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        乙二醇裝置水合與精制單元先進(jìn)控制

        2016-11-18 03:20:59張兆東
        橡塑技術(shù)與裝備 2016年10期

        張兆東

        (新特能源股份有限公司,新疆 烏魯木齊 830011)

        乙二醇裝置水合與精制單元先進(jìn)控制

        張兆東

        (新特能源股份有限公司,新疆 烏魯木齊 830011)

        在某50 000噸/年環(huán)氧乙烷/乙二醇裝置的水合單元與精制單元,使用成熟的商業(yè)軟件設(shè)計(jì)先進(jìn)控制器。實(shí)現(xiàn)了水合比的閉環(huán)控制。在穩(wěn)定控制的基礎(chǔ)上,控制器進(jìn)行卡邊優(yōu)化,減少了高壓蒸汽用量。同時(shí)提高DEG塔的塔底溫度,增加了DEG的回收量。

        先進(jìn)控制;乙二醇;水合;精制

        某50 000 t/年環(huán)氧乙烷/乙二醇裝置,采用美國科學(xué)設(shè)計(jì)公司(SD公司)氧氣直接氧化法的專利技術(shù),在2.172 MPa(G)、200~275℃(殼程沸騰水)及銀催化劑作用下反應(yīng),生成環(huán)氧乙烷(EO)。乙二醇是環(huán)氧乙烷和水以1:25的摩爾比、在1.7 MPa和150℃條件下無催化水合作用的產(chǎn)物.生成物經(jīng)五效蒸發(fā),再經(jīng)脫水、精制,分別獲得一乙二醇(MEG)、二乙二醇(DEG)、多乙二醇(PEG)。

        該裝置水合與精制單元自動(dòng)控制水平低,操作員勞動(dòng)強(qiáng)度大。同時(shí),水合與精制單元的工況與產(chǎn)品質(zhì)量密切相關(guān)。因此,需要采取高級(jí)的控制技術(shù)改善操作,優(yōu)化工況,提高裝置的平穩(wěn)率,穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量。本文采用成熟的商業(yè)化先進(jìn)控制軟件,運(yùn)用多變量模型預(yù)測(cè)控制技術(shù),處理裝置運(yùn)行中存在的大滯后、強(qiáng)耦合控制問題,實(shí)現(xiàn)裝置的平穩(wěn)運(yùn)行[1]。

        1 乙二醇水合及精制單元工藝流程

        再吸收塔T-320釜的環(huán)氧乙烷水溶液進(jìn)入乙二醇進(jìn)料汽提塔T-510,汽提出二氧化碳。T-510塔釜液用乙二醇反應(yīng)器進(jìn)料泵經(jīng)兩級(jí)換熱送至乙二醇反應(yīng)器R-520。乙二醇反應(yīng)器R-520是一個(gè)絕熱的U型管反應(yīng)器。

        蒸發(fā)系統(tǒng)由五效蒸發(fā)塔組成,分別是T-531到T-535。各效蒸發(fā)器頂部的蒸汽依次作為下一效再沸器的熱源以回收熱量。從第五效蒸發(fā)塔T-535塔釜出來的粗乙二醇中送入脫水塔T-610。脫水塔T-610釜液打到MEG塔T-620生產(chǎn)一乙二醇(MEG)產(chǎn)品。T-620釜液送入MEG分離塔T-630。T-630的作用是在分離二乙二醇之前脫除釜液中的MEG。在T-630的第21塊塔板處側(cè)線抽出MEG,靠自重循環(huán)返回T-535。T-630釜液由多乙二醇塔T-710塔的第一段填料床上面加入,T-710塔頂抽出DEG產(chǎn)品。

        2 先進(jìn)過程控制

        自20世紀(jì)70年代以來,多變量模型預(yù)估控制(MPC)在石油化工行業(yè)開始進(jìn)行應(yīng)用。經(jīng)過30多年的發(fā)展,逐漸產(chǎn)生了成熟的商業(yè)化產(chǎn)品。據(jù)ARC統(tǒng)計(jì),當(dāng)前MPC及相關(guān)產(chǎn)品已發(fā)展到了以Shell的SMOCPRO為代表的第五代[2~3]。

        經(jīng)實(shí)踐證明,MPC是PID之后流程工業(yè)應(yīng)用最為成功的控制器。它對(duì)模型要求不高,能夠有效克服流程工業(yè)中廣泛存在的大滯后、強(qiáng)干擾、多變量耦合問題。

        3 控制目標(biāo)

        水合單元當(dāng)選取管式反應(yīng)器中水與環(huán)氧乙烷的摩爾比為25:1時(shí),可得到92%(wt)的MEG。操作員當(dāng)前根據(jù)反應(yīng)器末端出口溫度,手動(dòng)調(diào)整T-320的新水量。由于水合比無法直接觀測(cè),同時(shí)T-320到反應(yīng)器R520之間存在大滯后,導(dǎo)致反應(yīng)器的水合比控制并不理想。

        水合單元存在著廣泛的耦合現(xiàn)象。水合比影響T510的液位與反應(yīng)器溫度;一效蒸發(fā)塔T531的再沸蒸汽為整個(gè)蒸發(fā)系統(tǒng)提供熱源,影響蒸發(fā)系統(tǒng)出口的溫度、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品流量。五效蒸發(fā)相互串聯(lián),導(dǎo)致操作變量與被控變量之間存在明顯的大滯后。

        精制單元的四個(gè)精餾塔相互串聯(lián),上下游之間存在著嚴(yán)重的相互干擾。操作員長(zhǎng)期緊張監(jiān)控、頻繁操作。對(duì)于多乙二醇塔T-710,由于物料相對(duì)黏稠,導(dǎo)致塔上的液位計(jì)發(fā)生故障。只能通過塔內(nèi)壓差間接反映塔內(nèi)物料積蓄情況,然后由操作員手動(dòng)控制塔底采出量。為了使得T-710塔底不結(jié)焦,同時(shí)滿足塔頂質(zhì)量指標(biāo),T-710的操作比較保守,尚有很大的優(yōu)化空間。

        根據(jù)對(duì)裝置當(dāng)前工況的分析,設(shè)立如下控制目標(biāo):

        構(gòu)建水合比的軟儀表,實(shí)現(xiàn)水合比的閉環(huán)控制克服水合單元存在的大滯后與多變量耦合,實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定操作。優(yōu)化高壓蒸汽用量,卡邊控制,實(shí)現(xiàn)節(jié)能。

        平穩(wěn)控制精制單元各塔,處理各塔之間存在的相互干擾保證產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)T-710進(jìn)行卡邊控制,增加DEG的收率。

        4 控制方案設(shè)計(jì)

        4.1先進(jìn)控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)

        圖1 控制系統(tǒng)硬件架構(gòu)

        如圖 1 所示,APC控制器運(yùn)行在APC服務(wù)器上。APC服務(wù)器通過OPC服務(wù)器與DCS進(jìn)行通訊,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的上傳與下達(dá)。

        4.2軟測(cè)量變量設(shè)計(jì)

        (1)水合比計(jì)算

        根據(jù)T320的吸收水量FIC312.PV(kg/h),乙烯進(jìn)料量FIC138.PV(kg/h),氧化單元選擇性計(jì)算結(jié)果(%)以及水與EO的分子量計(jì)算水合比。

        (2)T620側(cè)線MEG純度

        將側(cè)線抽出量,靈敏板溫度,塔底溫度,塔頂真空度作為輔助變量,T620側(cè)線MEG含量作為輸出變量構(gòu)建軟測(cè)量模型。

        由于MEG的純度非常高,約為99.8%。采用LS或者PLS等線性回歸方法設(shè)計(jì)的軟儀表,抗噪聲能力差。測(cè)量噪聲帶來的計(jì)算誤差,遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于MEG純度指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)差。神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)能夠自適應(yīng)樣本數(shù)據(jù),當(dāng)數(shù)據(jù)中有噪聲、形變和非線性時(shí),也能夠正常地工作。因此,本項(xiàng)目中采用RBF神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)軟測(cè)量模型[4]。

        4.3控制器設(shè)計(jì)

        (1)水合單元控制器

        由于反 應(yīng)器中環(huán)氧乙烷與水的摩爾比為1:25時(shí),在控制的壓力和溫度條件下,可得到92%(wt)的MEG,且生成各級(jí)乙二醇的比例基本上取決于反應(yīng)中水和環(huán)氧乙烷的初始比率。水合比現(xiàn)階段控制在1:24.5,要求水合比的范圍在1:24~1:25之間[6]。

        五效蒸發(fā)系統(tǒng)相當(dāng)于幾個(gè)蒸發(fā)器的串聯(lián),系統(tǒng)所需熱量主要由T531的蒸汽量提供。蒸發(fā)系統(tǒng)的控制目標(biāo)有兩個(gè),一個(gè)是控制T-535塔釜溫度在正常范圍,保證T-535釜液MEG的濃度;另一個(gè)是根據(jù)反應(yīng)產(chǎn)物組成及流量調(diào)整T-531蒸汽量,使系統(tǒng)提供的熱量與蒸發(fā)所需熱量相匹配。

        表1 水合單元控制器變量

        (2)精制單元控制器

        乙二醇精制系統(tǒng)是乙二醇裝置的重要單元。要求乙二醇產(chǎn)品MEG純度在99.8%以上。

        如果將干燥塔T610靈敏板的溫度控制在較穩(wěn)定的范圍內(nèi),減少其波動(dòng),對(duì)于穩(wěn)定本塔有重要作用。精制系統(tǒng)中擬將靈敏板溫度TIC603與加熱蒸汽量串級(jí)串級(jí)打開,由先進(jìn)控制器直接調(diào)節(jié)蒸汽量。

        T620靈敏板溫度低,不利于增加MEG的采出量;靈敏板溫度高,會(huì)造成再沸器結(jié)焦??梢岳眉訜嵴羝縼砜刂旗`敏板溫度。

        在精制控制器中,要將T630的靈敏板溫度作為被控變量,并利用加熱蒸汽量作為操作手段。T630的側(cè)線溫度,與抽出產(chǎn)品的質(zhì)量密切相關(guān)。側(cè)線抽出流量作為操作手段,同時(shí)影響側(cè)線溫度與靈敏板溫度。

        表2 精制單元控制器變量

        T-710塔底液位計(jì)故障,使用塔底抽出閥位作為操作手段,用于控制塔壓差,間接控制塔底液位。在保證全塔穩(wěn)定操作的同時(shí),卡邊控制塔底溫度,提高塔頂DEG的收率。

        5 控制器投用

        5.1水合單元控制器投用

        水合單元控制器投用后,通過多變量控制器的協(xié)調(diào)及優(yōu)化控制,實(shí)現(xiàn)了主要被控變量的平穩(wěn)控制,減輕了操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,同時(shí)通過對(duì)部分蒸汽量進(jìn)行優(yōu)化,減少蒸汽用量,降低能耗。

        控制效果如圖2所示。

        圖2 水合單元常規(guī)控制與先進(jìn)控制效果對(duì)比

        5.2精制單元控制器投用

        圖3 精制單元常規(guī)控制與先進(jìn)控制效果對(duì)比

        圖4 T710常規(guī)控制與先進(jìn)控制效果對(duì)比

        由圖3 可以看出,投用先進(jìn)控制后,T620靈敏板溫度、T630靈敏板溫度、T630第22層溫度及T610塔底液位均操作平穩(wěn),相比較常規(guī)控制波動(dòng)減小。除此之外,各操作變量能夠連續(xù)小幅動(dòng)作,避免了物料及蒸汽的大幅波動(dòng)。

        圖4給出了700#各變量的投用效果曲線。由圖 4 可以看出,在投用先進(jìn)控制之后,T710的靈敏板溫度、塔壓差、塔底溫度均操作平穩(wěn)。相比較常規(guī)控制而言,避免了塔底閥位的大幅度動(dòng)作。同時(shí)能夠?qū)⑺诇囟葟?79°卡邊控制在182°以上,這有助于提高DEG的產(chǎn)量。

        6 結(jié)論

        通過在乙二醇裝置水合單元、精制單元實(shí)施先進(jìn)控制,顯著地改善了裝置的操作水平,大幅降低操作員的勞動(dòng)強(qiáng)度,提升了裝置的平穩(wěn)率。先進(jìn)控制器在穩(wěn)定控制的同時(shí),能夠?qū)﹃P(guān)鍵變量進(jìn)行優(yōu)化,實(shí)現(xiàn)卡邊操作。

        [1] 席裕庚. 預(yù)測(cè)控制. 國防工業(yè)出版社,1993.06.

        [2] 錢積新,趙均,徐祖華. 預(yù)測(cè)控制. 化學(xué)工業(yè)出版社,2007.09.

        [3] 朱向東. 先進(jìn)控制技術(shù)在環(huán)氧乙烷/乙二醇裝置中的應(yīng)用. 中外能源,2007年第12卷,87~90.

        [4] 薄翠梅,張湜,等. 基于徑向基函數(shù)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的精餾塔優(yōu)化控制. 石油化工高等學(xué)校學(xué)報(bào),2002年9月第15卷第3期,57~60.

        [5] 王立忠,王憲久,胡桂清. 乙二醇精制單元先進(jìn)控制技術(shù)應(yīng)用. 石化技術(shù),2008.15(1):23~27.

        (P-01)

        Advanced controlof hydration and refi ning unit for ethylene glycol device

        TP273

        1009-797X(2016)10-0050-05

        A

        10.13520/j.cnki.rpte.2016.10.019

        張兆東,男,現(xiàn)就職于特變電工集團(tuán)新特能源股份有限公司,自動(dòng)化專家。主要負(fù)責(zé)自動(dòng)控制系統(tǒng)與儀器儀表的技術(shù)管理工作。

        2016-04-08

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