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        大慶石化重拳創(chuàng)效益

        2016-10-26 03:17:48謝文艷劉海英
        中國石油石化 2016年7期
        關鍵詞:大慶石化煉油廠出廠

        ○ 文/謝文艷 劉海英

        大慶石化重拳創(chuàng)效益

        ○ 文/謝文艷 劉海英

        通過開展“開源節(jié)流、挖潛增效”活動,大慶石化煉油廠今年前兩個月實現(xiàn)盈利3.28億元。

        ●大慶石化煉油廠靈活調整產銷計劃,確保資源高效利用,使綜合效益達到最大化。 供圖/謝文艷

        截至3月2日,經過兩個月的優(yōu)化調整,大慶石化煉油廠蠟脫油裝置減三線原料試驗方案達到預期目標,日產石蠟高達650噸以上,滿足了市場需求,贏得了增效時機。在應對低油價、提質增效攻堅戰(zhàn)中,煉油廠打出了一記重拳。

        針對運行成本較高、高附加值產品偏少的情況,大慶石化煉油廠本著“大平穩(wěn)就是大效益”的思想,按照“保出廠、降庫存、穩(wěn)生產”的整體思路,深入開展“開源節(jié)流、挖潛增效”活動,深化精細化管理,努力提升盈利能力。僅今年前兩個月,就實現(xiàn)盈利3.28億元。

        增產高效產品

        國內汽柴油價格在調整執(zhí)行“地板價”的結構變化下,為高效產品生產創(chuàng)造了良好條件。煉油廠在確保各裝置物料平衡的前提下,優(yōu)先保證兩套催化裝置滿負荷生產,以焦化裝置和加氫裂化裝置負荷作為調節(jié)蠟渣油平衡的手段,保證兩套催化裝置滿負荷生產。煉油廠嚴格控制兩套重油催化裝置汽油蒸汽壓和干點指標,通過合理控制反應溫度、再生溫度和催化劑活性,優(yōu)化分餾塔和穩(wěn)定塔操作,提高產品收率。

        針對當前柴油市場需求過剩的實際,煉油廠通過優(yōu)化加工路線,控制柴油生產方案,優(yōu)化化工原料來源,爭取多創(chuàng)效益。在生產國Ⅴ92號車用汽油的基礎上,煉油廠適時拓寬京Ⅴ92號車用汽油市場,采用階段性調整生產方案,130萬噸/年汽油加氫脫硫裝置在生產國Ⅳ汽油同時,兼顧京Ⅴ、國Ⅴ汽油的生產任務。2月份,在生產4.2萬噸國Ⅴ92號車用汽油的基礎上,首批生產的4200噸京Ⅴ92號車用汽油順利出廠,確保實現(xiàn)綜合效益最大化。

        根據(jù)產品邊際貢獻和效益,大慶石化煉油廠靈活調整產銷計劃,堅持“年預算、季優(yōu)化、月分析、周平衡、日算賬”的動態(tài)計劃管理,做到高效高產、低效限產、無效不產,確保資源高效利用,達到綜合效益最大化。

        在優(yōu)化加工流程上,該廠結合效益測算情況,將減一線直接調和柴油出廠。經過論證,將減一線按95%餾出溫度不大于363℃,部分改入加氫精制裝置加工后參與柴油調和,既緩解了蠟油平衡矛盾,又創(chuàng)造了良好的經濟效益。僅2015年,累計加工減一線2.45萬噸,實現(xiàn)增效303萬元。

        煉油廠抓住市場機遇,增產半精煉石蠟,每天增效3.85萬元。庫存白土消耗完畢后,順利實現(xiàn)石蠟白土停工,石蠟加氫原料不經白土精制直接加工,每天節(jié)約加工成本1.04萬元。

        挖掘員工增效潛力

        “發(fā)員工敬業(yè)獎啊,7000元,這么多!”“好好看看,那是70000元,你少數(shù)了一個零。這是專門為石蠟增產頒發(fā)的挖潛增效特殊貢獻獎?!?月23日,在大慶石化煉油廠調度會前,大家看著獲獎金額七嘴八舌地議論著。

        “我們用13.5萬元重獎在石蠟增產中取得成績的蠟脫油、酮苯糠醛兩個車間和兩個個人,就是要在企業(yè)內部樹立鮮明的創(chuàng)新導向,讓那些想干事、能干事和干成事的人得到應有的獎勵和尊重?!睙捰蛷S領導班子這樣解釋開出巨額獎單的初衷。

        去年年底,大慶石化煉油廠開始在各車間征集2016年挖潛增效方案,充分發(fā)動員工智慧,立足現(xiàn)有條件,不成熟的思路也可上報。

        酮苯糠醛車間的張國明通過提高溶劑比和原料冷點溫度等措施,優(yōu)化酮苯脫蠟輕油裝置操作參數(shù),在保證裝置原有加工負荷的情況下,實現(xiàn)了輕油裝置生產的蠟膏含油不大于3%。與此同時,提高酮苯脫蠟重油裝置加工負荷,成功實現(xiàn)重油裝置石蠟日產量達到290噸以上,讓原來每日剩余150多噸的減二線原料所剩無幾。

        在成品油出廠不暢的情況下,這個廠注重資源配置和優(yōu)化調整,保證了生產平穩(wěn)有序地運行。二重催車間作為二次加工裝置,根據(jù)市場需求在保證裝置平穩(wěn)運行的情況下,嚴格控制各項技術指標,增加高附加值產品產量。他們采取多項措施優(yōu)化操作方案,加工量由原來的4200噸/天提高到4400噸/天,達到設計負荷的107%。同時,他們將生產方案調整為多產汽油,汽油收率由42%提高到46%,將汽油干點提高到上限205℃,汽油蒸汽壓向上限靠攏。截至2月底,生產汽油56753噸、輕柴油23854噸、液態(tài)烴26491噸,實現(xiàn)了產品效益最大化。

        加強成本管理

        節(jié)約就是增效。為了加強成本管理,煉油廠在各方面精打細算。

        在成品油交接計量上,根據(jù)《煉油廠液體物料進出廠管理規(guī)定》,計劃科每周進行抽檢,細化計量監(jiān)督內容,努力降低成品油出廠損失,確保出廠計量數(shù)據(jù)準確。他們完成了裝油四個航煤棧橋付油系統(tǒng)流量計的在線標定,保證計量儀表準確性和穩(wěn)定性,提高了整個付油系統(tǒng)的準確度,確障經濟效益不受絲毫損失。

        為實現(xiàn)裝置效益最大化,催化重整車間以裝置生產數(shù)據(jù)為依據(jù),根據(jù)市場需求,大膽提出石油苯產品升級的構想,通過生產實踐,使車間石油苯-535產品向石油苯-545轉型升級成功,因兩種產品價格相差約400元/噸,而全年苯產量為8000噸/年以上,直接經濟效益約300萬元/年以上,在資金“零”投入情況下,產品收益實現(xiàn)最大化。

        為了實現(xiàn)開源節(jié)流,大慶石化煉油廠著重加強成本管理,不斷進行工藝改造,降低耗能耗水。在廠區(qū)內利用測漏儀,對地下水管線進行暗漏探測,發(fā)現(xiàn)暗漏11處,減少耗水2.1萬噸。成品車間停用渣油泵房四臺老式蒸汽往復泵,減少蒸汽消耗0.8萬噸。延遲焦化車間對機泵部分循環(huán)水直排水進行回收,減少循環(huán)水新鮮水補水量和污水處理量,節(jié)水2.52萬噸。

        責任編輯:石杏茹

        znshixingru@163.com

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