李秋芳 楊東光
(中信戴卡股份有限公司,河北秦皇島 066011)
汽車鋁合金轉(zhuǎn)向節(jié)結(jié)構(gòu)優(yōu)化
李秋芳 楊東光
(中信戴卡股份有限公司,河北秦皇島 066011)
本文以實(shí)際生產(chǎn)的AlSi7Mg0.3鋁合金汽車底盤鑄件為例,運(yùn)用MAGMA軟件對(duì)其差壓鑄造充型及凝固過(guò)程的數(shù)值模擬,預(yù)測(cè)了鑄件缺陷產(chǎn)生的位置及大小,并分析了原因。結(jié)果表明,鑄件不能按照順序凝固方式進(jìn)行凝固,在鑄件內(nèi)部產(chǎn)生缺陷。通過(guò)調(diào)整模具結(jié)構(gòu)及冷卻工藝均不能改善鑄件質(zhì)量,分析出產(chǎn)生鑄造缺陷的主要原因是鑄件結(jié)構(gòu)不合理。根據(jù)模擬結(jié)果,優(yōu)化鑄件結(jié)構(gòu),對(duì)其再次進(jìn)行鑄造模擬分析,發(fā)現(xiàn)鑄造缺陷消失,鑄件質(zhì)量得到了改善。
數(shù)值模擬 差壓鑄造 鋁合金轉(zhuǎn)向節(jié) 結(jié)構(gòu)優(yōu)化
當(dāng)前出于能源及環(huán)保的考慮,汽車輕量化研究受到了世界各國(guó)的廣泛關(guān)注,汽車底盤系統(tǒng)零件由鑄鐵材料更改為鋁合金材料是汽車輕量化進(jìn)程的重要手段之一。鋁合金作為比較輕的結(jié)構(gòu)材料近些年來(lái)備受關(guān)注。
鋁合金轉(zhuǎn)向節(jié)是汽車的重要安全件,材質(zhì)為AlSi7Mg0.3,隨著汽車產(chǎn)業(yè)輕量化趨勢(shì)加深,鑄件厚度越來(lái)越薄,結(jié)構(gòu)越來(lái)越復(fù)雜,鑄件的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)決定了鑄件容易出現(xiàn)大量的疏松、氣孔、縮孔和夾渣等鑄造缺陷,在一定的工藝條件下,通過(guò)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化是提高鑄件整體質(zhì)量最簡(jiǎn)單和容易的辦法。本文結(jié)合實(shí)際工作中的經(jīng)驗(yàn),并采用軟件模擬優(yōu)化的方法,找到比較合理的產(chǎn)品結(jié)構(gòu),并在試驗(yàn)階段對(duì)優(yōu)化的結(jié)構(gòu)進(jìn)行了驗(yàn)證,在實(shí)際生產(chǎn)中取得了很好的效果。轉(zhuǎn)向節(jié)原始結(jié)構(gòu)如圖1所示。
2.1充型過(guò)程模擬分析
圖2為鑄件充型階段不同充型百分比時(shí)的形貌圖??梢钥闯觯饘僖后w通過(guò)澆口上升,然后沿法蘭平面向周圍底端流動(dòng),充滿底端中心區(qū)域后再沿鑄件各個(gè)加強(qiáng)筋向上填充;整個(gè)充型過(guò)程中,金屬液體流動(dòng)較平穩(wěn),未發(fā)生鋁液飛濺及卷氣的現(xiàn)象,充型后鑄件溫度場(chǎng)分布合理。
2.2凝固過(guò)程模擬分析
鑄件凝固過(guò)程溫度場(chǎng)數(shù)值模擬是預(yù)測(cè)鑄件中產(chǎn)生縮孔和縮松缺陷的基礎(chǔ)和主要依據(jù),通過(guò)凝固過(guò)程溫度場(chǎng)的數(shù)值模擬,可以直觀地看出凝固過(guò)程中鑄件各部分的溫度分布和變化過(guò)程,這對(duì)于改進(jìn)鑄件工藝,以及提高鑄件質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益都具有極其重大的意義。根據(jù)凝固末期的溫度梯度的大小,采用溫度梯度法來(lái)預(yù)測(cè)和分析縮孔缺陷的發(fā)生。在充型過(guò)程完成后,凝固過(guò)程開始至完成這一階段的液固體積比情況如圖3所示。相對(duì)于中心法蘭面區(qū)域而言,頂端減震器孔及轉(zhuǎn)向臂區(qū)域優(yōu)先凝固。由于鑄件結(jié)構(gòu)的限制,在減震器孔兩側(cè)及轉(zhuǎn)向臂與中心區(qū)域交接位置的壁厚都比較薄,凝固時(shí)體積收縮過(guò)快而得不到補(bǔ)償。因此,預(yù)測(cè)出在減震器孔頂端及轉(zhuǎn)向臂位置將會(huì)產(chǎn)生縮孔、縮松缺陷。
針對(duì)出現(xiàn)缺陷的減震器孔及轉(zhuǎn)向臂兩個(gè)位置,需要增加這兩個(gè)位置的補(bǔ)縮通道,保證減震器孔頂端及轉(zhuǎn)向臂末端的補(bǔ)縮效果,故在減震器孔處縮短抽芯的長(zhǎng)度,在減震器孔底部增加材料。在轉(zhuǎn)向臂與中心區(qū)域交接位置的減重窩處,減少減重窩的深度,增加該位置的壁厚。更改示意如圖4。
4.1充型過(guò)程模擬分析
鑒于以上數(shù)值模擬結(jié)果與分析,對(duì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行一定的優(yōu)化,進(jìn)而改進(jìn)凝固工藝條件。采用增加鑄件壁厚的措施,對(duì)填充和凝固過(guò)程再次進(jìn)行模擬。圖5為改進(jìn)后合金液充型過(guò)程的模擬結(jié)果??梢钥闯觯麄€(gè)充型過(guò)程,金屬液面比較平穩(wěn),未發(fā)現(xiàn)卷氣缺陷的產(chǎn)生,充型后鑄件溫度場(chǎng)分布合理。
4.2凝固過(guò)程模擬分析
圖6為凝固過(guò)程中合金溫度場(chǎng)的分布圖。從模擬結(jié)構(gòu)可以看出,從減震器孔頂端及轉(zhuǎn)向臂末端開始,鑄件實(shí)現(xiàn)順序凝固,不會(huì)出現(xiàn)液相孤島,進(jìn)而防止了縮孔缺陷的產(chǎn)生。
通過(guò)對(duì)差壓鑄造模擬仿真,獲得了澆注過(guò)程中溫度場(chǎng) 、流場(chǎng)和澆注各分階段時(shí)間及凝固過(guò)程,預(yù)測(cè)出了兩處潛在的縮孔缺陷,針對(duì)模擬結(jié)果進(jìn)行分析后發(fā)現(xiàn),造成缺陷的主要原因在于鑄件凝固過(guò)程中補(bǔ)縮通道窄,補(bǔ)縮不及時(shí)導(dǎo)致出現(xiàn)縮孔。對(duì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化,增加鑄件壁厚,增大補(bǔ)縮通道,再次進(jìn)行鑄造過(guò)程模擬,發(fā)現(xiàn)缺陷得到改善。如圖7所示。
利用模擬得到的初版工藝參數(shù),并在產(chǎn)品試制過(guò)程中逐漸進(jìn)行完善,對(duì)生產(chǎn)的鑄件進(jìn)行X光探傷分析,如圖7結(jié)果顯示鑄件內(nèi)部質(zhì)量良好,未出現(xiàn)大量的縮孔、縮松及其他缺陷,此次對(duì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化得到了顯著的效果,提高了產(chǎn)品質(zhì)量,從而使降低了車輛在行駛過(guò)程中由于外力沖擊引起的交通事故,大大提高了車輛的安全性和舒適性。