曹月山,朱自宏
(中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南動(dòng)力有限公司鑄鍛中心,山東濟(jì)南250000)
一款汽車發(fā)動(dòng)機(jī)缸體鑄件典型缺陷的解決
曹月山,朱自宏
(中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南動(dòng)力有限公司鑄鍛中心,山東濟(jì)南250000)
通過(guò)介紹D12發(fā)動(dòng)機(jī)缸體毛坯開(kāi)發(fā)過(guò)程中遇到的氣孔、水套內(nèi)腔粘砂、結(jié)疤等缺陷的解決方法,提出細(xì)化對(duì)砂芯排氣、制芯過(guò)程排氣等細(xì)節(jié)的研究和優(yōu)化的重要性。
鑄造缺陷,氣孔,粘砂,結(jié)疤
D12發(fā)動(dòng)機(jī)曾是中國(guó)重汽大馬力發(fā)動(dòng)機(jī)的主打產(chǎn)品,該產(chǎn)品缸體毛坯外形尺寸960 mm×400 mm× 430 mm,重量320 kg,HT280材質(zhì),鑄造工藝類似于D 10缸體,HWS潮模砂靜壓流水線造型,砂箱尺寸1 500 mm×1 000 mm×450 mm,缸筒芯使用FA制芯中心冷芯盒制芯,水套芯使用MR熱芯盒制芯。該缸體毛坯因產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的原因,工藝性比較差,開(kāi)發(fā)初期廢品率超過(guò)30%,后期廢品率也出現(xiàn)過(guò)較大的波動(dòng),主要缺陷是氣孔、水套內(nèi)腔粘砂、結(jié)疤等造成的廢品。
圖1 上模板
圖2 下模板
圖3 砂芯
圖4澆注系統(tǒng)
圖1、圖2為生產(chǎn)該產(chǎn)品的上下模板,圖3、圖4分別為所用砂芯和澆注系統(tǒng)。眾所周知,發(fā)動(dòng)機(jī)缸體類鑄件的工藝排氣非常重要,該產(chǎn)品缸體毛坯鑄造工藝開(kāi)發(fā)時(shí)就對(duì)排氣做了充分的考慮,也遵循了盡可能透過(guò)芯頭排氣,盡量避免形體排氣的原則,實(shí)際操作上在砂芯芯頭部位也采用了彈性密封耐火墊片,保證鐵水澆注后不灌入鐵水。但氣孔缺陷仍一直存在,忽高忽低。
產(chǎn)品典型缺陷如圖5到圖8.
圖5 毛坯氣孔
圖6 解剖氣孔
圖7 機(jī)加工氣孔
圖8 水套內(nèi)的鐵砂
2.1氣孔缺陷
氣孔缺陷主要集中在鑄件上箱面頂部位置的碗形水孔、凸臺(tái)、油道上,上箱面頂部位置的氣孔大部分能在清理時(shí)發(fā)現(xiàn),而碗形水孔、缸筒處的缺陷加工后才能發(fā)現(xiàn),浪費(fèi)嚴(yán)重。
2.1.1氣孔缺陷原因分析
為了解決這一缺陷,工藝人員按照業(yè)內(nèi)解決氣孔的常規(guī)做法從以下幾個(gè)方面做了大量工作:
1)對(duì)澆注系統(tǒng)做了多次改進(jìn)驗(yàn)證,無(wú)論如何改變?nèi)龑觾?nèi)澆道的鐵水分布,還是改變澆注速度,以及調(diào)整直澆道、橫澆道、內(nèi)澆道的比例關(guān)系,氣孔缺陷都沒(méi)有明顯變化。
2)增加排氣通道與進(jìn)水口的比例,在澆口對(duì)面缸蓋面上增加鐵水溢流冒口、增設(shè)排氣針,提高澆注溫度等,問(wèn)題依然存在。
3)調(diào)整砂芯烘干溫度、時(shí)間,當(dāng)天砂芯當(dāng)天使用,效果依然不明顯。
4)懷疑因爐料不潔凈,鐵水凈化不好或鐵水N含量高,改成潔凈爐料及優(yōu)質(zhì)增碳劑,包括爐前添加稀土凈化鐵水,仍然沒(méi)有進(jìn)展。
5)調(diào)整型砂水分、煤粉及型砂透氣性,效果不明顯。
6)減少砂型表面的醇基涂料噴涂厚度及烘干再澆注,沒(méi)有明顯效果。
7)在砂芯芯頭增加排氣通道及對(duì)模板排氣針高度調(diào)整甚至去掉模板凸臺(tái)上的排氣針的各種實(shí)驗(yàn),都沒(méi)有明顯效果。
8)將以上措施組合驗(yàn)證也沒(méi)有明顯的效果。
有業(yè)內(nèi)專家提出了增加砂芯本身的透氣性的建議,根據(jù)這一建議對(duì)芯砂進(jìn)行了調(diào)整驗(yàn)證,沒(méi)有取得預(yù)想的結(jié)果。
鑒于D10缸體毛坯廢品率很低,仔細(xì)比較兩者發(fā)現(xiàn),12升缸體毛坯的水套芯局部結(jié)構(gòu)與10升缸體毛坯的水套芯局部結(jié)構(gòu)有幾個(gè)位置有明顯差別,首先是局部芯子厚度明顯偏薄,其次是因結(jié)構(gòu)原因排氣通道少一半。對(duì)浸涂烘干后的砂芯打開(kāi)發(fā)現(xiàn),在水套芯薄壁處存在涂料滲入過(guò)度的問(wèn)題,單獨(dú)提高芯砂透氣性使用原涂料,反而使涂料滲入過(guò)度的問(wèn)題更嚴(yán)重。
2.1.2解決氣孔缺陷的措施
HA公司推薦了一種Arkopal6520低滲透性涂料,建議使用這種低滲透性涂料代替以前的Arkopal370減少涂料對(duì)排氣的影響。在原砂芯工藝的基礎(chǔ)上使用低滲透性涂料驗(yàn)證結(jié)果表明氣孔減少了約80%,但仍有一定比例的氣孔缺陷
圖9為調(diào)整前(左上方)砂芯與調(diào)整后(右上方)砂芯的剖面圖,可以看出兩者有明顯不同。正是這種差別造成的對(duì)排氣的影響,之前一直被忽略了,使D12缸體鑄件氣孔解決走了許多彎路。
適當(dāng)調(diào)整砂子粒度分布提高砂芯本身透氣性,并結(jié)合使用低滲透涂料的驗(yàn)證結(jié)果表明,涂料滲入過(guò)度的問(wèn)題沒(méi)有惡化,用這一方案制作的砂芯澆注結(jié)果非常好,批量運(yùn)用后加上澆注系統(tǒng)的微調(diào),使D12升缸體氣孔這一缺陷問(wèn)題基本解決。
圖9 水套芯使用涂料的對(duì)比
2.2水套內(nèi)腔粘砂缺陷
D12、D10發(fā)動(dòng)機(jī)缸體水套內(nèi)腔粘砂難以清理的問(wèn)題,也曾經(jīng)長(zhǎng)期困擾著生產(chǎn)的正常進(jìn)行,如圖10為帶夾層的水套芯,圖11為水套內(nèi)鐵砂混合物。
圖10 帶夾層的水套芯
圖11 水套內(nèi)鐵砂混合物
2.2.1水套內(nèi)腔粘砂的原因分析
水套芯使用普通覆膜砂制芯,存在水套內(nèi)腔清砂困難的問(wèn)題。最初是認(rèn)為覆膜砂骨料耐火度不夠造成的燒結(jié),可換成用100%寶珠砂作為骨料的覆膜砂后這一問(wèn)題仍然存在。對(duì)無(wú)法清理的芯砂塊檢查分析發(fā)現(xiàn),在砂芯厚大部位心部存在明顯的鐵質(zhì)薄片,在砂芯壁薄部位存在明顯的鐵砂粘合,對(duì)鐵砂粘合物進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn)是鐵水滲入砂芯的縫隙造成的機(jī)械粘砂,而不是化學(xué)粘砂。
對(duì)存在的機(jī)械粘砂,分析認(rèn)為使用寶珠砂作為單一骨料,粒度級(jí)配很難做到讓砂芯表面的涂料層把砂粒間隙全部封堵。而且對(duì)砂芯的檢查也發(fā)現(xiàn)厚大部位存在空心夾層,薄壁處存在不緊實(shí)的現(xiàn)象。
2.2.2解決水套內(nèi)腔粘砂的措施
自制了一種用多種骨料和添加劑配的覆膜砂,結(jié)合優(yōu)化調(diào)整芯盒的排氣和溫度分布,消除了砂芯局部空心夾層和不緊實(shí)。清砂困難的問(wèn)題得以解決。這一覆膜砂及其制備方法已獲得國(guó)家發(fā)明專利。圖12為正常的水套芯切面。
2.3結(jié)疤缺陷
開(kāi)發(fā)初期,在挺柱孔壁上經(jīng)常出現(xiàn)多肉結(jié)疤缺陷,在缸筒壁上偶爾也出現(xiàn)此種缺陷,類似潮模砂鑄造上常見(jiàn)的夾砂,出現(xiàn)結(jié)疤的鑄件,在其他部位尤其鑄件上表面,會(huì)對(duì)應(yīng)有砂眼缺陷。
圖12 正常的水套芯切面
2.3.1結(jié)疤缺陷的原因分析
最初分析認(rèn)為是澆注系統(tǒng)設(shè)置不合理,鐵水沖刷砂芯造成。改變澆注系統(tǒng)三層內(nèi)澆口鐵水分布沒(méi)有明顯的改善。
挺柱孔芯使用的是一種粒形很差的人工砂,砂芯強(qiáng)度普遍偏低。
2.3.2結(jié)疤缺陷的改進(jìn)措施
將芯砂增加一定比例的寶珠砂,使砂芯初強(qiáng)度提高到了1.2 MPa,結(jié)疤缺陷大大減少。
后來(lái)隨著砂芯排氣措施的不斷完善到位,挺柱孔及缸筒結(jié)疤缺陷徹底消除,砂眼缺陷也明顯減輕。
1)對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)缸體等復(fù)雜鑄件,在工藝開(kāi)發(fā)時(shí)除了注意做好芯頭排氣、砂芯本身的排氣外,對(duì)制芯原材料選擇及搭配應(yīng)引起足夠的重視;
2)開(kāi)發(fā)使用一種專用水套覆膜砂是解決D12、D10發(fā)動(dòng)機(jī)缸體水套內(nèi)腔粘砂的有效途徑;
3)適當(dāng)提高砂芯強(qiáng)度能夠有效解決鑄件結(jié)疤缺陷;
4)缸體缺陷的解決,一般都涉及到了排氣。在實(shí)際工藝設(shè)計(jì)和操作上,對(duì)一些復(fù)雜砂芯本身排氣性能、芯盒射砂排氣以及影響砂芯排氣質(zhì)量的涂料的匹配選擇等細(xì)節(jié),要進(jìn)行詳細(xì)的優(yōu)化論證,砂芯本身排氣良好,可以使得對(duì)砂芯水分的苛刻要求適當(dāng)放寬。
TG245
A
1674-6694(2016)04-0036-03
10.16666/j.cnki.issn1004-6178.2016.04.013
2016-04-05
曹月山(1965-),男,高級(jí)工程師,主要從事鑄造工藝及管理工作。