李琳琳
摘 要:自2011年10月和11月1、2號機分別通過168進入商業(yè)運行,無論是高負荷還是低負荷運行凝結(jié)水泵電耗在0.17%~0.2%及以上。為了響應(yīng)集團公司2012年提出的“大干5個月、優(yōu)化運行方式、安全運行、降本增效”口號,優(yōu)化凝結(jié)水泵運行方式降低凝結(jié)水泵電耗,節(jié)約廠用電率,對筆者所在廠機組凝結(jié)水系統(tǒng)運行方式進行調(diào)整,達到大唐集團公司同類型機組最優(yōu)值。
關(guān)鍵詞:火力發(fā)電廠 優(yōu)化運行方式 變頻運行 凝結(jié)水泵電耗
中圖分類號:TK267 文獻標(biāo)識碼:A 文章編號:1674-098X(2016)03(b)-0055-02
1 林州熱電機組類型介紹
全廠(2×350 MW)兩臺機組,總裝機容量為700 MW。配備有3臺50%額定容量的立式筒形凝結(jié)水泵,一套凝結(jié)水精處理、1臺軸加、4臺低加、1臺凝補水箱和1臺凝補水泵。系統(tǒng)設(shè)置兩套變頻器,A/B變頻器采用一拖二形式,分別控制A、B凝結(jié)水泵,C變頻器單獨控制C凝結(jié)水泵。凝泵設(shè)計的額定流量是423.6 m3/h,在實際運行中降低凝泵出口壓力,單臺凝泵最大出力能達到600 t/h左右。
2 試驗調(diào)整目的
響應(yīng)集團公司“大干5個月、優(yōu)化運行方式、安全運行、降本增效”口號,優(yōu)化運行方式降低能耗,通過對該廠1、2號機凝結(jié)水系統(tǒng)運行方式進行調(diào)整,降低凝結(jié)水泵電耗,使其達到集團公司同類型機組先進值。
3 影響凝結(jié)水泵電耗因素分析
由于調(diào)度負荷低,1、2號機持續(xù)低負荷運行,兩臺凝結(jié)水泵變頻運行,除氧器上水調(diào)門在40%~50%開度,節(jié)流損失大。為了降低凝結(jié)水泵電耗可以從優(yōu)化凝結(jié)水泵運行方式、降低凝結(jié)水母管壓力、減少凝結(jié)水用戶著手。
在降低凝結(jié)水泵出口壓力時必須考慮凝結(jié)水母管壓力降低對以下用戶的影響。
3.1 凝結(jié)水壓力降低后對軸封減溫水的影響
低壓軸封減溫水由凝結(jié)水供給,負荷在175 MW時,凝結(jié)水泵出力低,出口母管壓力0.85 MPa,低壓軸封減溫水調(diào)節(jié)門開度最大只有32%。因此凝結(jié)水母管壓力降低至0.85 MPa,對軸封無影響。
3.2 當(dāng)?shù)团酝度霑r,凝結(jié)水壓力降低對低旁減溫水影響
考慮低旁減溫水主要是害怕機組在啟動時低旁減溫水壓力低至0.6 MPa,低旁聯(lián)關(guān)引起再熱器保護動作。
經(jīng)過實際觀察當(dāng)凝結(jié)水母管壓力與低旁前減溫水壓力有0.1 MPa的壓差,即使凝結(jié)水母管壓力下降至0.8 MPa,低旁減溫水壓力也有0.7 MPa,因此無影響。
3.3 凝結(jié)水壓力降低,對低壓缸排汽溫度的影響
正常運行期間去凝汽器的疏水門處于關(guān)閉狀態(tài),只有少量內(nèi)漏疏水去凝汽器,低壓缸排汽溫度一般穩(wěn)定在30 ℃以下。因此在機組正常運行期間降低凝結(jié)水壓力后對低壓缸排汽溫度無影響。
3.4 低負荷時凝結(jié)水壓力降低,抗干擾能力弱,備用凝結(jié)水泵易聯(lián)啟,是否會使除氧器滿水
凝結(jié)水壓力低,主要集中在低于176~200 MW負荷,此時的凝結(jié)水母管壓力一般維持在0.84~0.86 MPa,除氧器上水調(diào)門開度在100%,一旦凝結(jié)水母管壓力受外界影響波動,備用凝結(jié)水泵將聯(lián)鎖啟動。從理論上講,此時由于備用泵是工頻泵,除氧器上水調(diào)門開度大,且沒有“工頻泵聯(lián)動后聯(lián)關(guān)除氧器上水調(diào)門至50%”邏輯,會很快造成除氧器滿水,但在高負荷時凝結(jié)水泵出口壓力都保持在1.2 MPa及以上,凝結(jié)水壓力高無需害怕凝結(jié)水壓力擾動聯(lián)動備用泵。
除氧器設(shè)有3個高水位保護邏輯,高一值聯(lián)開溢流門,高二值聯(lián)開事故疏水門,除氧器中的水可以通過此門進入凝汽器,高三值時聯(lián)關(guān)4抽至除氧器抽汽逆止門、電動門,因此當(dāng)除氧器水位高時,可以有效地防止汽輪機進水。
除氧器有效容積是150 t,正常運行時有90 t的水容積,還剩余60 t水容積。在機組運行中備用凝結(jié)水泵聯(lián)啟后有兩種可能工況,一種是機組滿負荷時變頻出力大備用凝結(jié)水泵聯(lián)啟后與運行凝結(jié)水泵并列運行此時凝結(jié)水流量800 t/h;另一工況是機組負荷低,備用凝結(jié)水泵啟動后出口壓力高于變頻運行凝結(jié)水泵出口壓力,變頻凝結(jié)水泵不出力,凝結(jié)水流量變?yōu)閱闻_工頻凝結(jié)水泵出力580 t/h。并列運行工況基本是保持凝結(jié)水流量不變因此無需害怕除氧器水位上升,只有在第二種工況才會出現(xiàn)除氧器水位上升。
為了保證除氧器安全運行建議增設(shè)一個邏輯“當(dāng)備用凝結(jié)水泵聯(lián)啟時聯(lián)關(guān)除氧器上水調(diào)門至50%”,更有效地防止除氧器滿水。
4 試驗過程
4.1 負荷低于250 MW時采用單臺凝結(jié)水泵變頻運行
負荷在250 MW及以下時凝結(jié)水泵由兩臺凝結(jié)水泵變頻運行切換為單臺凝結(jié)水泵變頻運行,凝結(jié)水母管壓力基本保持一致,除氧器上水調(diào)門開度在50%左右,如表1、表2。
結(jié)論:負荷低于250 MW時兩臺凝結(jié)水泵與單臺凝結(jié)水泵變頻運行比較,單臺凝結(jié)水泵變頻運行更加經(jīng)濟,在250 MW電耗基本持平。經(jīng)過上述調(diào)整后,凝結(jié)水泵電耗降低0.03%~0.04%。
4.2 全開除氧器上水調(diào)整門,降低凝結(jié)水泵出口壓力
由于凝結(jié)水泵出口壓力很高,除氧器上水調(diào)門節(jié)流損失很大,并且由于除氧器上水調(diào)門節(jié)流大,除氧器上水調(diào)門就地有異常聲音,對設(shè)備損害也大。
該廠備用凝結(jié)水出口壓力低聯(lián)動備用凝結(jié)水泵原始定值是1 MPa,為了全開除氧器上水調(diào)節(jié)門,將“凝結(jié)水母管壓力低1 MPa聯(lián)啟備用凝結(jié)水泵”定值修改為0.8 MPa。全開除氧器上水調(diào)門,降凝結(jié)水母管壓力至0.84 MPa左右,保持負荷176 MW、除氧器水位不變,凝結(jié)水泵電流由23.5 A下降至17 A,如表3。
結(jié)論:凝結(jié)水泵變頻在低負荷運行時,如果保持除氧器上水調(diào)門全開,能減少凝結(jié)水泵電耗0.03%。
4.3 優(yōu)化凝結(jié)水系統(tǒng)運行方式
(1)機組正常運行時,保持除氧器上水調(diào)門全開。
(2)非供熱期間,機組負荷≥250 MW啟動兩臺凝結(jié)水泵變頻運行,反之保持一臺凝結(jié)水泵變頻運行,供熱期間以凝結(jié)水流量為參照,當(dāng)凝結(jié)水流量≥590 t/h保持兩臺凝泵變頻運行。
(3)凝結(jié)水泵運行后,凝結(jié)水泵自密封水手動總門打開,在不影響溶氧的情況下,閉式水來的機械密封水手動門也保持開啟。
(4)低旁退出后,關(guān)閉水幕噴水。
(5)機組負荷≥15%額定負荷且低壓缸排汽溫度≤50 ℃,關(guān)閉低壓缸噴水。
(6)當(dāng)機組高低旁關(guān)閉、高低加事故疏水關(guān)閉、無大量疏水門內(nèi)漏,且凝汽器疏水?dāng)U容器溫度≤50 ℃,關(guān)閉疏水?dāng)U容器一、疏水?dāng)U容器二減溫水調(diào)整門備用。當(dāng)關(guān)閉這兩門后,在保持機組負荷不變的情況下,凝結(jié)水泵電流能下降3~4 A。
5 試驗結(jié)論
經(jīng)過優(yōu)化前后參數(shù)比較,優(yōu)化后凝結(jié)水泵電耗下降,降低了廠用電,從而降低公司發(fā)電成本,結(jié)果如表4顯示。
表4中顯示該廠1、2號機凝泵電耗平均下降了0.18%多,2號機凝泵電耗已為集團公司同類型機組最優(yōu)值,按全年發(fā)30億kW·h電量計算,全年節(jié)約資金137萬元。
參考文獻
[1] 大唐林州熱電有限責(zé)任公司1、2號機組主機規(guī)程[Z].
[2] 大唐林州熱電有限責(zé)任公司1、2號機組集控輔機規(guī)程[Z].
[3] 國電四維高壓變頻器參數(shù)設(shè)置一覽表[Z].
[4] 中國大唐集團能效對標(biāo)管理平臺[Z].