董亞凱 陳 選 范立剛
(中國石油蘭州石化公司建設(shè)公司電儀安裝公司,蘭州 730060)
基于PLC的自動反沖洗系統(tǒng)在航煤加氫裝置中的應(yīng)用
董亞凱 陳 選 范立剛
(中國石油蘭州石化公司建設(shè)公司電儀安裝公司,蘭州 730060)
介紹基于PLC的自動反沖洗系統(tǒng)在某航煤加氫裝置中的應(yīng)用,分析了PLC的控制原理、系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)定與面板設(shè)計方案,并介紹了針對系統(tǒng)故障和存在的不足之處進行的改造方案。
自動反沖洗系統(tǒng) PLC邏輯 參數(shù)設(shè)定 故障與改進
自動反沖洗系統(tǒng)廣泛應(yīng)用于冶金、化工、石油、造紙、醫(yī)藥、食品、采礦、電力和城市給水領(lǐng)域,是一種先進、高效且易操作的全自動過濾系統(tǒng)。近年來,煉油裝置生產(chǎn)中為確保介質(zhì)進出設(shè)備能得到更好的過濾,也廣泛地應(yīng)用了自動反沖洗系統(tǒng)。中國石油蘭州石化公司年產(chǎn)40萬t航煤加氫裝置就采用了自動反沖洗系統(tǒng),該系統(tǒng)采用PLC控制,能夠有效減少雜質(zhì)的含量為裝置提供合格原料[1],實現(xiàn)了及時、自動反沖洗的目的。
筆者分析了PLC的控制原理、系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)定與面板設(shè)計方案,并介紹了針對系統(tǒng)故障和存在的不足之處進行的改造方案。
中國石油蘭州石化公司年產(chǎn)40萬t航煤加氫裝置的自動反沖洗工藝流程如圖1所示,其中,PDT為壓差變送器;過濾閥和反沖洗閥根據(jù)介質(zhì)流量大小可分為若干組,XV-01和XV-03為第一組過濾系統(tǒng)的原料進口閥,XV-05和XV-07為第二組過濾系統(tǒng)的原料進口閥,XV-09和XV-11為第三組過濾系統(tǒng)的原料進口閥,XV-02和XV-04為第一組過濾系統(tǒng)的污油排放閥,XV-06和XV-08為第二組過濾系統(tǒng)的污油排放閥,XV-10和XV-12為第三組過濾系統(tǒng)的污油排放閥。
圖1 自動反沖洗工藝流程
正常運行狀態(tài)下所有過濾閥打開,所有排污閥關(guān)閉,當(dāng)介質(zhì)從原料入口進入后經(jīng)過各組過濾閥,在過濾器中過濾后通過原料出口進入其他設(shè)備。為了防止介質(zhì)殘渣引起過濾器堵塞或者油污過多致使流通性不好,工藝要求定時對過濾器進行反沖洗。為了不影響生產(chǎn),介質(zhì)可以不間斷地進入裝置,各組要依次進行沖洗。排污時過濾閥關(guān)閉,排污閥打開,介質(zhì)倒沖,經(jīng)排污閥排出。為了更好地實現(xiàn)這個過程,系統(tǒng)采用PLC控制,以實現(xiàn)方便、快捷、有序地對系統(tǒng)進行反沖的功能[2]。
中國石油蘭州石化公司年產(chǎn)40萬t航煤加氫裝置的自動反沖洗系統(tǒng)中的PLC控制邏輯如圖2所示,其中T1是過濾閥閥關(guān)時間,T2是反沖閥閥開時間(大小可控制反沖時間),T3是反沖閥閥關(guān)時間,T4是過濾閥閥開時間,T是反沖周期,M1是第一組強制反沖按鈕,M2是第二組強制反沖按鈕,M3是第三組強制反沖按鈕。
圖2 自動反沖洗系統(tǒng)PLC控制邏輯
從圖2可以看出,系統(tǒng)具有手動強制反沖、壓差自動反沖和DCS定時強制反沖功能,在反沖過程中互為屏蔽,系統(tǒng)在反沖過程中屏蔽壓差信號,在反沖完成后再恢復(fù)檢查狀態(tài)。當(dāng)控制系統(tǒng)進行自動沖洗時,系統(tǒng)會根據(jù)PLC編程自動分組進行排污,如程序開始時,第一組過濾閥XV-01開始關(guān)閉,經(jīng)過時間T1后XV-02閥開始打開,經(jīng)過時間T2后XV-02開始關(guān)閉,再經(jīng)過時間T3后XV-01開始打開,經(jīng)過時間T4后XV-03開始關(guān)閉,經(jīng)過時間T1后XV-04開始打開,經(jīng)過時間T2后XV-04開始關(guān)閉,經(jīng)過時間T3后XV-03開始打開,再經(jīng)過時間T4后系統(tǒng)進行第二組沖洗,依次往后沖洗,直到最后一組沖洗完畢,系統(tǒng)回到初始狀態(tài),所有過濾閥打開,所有排污閥關(guān)閉。
在系統(tǒng)投入使用前要根據(jù)工藝要求設(shè)置好反沖壓差點(壓差一旦達到該值就進行自動反沖)和反沖周期時間(一次反沖結(jié)束后到下一次反沖的時間間隔);根據(jù)閥門的實際打開和關(guān)閉時間設(shè)置T1、T2、T3和T4[3]。
中國石油蘭州石化公司年產(chǎn)40萬t航煤加氫裝置的自動反沖洗系統(tǒng)的主畫面中設(shè)有手動方式和自動方式。系統(tǒng)在手動方式下,按自動按扭就可以取消手動方式進入自動方式;系統(tǒng)在自動方式下,按手動按鈕可取消自動方式進到手動方式。但是系統(tǒng)在自動運行時,必須先按停止鍵才能進行方式轉(zhuǎn)換。主界面中還有參數(shù)設(shè)置鍵和故障畫面,點擊各功能鍵就能進入相應(yīng)的界面。系統(tǒng)操作界面如圖3所示,具體操作方法如下:
a. 系統(tǒng)處在自動方式,按啟動鍵就可以進行自動反沖洗。
b. 圖3中的閥開閥關(guān),只有系統(tǒng)在手動操作時才有效,自動方式下按此鍵無效。
c. 系統(tǒng)在自動方式下按“人工強制反沖洗”鍵有效;當(dāng)人工強制反沖洗有效時,系統(tǒng)只對當(dāng)前畫界面有效;若要對其他組進行強制反沖洗,可以按左右鍵進入其他界面。
圖3 系統(tǒng)操作界面
參數(shù)設(shè)置界面如圖4所示,在參數(shù)設(shè)置中,根據(jù)現(xiàn)場實際閥門動作時間和工藝要求,輸入各參數(shù)。需要注意的是,系統(tǒng)只有在停止模式或者在過濾狀態(tài)下設(shè)置的參數(shù)才可以被系統(tǒng)重新使用[4]。
圖4 參數(shù)設(shè)置界面
當(dāng)系統(tǒng)停電故障時,過濾閥打開,其他閥門關(guān)閉,PLC控制面板會出現(xiàn)報警畫面;當(dāng)系統(tǒng)中有閥位沒有反饋時,程序在報警的同時會關(guān)閉所有排污閥,打開所有過濾閥;當(dāng)PLC有故障時,也會報警。
在正常工作時,蒸汽會一直流動,致使介質(zhì)中的水分增加并影響介質(zhì)的流動性,原料出口要增加脫氣或脫水設(shè)備。同時,同一組過濾器中當(dāng)一個過濾器流過介質(zhì)時,另一個過濾器反吹掃時會導(dǎo)致部分介質(zhì)倒流。
解決上述問題的方案之一,是將自動反沖洗流程更改為如圖5所示的情況。改造后的自動反沖洗工藝中新增閥門有:HV-01和XV-03為第一組過濾系統(tǒng)的原料閥,HV-05和HV-07為第二組過濾系統(tǒng)的原料閥,HV-09和HV-11為第三組過濾系統(tǒng)的原料閥,HV-02和HV-04為第一組過濾系統(tǒng)的蒸汽閥,HV-06和HV-08為第二組過濾系統(tǒng)的蒸汽閥,HV-10和HV-12為第三組過濾系統(tǒng)的蒸汽閥。
圖5 自動反沖洗流程改造方案一
正常生產(chǎn)過濾時所有過濾系統(tǒng)閥開,蒸汽系統(tǒng)閥門關(guān)閉。當(dāng)控制系統(tǒng)進行自動沖洗時,系統(tǒng)會根據(jù)PLC邏輯自動分組進行排污。如程序開始時,第一組閥XV-01和HV-01開始關(guān)閉,經(jīng)時間T1后XV-02與HV-02 開始打開,經(jīng)時間T2后XV-02和HV-02開始關(guān)閉,再經(jīng)時間T3后XV-01與HV-01開始打開,經(jīng)時間T4后XV-03和HV-03開始關(guān)閉,經(jīng)時間T1后XV-04與HV-04開始打開,經(jīng)時間T2后XV-04和HV-04開始關(guān)閉,經(jīng)時間T3后XV-03與HV-03開始打開,再經(jīng)時間T4后系統(tǒng)進行第二組沖洗,依次往后沖洗,直到最后一組沖洗完畢,系統(tǒng)回到初始狀態(tài)。
這個方案能夠很好地解決蒸汽竄入原料的問題,出口不用增加脫氣或脫水設(shè)備,而且每一組反吹掃時還是分開進行。唯一的缺點是增加閥門太多,增加了工程費用。
方案二對自動反沖洗流程更改為如圖6所示,設(shè)置XV-01和XV-02為第一組過濾閥,XV-05和XV-06為第一組過濾閥,XV-09和XV-10為第一組過濾閥,XV-03和XV-04為第一組反沖閥,XV-07和XV-08為第一組反沖閥,XV-11和XV-12為第一組反沖閥。
圖6 自動反沖洗流程改造方案二
正常運行時所有過濾閥打開,反沖閥關(guān)閉。當(dāng)控制系統(tǒng)進行自動沖洗時,系統(tǒng)會根據(jù)PLC邏輯自動分組進行排污。如程序開始時,第一組閥XV-01和XV-02開始關(guān)閉,經(jīng)過時間T1后XV-03與XV-04開始打開,經(jīng)過時間T2后XV-03與XV-04開始關(guān)閉,再經(jīng)過時間T3后XV-01和XV-02開始打開,再經(jīng)過時間T4后系統(tǒng)進行第二組沖洗,依次往后沖洗,直到最后一組沖洗完畢,系統(tǒng)回到初始狀態(tài)。
方案二同樣能夠很好地解決蒸汽竄入原料的問題,出口不用增加脫氣或脫水設(shè)備,所用閥門很少,降低了工程費用。缺點是每一組反吹掃時不能分開進行,相對來說影響了原料流量。
中國石油蘭州石化公司年產(chǎn)40萬t 航煤加氫裝置采用了方案一中的基于PLC控制的自動反沖洗系統(tǒng),實現(xiàn)了方便、快捷、準(zhǔn)確的自動反沖洗,現(xiàn)場沒有工作人員也會準(zhǔn)確有序地實現(xiàn)反沖,提高了裝置的運行效率,降低了操作人員的勞動強度。
[1] 侯志林.過程控制與自動化儀表[M].北京:機械工業(yè)出版社,2000.
[2] 馬天慶.利用PLC實施自動反吹控制系統(tǒng)改造[J].河南化工,2003,(9):49~50.
[3] 姚峰,張新來,陳章海,等.自動反吹洗過濾器在20萬航煤加氫裝置的應(yīng)用[J].石油和化工設(shè)備,2009,12(10):27~28.
[4] 中國石化集團公司.石油化工設(shè)備維護檢修規(guī)程(儀表分冊)[M].北京:中國石化出版社,2004.
2016-04-27(修改稿)
TH862+.6
B
1000-3932(2016)07-0787-04