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        PLC及自動(dòng)控制系統(tǒng)在煉鋼廠行車上的應(yīng)用

        2016-12-01 00:53:15孫國(guó)軍山鋼股份萊蕪分公司煉鋼廠山東萊蕪271104
        中國(guó)科技縱橫 2016年13期
        關(guān)鍵詞:煉鋼廠主站調(diào)壓

        孫國(guó)軍(山鋼股份萊蕪分公司煉鋼廠,山東萊蕪 271104)

        PLC及自動(dòng)控制系統(tǒng)在煉鋼廠行車上的應(yīng)用

        孫國(guó)軍
        (山鋼股份萊蕪分公司煉鋼廠,山東萊蕪 271104)

        與西方發(fā)達(dá)國(guó)家相比,我國(guó)煉鋼廠行車上使用的電氣控制系統(tǒng)技術(shù)相對(duì)落后,無(wú)法滿足現(xiàn)代生產(chǎn)的需要,PLC及自動(dòng)控制系統(tǒng)在煉鋼廠中的各個(gè)領(lǐng)域中有著大范圍的利用,將其利用好能夠使煉鋼廠行車的工作實(shí)現(xiàn)質(zhì)的飛躍。本文重點(diǎn)分析了PLC及自動(dòng)控制系統(tǒng)在煉鋼廠行車上的應(yīng)用情況,并對(duì)行車在改造后的成果進(jìn)行了分析。

        PLC自動(dòng)控制系統(tǒng) 煉鋼廠行車 應(yīng)用隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,煉鋼工藝也實(shí)現(xiàn)不斷的完善與創(chuàng)新,煉鋼廠的生產(chǎn)節(jié)奏呈現(xiàn)出越來(lái)越快的趨勢(shì),生產(chǎn)設(shè)備的的效率實(shí)現(xiàn)了大幅度的提升,因而也導(dǎo)致生產(chǎn)設(shè)備的損壞率和故障率越來(lái)越高。這是因?yàn)闊掍搹S的生產(chǎn)節(jié)奏是由行車的效率和利用率來(lái)決定的,完成整套的工藝需要行車進(jìn)行高度的配合與協(xié)調(diào)。一旦有行車發(fā)生損壞或者是出現(xiàn)故障,那么整個(gè)煉鋼廠的生產(chǎn)就無(wú)法進(jìn)行連續(xù)的工作。為了使設(shè)備的損壞率和故障率減小,尤其是類似于大板坯連鑄這種先進(jìn)的工藝,一旦行車出現(xiàn)問(wèn)題,生產(chǎn)被迫停止,連鑄就斷澆,鋼水只能報(bào)廢回爐,使煉鋼廠的生產(chǎn)材料遭到了嚴(yán)重的浪費(fèi),煉鋼廠的生產(chǎn)成本就會(huì)不斷增加。而將PLC以及自動(dòng)控制系統(tǒng)應(yīng)用在煉鋼廠的行車上,能有效的解決這些問(wèn)題,以下就是對(duì)PLC及自動(dòng)控制系統(tǒng)在煉鋼廠行車上應(yīng)用的分析。

        1 PLC自動(dòng)控制和調(diào)壓調(diào)速系統(tǒng)在煉鋼廠行車上的應(yīng)用

        由西門子研發(fā)出的PLC在我國(guó)的煉鋼廠中有著廣泛的應(yīng)用,具有可靠性高、性能穩(wěn)定的特點(diǎn)。只要將降溫、防塵的工作做好,將其作為煉鋼廠行車上的自控控制鏈接基本上是可以的。其次,PLC自動(dòng)控制系統(tǒng)中引進(jìn)了先進(jìn)的調(diào)壓調(diào)速的電機(jī)驅(qū)動(dòng)裝置,這樣一來(lái)電機(jī)就不用進(jìn)行更換,在原來(lái)用的舊電機(jī)的基礎(chǔ)下,還能夠保證調(diào)壓調(diào)速的運(yùn)行做到足夠的穩(wěn)定,使機(jī)械的沖擊大大減小,有效地延長(zhǎng)了機(jī)械的使用壽命。

        要使改造行車的成本得到控制和有效的降低,則要由煉鋼廠以及先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備廠家的技術(shù)人員共同來(lái)完成整個(gè)改造工作,共同參與到電氣設(shè)備的安裝以及調(diào)試工作中。小鉤的作業(yè)效率較低,所以可以使用PLC程序自動(dòng)控制程序直接控制行車上的接觸器。在煉鋼廠中,全部的電氣設(shè)備都集中在行車的大梁里,PLC控制方式使用主站、從站各一個(gè)的方式來(lái)完成,主站安裝在行車大梁里,從站設(shè)置在行車的駕駛室中,這樣能夠有效地減少控制電纜。主站和從站使用PROFIBUS-DP總線控制系統(tǒng)來(lái)完成站間的通訊工作,這是現(xiàn)階段內(nèi)可靠性最高的控制系統(tǒng)。

        主站的系統(tǒng)主站是PLC-300 315-2DP,通訊接口模塊使用IM-315模塊,主站中的輸入模塊和輸出模塊各8塊,以此來(lái)對(duì)各個(gè)系統(tǒng)控制屏的動(dòng)作反饋信號(hào)進(jìn)行有效的采集,再經(jīng)過(guò)內(nèi)部程序處理這一步驟,將控制指令傳送到各個(gè)控制單元之中,再進(jìn)行調(diào)壓調(diào)速的工作,最后使驅(qū)動(dòng)電機(jī)實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)的快速或者慢速的起升下降調(diào)運(yùn)鋼水作業(yè)。在行車中所有的控制單元都引進(jìn)PLC模塊,從而利用其對(duì)設(shè)備運(yùn)行單元的可靠性進(jìn)行判斷。在異常發(fā)生的時(shí)候,及時(shí)封鎖輸出,同時(shí)呈報(bào)出故障的代碼,顯示到行車的駕駛室中,對(duì)故障發(fā)生的單元進(jìn)行切除,將備用單元啟動(dòng)投入到正常工作中,保證行車能夠?qū)崿F(xiàn)連續(xù)性的工作,將熱停機(jī)的時(shí)間最大程度的減少。

        從站由從站CPU模塊控制下的1個(gè)輸出模塊和4個(gè)輸入模塊構(gòu)成。行車的駕駛員通過(guò)聯(lián)動(dòng)臺(tái)發(fā)出控制字之后,從站的輸入模塊進(jìn)行及時(shí)的接收,通過(guò)程序處理這一過(guò)程和PROFIBUS-DP 總線,將控制字傳達(dá)給行車中的主站,主站再通過(guò)主站CPU 315-2DP對(duì)程序進(jìn)行處理,最后分別發(fā)出相應(yīng)的控制信號(hào)給行車中的各個(gè)控制屏驅(qū)動(dòng)單元。

        因?yàn)槭抢肙FIBUS-DP總線來(lái)進(jìn)行站間的通訊工作,所以從行車中的駕駛室聯(lián)動(dòng)臺(tái)一直到電氣室的主PLC中僅用了一根雙芯雙絞和一路電源線,而且還是具有屏蔽作用的通訊電纜。原來(lái)的控制線路極其復(fù)雜,而現(xiàn)在控制電路的結(jié)構(gòu)得到了極大的簡(jiǎn)化,電纜成本也得到很大的減少,由PLC-315-2DP的CPU完成所有的控制邏輯,具體的行車PLC控制系統(tǒng)中,在煉鋼廠的行車駕駛室中專門設(shè)計(jì)了一塊模板,只要編寫一段程序就可以將故障的信息顯示出來(lái),這段程序可以用來(lái)對(duì)整輛行車所涉及到的各類繼電器、空氣開(kāi)關(guān)、門開(kāi)關(guān)、接觸器、超重開(kāi)關(guān)以及各種安全限位進(jìn)行掃描。一旦行車中的某一處發(fā)生了電氣故障的時(shí)候,行車被迫停機(jī),行車中的駕駛員就可以及時(shí)看到錯(cuò)誤的代碼,然后通過(guò)代碼,相關(guān)的檢修維護(hù)技術(shù)人員就可以對(duì)故障發(fā)生的位置進(jìn)行確定,同時(shí)將備用單元投入到工作中,實(shí)現(xiàn)在行車不停機(jī)的狀態(tài)下對(duì)其發(fā)生故障的電氣設(shè)備進(jìn)行及時(shí)的檢修和維護(hù)。

        2 煉鋼廠行車經(jīng)過(guò)改造后的成果

        行車的改造工作,每一次都是通過(guò)現(xiàn)有的舊設(shè)備來(lái)展開(kāi)的,在不斷更換電纜、機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng)、電機(jī)的基礎(chǔ)下,利用相關(guān)的技術(shù)人員,對(duì)每臺(tái)行車實(shí)行全面細(xì)致的電氣化升級(jí)改造,并且在很短的時(shí)間內(nèi)就可以投入使用。

        總的來(lái)說(shuō),行車的基本故障率與之前相比有著顯著的降低,熱停工的時(shí)間大大減少,由行車問(wèn)題而導(dǎo)致的回爐事故的發(fā)生頻率實(shí)現(xiàn)了有效地降低,各類安全裝置的連鎖保護(hù)得到了完善;同時(shí)行車維護(hù)人員以及行車駕駛員的工作強(qiáng)度大大降低,設(shè)備的成本以及備件數(shù)量明顯減少,行車的利用率實(shí)現(xiàn)逐步的提高,對(duì)行車的檢修和維護(hù)工作更加便于操作,煉鋼廠的電氣設(shè)備的使用壽命得到了大幅度的延長(zhǎng),后續(xù)生產(chǎn)也能保持順利連續(xù)的進(jìn)行,煉鋼廠的工藝不斷進(jìn)步,生產(chǎn)的效率得到了全面的提高,越來(lái)越能夠適應(yīng)生產(chǎn)發(fā)展的需要。

        3 結(jié)語(yǔ)

        綜上所述可以得知,將PLC及自動(dòng)化控制系統(tǒng)運(yùn)用在煉鋼廠的行車上,能夠使行車實(shí)現(xiàn)不斷的升級(jí),工作效率不斷加快,提高了煉鋼廠的生產(chǎn)效率。隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步,煉鋼廠還要對(duì)新技術(shù)實(shí)現(xiàn)不斷的借鑒和利用,適應(yīng)時(shí)代發(fā)展的需求,保證行車實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定、可靠、安全的運(yùn)行。

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