李瑩++陳要武++楊平++韓博++張繼軍
摘 要:某錐形安裝邊是發(fā)動機收擴噴口的主要承力部件,其鑄造高溫合金材料使零件加工性能較差,前后安裝邊的軸線偏置、薄壁,造成零件加工中定位裝夾不穩(wěn)定?,F(xiàn)場加工存在加工質(zhì)量不穩(wěn)定,周期長,效率低的問題。本文從現(xiàn)場的實際問題出發(fā),結(jié)合產(chǎn)品的設(shè)計結(jié)構(gòu)特點,對零件的加工工藝重新進行規(guī)劃設(shè)計,針對原零件工藝的弊端,制定改進措施,旨在能最大限度地提高安裝邊的制造水平。
關(guān)鍵詞:安裝邊;薄壁;基準調(diào)整;工序合并;夾具
中圖分類號:V228 文獻標識碼:A
0.引言
隨著航空發(fā)動機設(shè)計性能的不斷提高,發(fā)動機零件的設(shè)計結(jié)構(gòu)和材料性能越來越趨于復雜和優(yōu)質(zhì),這樣給航空零件的質(zhì)量和效率帶來新的挑戰(zhàn),收擴噴口安裝邊是航空發(fā)動機的重要部件,復雜結(jié)構(gòu)造成零件質(zhì)量不穩(wěn)定加工周期長,影響組件裝配和加工質(zhì)量和效率。由于單件加工的差異性,在排故中,新件與原臺件的互換性差,調(diào)整和修配的周期加長。隨著生產(chǎn)規(guī)模的擴大,解決此安裝邊質(zhì)量和效率問題是非常必要的。
1.零件概述
1.1 零件結(jié)構(gòu)
收擴噴口安裝邊為發(fā)動機收擴噴口的主要承力部件,該件為扇形錐環(huán)塊結(jié)構(gòu),通過側(cè)面的兩兩貼合裝配形成一個錐臺狀環(huán)形零件。零件材料為鑄造高溫合金,規(guī)格約200×140×60mm,錐面壁厚為0.8mm。裝配結(jié)構(gòu)為向心側(cè)面精密孔系兩兩貼合,通過精密長銷、鎖緊螺母等緊固連接,形成組合件。安裝邊前后方向上設(shè)計有外延的安裝端面,后部連接噴口。
1.2 原加工路線及分析
1.2.1 加工流程
(前略)—去毛刺—鉆工藝孔—去毛刺—粗磨右側(cè)面—粗磨左側(cè)面—去毛刺—銑鏜右側(cè)—銑鏜左側(cè)—磨右側(cè)面—磨左側(cè)面—去毛刺—銑右內(nèi)側(cè)45°面—銑右側(cè)45°面—銑左內(nèi)側(cè)45°面—銑左側(cè)45°面—去毛刺—銑右內(nèi)側(cè)槽—銑左內(nèi)側(cè)槽—去毛刺—洗滌—熒光檢查—洗滌—最終檢驗
1.2.2 存在問題
(1)粗基準偏差大。
(2)定位基準的位置精度差。
(3)設(shè)計結(jié)構(gòu)的偏置。
(4)工序分散加工誤差較大。
上述問題導致零件加工質(zhì)量不穩(wěn)定,造成組件質(zhì)量狀態(tài)低下,存在組合后圓度狀態(tài)差,影響發(fā)動機部件的一些性能指標。
2.改進措施制定和驗證
2.1 確定改進方向和措施
對加工問題進行整理分類,從加工穩(wěn)定性和集中性兩方面入手,制定改進方案。
設(shè)計(鑄件)基準部位偏差大,單件加工后狀態(tài)差:依據(jù)互為基準原則,兼顧薄弱環(huán)節(jié),轉(zhuǎn)化毛料基準。
基準加工工序,兩次加工,鉆孔工序鉆具及刀具狀態(tài)不好,導致基準偏差較大:設(shè)計銑鏜夾具,工序合并,一次裝夾完成基準加工,保證基準一致性。
零件大小端不處于同一軸線位置,小端偏擺,側(cè)面與孔的垂直度偏差,小端狀態(tài)不穩(wěn)定:合并磨側(cè)面工序與銑鏜兩側(cè)面,一次裝夾加工;夾具設(shè)置適應性可調(diào)輔助支撐,增強系統(tǒng)剛性,避免加工讓刀和定位不準。
內(nèi)側(cè)槽等部位加工分散,定位基準不統(tǒng)一:合并工序,與側(cè)面/孔結(jié)構(gòu)同一工序加工,重點是圍繞同一定位基準加工多部位。
2.2 改進后的加工路線
(前略)—去毛刺—銑后端面及鉆工藝孔—去毛刺—粗磨右側(cè)面—粗磨左側(cè)面—銑鏜側(cè)面孔及內(nèi)測安裝面—倒角去毛刺—洗滌—熒光檢查—洗滌—最終檢驗。
2.3 改進方案具體實施
2.3.1 調(diào)整毛料粗基準
結(jié)合組件裝配加工存在問題,按互為基準的原則,改內(nèi)錐面三點定位為小端花邊外側(cè)兩點和大端外圓兩點定位。以最薄弱處為控制要點,控制工藝孔位置和組件小端花邊壁厚尺寸。
2.3.2 定位基準一次裝夾加工
按調(diào)整后的粗基準,大端軸向基準和工藝孔一同加工,精基準一致性好。
定位:通過夾具上的四處定位銷限定回轉(zhuǎn)和徑向自由度,后安裝邊背面限制軸向。
壓緊:爪形壓緊頭在零件的內(nèi)錐面上壓緊,壓緊頭的工作部位靠近對應的定位銷,壓緊部位不出現(xiàn)懸空點,防止加工變形讓刀;零件兩側(cè)面大螺紋底孔位置設(shè)置軸向壓緊壓板,使零件軸向定位平面與夾具穩(wěn)定貼合。
改進后工序:銑后端面及鉆工藝孔。
加工內(nèi)容:銑后端基準面、加工定位基準孔。
2.3.3 解決零件加工系統(tǒng)剛性差,加工偏擺,工序分散問題
合并銑加工,統(tǒng)一定位基準,一次裝夾完成所有的加工內(nèi)容。由于加工空間緊湊。除了必須定位壓緊,還要考慮輔助支撐和走刀干涉問題。
以安裝邊后基準面和工藝孔為基準,壓緊部位在后安裝邊背面。零件小端側(cè)面和內(nèi)錐面設(shè)計有輔助壓緊和支撐。大端主定位基準安裝好后,松開小端彈簧支撐,自適應調(diào)整支撐位置,鎖緊;再壓緊小端花邊的輔助壓板;緊固上側(cè)面輔助支撐。上下、左右、前后均具有剛性支撐,工件系統(tǒng)的剛性增強。
改進后工序:銑鏜側(cè)面孔及內(nèi)側(cè)安裝面。
加工內(nèi)容:銑鏜側(cè)面、銑左/右內(nèi)測槽、凸耳、內(nèi)側(cè)安裝面。
3.驗證效果
3.1 零件加工質(zhì)量方面
通過對零件加工的改進調(diào)整,零件的加工狀態(tài)得到顯著改善。
基準孔孔距:由偏差0.4mm縮嚴至0.1mm。
定位面和側(cè)面平面度:由≥0.05mm(不能著色)改善為0.02mm(著色面積90%以上)。
小端弦長:由偏差0.6mm縮嚴至0.2mm。
零件質(zhì)量狀態(tài)改善明顯。
3.2 零件加工效率方面
(1)周轉(zhuǎn)時間縮短:改進前加工工序為29道,改進后工序數(shù)量為17道,每批次加工節(jié)省周轉(zhuǎn)時間為:(29-17)×15=180分鐘。
(2)加工時間減少:改進前加工準備時間為250分鐘,加工時間為395分鐘,改進后加工準備時間為210分鐘,加工時間為310分鐘。
零件的加工效率顯著提高。
參考文獻
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