□付 川
潛污泵抬機(jī)成因分析及解決措施
□付川
本文對(duì)成都市龍泉驛區(qū)雞頭河污水泵送工程中發(fā)生的抬機(jī)成因進(jìn)行分析,并提出合理的處理措施,供工程中解決類(lèi)似問(wèn)題作參考。
本工程位于成都市龍泉驛區(qū)十陵街道辦雞頭河污水處理廠(chǎng),主要是將雞頭河污水抽取輸送至污水處理廠(chǎng)進(jìn)行處理,滿(mǎn)足日益增加的污水處理需求。工程于2015年10月3日開(kāi)工,2015年10月29日完工并試水成功。泵站安裝兩臺(tái)中型系列潛污泵,一用一備,潛污泵型號(hào)為WQ600-30-90,流量600 m3/h,揚(yáng)程30 m,功率90 kW,轉(zhuǎn)速1 470 r/min,比轉(zhuǎn)數(shù)約170,自重1.25 t;分左(1#)右(2#)兩側(cè)安裝;進(jìn)水口和出水口成90°夾角;其安裝方式為自耦合安裝,如圖1所示。
圖1 水泵安裝示意圖
經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的試用,2#水泵發(fā)生了偏離,1#水泵出現(xiàn)了漏水的情況。抽干積水檢查,發(fā)現(xiàn)2#水泵耦合處已經(jīng)斜扣,頂部向右傾斜;1#水泵膠墊明顯損壞,已被沖出。
最初認(rèn)為是安裝時(shí)安裝精度不夠?qū)е碌?,但查看文字和圖片記錄后發(fā)現(xiàn),安裝偏差在規(guī)范要求以?xún)?nèi),并在試運(yùn)行初期一切正常。這說(shuō)明是其他原因造成的。由于是運(yùn)行一段時(shí)間后出現(xiàn)問(wèn)題的,所以形成的后果可能是累積形成的,對(duì)此,我們進(jìn)一步分析了原因。
3.1安裝精度和水泵振動(dòng)因素分析
最初分析可能是因水泵安裝精度不足,加上自身振動(dòng)導(dǎo)致偏差逐步變大造成的。針對(duì)該可能原因,筆者查閱了當(dāng)時(shí)的安裝記錄,發(fā)現(xiàn)安裝符合要求,在重新安裝校正后,對(duì)水泵進(jìn)行短時(shí)間的空轉(zhuǎn),發(fā)現(xiàn)水泵運(yùn)行穩(wěn)定,振動(dòng)并不明顯,從受力上該振動(dòng)也不足以將水泵抬起并斜扣。
3.2潛污泵開(kāi)啟時(shí)水的攪動(dòng)因素分析
為保護(hù)控制柜,啟動(dòng)時(shí)電流不能長(zhǎng)時(shí)間過(guò)大,通常情況下按操作規(guī)范,應(yīng)在閥門(mén)關(guān)閉情況下啟動(dòng)潛污泵,并逐步開(kāi)啟閥門(mén)。在逐步開(kāi)啟過(guò)程中,潛污泵的葉輪可能在水中產(chǎn)生攪動(dòng),且進(jìn)水池較?。? m×3 m×3.5 m),加之水泵自身的振動(dòng)以及浮力的作用,可能產(chǎn)生該問(wèn)題。于是,在潛污泵淹沒(méi)的狀況下進(jìn)行了抽水,通過(guò)觀(guān)察水泵頂部吊耳,發(fā)現(xiàn)泵正常運(yùn)行和空轉(zhuǎn)時(shí)的振幅區(qū)別不大。但是,在關(guān)停水泵瞬間,發(fā)現(xiàn)水泵短促的異動(dòng)較為明顯,很可能是造成偏離漏水的主要原因。
3.3發(fā)生類(lèi)似水輪機(jī)抬機(jī)現(xiàn)象
借鑒水輪機(jī)抬機(jī)現(xiàn)象形成的原因,最初認(rèn)為不可能發(fā)生抬機(jī)現(xiàn)象。水輪機(jī)抬機(jī)形成的一種原因是軸流泵葉輪反轉(zhuǎn)產(chǎn)生類(lèi)似螺旋槳的作用形成抬機(jī),本工程所使用的泵為離心泵,葉輪結(jié)構(gòu)不同于軸流泵的葉輪結(jié)構(gòu),即使反轉(zhuǎn)也不會(huì)產(chǎn)生類(lèi)似螺旋槳的推進(jìn)作用。另一種原因是水輪機(jī)關(guān)停后的反擊水錘形成的抬機(jī),本工程的潛污泵也沒(méi)有水輪機(jī)尾水管結(jié)構(gòu)。由于未設(shè)計(jì)安裝排氣閥,確實(shí)可能會(huì)在止回閥和水泵間形成一段真空,但不會(huì)在潛污泵底部形成真空導(dǎo)致反擊水錘造成抬機(jī)。
經(jīng)過(guò)反復(fù)的試驗(yàn),確實(shí)發(fā)生了類(lèi)似但又不同于水輪機(jī)抬機(jī)的現(xiàn)象。該泵抬機(jī)現(xiàn)象形成原因可能較為簡(jiǎn)單,主要為關(guān)機(jī)后帶勢(shì)能的水瞬間倒流產(chǎn)生沖擊荷載形成突然瞬時(shí)向下的軸向反沖力。雖然該潛污泵自重1.25 t,但因其體積不小,在浮力的作用下重量減輕了,使得潛污泵可能瞬間被抬動(dòng)?;亓鞯乃衷谒刂袛噭?dòng)產(chǎn)生了亂流,而抬機(jī)效應(yīng)和浮力減少了耦合裝置接口處的摩擦力,從而減小了對(duì)橫向力的抗拒,于是泵發(fā)生了偏離,從而累積造成了更大的危害。
為進(jìn)一步分析,筆者進(jìn)行了簡(jiǎn)單的數(shù)據(jù)計(jì)算。水泵泵體高約1.8 m,直徑約0.8 m,體積約0.9 m3,將污水比重簡(jiǎn)化為1 t/m3,潛污泵全部沒(méi)入水中產(chǎn)生的浮力可抵消的重量約為0.90 t,即潛污泵全部沒(méi)入水中的重量約為0.35 t。止回閥到水泵間的管線(xiàn)長(zhǎng)度為9 m。DN300的管徑中有約0.64 m3的污水,即有0.64 t的污水。
通過(guò)數(shù)據(jù)可以簡(jiǎn)單看出,若該0.64 m3的污水在自然或工作壓力0.3 MPa下回流,不足以將水泵抬起,但是由于突然關(guān)停產(chǎn)生水錘沖擊載荷從而形成反沖力也不是沒(méi)有可能的。從現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)生明顯異動(dòng)的情況看,雖然不足以將水泵一次抬起一定高度,但是對(duì)原來(lái)的安裝起到了破壞作用,使耦合處出現(xiàn)松動(dòng)和偏差,長(zhǎng)期這樣使用可能累積造成本工程出現(xiàn)的問(wèn)題,通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),基本確定為該原因。水錘沖擊荷載到底多大,需要經(jīng)過(guò)測(cè)量和復(fù)雜計(jì)算才能得出,由于條件有限不能具體求證。
3.4分析主要因素
1)啟動(dòng)控制器未設(shè)置為軟啟軟停。由于未設(shè)置軟啟動(dòng),關(guān)停水泵時(shí)會(huì)產(chǎn)生突然回水現(xiàn)象,形成水錘沖擊載荷,這是形成問(wèn)題的主要因素之一。
2)連接方式為自動(dòng)耦合方式。相對(duì)于法蘭連接,本工程采用靠自身重力的方法進(jìn)行耦合密封,外力的作用具有天然的不穩(wěn)定性。
3)止回閥和水泵間距大、水錘大。止回閥和水泵間距越大,儲(chǔ)水越多,反沖動(dòng)能越大,水回流越久,進(jìn)水池內(nèi)的亂流越持久,造成水錘沖擊載荷越大。
4)進(jìn)水池設(shè)計(jì)尺寸相對(duì)所用水泵較小。4 m×3 m×3.5 m的進(jìn)水池對(duì)于現(xiàn)在新增的直徑約為0.8 m的大型潛污泵來(lái)說(shuō)較小,水回流后產(chǎn)生的亂流通過(guò)池壁很快反饋到潛污泵上。
通過(guò)原因分析,可以將控制柜設(shè)置為軟啟軟停;將耦合裝置進(jìn)行固定處理;盡量減小止回閥和水泵間距;擴(kuò)大進(jìn)水池尺寸;及時(shí)使用除渣機(jī)除去污水中大徑顆粒物。其中,將控制柜設(shè)置為軟啟軟停,是最有效和最經(jīng)濟(jì)的解決手段;減小止回閥和水泵間距,擴(kuò)大進(jìn)水池尺寸并非是主要因素,且容易受現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)地限制無(wú)法實(shí)施;作為輔助措施,及時(shí)使用除渣機(jī)除去污水中大徑顆粒物是很有必要的;考慮到突然停電的情況,將耦合裝置進(jìn)行固定處理也是必須的。
針對(duì)本工程具體情況,筆者團(tuán)隊(duì)在重新校正安裝后,將控制柜設(shè)置為軟啟軟停,將耦合裝置進(jìn)行固定處理。同時(shí),建議管理運(yùn)行單位及時(shí)使用除渣機(jī)除去污水中大徑顆粒物,并嚴(yán)格按照水泵操作規(guī)程進(jìn)行抽水工作。