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        輸煤控制系統(tǒng)的改造與優(yōu)化

        2016-10-18 01:13:20
        電力安全技術(shù) 2016年8期
        關(guān)鍵詞:給煤機(jī)控制室程控

        張 勝

        (廣東省粵電集團(tuán)有限公司韶關(guān)發(fā)電廠,廣東 韶關(guān) 512132)

        輸煤控制系統(tǒng)的改造與優(yōu)化

        張 勝

        (廣東省粵電集團(tuán)有限公司韶關(guān)發(fā)電廠,廣東 韶關(guān) 512132)

        某電廠早期投運(yùn)的2×300 MW輸煤系統(tǒng)存在設(shè)備配置不足、程控控制級(jí)別較低、控制方式落后等問(wèn)題。在2×600 MW機(jī)組建成后對(duì)輸煤系統(tǒng)進(jìn)行了全面升級(jí)改造,并把2×300 MW輸煤程控系統(tǒng)遷移至2×600 MW輸煤集控室,對(duì)控制系統(tǒng)進(jìn)行了擴(kuò)容和程序優(yōu)化,實(shí)現(xiàn)集中控制,提高了輸煤系統(tǒng)的自動(dòng)化水平、安全性、可靠性和穩(wěn)定性。

        輸煤系統(tǒng);照明控制箱;葉輪給煤機(jī);皮帶秤

        0 引言

        某電廠早期投運(yùn)的2×300 MW機(jī)組,其輸煤控制系統(tǒng)主要包括輸煤程控系統(tǒng)與工業(yè)電視監(jiān)視2部分。設(shè)備布置為輸煤集控室與遠(yuǎn)程控制站。原輸煤集控室配置有輸煤程控操作員站、網(wǎng)絡(luò)柜、工業(yè)電視機(jī)、工業(yè)電視畫面切換操作臺(tái)、皮帶秤儀表等設(shè)備;遠(yuǎn)程控制站配置有輸煤工業(yè)電視主機(jī)柜、輸煤PLC 01主機(jī)柜、控制室1號(hào)電源柜、控制室2(含3,4)號(hào)控制柜和控制室5(含6,7)控制柜等設(shè)備。

        該廠輸煤程控系統(tǒng)采用莫迪康PLC控制,開關(guān)量輸入、輸出都采用24 VDC模塊,通過(guò)合理的PLC配置,實(shí)現(xiàn)對(duì)輸煤系統(tǒng)設(shè)備的程序控制。

        燃料區(qū)域主要包括6個(gè)站、2個(gè)干煤棚、1個(gè)卸煤棚、1個(gè)回水泵房和1個(gè)雨水泵房,共11個(gè)照明區(qū)域,合計(jì)有21組423盞照明燈和4臺(tái)葉輪給煤機(jī)。

        1 輸煤控制系統(tǒng)現(xiàn)狀和改造方案

        自300 MW機(jī)組輸煤程控系統(tǒng)建成投運(yùn)后,運(yùn)行相對(duì)穩(wěn)定,能較好完成輸煤系統(tǒng)全自動(dòng)控制工作。但隨著時(shí)間推移,輸煤程控系統(tǒng)開始出現(xiàn)一系列問(wèn)題。一方面,設(shè)備逐漸老化,經(jīng)常出現(xiàn)死機(jī)等故障,影響輸煤系統(tǒng)正常運(yùn)行,且缺少控制程序功能,給運(yùn)行工作帶來(lái)不便。另一方面,部分設(shè)備控制方式落后,自動(dòng)化水平低,且現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境惡劣,存在安全、環(huán)境和職業(yè)健康隱患。例如,燃料區(qū)域照明燈采用分散就地控制,常因開燈不及時(shí)影響現(xiàn)場(chǎng)工作,也常因關(guān)燈不及時(shí)而增加能耗。同時(shí),4臺(tái)葉輪給煤機(jī)采用就地變頻器控制,設(shè)備運(yùn)行只能依靠現(xiàn)場(chǎng)人工操作完成,增加了運(yùn)行人員工作量。

        電廠2×600 MW機(jī)組建成后,為加強(qiáng)機(jī)組安全生產(chǎn)管理,將全廠輸煤程控系統(tǒng)改為集中控制,具體改造方案為:

        (1) 將原輸煤集控室遷移改造,變更為新操作員站;

        (2) 將原操作畫面移植,增加新設(shè)備操作監(jiān)控畫面;

        (3) 提升設(shè)備自動(dòng)化控制水平;

        (4) 優(yōu)化控制程序。

        2 輸煤控制系統(tǒng)的遷移改造

        根據(jù)300 MW機(jī)組輸煤系統(tǒng)的情況,改造時(shí)需要對(duì)輸煤集控室進(jìn)行遷移改造。改造后,300 MW輸煤程控設(shè)備與600 MW輸煤集控室的網(wǎng)絡(luò)連接如圖1所示。

        2.1 集控設(shè)備遷移

        根據(jù)改造方案,需要將300 MW輸煤程控室遷移至600 MW輸煤控制室。通過(guò)布置在600 MW輸煤控制室的上位機(jī)操作員站,實(shí)現(xiàn)與300 MW輸煤PLC系統(tǒng)的連接(利用TCP/IP以太網(wǎng)通信),以及輸煤工業(yè)電視系統(tǒng)的遠(yuǎn)程監(jiān)控與操作。

        (1) 在600 MW機(jī)組輸煤控制室增加3節(jié)同樣的操作臺(tái),在操作臺(tái)上配置2臺(tái)操作員站和1臺(tái)電視監(jiān)控的操作鍵盤,再配置4臺(tái)監(jiān)控電視。

        (2) 在300 MW輸煤遠(yuǎn)程站中,更換160路輸入、8路輸出的視頻矩陣切換器,安裝4臺(tái)畫面分割器和1臺(tái)光端機(jī),敷設(shè)光纜連接至600 MW輸煤控制室。輸煤控制室再配置1臺(tái)交換機(jī)和1臺(tái)光端機(jī),實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)聯(lián)通。

        (3) 配置操作員站監(jiān)控軟件,并調(diào)試完成300 MW輸煤程控在600 MW輸煤集控室中的運(yùn)行操作,以及300 MW燃料工業(yè)電視監(jiān)視系統(tǒng)在600 MW輸煤集控室中的監(jiān)視,最終實(shí)現(xiàn)機(jī)組輸煤控制的集中管理。

        圖1 300 MW新輸煤程控設(shè)備網(wǎng)絡(luò)連接

        2.2 皮帶秤計(jì)量設(shè)備遷移

        把300 MW輸煤系統(tǒng)的4套皮帶秤計(jì)量設(shè)備遷移至600 MW輸煤綜合樓,并把皮帶秤儀表計(jì)量引入PLC,操作員站新增對(duì)應(yīng)功能畫面。

        3 輸煤控制系統(tǒng)的擴(kuò)容改造

        增加對(duì)燃料照明系統(tǒng)和葉輪給煤機(jī)進(jìn)輸煤程控系統(tǒng)的監(jiān)控,并在300 MW輸煤程控系統(tǒng)中新增對(duì)應(yīng)的操作畫面和報(bào)表功能,優(yōu)化輸煤程控程序及其他操作畫面等。擴(kuò)容增加進(jìn)PLC控制系統(tǒng)的設(shè)備,包括現(xiàn)場(chǎng)照明控制系統(tǒng)11個(gè)區(qū)域全部照明燈、4臺(tái)葉輪給煤機(jī),還包含配合對(duì)就地控制部分設(shè)備的改造,以實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控。

        3.1 PLC照明控制改造

        在300 MW輸煤遠(yuǎn)程站增加1個(gè)繼電器PLC照明控制柜,用同軸電纜接入新輸煤程控系統(tǒng)。根據(jù)輸煤區(qū)域安裝的11個(gè)照明控制箱所需要的I/O點(diǎn)數(shù)和余量,合理配置PLC模塊,實(shí)現(xiàn)輸煤燃料區(qū)照明燈的遠(yuǎn)程控制。

        3.2 葉輪給煤機(jī)控制改造

        葉輪給煤機(jī)控制系統(tǒng)由主控部分、就地控制站、載波通信主站、車位定位設(shè)備組成。主控部分設(shè)在輸煤程控系統(tǒng)監(jiān)控畫面中;就地控制站安裝在給煤機(jī)本體上;載波通信主站安裝在卸煤溝101號(hào)皮帶B側(cè)西邊。載波通信主站通過(guò)RS485通信與就地控制站組成主從式通信控制網(wǎng)絡(luò),與輸煤控制室通過(guò)TCP/IP以太網(wǎng)通信組成監(jiān)控網(wǎng)絡(luò),實(shí)現(xiàn)在主控室內(nèi)通過(guò)操作主機(jī)監(jiān)控葉輪給煤機(jī)的運(yùn)行。

        葉輪給煤機(jī)屬于大范圍移動(dòng)工作的重要設(shè)備,位置傳感系統(tǒng)對(duì)其遠(yuǎn)程控制有重要作用。如果位置傳感器提供的信號(hào)不準(zhǔn)確,將造成撞車等嚴(yán)重設(shè)備故障或人身事故。因此,在101號(hào)皮帶A,B兩側(cè)各安裝85個(gè)位置傳感器,每個(gè)位置傳感器中有供通信主站識(shí)別的唯一編號(hào)。該傳感器具有耐腐蝕、耐高溫、抗干擾性強(qiáng)、三位置感應(yīng)點(diǎn)唯一性等優(yōu)良性能,且有掉電時(shí)數(shù)據(jù)自動(dòng)保存功能。其中有30個(gè)傳感器與現(xiàn)場(chǎng)兩側(cè)30個(gè)柱子相對(duì)應(yīng),在監(jiān)控畫面皮帶下部標(biāo)注的是位置傳感器的號(hào)碼,皮帶上部標(biāo)注的是現(xiàn)場(chǎng)墻柱的號(hào)碼。根據(jù)從站反饋給通信主站的位置傳感器編號(hào)可以判斷給煤機(jī)當(dāng)前所處位置及所處墻柱處。該套車位定位系統(tǒng)確保了葉輪給煤機(jī)穩(wěn)定、安全、可靠地運(yùn)行。

        針對(duì)4臺(tái)葉輪給煤機(jī),增加就地控制I/O通道且備用足夠余量,同時(shí)留有擴(kuò)充I/O卡15 %的插槽余地,采用電力載波通信方式接入300 MW輸煤程控系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控。具體改造內(nèi)容包括:

        (1) 在300 MW輸煤程控系統(tǒng)監(jiān)控畫面中增加4臺(tái)葉輪給煤機(jī)控制畫面;

        (2) 在300 MW輸煤程控系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)聯(lián)鎖功能;

        (3) 載波通信系統(tǒng)與輸煤程控系統(tǒng)的通信采用Ethernet TCP協(xié)議。

        每臺(tái)葉輪給煤機(jī)控制改造后具備以下功能。

        (1) 就地操作功能。就地操作葉輪撥煤電機(jī)的啟動(dòng)/停止、升速/降速、前行/后行/停止、皮帶聯(lián)鎖/聯(lián)鎖解除。

        (2) 就地顯示功能。就地顯示葉輪給煤機(jī)的電源指示、葉輪旋轉(zhuǎn)故障、行走狀態(tài)、葉輪撥煤電機(jī)轉(zhuǎn)速等信息。

        (3) 遠(yuǎn)程操作功能。遠(yuǎn)程操作葉輪撥煤電機(jī)的各項(xiàng)動(dòng)作。

        (4) 遠(yuǎn)程顯示功能。遠(yuǎn)程顯示葉輪給煤機(jī)的各項(xiàng)狀態(tài)信息。

        (5) 遠(yuǎn)程報(bào)警功能。當(dāng)葉輪給煤機(jī)發(fā)生故障,如行走故障、葉輪旋轉(zhuǎn)故障、位置傳感故障、通訊故障、撞車等故障時(shí),遠(yuǎn)程發(fā)出報(bào)警信號(hào)。

        (6) 每臺(tái)就地控制箱均應(yīng)具有位置變送功能。

        (7) 聯(lián)鎖保護(hù)功能。實(shí)現(xiàn)不同的運(yùn)行模式:多機(jī)運(yùn)行,即一段皮帶上的4臺(tái)葉輪給煤機(jī)可同時(shí)運(yùn)行,系統(tǒng)根據(jù)其行走位置,自動(dòng)調(diào)整葉輪給煤機(jī)的行走過(guò)程;區(qū)間運(yùn)行,即每臺(tái)葉輪給煤機(jī)均可在各自的有效運(yùn)行范圍內(nèi)設(shè)置區(qū)間運(yùn)行;皮帶聯(lián)鎖,即當(dāng)皮帶不運(yùn)行時(shí),葉輪給煤機(jī)不能啟動(dòng),當(dāng)葉輪給煤機(jī)正在運(yùn)行時(shí)皮帶停轉(zhuǎn),葉輪給煤機(jī)隨即停機(jī)。

        (8) 故障數(shù)據(jù)庫(kù)。按故障發(fā)生時(shí)間、順序記錄故障信息。

        4 輸煤程控程序優(yōu)化

        優(yōu)化原有輸煤控制程序,實(shí)現(xiàn)以下功能。

        (1) 101-106號(hào)共12條皮帶機(jī)控制的各類保護(hù)可以單獨(dú)投退,同時(shí)設(shè)置操作員可以強(qiáng)制屏蔽保護(hù)信號(hào),以應(yīng)對(duì)堵煤、跑偏、速度和振打等信號(hào)。

        (2) 上煤時(shí),2個(gè)煤源點(diǎn)設(shè)備單側(cè)皮帶運(yùn)行期間全部都可以進(jìn)行聯(lián)鎖,啟停一致;兩側(cè)皮帶同時(shí)上煤也能夠聯(lián)鎖,任意一側(cè)皮帶可以隨時(shí)聯(lián)鎖啟停。

        (3) 歷史數(shù)據(jù)查詢方便,填寫日期就可以查看歷史數(shù)據(jù)。

        (4) 恢復(fù)設(shè)備報(bào)警記錄,同時(shí)能夠按篩選條件分類統(tǒng)計(jì)設(shè)備進(jìn)行過(guò)哪些報(bào)警,報(bào)表能夠拆離。

        (5) 101號(hào)站皮帶秤進(jìn)入程控畫面,能夠顯示煤流量。

        (6) 卸料器控制進(jìn)入程控主畫面,能夠在該畫面上直接進(jìn)行配煤操作(也可在配煤畫面操作)。

        (7) 運(yùn)行報(bào)表必需保存3個(gè)月以上并隨時(shí)可以查看,同時(shí)能夠進(jìn)行數(shù)據(jù)拆離。

        (8) 每個(gè)煤倉(cāng)煤位需有歷史記錄。

        (9) 101號(hào)站水浴除塵器控制可單獨(dú)啟停,在聯(lián)鎖等狀態(tài)下應(yīng)不隨皮帶停止而停止,而由操作員手動(dòng)停止,其解開聯(lián)鎖時(shí)能發(fā)出警告提示停止除塵器使用。

        (10) 各皮帶不能以電機(jī)最大電流值進(jìn)行停機(jī),應(yīng)以額定煤流量(1 000 t)下實(shí)際電流值作為報(bào)警、停機(jī)定值。當(dāng)皮帶電機(jī)電流連續(xù)22 min超過(guò)定值時(shí)則停運(yùn)皮帶并報(bào)警。

        (11) 因兩側(cè)皮帶進(jìn)行摻配,可設(shè)定各側(cè)皮帶流量臨時(shí)報(bào)警值,由運(yùn)行人員設(shè)定皮帶運(yùn)行時(shí)所需要的流量報(bào)警和停機(jī),未設(shè)定時(shí)按上位機(jī)報(bào)警停機(jī)數(shù)值進(jìn)行報(bào)警停機(jī)。

        5 結(jié)束語(yǔ)

        輸煤控制系統(tǒng)的集成化、智能化升級(jí)改造,從整體上提高了輸煤程控系統(tǒng)的安全性、穩(wěn)定性、可靠性。輸煤控制系統(tǒng)升級(jí)改進(jìn)效果如下:

        (1) 通過(guò)對(duì)300 MW輸煤控制系統(tǒng)升級(jí)改造,優(yōu)化了PLC控制邏輯,實(shí)現(xiàn)了PLC程序控制監(jiān)控照明系統(tǒng)、葉輪給煤機(jī)控制系統(tǒng)、皮帶秤計(jì)量設(shè)備;

        (2) 通過(guò)對(duì)照明系統(tǒng)的遠(yuǎn)程監(jiān)視和控制功能,在集控室CRT畫面可直觀的看到每個(gè)站照明燈的狀態(tài),可在對(duì)應(yīng)控制畫面上遠(yuǎn)程控制或定時(shí)控制照明燈的亮滅,大大提高了工作效率;

        (3) 通過(guò)集控室CRT畫面遠(yuǎn)程監(jiān)控葉輪給煤機(jī)的啟停,提高了葉輪給煤機(jī)的自動(dòng)化水平;

        (4) 通過(guò)對(duì)輸煤程控程序的優(yōu)化,進(jìn)一步優(yōu)化完善了輸煤程控的各項(xiàng)功能,使得控制界面更加符合工作實(shí)際需要。

        1 謝曉艷.輸煤系統(tǒng)除塵設(shè)備改造[J].一重技術(shù),2008,55(2):85-86.

        2 吳華明,劉亞敏,譚建城.2×600 MW機(jī)組輸煤程控系統(tǒng)改造[J].華東電力,2003,31(3):31-32.

        3 羅永鑫.火電廠輸煤程控系統(tǒng)技術(shù)研究[M].上海:上海交通大學(xué),2007.

        4 楊開國(guó).電廠輸煤系統(tǒng)的程控技術(shù)改造研究[M].武漢:武漢大學(xué),2003.

        5 張 峰,梁 燕.PLC程控系統(tǒng)的冗余通信和雙機(jī)熱備[J].電氣傳動(dòng)自動(dòng)化,2007,29(4):54-56.

        2016-03-03。

        張 勝(1972-),高級(jí)工程師,主要從事電力設(shè)備檢修與維修技術(shù)管理和DCS控制技術(shù)、PLC控制技術(shù)管理等工作,email:kongkongkongkong1@126.com。

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