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        660 MW小旁路機(jī)組FCB給水控制策略優(yōu)化

        2016-11-01 06:58:00鐘尚文
        發(fā)電設(shè)備 2016年5期
        關(guān)鍵詞:汽泵水流量磨煤機(jī)

        王 鋒, 鐘尚文

        (廣東紅海灣發(fā)電有限公司, 廣東汕尾 516623)

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        660 MW小旁路機(jī)組FCB給水控制策略優(yōu)化

        王鋒, 鐘尚文

        (廣東紅海灣發(fā)電有限公司, 廣東汕尾 516623)

        分析了660 MW小旁路機(jī)組FCB工況下給水控制的難點及利用深度磨煤機(jī)RB驗證FCB工況下給水控制策略的可行性;進(jìn)行了高負(fù)荷工況下的深度磨煤機(jī)RB試驗,對試驗過程進(jìn)行了詳細(xì)分析,優(yōu)化了相關(guān)給水控制回路,提出了FCB工況下單汽泵自動控制給水的控制策略。優(yōu)化后的中、高負(fù)荷工況下深度磨煤機(jī)RB試驗結(jié)果證明了控制策略優(yōu)化的有效性,對同類機(jī)組FCB改造中的給水控制具有一定的指導(dǎo)作用。

        FCB; 小旁路機(jī)組; 給水控制; 控制策略優(yōu)化

        FCB是指機(jī)組在高于某一負(fù)荷運行時,因內(nèi)部或外部(電網(wǎng))故障與電網(wǎng)解列,瞬間甩掉全部對外供電負(fù)荷,但未發(fā)生鍋爐MFT的情況下,用以維持“發(fā)電機(jī)解列帶廠用電”或“停機(jī)不停爐”的自動控制功能[1-2],對整個電網(wǎng)的快速恢復(fù)和整體安全具有重要意義[3-5]。

        某電廠對其3號機(jī)組實行了FCB改造,熱工人員對機(jī)爐電大聯(lián)鎖、FCB觸發(fā)及判斷、OPC控制、汽輪機(jī)旁路壓力控制、動力控制泄放閥(PCV)控制、給水控制、燃料控制、鍋爐風(fēng)煙系統(tǒng)等回路重新進(jìn)行了邏輯組態(tài)或功能完善,F(xiàn)CB項目目前已進(jìn)入調(diào)試階段。筆者主要介紹了模擬FCB工況下,機(jī)組給水控制策略的優(yōu)化。

        1 控制難點與可行性分析

        該機(jī)組給水系統(tǒng)采用單元制,每臺機(jī)組配備2臺50%容量的汽動給水泵,1臺30%容量液力偶合器調(diào)速的電動給水泵,用于啟動和備用。機(jī)組設(shè)置1套40%容量的高壓旁路和52%容量的低壓旁路,并在過熱器出口管道上裝設(shè)了2 只總?cè)萘繛?5%的PCV。

        因機(jī)組旁路容量小、PCV容量低,F(xiàn)CB動作后,機(jī)組負(fù)荷必須快速降至極低值,因此燃料和給水目標(biāo)值都很低(燃料目標(biāo)值95 t/h,給水目標(biāo)值650 t/h),這就對機(jī)組給水控制提出了更高的要求。機(jī)組突然大幅度甩負(fù)荷時,燃料、給水快速下降,若給水下降過快,可能導(dǎo)致后期給水失控,機(jī)組因給水流量低低MFT;若給水下降過慢,又可能導(dǎo)致主汽溫度下降過快(10 min超過50 K)而最終被迫停爐。因此,控制合適的給水下降速率是FCB取得成功的關(guān)鍵,也是給水控制的難點之一;其次,給水指令突然降至較低值時,兩臺汽泵共同控制給水流量,伴隨著給水流量波動及兩個最小流量閥的頻繁開關(guān),極易引起給水系統(tǒng)振蕩,或引發(fā)汽泵搶水,可能導(dǎo)致機(jī)組因給水流量低低MFT;此外,以汽泵控制給水的機(jī)組,F(xiàn)CB工況時存在汽泵汽源切換問題[6-7],若汽源切換不當(dāng),同樣容易引起機(jī)組給水流量低低MFT。

        通過深度磨煤機(jī)RB試驗?zāi)MFCB工況下的給水控制過程,驗證、優(yōu)化FCB工況下的給水控制策略,是減少直接甩負(fù)荷對機(jī)組的損害,或?qū)p失降至較低的有效辦法。當(dāng)發(fā)生磨煤機(jī)RB且實際煤量小于110 t/h時,觸發(fā)深度磨煤機(jī)RB信號,深度磨煤機(jī)RB目標(biāo)負(fù)荷較低,約為額定負(fù)荷的三分之一,其燃料、給水、風(fēng)量等目標(biāo)值與FCB工況下基本相同。

        2 試驗過程分析

        2015年10月31日17:26:00,機(jī)組負(fù)荷640 MW,給水流量1 865 t/h,煤量274 t/h,風(fēng)量1 900 t/h,主汽壓力25.2 MPa, 6臺給煤機(jī)運行(其中A、C、F 3臺給煤機(jī)切手動,總煤量約95 t/h)。手動跳閘B、E、D磨煤機(jī),觸發(fā)深度磨煤機(jī)RB,總煤量約95 t/h ,RB過程中風(fēng)煙系統(tǒng)送風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)、增壓風(fēng)機(jī)動作正常,爐膛壓力波動范圍為-604~307 Pa,總風(fēng)量從1 900 t/h下降至1 290 t/h,主汽溫度從600 ℃下降至589 ℃,再熱汽溫從600 ℃下降至594 ℃。17:27:45,給水流量從1 158 t/h 快速下降;17:28:28,給水流量降至165 t/h,導(dǎo)致鍋爐MFT,CCS曲線見圖1。

        本次RB,風(fēng)、煤動作正常,但給水流量下降過快,主要是深度磨煤機(jī)RB工況下,機(jī)組給水控制策略存在缺陷,RB過程中給水失控,導(dǎo)致鍋爐MFT。由于是仿真FCB工況,B、E、D 3臺磨煤機(jī)跳閘后,觸發(fā)深度磨煤機(jī)RB,給水流量指令朝目標(biāo)值 650 t/h下降的速率過快,給水流量隨之快速減少;其次,2臺汽泵最小流量閥快速打開至50%,進(jìn)一步加劇了給水流量的快速下降;三級給水控制回路中(見圖2,其中第一級為主給水流量控制回路,第二級為汽泵出口流量控制回路,第三級為汽泵轉(zhuǎn)速控制回路),第二級汽泵出口流量控制回路的前饋作用過強(qiáng),比例、積分作用過弱,導(dǎo)致汽泵出口流量瞬間低于汽泵出口流量指令時汽泵轉(zhuǎn)速指令未能快速提升,反而隨前饋快速下降,第三級轉(zhuǎn)速控制回路隨之快速減水,汽泵出力快速減小,實際給水流量在RB動作40 s左右已降至1 200 t/h以下,其后給水流量加速下降,直至機(jī)組給水流量低低MFT。給水控制曲線見圖3。

        3 控制策略優(yōu)化

        為防止FCB工況下給水流量下降過快而出現(xiàn)不受控的現(xiàn)象,進(jìn)行的控制策略優(yōu)化如下:

        (1) 雙汽泵控制給水變?yōu)閱纹每刂平o水??紤]到FCB工況下給水目標(biāo)值較低,最小流量閥隨著給水流量波動可能頻繁開關(guān),雙汽泵控制反而不利于給水流量快速下降至目標(biāo)值并平穩(wěn)運行。針對這一特殊工況,提出單汽泵控制給水,設(shè)置A汽泵為主控制泵,F(xiàn)CB工況下,B汽泵最小流量閥打開的同時,切B汽泵至手動狀態(tài),延時15 s后(以免減水過快,甩負(fù)荷瞬間機(jī)組憋壓導(dǎo)致鍋爐斷水),超馳減B汽泵至不出力的熱備用狀態(tài),保持A汽泵在FCB工況下對給水的全程自動調(diào)節(jié),避免FCB工況下雙汽泵自動調(diào)節(jié)帶來的巨大耦合干擾。B汽泵超馳減條件為(以下條件為與關(guān)系):①FCB工況觸發(fā),延時15 s;②A汽泵在自動狀態(tài);③B汽泵轉(zhuǎn)速大于3 000 r/min;④給水流量大于630 t/h;⑤B汽泵入口流量大于350 t/h;⑥給水流量設(shè)定值大于給水流量50 t/h。

        (2) 優(yōu)化汽泵最小流量閥控制邏輯。取消A汽泵最小流量閥在FCB工況下的超馳開功能,A汽泵的最小流量保護(hù)由原流量保護(hù)回路實現(xiàn),避免FCB前期給水流量下降過快,并導(dǎo)致B汽泵超馳減水回路因給水流量過低,超馳減條件不滿足而不起作用;B汽泵最小流量閥的超馳開延時由原來的20 s改為3 s(避開汽泵汽源切換時間),在RB動作前期快速打開B汽泵最小流量閥,避免后期給水流量較低時開閥對給水控制帶來巨大的擾動。

        (3) 降低給水流量指令的下降速率。將給水流量指令回路中燃料量對應(yīng)給水流量指令的二階慣性環(huán)節(jié)由固定值修改為給水流量的函數(shù),給水流量越大,慣性環(huán)節(jié)時間越短,從而起到前期快速減水、后期緩慢減水的作用,有利于FCB工況觸發(fā)后期給水的回調(diào)和控制;其次,在DCS給水系統(tǒng)輸出至汽泵MEH的轉(zhuǎn)速指令回路增加速率限制功能,最大變化速率設(shè)定為 20 r/s;此外,增加汽泵轉(zhuǎn)速指令與反饋偏差大閉鎖汽泵轉(zhuǎn)速指令下降功能,當(dāng)指令與反饋偏差超過200 r/min時,閉鎖轉(zhuǎn)速指令下降。

        (4) 優(yōu)化三級給水控制回路。在第二級泵入口流量控制回路增加變積分PID調(diào)節(jié)回路,削弱給水調(diào)節(jié)的前饋作用,加強(qiáng)比例調(diào)節(jié)作用,在FCB工況下,與原控制回路實現(xiàn)快速無擾切換,加強(qiáng)對泵入口流量的動態(tài)調(diào)節(jié)。

        (5) 增加主汽滑壓控制功能。深度磨煤機(jī)RB觸發(fā)后,將主汽壓力設(shè)定值以1 MPa/min的速率滑壓至16 MPa,與FCB工況下的高旁壓力設(shè)定值保持一致。

        4 試驗結(jié)果分析

        為避免高負(fù)荷試驗引起重要參數(shù)不可控導(dǎo)致機(jī)組跳閘,經(jīng)上述控制策略優(yōu)化后,機(jī)組首先進(jìn)行了450 MW中負(fù)荷深度磨煤機(jī)RB試驗。

        2016年1月27日12:00:00,機(jī)組負(fù)荷448 MW,給水流量1 225 t/h,煤量188 t/h,風(fēng)量1 583 t/h,主汽壓力18.9 MPa, 5臺給煤機(jī)運行(其中A、C、F 3臺給煤機(jī)切手動,總煤量約95 t/h)。手動跳閘E、D磨煤機(jī),觸發(fā)深度磨煤機(jī)RB,總煤量約95 t/h ,RB過程中風(fēng)煙系統(tǒng)送風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)、增壓風(fēng)機(jī)動作正常,爐膛壓力波動范圍為-871~604 Pa,總風(fēng)量從1 583 t/h下降至1 243 t/h,主汽溫度從598 ℃下降至576 ℃,再熱汽溫從599 ℃下降至564 ℃,CCS曲線見圖4。

        本次中負(fù)荷RB,風(fēng)、煤、水均動作正常,RB動作前期快速減水,后期減水速率變緩,RB過程中給水流量始終緊跟給水指令并最終穩(wěn)定于目標(biāo)值。深度磨煤機(jī)RB觸發(fā)后,延時3 s開B汽泵最小流量閥,同時B汽泵切手動,延時15 s后B汽泵開始超馳減,12:00:38,B汽泵超馳減至不出力的熱備用狀態(tài),12:00:47,給水流量穩(wěn)定于目標(biāo)值,實現(xiàn)了A汽泵在RB動作期間對給水的全程自動調(diào)節(jié),達(dá)到了設(shè)計的控制要求。給水控制曲線見圖5。

        2016年1月28日14:30:00,機(jī)組再次進(jìn)行了高負(fù)荷深度磨煤機(jī)RB試驗,同樣取得了良好效果,其CCS及給水控制曲線分別見圖6和圖7。

        5 結(jié)語

        針對660 MW小旁路機(jī)組 FCB 工況下給水失控的問題,筆者提出了單汽泵自動控制給水的控制策略,優(yōu)化了相關(guān)給水控制回路,并通過深度磨煤機(jī)RB對優(yōu)化后的控制策略進(jìn)行驗證,試驗結(jié)果證明了控制策略優(yōu)化的可行性和有效性。單汽泵自動控制給水的控制策略在高負(fù)荷RB試驗過程中,給水流量與指令偏差稍大,可以通過調(diào)整相關(guān)參數(shù)達(dá)到更好的控制效果,在此基礎(chǔ)上將進(jìn)行機(jī)組后續(xù)FCB相關(guān)的甩負(fù)荷試驗。

        [1] 王立, 魯學(xué)農(nóng). 660 MW機(jī)組快速減負(fù)荷試驗及控制策略優(yōu)化[J]. 發(fā)電設(shè)備, 2014, 28(1): 19-22.

        [2] 李光耀, 殷立寶. 大容量火力發(fā)電機(jī)組快速切負(fù)荷功能應(yīng)用分析[J]. 廣東電力, 2012, 25(5): 107-111.

        [3] 王立地, 姚金環(huán). FCB功能的成功應(yīng)用與一種新的實現(xiàn)方案[J]. 自動化儀表, 2004, 25(6): 48-52.

        [4] 姚金環(huán). 對FCB若干問題的探討[J]. 中國電力, 2007, 40(5): 59-62.

        [5] 黃道火. 660 MW超臨界機(jī)組快速切負(fù)荷試驗研究[J]. 廣東電力, 2012, 25(8): 39-43.

        [6] 馮偉忠. 1 000 MW超超臨界機(jī)組FCB試驗[J]. 中國電力, 2008, 41(10): 62-66.

        [7] 段學(xué)友, 蔡利軍, 劉曉鵬, 等. 660 MW超超臨界機(jī)組給水泵汽輪機(jī)汽源切換及給水控制方式優(yōu)化[J]. 內(nèi)蒙古電力技術(shù), 2014, 32(1): 9-13.

        Optimization on Feed Water Control Strategy of a 660 MW Unit with Small Bypass System under FCB Condition

        Wang Feng, Zhong Shangwen

        (Guangdong Red Bay Power Generation Co., Ltd., Shanwei 516623, Guangdong Province, China)

        Difficulties encountered in feed water control of a 660 MW unit with small bypass system under FCB conditions were analyzed, while the feasibility of using coal mill RB test to verify the feed water control strategy under FCB conditions was studied. Deep coal mill RB tests were conducted at high loads, and the test procedure was analyzed in detail, based on which relevant feed water control loops were optimized, and subsequently a control strategy was proposed by the automatic way of single steam pump water supply under FCB conditions. The deep coal mill RB test results conducted at medium and high loads prove the optimized control strategy to be effective, which may serve as a reference for FCB feed water control retrofit of similar units.

        FCB; small bypass system; feed water control; control strategy optimization

        2016-03-21

        王鋒(1982—),男,工程師,從事火力發(fā)電廠熱工自動化工作。

        E-mail: wangfeng8u82003@163.com

        TK323

        A

        1671-086X(2016)05-0342-05

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