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        淺談紅土鎳礦回轉(zhuǎn)窯——干燥窯系統(tǒng)電除塵器分析與應(yīng)用

        2016-11-24 07:04:06賴棟文
        資源節(jié)約與環(huán)保 2016年6期
        關(guān)鍵詞:煙氣

        賴棟文 王 歡

        (福建龍凈環(huán)保股份有限公司福建龍巖364000)

        淺談紅土鎳礦回轉(zhuǎn)窯——干燥窯系統(tǒng)電除塵器分析與應(yīng)用

        賴棟文王歡

        (福建龍凈環(huán)保股份有限公司福建龍巖364000)

        紅土鎳礦回轉(zhuǎn)窯-干燥窯系統(tǒng)配套電除塵器被廣泛應(yīng)用,但在實際運行中出現(xiàn)絕緣子破裂、電場內(nèi)部發(fā)生腐蝕等問題。針對這些問題,結(jié)合實際經(jīng)驗,對整個系統(tǒng)工藝及電除塵器操作等方面給出了相關(guān)建議。

        紅土鎳礦;回轉(zhuǎn)窯;干燥窯;熱風(fēng)爐;電除塵器

        紅土鎳礦回轉(zhuǎn)窯熔煉直接還原法工藝,利用回轉(zhuǎn)窖全程對鎳團(tuán)礦進(jìn)行脫水、焙燒,NiO、FeO等氧化物還原,金屬物聚集,最后生成融態(tài)海綿狀夾渣鎳鐵。熔煉過程熱能來自煤粉燃燒放出的熱量,具有原料適應(yīng)性強,鎳鐵品味高,有害元素的鑄相含量比較少,節(jié)能環(huán)保,循環(huán)利用等優(yōu)點。其是火法冶煉鎳鐵生產(chǎn)中,設(shè)備最簡單、生成金屬流程最短、綜合能耗最低的生產(chǎn)工藝(圖1為工藝流程)。

        圖1 工藝流程圖

        1 設(shè)備現(xiàn)場檢修情況

        某廠鎳鐵回轉(zhuǎn)窯-干燥窯冶煉項目采用國際領(lǐng)先的RKEF工藝,礦熱爐規(guī)格33kVA;回轉(zhuǎn)窯為Φ4.4m×100m,窯尾進(jìn)料,窯頭噴煤燃燒并出料,干燥窯為Φ5.5m×50m,頭部進(jìn)料,尾部出料。干燥窯通過熱風(fēng)爐噴煤燃燒產(chǎn)生的熱量及礦熱爐、回轉(zhuǎn)窯煙氣的熱量來烘干原料,以滿足工藝要求,即原料濕度從40%左右烘干至20%左右。其除塵系統(tǒng)配套國內(nèi)某環(huán)保廠電除塵器,該電除塵器運行1年后,出現(xiàn)絕緣子經(jīng)常性炸裂,個別電場短路,間歇性冒煙等問題。電除塵器停運檢修時,主要發(fā)現(xiàn)以下問題:

        1.1陰極吊掛承壓絕緣子發(fā)生大面積的破裂,絕緣子內(nèi)壁附著大量黑色物質(zhì),而且有明顯的爬電現(xiàn)象(如圖2)。

        圖2 瓷瓶破裂

        1.2陰極線、陽極板腐蝕較嚴(yán)重

        (1)第四電場最下層陰極線大概70%左右腐蝕斷線,第三電場最下層陰極線大概20%左右腐蝕斷線,第1、2電場陰極線有少量極線腐蝕斷線,電場中上部未發(fā)現(xiàn)陰極線斷線情況發(fā)生(如圖3)。(2)陽極板中下部腐蝕較嚴(yán)重,其中第1電場陽極板基本未出現(xiàn)腐蝕情況,末電場陽極板腐蝕最嚴(yán)重,個別極板根部與振打桿連接處已經(jīng)腐蝕斷裂(如圖4)。

        圖3 芒刺線斷線

        圖4 陽極板腐蝕情況

        1.3殼體墻板、出口喇叭底板腐蝕較嚴(yán)重,墻板的腐蝕主要發(fā)生在除塵器下部2米范圍內(nèi),部分墻板腐蝕達(dá)到3mm,上部腐蝕較少,出口喇叭底板也腐蝕嚴(yán)重(如圖5)。

        2 原因分析

        2.1絕緣子炸裂的原因分析

        2.1.1通過取樣化驗絕緣子內(nèi)壁粘附的黑色物質(zhì),發(fā)現(xiàn)其主要成分為碳粉。調(diào)研國內(nèi)熱風(fēng)爐的工藝及結(jié)構(gòu)后,發(fā)現(xiàn)國內(nèi)各鋼廠采用的熱風(fēng)爐主要有兩種結(jié)構(gòu)形式。大部分廠家熱風(fēng)爐燃燒室與煙氣混氣室的隔板開口在熱風(fēng)爐的偏下部,而該廠使用的熱風(fēng)爐燃燒室與煙氣混氣室的隔板開口在熱風(fēng)爐的偏上部(如圖6和圖7)。

        圖5 側(cè)墻板腐蝕

        圖6 熱風(fēng)爐A

        圖7 熱風(fēng)爐B

        2.1.2進(jìn)一步深入分析后,我們發(fā)現(xiàn),不管是熱風(fēng)爐A還是熱風(fēng)爐B,燃燒室的熱風(fēng)通過后置風(fēng)機(jī)負(fù)壓的作用下,抽入到煙氣混氣室。熱風(fēng)爐B開口位于偏上部,與噴煤點相鄰,在負(fù)壓的作用下,很容易導(dǎo)致未完全燃燒的碳粉被吸入到煙氣混氣室,甚至部分噴出來的煤粉直接被帶入到煙氣混氣室。由于大量未燃盡的碳粉帶入到除塵器后,沉積在絕緣子內(nèi)壁,導(dǎo)致絕緣子爬電、擊穿,并最終炸裂。而熱風(fēng)爐A的結(jié)構(gòu)形式就顯得更加合理,隔板開口離噴煤點有一定的行程,保證了煤粉噴出后充分燃燒。通過對國內(nèi)幾家鎳鐵回轉(zhuǎn)窯廠家了解證實,熱風(fēng)爐燃燒室與煙氣混氣室的連接口開在熱風(fēng)爐的偏下部的廠家,基本未發(fā)生過電除塵器絕緣子炸裂的情況,而該廠熱風(fēng)爐燃燒室與煙氣混氣室的連接口開在熱風(fēng)爐的偏上部,則經(jīng)常發(fā)生絕緣子炸裂。

        2.2設(shè)備腐蝕的原因分析

        2.2.1煙氣溫度、濕度等影響

        通過查詢電除塵器最近1個月的運行記錄,發(fā)現(xiàn)電除塵器的運行溫度普遍偏低,最低50℃左右,最高120℃左右,其中1個月內(nèi)溫度大于90℃的天數(shù)僅有8天(如圖8,溫度取樣點為電除塵器進(jìn)口煙道)。

        圖8 電除塵器運行溫度曲線

        通過與業(yè)主的交流后,發(fā)現(xiàn)造成煙氣溫度低的原因主要有兩個方面:(1)由于受市場不銹鋼價格下跌影響,為減產(chǎn)能和減產(chǎn)耗,熱風(fēng)爐近幾個月基本處于停用狀態(tài),致使煙溫過低。從運行的近一個月的煙氣溫度來看,電除塵器煙氣溫度接近或低于煙氣露點溫度。(2)該廠地處沿海地帶,常年受海洋性氣候影響,空氣濕度較大,年降雨量高,采用的紅土鎳礦主要通過海運從印尼運回,原料本身的濕度大約在40%左右。同時,紅土鎳礦回轉(zhuǎn)窯原料礦基本都是露天堆放,碰到下雨天氣時,礦料的濕度極大的增加,經(jīng)過干燥窯烘干和回轉(zhuǎn)窯焙燒后,煙氣中水分也大大的增加,通過檢測煙氣成分測量,發(fā)現(xiàn)有時煙氣中的水分超過30%以上,個別時間可以直接在灰斗下灰口發(fā)現(xiàn)水滴流出(如圖9)。

        圖9 原礦料堆放

        2.2.2煙氣中SOx的影響

        該廠某次環(huán)保驗收測試時,專業(yè)檢測公司檢測到的煙氣中二氧化硫數(shù)據(jù)如表1。

        表1 回轉(zhuǎn)窯等煙氣二氧化硫進(jìn)口數(shù)據(jù)

        從表1可知,煙氣中含有一定的SOx化合物,若電場內(nèi)部出現(xiàn)結(jié)露,則很容易與結(jié)露的水形成稀硫酸,加重設(shè)備腐蝕。

        2.2.3輸灰設(shè)備漏風(fēng)影響

        該廠電除塵器采用皮帶機(jī)輸卸灰,每臺電除塵器通過插板閥、星型卸灰閥、2臺分皮帶機(jī),一臺集合皮帶機(jī)直接把粉塵拉回配料室配料。由于該工況煙氣濕度大,早期出現(xiàn)過灰斗板結(jié)、輸卸灰不順暢的情況,操作班組為了防止灰斗板結(jié),每次排灰時都是直接排空。在現(xiàn)場檢查時,發(fā)現(xiàn)電除塵器第四電場聽得到明顯排空漏風(fēng)聲音。通過多依奇公式可知,電除塵器后電場,特別是第三、第四電場捕集的灰塵本就少,實際后兩電場捕獲的粉塵占總灰量的10%不到,該廠每次卸灰時,灰斗均排空,使后電場灰斗長期漏風(fēng),冷風(fēng)從灰斗口進(jìn)入除塵器內(nèi)部,高濕度的熱煙氣遇冷風(fēng)極容易結(jié)露,使電除塵器內(nèi)部有水分析出,而煙氣中含有SOx化合物,遇到結(jié)露的水后形成稀硫酸,進(jìn)一步加重設(shè)備腐蝕。以上也是該廠陰陽極腐蝕主要發(fā)生在第三、第四電場中下部的原因。

        3 應(yīng)對措施

        為了徹底解決該廠鎳鐵回轉(zhuǎn)窯--干燥窯配套電除塵器出現(xiàn)的問題,保證電除塵器穩(wěn)定運行,進(jìn)行了以下整改措施。

        3.1熱風(fēng)爐工藝優(yōu)化

        為了防止過多的未燃盡碳粉的產(chǎn)生,進(jìn)入電除塵器,對熱風(fēng)爐進(jìn)行了整改,將熱風(fēng)爐燃燒室與煙氣混氣室的隔板開口改到隔板的偏下部。

        圖10 陰極吊掛密封及熱風(fēng)吹掃

        3.2煙氣溫度控制

        由于煙氣中濕度較大,為避免煙氣溫度過低而產(chǎn)生結(jié)露,對進(jìn)入電除塵器的進(jìn)口溫度控制在100℃~120℃以上,低于100℃時開啟熱風(fēng)爐,盡量防止煙氣結(jié)露。

        3.3陰極吊掛結(jié)構(gòu)優(yōu)化(如圖10)

        (1)為了避免煤粉進(jìn)入電除塵器后粘附在陰極吊掛瓷瓶內(nèi)壁,在絕緣瓷瓶下口增加耐高溫絕緣密封件,隔絕煙氣及防止碳粉粘附到絕緣子內(nèi)壁。(2)增加熱風(fēng)吹掃裝置。通過對陰極吊掛保溫箱持續(xù)的鼓吹熱風(fēng),防止煙塵進(jìn)入瓷瓶下部防塵罩內(nèi)部范圍,進(jìn)一步保證了耐高溫絕緣密封件的干爽及干凈。

        3.4除塵器材質(zhì)選擇

        與國內(nèi)某大型鋼鐵廠合作,聯(lián)合開發(fā)出一種特種耐酸鋼,本次改造電除塵器的陰極線、陽極板材質(zhì)更換為該特種耐酸鋼,墻板下部及喇叭底板內(nèi)襯該特種耐酸鋼,該特種耐酸鋼耐酸腐蝕性好,而采購成本介于普通鋼材與304不銹鋼之間。

        眾所周知,金屬材料在不同溫度、不同硫酸濃度溶液中腐蝕速度也不同,但在70℃、50%硫酸濃度中腐蝕速度最快,該特種耐酸鋼與其他鋼種相比,在此溫度和濃度中腐蝕速度最低,明顯優(yōu)于其他鋼種。表2為該特種耐酸鋼與其他鋼材耐腐蝕性試驗比較數(shù)據(jù)。

        表2 各種鋼材腐蝕速率對比

        3.5除塵器各檢修門等密封

        因煙氣中含水分較高,所以漏風(fēng)對除塵器結(jié)露產(chǎn)生影響較大。在人孔門、陰極傳動檢修門、頂部陰極吊掛保溫箱蓋等門蓋每次關(guān)閉后,及時涂抹高溫密封膠進(jìn)行密封,減少各檢修門處因多次開啟、變形、密封件老化帶來的漏風(fēng)影響。

        3.6輸灰制度調(diào)整

        由于星型卸灰閥自身結(jié)構(gòu)的原因,在無灰封情況下,其無法保證完全密封,原卸灰制度使得灰斗卸灰直接排空,無法實現(xiàn)電除塵器后電場灰斗的灰封。調(diào)整后,第一、二、三、四電場卸灰間隔分別為1h、2h、8h、24h卸灰一次,減少了因卸灰而導(dǎo)致的漏風(fēng)。

        4 整改后效果

        該設(shè)備整改后,投運已經(jīng)超過1年,電除塵器進(jìn)口溫度維持在100℃以上,電除塵器運行穩(wěn)定,陰極吊掛瓷瓶再未出現(xiàn)炸裂的情況,電場未再發(fā)生短路現(xiàn)象。業(yè)主自行常規(guī)檢查,極板、極線良好,除塵器內(nèi)部無明顯腐蝕情況發(fā)生,電除塵器內(nèi)部腐蝕問題得到了有效控制和解決,電除塵器二次電壓維持在60kV左右,煙囪排放效果良好。

        5 結(jié)語

        紅土鎳礦回轉(zhuǎn)窯-干燥窯系統(tǒng)電除塵器運行效果的好壞與工藝直接相關(guān),配套的電除塵器在結(jié)構(gòu)上應(yīng)最大限度地適應(yīng)復(fù)雜多變的工藝及煙塵性質(zhì)。通過設(shè)置隔塵裝置、微正壓熱風(fēng)吹掃,采用成熟可靠的工藝及噴煤制度,控制電除塵器溫度運行在合適的區(qū)間范圍,與煙氣接觸部分選用特種耐酸鋼,配合合理的維護(hù)和操作等一系列手段,完全可以保證電除塵器長期可靠、經(jīng)濟(jì)高效地運行。

        [1]黎在時,編著.電除塵器的選型安裝與運行管理.北京:中國電力出版社,2005.

        賴棟文(1982—),福建龍巖人,工程師,主要從事除塵、脫硫、脫硝等設(shè)計及管理工作。

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