng)范圍在1%以內(nèi);在總進(jìn)料流量的提/降量過程中,總進(jìn)料流量波動(dòng)范圍在3%以內(nèi)。

        先進(jìn)控制系統(tǒng)通過實(shí)現(xiàn)輻射段爐管出口溫度(COT)的自動(dòng)優(yōu)化控制,減少了手動(dòng)操作過程中各參數(shù)間的相互影響,各通道的COT控制指標(biāo)已實(shí)現(xiàn)“卡邊”操作,COT設(shè)定值較未投先控前平均提高了2℃,即將液相通道COT由865±3℃,提高至目前的(867±1)℃,將氣相通道COT由870~875℃,提高至目前的(875±1)℃。

        乙烯裝置裂解爐采用先進(jìn)控制技術(shù)之后,能達(dá)到增強(qiáng)裝置抗干擾能力、平穩(wěn)操作,減少關(guān)鍵工藝參數(shù)波動(dòng),從而為提高裂解爐的熱效率、降低爐管結(jié)焦速率、延長裂解爐投用時(shí)間、提高雙烯收率奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。且采用先進(jìn)控制也降低了人工調(diào)整頻率,提高了裝置的自動(dòng)化水平。

        項(xiàng)目實(shí)施后,對(duì)于該項(xiàng)目效果進(jìn)行了標(biāo)定,標(biāo)定結(jié)果表明,5臺(tái)裂解爐的先進(jìn)控制器能夠?qū)OT標(biāo)準(zhǔn)偏差控制在±1℃以內(nèi)。并且在各種干擾因素影響下,如原料和燃料組分及壓力波動(dòng)、爐膛負(fù)壓波動(dòng)、氧含量不足或過剩導(dǎo)致的爐膛火焰燃燒不均勻等,COT先進(jìn)控制器運(yùn)行效果非常理想。平均COT測量值與平均COT設(shè)定值、各通道COT與平均COT測量值的平均偏差和標(biāo)準(zhǔn)偏差都非常小,數(shù)據(jù)見表1。

        表1 五臺(tái)裂解爐八個(gè)通道COT溫度總體分布及偏差

        圖1 先控系統(tǒng)投用前后效果對(duì)比

        由圖1可以看出,相對(duì)DCS人工控制,先進(jìn)控制系統(tǒng)對(duì)COT的控制非常有效,表現(xiàn)為各通道COT曲線積聚,各通道間的COT偏差很小,各通道的COT控制指標(biāo)已實(shí)現(xiàn)卡邊操作。圖1中COT大幅波動(dòng)是由于裂解爐切換、提降量或工藝出現(xiàn)大波動(dòng)造成的。

        先進(jìn)控制系統(tǒng)投用后,COT控制精度達(dá)到了±1℃,隨著裂解爐COT控制精度的提高,對(duì)于目的產(chǎn)品收率的提高、裂解爐生產(chǎn)周期的延長,以及裝置能耗、物耗的降低都有很大益處。

        根據(jù)中石油化工研究院蘭州化工研究中心提交的《乙烯廠石腦油裂解評(píng)價(jià)報(bào)告》,“在0.50水油比條件下,裂解溫度每提高5℃,乙烯收率增加0.60%左右。本次石腦油裂解時(shí)丙烯收率較低,但是隨著裂解溫度的提高,丙烯收率下降的趨勢非常小”結(jié)論,圖2~圖3為各產(chǎn)物變化趨勢。

        圖2 乙烯收率隨裂解溫度變化趨勢

        圖3 丙烯收率隨裂解溫度 變化趨勢

        由圖2可知,裂解溫度每提高5℃,乙烯收率增加0.60%左右,且溫度升高與乙烯收率提高之間線性關(guān)系良好。先進(jìn)控制系統(tǒng)投用后,實(shí)現(xiàn)輻射段爐管出口溫度(COT)的自動(dòng)優(yōu)化控制,各通道的COT控制指標(biāo)已實(shí)現(xiàn)“卡邊”操作,COT設(shè)定值較未投先控之前平均提高了2℃,則乙烯收率提高約0.24%。

        另外,先進(jìn)控制系統(tǒng)投用后,改變了操作人員需要頻繁調(diào)整各通道原料量以及燃料氣量來精確控制COT溫度的操作模式,COT指標(biāo)的工藝平穩(wěn)率從先進(jìn)控制系統(tǒng)投用之前的88.73%提升至95.01%,避免了人工調(diào)整的滯后性和不穩(wěn)定性,裝置工藝平穩(wěn)率大幅度提高。先進(jìn)控制系統(tǒng)投用前后乙烯裝置雙烯收率和乙烯綜合能耗詳見表2:

        表2 近幾年乙烯裝置雙烯收率及能耗數(shù)據(jù)

        3 存在問題

        3.1 爐膛火焰燃燒不穩(wěn)定

        裂解爐先進(jìn)控制系統(tǒng)投用以后,個(gè)別裂解爐由于火焰燃燒不穩(wěn)定,先進(jìn)控制器投用受到影響甚至無法投用,但是經(jīng)過技術(shù)人員對(duì)燒嘴風(fēng)門進(jìn)行多次調(diào)整和摸索,總結(jié)出了一套較為準(zhǔn)確的調(diào)整火焰的方法,由于火焰原因?qū)е孪冗M(jìn)控制系統(tǒng)運(yùn)行不穩(wěn)定或者無法投用的問題基本得以解決。圖4為2#裂解爐風(fēng)門調(diào)整后COT變化曲線:

        圖4 2#爐COT曲線圖

        如圖4所示,雖然經(jīng)過調(diào)整火焰后2#爐COT波動(dòng)情況得到一定的改善,但仍然不太理想。后來發(fā)現(xiàn)在先控未投用的情況下,二號(hào)爐COT溫度漂移的情況也非常頻繁,技術(shù)人員也找不到很好的應(yīng)對(duì)措施,在先控投用的情況下,該擾動(dòng)也極大地影響了先控的控制精度,單靠先進(jìn)控制系統(tǒng)無法予以較好地解決,目前只有通過頻繁調(diào)整火焰來克服。主要存在問題是目前燒嘴的火焰燃燒狀況不理想,準(zhǔn)備下一步對(duì)燒嘴進(jìn)行改造,以從根本上解決火焰燃燒不穩(wěn)定的問題。

        3.2 裂解原料變化大

        3.2.1 氣相原料總管壓力波動(dòng)

        通過對(duì)歷史操作數(shù)據(jù)分析,發(fā)現(xiàn)4#、5#裂解爐E/P爐前總管壓力(110PIC001)波動(dòng)對(duì)氣相通道COT的影響比較大,且該擾動(dòng)無法消除。如丙烷管線爐前總管壓力(110PIC001)波動(dòng),曾經(jīng)造成裂解爐氣相通道進(jìn)料量波動(dòng)較大,導(dǎo)致正在裂解氣相原料的4#爐因干擾太大先進(jìn)控制系統(tǒng)自動(dòng)切除,5#爐先進(jìn)控制系統(tǒng)控制精度嚴(yán)重變差。

        3.2.2 原料組分變化

        目前1#、3#、5#爐液相裂解原料共用103F(原料緩沖罐),103F有三股進(jìn)料,分別是石腦油、外購輕烴/拔頭油、公司內(nèi)部互供拔頭油。一般情況后兩股輕質(zhì)裂解原料不進(jìn)行流量控制,103F的液位是通過調(diào)整石腦油FIC127進(jìn)料來控制。由于原來原料緩沖罐液面控制回路靈敏度太高,當(dāng)輕烴和拔頭油流量發(fā)生變化時(shí),石腦油進(jìn)料量也隨之改變以穩(wěn)定103F液面,此時(shí)將造成原料組分在短時(shí)間內(nèi)發(fā)生較大變化,導(dǎo)致裂解爐COT的波動(dòng),先控系統(tǒng)控制精度受到很大影響。通過對(duì)液面控制器進(jìn)行兩次PID參數(shù)整定,在考慮裝置出現(xiàn)最大波動(dòng)時(shí)原料緩沖罐不出現(xiàn)空罐或滿罐的情況下,適當(dāng)降低了液面控制器的靈敏度,減緩了原料組成變化的幅度,改善了先控系統(tǒng)控制精度。但裂解爐COT溫度對(duì)原料組成的變化非常敏感,先控系統(tǒng)無法較好的克服此類問題對(duì)COT控制精度的影響。

        4 結(jié)論

        從表1可以看出:5臺(tái)裂解爐COT先進(jìn)控制器連續(xù)投運(yùn)期間,在各種干擾因素存在下,如原料和燃料組分及壓力波動(dòng)、爐膛負(fù)壓波動(dòng)、氧含量不足或過剩導(dǎo)致的爐膛火焰燃燒不均勻等,COT先進(jìn)控制器運(yùn)行效果非常理想。

        從運(yùn)行曲線、實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)及統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果可以得出如下結(jié)論:正常情況下,5臺(tái)裂解爐COT先控實(shí)現(xiàn)了標(biāo)準(zhǔn)偏差控制在1度以內(nèi)的目標(biāo);大擾動(dòng)下,標(biāo)準(zhǔn)偏差的控制也在3度以內(nèi);控制效果非常理想;加工總量平穩(wěn),波動(dòng)率低于0.5%;裂解爐運(yùn)行工況穩(wěn)定的前提下,標(biāo)定時(shí)先進(jìn)控制投用率達(dá)到99.5%。

        總之,先進(jìn)控制系統(tǒng)在蘭州石化46萬t/a乙烯裝置上得到了成功的應(yīng)用。實(shí)施后,重要的生產(chǎn)參數(shù)自動(dòng)維持在工藝的許可范圍內(nèi),使生產(chǎn)更加安全,運(yùn)行更加經(jīng)濟(jì)。過程變量的波動(dòng)幅度明顯減少,提高了系統(tǒng)的穩(wěn)定性,實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品質(zhì)量的卡邊操作,進(jìn)一步提高了產(chǎn)品產(chǎn)量,從而提高了裝置的經(jīng)濟(jì)效益。

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        ethylene plant;cracking furnace;advanced control;application

        TQ113.25

        A

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