朱逢民(國(guó)投欽州發(fā)電有限公司,廣西欽州535008)
火電廠脫硝CEMS采樣裝置的優(yōu)化
朱逢民(國(guó)投欽州發(fā)電有限公司,廣西欽州535008)
以某發(fā)電廠2號(hào)機(jī)組脫硝A反應(yīng)器所采樣的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析煙氣采樣裝置的不足之處,并闡述CEMS優(yōu)化的原因和必要性,以及優(yōu)化改造的過程和優(yōu)化改造后的運(yùn)行效果評(píng)價(jià)。優(yōu)化后NOx含量檢測(cè)的準(zhǔn)確性的提高,使噴氨的效率明顯提高,為優(yōu)化自動(dòng)噴氨控制打下了基礎(chǔ),也為環(huán)保監(jiān)測(cè)提供了更為準(zhǔn)確地?cái)?shù)據(jù)。
發(fā)電廠;機(jī)組;反應(yīng)器;脫硝;優(yōu)化
隨著國(guó)家對(duì)環(huán)境保護(hù)的日益重視,火電廠也采取了很多的措施來改善煙氣對(duì)環(huán)境帶來的影響,其中脫硝系統(tǒng)主要作用是降低煙氣中NOx的含量,其采樣系統(tǒng)Continuous Emission Monitoring System簡(jiǎn)稱CEMS系統(tǒng),是指對(duì)大氣污染源排放的氣態(tài)污染物和顆粒物進(jìn)行濃度和排放總量的連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng),它不但對(duì)脫硝系統(tǒng)中脫硝劑的使用量有至關(guān)重要的影響,而且其實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)要送至環(huán)保部門;因此,CEMS系統(tǒng)對(duì)煙氣中NOx的檢測(cè)的準(zhǔn)確性將十分重要。
CEMS系統(tǒng)主要由煙氣排放參數(shù)測(cè)量子系統(tǒng)、氣態(tài)污染物監(jiān)測(cè)子系統(tǒng)、顆粒物監(jiān)測(cè)子系統(tǒng)、數(shù)據(jù)采集、傳輸與處理子系統(tǒng)等組成。通過完全抽取式采樣將煙道中的煙氣通過采樣泵所產(chǎn)生的壓力抽離出來送入紅外線分析儀來分析NOx、SO2等的含量,通過磁壓氧分析儀來分析氧氣含量,就地直接測(cè)量法來測(cè)量煙氣中的溫度、壓力、粉塵濃度流量、煙氣含濕量等參數(shù),測(cè)量的參數(shù)分別送入DCS后參與控制或通過以太網(wǎng)送至環(huán)保部門以供監(jiān)測(cè)。
2.1系統(tǒng)概況
該電廠總裝機(jī)容量為2×630MW,采用直流鍋爐,脫硝工藝采用選擇性催化還原反應(yīng),其反應(yīng)器布置在省煤器與空預(yù)器之間,屬于高塵布置方式;兩臺(tái)機(jī)組脫硝共4個(gè)反應(yīng)器,每個(gè)反應(yīng)器入口和出口均有一套CEMS系統(tǒng),共八套;其煙氣采樣方法為完全抽取法,煙氣充滿氣室后通過紅外吸收法來測(cè)得煙氣中NOx的含量,該裝置由探入型探頭、采樣管、反吹裝置、伴熱帶、冷凝器、采樣泵和蠕動(dòng)泵組成。
2.2優(yōu)化前CEMS采樣系統(tǒng)存在的問題
(1)由于該脫硝反應(yīng)器采用傳統(tǒng)的高粉塵布置方式,每個(gè)反應(yīng)器的進(jìn)口和出口均只有一個(gè)采樣口,在具備伴熱帶和反吹的情況下,其堵塞的可能性仍然很大,一旦采樣管被粉塵堵住,不但影響到煙氣的測(cè)量,還會(huì)使自動(dòng)噴氨跳出自動(dòng),導(dǎo)致煙氣NOx含量超標(biāo)。
(2)脫硝反應(yīng)器內(nèi)噴氨的均勻度和反應(yīng)的不確定性導(dǎo)致反應(yīng)器出口NOx的呈現(xiàn)不均勻的分布,如果只采用一個(gè)中心點(diǎn)的采樣來代表整個(gè)煙道內(nèi)的NOx濃度分布,則會(huì)出現(xiàn)比較大的偏差,當(dāng)偏差達(dá)到一定程度后就會(huì)出現(xiàn)過噴氨和欠噴氨的情況,欠噴氨會(huì)導(dǎo)致出口氮氧化物的超標(biāo);過噴氨會(huì)導(dǎo)致氨逃逸量增加,過多的氨逃逸會(huì)對(duì)下游設(shè)備造成影響,不利于機(jī)組安全運(yùn)行。
(3)在2014年5月,對(duì)該廠2號(hào)機(jī)組脫硝CEMS采樣系統(tǒng)進(jìn)行了改造前的摸底試驗(yàn),首先對(duì)其在600MW負(fù)荷時(shí)脫硝反應(yīng)器入口和出口的煙氣中NOx的含量分布進(jìn)行一個(gè)檢測(cè),每個(gè)反應(yīng)器進(jìn)口和出口均有9個(gè)均勻水平分布的取樣孔,A側(cè)反應(yīng)器取樣孔的順序由稀釋風(fēng)機(jī)到鍋爐固定端,以下是A反應(yīng)器的入口和出口的所對(duì)應(yīng)的6%O2下的NOx濃度值,如表1~2所示。
(4)從表1和表2中可以看出,A反應(yīng)器入口的每個(gè)測(cè)孔測(cè)得的NOx的含量不相同,這跟煙氣流場(chǎng)有很大關(guān)系;同時(shí)A反應(yīng)器的出口的每個(gè)測(cè)量孔NOx的含量相差很大,這不但與煙氣流場(chǎng)有關(guān)系,也受噴氨手動(dòng)門的開度調(diào)整的影響。同時(shí)經(jīng)安裝在反應(yīng)器出口處的氨逃逸檢測(cè)儀檢測(cè)到在上述摸底的同一時(shí)刻,其A反應(yīng)器和B反應(yīng)器的氨逃逸量比較大,逃逸的部分氨氣和煙氣中的水分、SO3在下游設(shè)備(空預(yù)器)冷端區(qū)域反應(yīng)生成具有強(qiáng)粘附性的硫酸氫銨,與煙氣中的灰塵粘附在空預(yù)器換熱元件上,引起層間堵塞,阻力上升。
表1 A側(cè)入口NOx含量測(cè)量值
表2 A側(cè)出口NOx含量測(cè)量值
同時(shí),噴氨自動(dòng)控制中反應(yīng)器入口和反應(yīng)器出口的氮氧化物含量是參與控制的主要參數(shù),當(dāng)只有一個(gè)采樣孔時(shí),無論安裝在哪個(gè)位置,當(dāng)負(fù)荷變化或噴氨手動(dòng)門調(diào)整后均不能很好的檢測(cè)到準(zhǔn)確的NOx含量,在自動(dòng)控制時(shí)容易出現(xiàn)控制偏差。當(dāng)氨逃逸濃度指示超標(biāo),引起連鎖控制的噴氨量自動(dòng)減少,脫硝效率也跟著降低。
針對(duì)上述暴露出來的問題,通過分析得出,由于燃燒方式導(dǎo)致的煙道中流場(chǎng)的不斷變化和噴氨的不均勻性所導(dǎo)致的煙氣中氮氧化物的濃度的差異只有通過增加采樣孔的數(shù)量,經(jīng)過多個(gè)采樣孔來的煙氣經(jīng)過混合后送入煙氣分析儀,這樣有利于提高檢測(cè)的準(zhǔn)確性。
3.1增加取樣探頭數(shù)量
增加脫硝反應(yīng)器上采樣探頭的數(shù)量,原有探頭安裝在反應(yīng)器進(jìn)、出口的的中心位置,如圖1所示,因此,在水平方向原探頭的兩側(cè)各增加一個(gè)探頭,以3個(gè)均勻分布的探頭來進(jìn)行預(yù)取樣,取樣后的煙氣在管道內(nèi)混合后送入分析儀可以降低采樣的誤差,以保證取樣的煙氣所具有的代表性和準(zhǔn)確性,如圖2所示。
圖1 改造前的探頭分布
圖2 改造后的探頭分布
3.2改造后采樣采樣數(shù)據(jù)
改造后對(duì)進(jìn)口和出口的三個(gè)采樣探頭分別進(jìn)行采樣,并對(duì)混合后的氣體進(jìn)行采樣,算出其混合后采樣值與三個(gè)采樣探頭分別采樣后,其每個(gè)入口與混合后的值相差不大,但反應(yīng)器出口各個(gè)測(cè)點(diǎn)采樣值與混合后采樣值相差比較大,其混合后的采樣值更具代表性,這樣不但可以為環(huán)保部門提供一個(gè)比較客觀準(zhǔn)確的值,而且對(duì)脫硝自動(dòng)投入后噴氨量更合適。如表3和表4,分別是2號(hào)爐A側(cè)脫硝反應(yīng)器進(jìn)、出口NOx的濃度。
表3 2號(hào)爐A側(cè)脫硝進(jìn)口NOx測(cè)試結(jié)果
表4 2號(hào)爐A側(cè)脫硝出口NOx測(cè)試結(jié)果
在改造后對(duì)其A、B反應(yīng)器在600MW、450MW和350MW的負(fù)荷下均進(jìn)行采樣,并算出平均值,將其平均值與600MW摸底試驗(yàn)做比較得出表5。
表5 2號(hào)機(jī)組脫硝系統(tǒng)優(yōu)化前后數(shù)據(jù)分析
摸底試驗(yàn)在600MW負(fù)荷的工況下,同時(shí)測(cè)得反應(yīng)器進(jìn)、出口煙氣NOx含量并算出平均值和其出口的NOx不均勻度;脫硝率在80%以上的情況下,改造前不均勻度最高達(dá)到44.3%,兩個(gè)反應(yīng)器的最大氨逃逸量達(dá)到了 3.32ppm和1.83ppm;而改造后的三個(gè)負(fù)荷節(jié)點(diǎn)上,在脫硝率沒有降低的情況下,除了一個(gè)點(diǎn)檢測(cè)到1.97ppm的氨逃逸外,其余各點(diǎn)均未檢出氨逃逸;運(yùn)行人員根據(jù)出口的NOx濃度對(duì)其噴氨手動(dòng)門開度進(jìn)行調(diào)整后,不均勻度也有了明顯改善,通過以上的優(yōu)化實(shí)施,取得了以下顯著成果:
(1)脫硝自動(dòng)控制更加穩(wěn)定,大大降低了氨氣過噴和欠噴的概率。
(2)采樣結(jié)果更具代表性,運(yùn)行人員可以根據(jù)采樣數(shù)據(jù)對(duì)其噴氨手動(dòng)門進(jìn)行更準(zhǔn)確的調(diào)整。
(3)降低了管路堵塞的幾率,減少維護(hù)人員維護(hù)頻率。
本文只提供了2號(hào)機(jī)組脫硝A反應(yīng)器的一組數(shù)據(jù),由于兩臺(tái)機(jī)組的反應(yīng)器布置方式、機(jī)組類型、運(yùn)行方式等完全相同,因此其具有代表性。其兩臺(tái)機(jī)組工四個(gè)反應(yīng)器共需要增加16個(gè)采樣點(diǎn),每個(gè)采樣頭只需要布置伴熱帶和反吹裝置即可,實(shí)施成本低,可行性高,通過對(duì)脫硝CEMS采樣系統(tǒng)的優(yōu)化,提高了脫硝進(jìn)出口NOx、氧量、噴氨量的測(cè)量精度,為運(yùn)行人員和環(huán)保部門的監(jiān)測(cè)提供了更為連續(xù)及可靠的數(shù)據(jù),消除了機(jī)組的一項(xiàng)安全隱患。同時(shí),提高了氨氣的使用率,降低了氨逃逸對(duì)下有設(shè)備的影響,為提高電廠經(jīng)濟(jì)效益起到了重要的作用。
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TM621.8
A
2095-2066(2016)26-0021-02
2016-9-1
朱逢民(1963-),男,山東肥城人,高級(jí)工程師,本科,主要從事電力企業(yè)管理工作。