傅俊峰 張建康 肖飛 楊永利 周健
摘要:目前現(xiàn)行冶金行業(yè)制取硫酸過程中能耗普遍偏高,特別是噸酸電耗普遍高于新國標,文章探討了一種制取硫酸過程中冷卻水系統(tǒng)的節(jié)能方法,該方法從工業(yè)硫酸生產(chǎn)工藝入手,分析造成冷卻水系統(tǒng)耗電高的原因,并通過技術手段進行節(jié)能改造,消除高電耗產(chǎn)生的原因,達到標本兼治的目的。
關鍵詞:現(xiàn)代工業(yè);制取硫酸工藝;冷卻水系統(tǒng);高電耗原因;節(jié)能技術 文獻標識碼:A
中圖分類號:S210 文章編號:1009-2374(2016)23-0088-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2016.23.042
1 概述
硫酸的制取方法分為亞硝基法和接觸法。亞硝基法又分為鉛室法和塔室法,亞硝基法最基本的特征是借助于氮氧化物完成SO2氧化成酸的反應。目前制取硫酸主要是用接觸法。接觸法的基本原理是應用固體催化劑,以空氣中的氧直接氧化SO2。其產(chǎn)生過程主要包括以下五個方面:原料氣的制備;煙氣的凈化和干燥;SO2轉(zhuǎn)化;SO2的吸收;尾氣回收和污水處理。
二氧化硫的制備:2ZnS+3O2=2ZnO+2SO2
二氧化硫的轉(zhuǎn)化:2SO2+O2=2SO3
二氧化硫的吸收:SO3+H2O=H2SO4
可以發(fā)現(xiàn),在硫酸的整個生產(chǎn)過程中伴隨著大量化學熱的產(chǎn)生,并且煙氣的凈化和干燥階段會使用電除霧器,也會產(chǎn)生大量的發(fā)熱,這些熱量通常通過冷卻水系統(tǒng)帶走并向環(huán)境中排放。
2 某8萬噸制酸系統(tǒng)
以某8萬噸制酸系統(tǒng)為例,該系統(tǒng)配備了三套循環(huán)冷卻水系統(tǒng),主要用電設備集中放置在循環(huán)水泵站,設備參數(shù)及系統(tǒng)示意圖如圖1所示:
2.1 水泵、電機參數(shù)
2.2 系統(tǒng)示意圖
在系統(tǒng)中安裝高精度壓力表及在線能耗統(tǒng)計系統(tǒng),對系統(tǒng)運行數(shù)據(jù)詳細記錄,經(jīng)過一個月時間統(tǒng)計,系統(tǒng)實際運行狀況如下(平均值):
凈化系統(tǒng):1臺凈化循環(huán)水泵+2臺板式換熱器+2臺冷卻塔
干燥系統(tǒng):1臺干吸循環(huán)泵+1臺陽極保護換熱器+1臺冷卻塔
吸收系統(tǒng):2臺吸收循環(huán)泵+2臺吸收換熱器+1臺冷卻塔
總運行時間:350天/年,24小時/天
3 節(jié)能設計
根據(jù)設計產(chǎn)能負荷及系統(tǒng)配置模式,循環(huán)冷卻水系統(tǒng)運行工況根據(jù)系統(tǒng)實際需要及水泵、管路特性進行調(diào)節(jié)確定,從管理上能夠達到一定的系統(tǒng)節(jié)能目的,但從系統(tǒng)整體耗能情況分析,認為該系統(tǒng)仍存在“低效率、高能耗”現(xiàn)象,主要表現(xiàn)在以下方面:(1)水泵的實際運行效率較低,一方面由于汽蝕條件對長期運行泵的影響,使性能與效率都在衰減,另一方面和水泵與系統(tǒng)匹配有關,水泵偏離設計工況運行,偏離高效區(qū),使其實際運行效率低于出廠額定效率,處于不經(jīng)濟運行狀態(tài);(2)當前運行的循環(huán)水系統(tǒng)的管網(wǎng)特性與泵本身的性能不相匹配,在流體輸送過程中存在閉閥調(diào)節(jié)阻力,由此將增加了流體輸送過程中的無效能耗,并傳遞至水泵使其能量的利用效率不高;(3)由于系統(tǒng)運行工況不是最佳狀態(tài),整個系統(tǒng)的能量平衡效應不高,需量身制定合理工況,通過調(diào)試并配置優(yōu)化,最終消除無效能耗,使系統(tǒng)處在優(yōu)良狀態(tài)下運行。
目前運行情況及能耗分析認為,該系統(tǒng)可從系統(tǒng)運行流量、管路阻抗、水泵運行效率三方面都造成了能耗偏高,解決方案如下:(1)對系統(tǒng)運行流量進行調(diào)試,在車間工藝技術人員的配合下,對每條用水線路都進行了細致調(diào)試,最終測試出了最滿意的用水流量范圍;(2)對系統(tǒng)中阻力偏高的閥門,換熱設備及水處理設備進行了更換,將系統(tǒng)阻力降低到了合理范圍;(3)根據(jù)合理的流量范圍和阻力范圍,選擇高效率的水泵進行替換原有水泵,一方面該水泵在設計區(qū)工作平滑噪音小,另一方面水泵在設計區(qū)效率達到最高。
經(jīng)過這三方面的節(jié)能改造后,三套循環(huán)水系統(tǒng)的能耗都降低了30%以上,利用先前所裝的同一套能耗統(tǒng)計系統(tǒng),在不改變原有硫酸產(chǎn)量的情況下,統(tǒng)計數(shù)據(jù)如下:
按該生產(chǎn)系統(tǒng)年運行360天,每天24小時計:
年節(jié)約用電(59.5+55.6+88.1+109.4)×360×24=2700864度
該8萬噸制酸系統(tǒng)噸酸耗電可以降低2700864÷80000=33.7kW,該系統(tǒng)噸酸耗電也由原來的近170kW/t降低到了約140kW/t,生產(chǎn)車間對效果十分滿意,準備在全廠推廣該節(jié)能技術。
參考文獻
[1] 劉少武,高慶華.硫酸工業(yè)節(jié)能測算與技術改造[M].北京:化學工業(yè)出版社,2013.
作者簡介:傅俊峰(1982-),男,浙江金華人,供職于浙江科維節(jié)能技術股份有限公司,研究方向:工業(yè)系統(tǒng)綜合節(jié)能。
(責任編輯:王 波)