劉 戀
(廣東新大禹環(huán)境科技股份有限公司廣東廣州510660)
電鍍廢水處理系統(tǒng)改造工程設(shè)計
劉戀
(廣東新大禹環(huán)境科技股份有限公司廣東廣州510660)
為執(zhí)行《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB21900-2008)中表3特別排放限值要求,某電鍍污水處理廠對原有系統(tǒng)進(jìn)行了改造,主要改造點(diǎn)為:一類污染物實(shí)現(xiàn)單獨(dú)達(dá)標(biāo);增加生化系統(tǒng)使污水廠全因子達(dá)標(biāo)。經(jīng)改造后,系統(tǒng)的出水完全達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)。
電鍍廢水;改造;設(shè)計
某電鍍污水廠始建于1998年,到此次改造前已經(jīng)歷經(jīng)三次改造,處理水量由最開始的1000t/d增加到12000t/d,電鍍污水分類也從最開始的三類到改造前的六類。改造前,廢水廠的處理系統(tǒng)為臨時建設(shè)的應(yīng)急系統(tǒng),重金屬和氰化物能夠達(dá)到《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB21900-2008(以下稱“標(biāo)準(zhǔn)”)中表2標(biāo)準(zhǔn),但無法實(shí)現(xiàn)全因子達(dá)標(biāo)。為執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)中表3要求,污水廠進(jìn)行了第四次改造。
改造前,系統(tǒng)運(yùn)行水量為5000t/d。主要處理工藝如下:含鉻廢水→還原反應(yīng)→混凝沉淀→MCR+離子交換→排放;化學(xué)鎳廢水→微電解+破絡(luò)→混凝沉淀→排入電鍍鎳廢水;電鍍鎳廢水→預(yù)留破絡(luò)→混凝沉淀→MCR+離子交換→排放;含氰廢水→兩級破氰→排入綜合廢水中;混排廢水→兩級破氰→還原反應(yīng)→混凝沉淀→MCR+離子交換→排放;綜合廢水→混凝沉淀→破絡(luò)反應(yīng)→混凝沉淀→MCR+離子交換→排放。經(jīng)處理后,重金屬和CN-能夠達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)中表2指標(biāo),但無法實(shí)現(xiàn)全因子達(dá)標(biāo)。主要需改造點(diǎn)在于:系統(tǒng)規(guī)模需要增大;要達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)中表3的相關(guān)指標(biāo);要實(shí)現(xiàn)全因子達(dá)標(biāo)。
2.1一類污染物單獨(dú)達(dá)標(biāo)
Cr6+、TCr和Ni2+為一類污染物,必須單獨(dú)達(dá)標(biāo)?;炫艔U水中含有各類污染物,也包括一類污染物,因此混合廢水也須單獨(dú)處理達(dá)標(biāo)。
2.2絡(luò)合物的處理
電鍍生產(chǎn)工藝中的化學(xué)鍍鎳、鍍合金、氰化鍍銅、焦磷酸鍍銅等工藝會產(chǎn)生絡(luò)合廢水,絡(luò)合廢水中的重金屬采用常規(guī)的混凝沉淀不能去除,必須先破絡(luò)后才能將絡(luò)合重金屬去除。
2.3實(shí)現(xiàn)全因子達(dá)標(biāo)
常規(guī)電鍍廢水處理只考慮重金屬,氰化物等污染物的去除,對COD、氨氮、TN和TP等未做特別處理。為了保證全因子達(dá)標(biāo),必須進(jìn)行生化處理。
3.1改造設(shè)計規(guī)模為13200t/d,改造設(shè)計的水質(zhì)水量見下表,改造后,達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)中表3的相關(guān)指標(biāo)。
表1 改造后達(dá)標(biāo)情況水量單位t/d,其余指標(biāo)單位mg/L
3.2改造分析
由于電鍍廢水成分復(fù)雜,絡(luò)合態(tài)重金屬,高分子有機(jī)物以及一些未知的電鍍中間產(chǎn)物的存在,物化系統(tǒng)處理后,廢水中絡(luò)合態(tài)重金屬,COD等污染物很難穩(wěn)定處理達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的要求。因此改造主體工藝為物化+生化。
3.3具體改造工藝流程
含鉻廢水→還原反應(yīng)→混凝沉淀→MCR+離子交換→排放;化學(xué)鎳廢水→微電解+破絡(luò)→混凝沉淀→排入電鍍鎳廢水;電鍍鎳廢水→預(yù)留破絡(luò)→混凝沉淀→A/O+MBR→排放;含氰廢水→兩級破氰→排入綜合廢水中;混排廢水→兩級破氰→還原+混凝沉淀→A/O+MBR→排放;綜合廢水→破氰+混凝沉淀→破絡(luò)+混凝沉淀→A/O+MBR→排放;前處理廢水→微電解+破絡(luò)→混凝沉淀→A/O+MBR→排放。
3.4處理效果分析
該聯(lián)合工藝能保證系統(tǒng)出水的COD濃度小于50mg/L,油類小于0.5mg/L,全因子達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)中表3的特別排放指標(biāo)。實(shí)現(xiàn)了污染物減排的目的。
在改造工程實(shí)施過程中,充分利用了原有處理設(shè)施和設(shè)備,從運(yùn)行效果來看,改造后整個系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,出水水質(zhì)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)中表3的要求;采用A/O+MBR生化工藝處理廢水中的COD和氨氮等污染物,能夠?qū)崿F(xiàn)廢水的全因子達(dá)標(biāo)。
[1]左鳴.電鍍廢水處理工藝優(yōu)化研究[D].華南理工大學(xué),2012.
[2]黃萬聯(lián).試論電鍍廢水處理工藝[J].科技與企業(yè),2012,10:107-108.