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        基于變頻器驅(qū)動的步進式掛膠系統(tǒng)研發(fā)

        2016-11-28 02:03:44王飛張娟
        橡塑技術(shù)與裝備 2016年3期
        關(guān)鍵詞:變頻器

        王飛,張娟

        (杭州朝陽橡膠有限公司,浙江 杭州 310018)

        基于變頻器驅(qū)動的步進式掛膠系統(tǒng)研發(fā)

        Research of Stepping coat with rubber system based on frequency converter drive

        王飛,張娟

        (杭州朝陽橡膠有限公司,浙江 杭州 310018)

        密煉線上的膠片冷卻裝置采取全線變頻調(diào)速實現(xiàn)連續(xù)生產(chǎn),但在生產(chǎn)中經(jīng)常出現(xiàn)提升速度與掛膠速度不同步現(xiàn)象,此時掛膠口由于掛膠桿張角小而容易導(dǎo)致卡膠事故。經(jīng)研究后,當掛鏈電機在變頻器驅(qū)動下,運動過程做成步進式運行。即在掛膠時掛鏈停止運行,膠片計長同步進行,當長度到達設(shè)定值時,啟動掛鏈向前移動一掛膠桿后停止。此時繼續(xù)執(zhí)行膠片計長,到達設(shè)定值時,掛鏈再次向前移動一桿,如此反復(fù)循環(huán),可有效解決卡膠現(xiàn)象。

        掛膠裝置;步進式;變頻器;計數(shù)

        1 掛膠系統(tǒng)現(xiàn)狀

        作為橡膠制品前工序密煉生產(chǎn)線上的重要組成部分——膠片冷卻裝置,其作用是將密煉機煉好的膠料,經(jīng)雙螺桿擠出壓片機或開煉機壓成膠片,然后進入冷卻裝置進行浸泡隔離、冷卻干燥,接著進行切割疊片存放,以供下道工序使用[1~2]。因此膠片冷卻裝置運行的好壞直接影響著整條密煉生產(chǎn)線的效率。經(jīng)作者多年的現(xiàn)場工作經(jīng)驗發(fā)現(xiàn),膠片冷卻裝置最容易發(fā)生的故障是膠片在輸送過程中發(fā)生卡膠。一旦出現(xiàn)卡膠,輕者電機過載報警,重者輥筒軸承拉斷、電機燒毀。然而對于膠片冷卻裝置中重要一環(huán)——掛膠裝置,其與前提升模塊帶結(jié)合處發(fā)生卡膠現(xiàn)象占比較大。由于此處是觀察盲點,一旦出現(xiàn)卡膠,如果處理不及時,往往導(dǎo)致掛鏈拉斷,掛膠桿大量變形,故障處理時間長。本文就結(jié)合現(xiàn)有的設(shè)備配置基礎(chǔ)上設(shè)計一種新的掛鏈電機運動系統(tǒng),當掛膠時掛鏈由向前連續(xù)移動狀態(tài)改成步進式向前移動,即每動一次只向前移動一根掛膠桿。此法可有效解決掛膠口卡膠現(xiàn)場。

        2 目前掛膠鏈的控制方式

        為了在競爭日益激烈的輪胎行業(yè)中占有主導(dǎo)地位,作者所在的公司近幾年大力開展以生產(chǎn)設(shè)備為主體的轉(zhuǎn)型升級工作。隨著生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴大以及自動化水平要求的提高,針對XPG-900型懸掛式膠片冷卻裝置進行了一系列提升改造[3]。特別是電氣系統(tǒng)的升級,系統(tǒng)由PLC控制,每一臺電機(除風(fēng)機電機和水泵電機外)均由一只變頻器控制速度,這樣全線可以單動以及聯(lián)動調(diào)速,能更好的與壓片機聯(lián)機控制,能快速地匹配多段出膠速度。通過調(diào)節(jié)電位器改變變頻器的速度信號,使提升裝置和掛膠裝置處于合適的工作節(jié)拍下,在此基礎(chǔ)上調(diào)節(jié)掛鏈運行速度即可調(diào)整掛膠長度,大致結(jié)構(gòu)如圖1。

        圖1 前提升與掛膠裝置

        此方法對電位器的精度要求很高,同時膠片需很規(guī)則。但實際生產(chǎn)過程中往往避免不了不規(guī)則的膠片出現(xiàn),而且電位器在使用一段時間后分辨率就會下降,這樣就導(dǎo)致需經(jīng)常調(diào)整掛鏈的速度。一旦調(diào)節(jié)不好,提升掛膠口就容易造成堵膠。

        3 機械部分改造

        3.1 掛膠桿、拉鏈等更換

        由于設(shè)備本身的條件所限制,膠片在掛上掛膠桿的過程中拉鏈一直在前進,假如掛鏈的節(jié)距過小,也會造成卡膠。作者需試驗的機臺節(jié)距只有50.8 mm,在掛膠時兩根掛膠桿最大的張開距離只有232 mm,此結(jié)構(gòu)經(jīng)常導(dǎo)致卡膠。為了實現(xiàn)在掛膠過程中兩掛桿間的張角達到最大化,對原掛鏈、鏈輪及掛膠桿進行更換。新掛鏈的節(jié)距達到了150 mm,那么掛桿的最大張開距離可以達到317 mm,確保膠片能順利進入到掛膠桿上。

        3.2 減速電機的選擇

        本方案中提到,掛膠鏈在掛片的時候是停止的,當膠片掛好后再運行,行程相當于一根掛膠桿的距離。那么電動機的啟動到停止時間在2秒內(nèi),原電動機及減速機已不適用,需要選擇啟動扭矩更大的電機及減速機。原電機及減速機使用參數(shù),如表1所示。

        表1 原掛鏈電機運行參數(shù)

        通過上述參數(shù),可粗略計算出原額定扭矩,根據(jù)如下公式(1)計算:

        式中:

        T ——減速機扭矩, N·m;

        P ——電動機功率, kW;

        n1——電動機功率輸入轉(zhuǎn)速, r/min;

        i——減速機速比;

        u——減速機使用系數(shù)。

        當減速機使用系數(shù)u≈1時,原減速機最大輸出扭矩約為8 605 N·m。但實際工作中電動機未處于額定輸出狀態(tài),扭矩約為4 775 N·m。查閱相關(guān)技術(shù)手冊,同時考慮經(jīng)濟效率,選定功率5.5 kW,轉(zhuǎn)速1 445 r/ min的變頻電動機。減速機配置速比為 174.40,那么輸出扭矩為6 410 N·m,完全符合原工作扭矩要求。

        4 電氣系統(tǒng)配置

        掛鏈電機步進式運動系統(tǒng)主要由電機驅(qū)動系統(tǒng)、膠片計長計數(shù)裝置、掛膠桿位置檢測裝置三部分組成。

        4.1 電動機驅(qū)動系統(tǒng)

        該方案中掛鏈向前運動一個動作周期行程短,對電動機的控制要求嚴格,啟動電流不能過大,啟動扭矩又不能太小,方案采用三菱變頻器驅(qū)動電動機,具體型號為FR-E740-5.5K。由于掛膠鏈在動作過程中不涉及調(diào)速,所以利用變頻器自帶的三段速度功能即可。又由于電動機啟動到停止過程時間極短,為了使電動機能瞬間停止,在電機配置抱閘系統(tǒng)的同時,還要在停車時使能變頻器上的停止輸出功能。上述變頻器控制信號,只需通過中間繼電器,配以相應(yīng)邏輯程序即可實現(xiàn)。

        圖2 膠片計長計數(shù)裝置

        4.2 膠片計長計數(shù)裝置

        為了使膠片在掛膠桿上得到充分冷卻與干燥,對膠片的長度有一定要求。膠片過短時容易造成隔離劑液在膠片上殘留過多,影響質(zhì)量。過長時容易觸地,不僅污染膠料,而且增加掛鏈電機負荷。原控制方法是調(diào)整掛膠桿運行速度即可調(diào)節(jié)掛膠長度,但在實際運用中膠片長度未達到最佳效果,膠片冷卻效果不佳。參考相關(guān)先進技術(shù)[5~6],本方案提出在掛膠入口處增設(shè)一套掛膠計長計數(shù)裝置。如圖2所示。同時在前提升模塊帶上增加一只探膠輥,用于檢測膠料到位信號。當膠片通過探膠輥后,開始采集裝在前提升主動輥上“脈沖發(fā)生器”發(fā)出的脈沖信號,當膠片進入掛膠口后開始計長。可做到前3根掛桿上為短膠,以方便操作工或機械手抓膠,后續(xù)為正常設(shè)定長度。當膠片長度到達設(shè)定值后驅(qū)動掛膠鏈電機。膠片長度可以通過觸摸屏在極限范圍內(nèi)隨意設(shè)置。

        膠片計長原理:當裝在前提升主動輥上的碼盤轉(zhuǎn)動時,接近開關(guān)就感應(yīng)出類似脈沖信號發(fā)送給PLC。PLC接收信號經(jīng)過計算,發(fā)出掛鏈電機啟動信號。例如感應(yīng)碼盤半徑為100 mm,轉(zhuǎn)一圈長度628 mm,一周內(nèi)接近開關(guān)感應(yīng)5次,那么間隔感應(yīng)長度為125.5 mm。假如設(shè)定掛膠長度1 200 mm,那么脈沖信號個數(shù)為1 200 mm/126 mm≈10個。又由于掛膠桿為前后兩側(cè)均有膠片,故脈沖信號個數(shù)為計算值的2倍,最終值20個。當PLC接收到接近開關(guān)發(fā)送20個脈沖數(shù)時,膠片計長結(jié)束,掛膠鏈動作。

        4.3 掛膠桿位置檢測裝置

        當掛鏈啟動后,為了保證行程剛好是一個掛膠桿,需要在掛鏈末端驅(qū)動鏈輪上增設(shè)掛膠桿位置檢測裝置,具體由長短齒碼盤以及兩只接近開關(guān)組成,如圖3。工作原理為在掛鏈前進過程中,減速位接近開關(guān)感應(yīng)碼盤短齒時,變頻器切換到低速檔。當停止位接近開關(guān)感應(yīng)碼盤長齒時,變頻器停止輸出,掛鏈電機抱閘鎖死,此時應(yīng)當正好行走一個掛膠桿,同時掛膠口兩掛膠桿之間的張角也處于最大狀態(tài)。電機從啟動到停止所需時間不超過2 s,經(jīng)過變頻器優(yōu)化控制后,電機最高電流不超過8 A。

        5 結(jié)束語

        通過對膠片冷卻裝置中掛膠系統(tǒng)的改造,取消了原掛鏈在掛膠過程中一直處于向前移動的控制方法,改成步進式前進運動方式。這樣在掛膠時始終能保證掛桿張角最大,使膠片順利進入掛膠桿上,同時減少了掛鏈調(diào)速的麻煩。此方案運用后有效解決了掛膠口卡膠現(xiàn)象,使用后數(shù)據(jù)顯示卡膠故障下降80%。

        圖3 掛膠桿位置檢測裝置

        [1] 陳洪生. 新型XPG-900膠片冷卻及的設(shè)計[J].橡塑技術(shù)與裝備,2004,30(12):38~41.

        [2] 曹涌 .自動化生產(chǎn)線中速度的同步控制原理及[J].制造業(yè)自動化,2004,(3):44~47.

        [3] 周政.PLC在膠片冷卻機控制系統(tǒng)中的應(yīng)用[J].制造業(yè)自動化,2003,(4):48~49.

        [4] 齊福江.機械工程手冊[M].機械工業(yè)出版社.1997.

        [5] 朱甦.膠片冷卻機控制系統(tǒng)的研究與實現(xiàn)[D].蘇州大學(xué),2007.

        [6] 孫燕燕.膠片冷卻機掛膠裝置PID控制系統(tǒng)的研究[D].中國海洋大學(xué),2007.

        中石化開發(fā)出氣液法流化床生產(chǎn)聚乙烯成套技術(shù)

        2015年12月,中石化工程建設(shè)有限公司與天津石化、浙江大學(xué)、燕山石化、上?;ぱ芯吭郝?lián)合攻關(guān)的中國石化“十條龍”科技攻關(guān)項目——“氣液法流化床聚乙烯工藝成套技術(shù)開發(fā)”通過鑒定。該項目采用中國石化自主研發(fā)的新型鈦系高活性聚乙烯催化劑和雙活性中心鈦釩復(fù)合催化劑,開發(fā)了多溫區(qū)流化床反應(yīng)器、旋流型氣液分離器和冷凝液注入噴嘴等專有設(shè)備,形成具有完全自主知識產(chǎn)權(quán)的氣液法流化床聚乙烯工藝成套技術(shù)。該成套技術(shù)不僅可應(yīng)用于現(xiàn)有眾多氣相法聚乙烯裝置的技術(shù)改造和提升,而且具有流程合理、工藝先進等優(yōu)點,采用單一流化床聚合反應(yīng)器就能生產(chǎn)多種聚乙烯新產(chǎn)品,在POF膜、拉伸套罩膜、拉伸纏繞膜等領(lǐng)域填補了國內(nèi)空白。

        燕豐供稿

        TQ330.493

        1009-797X(2016)03-0048-03

        B

        10.13520/j.cnki.rpte.2016.03.011

        王飛(1986-),男,助理工程師,主要從事密煉生產(chǎn)設(shè)備電氣維護及改造工作。

        2015-06-10

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