亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        漢鋼1號高爐提高煤氣利用率生產(chǎn)實(shí)踐

        2016-10-13 10:05:32卞衛(wèi)新王志軍
        山西冶金 2016年4期

        卞衛(wèi)新, 王志軍

        (陜西鋼鐵集團(tuán)漢中鋼鐵有限責(zé)任公司, 陜西 勉縣 724200)

        生產(chǎn)實(shí)踐·應(yīng)用技術(shù)

        漢鋼1號高爐提高煤氣利用率生產(chǎn)實(shí)踐

        卞衛(wèi)新, 王志軍

        (陜西鋼鐵集團(tuán)漢中鋼鐵有限責(zé)任公司, 陜西勉縣724200)

        針對漢鋼1號高爐煤氣利用率較低的狀況,分析1號高爐原燃料條件,并提出提高煤氣利用率的生產(chǎn)措施。漢鋼經(jīng)過對1號高爐不斷摸索與總結(jié),逐步形成了合理的操作制度,煤氣利用率由43.18%逐步上升到45.8%,燃料比相應(yīng)地由539kg/t逐步降低至511kg/t,各項技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)保持了較好水平。

        大型高爐煤氣利用率低燃料比

        陜西鋼鐵集團(tuán)漢中鋼鐵有限責(zé)任公司(全文簡稱漢鋼)1號高爐于2011年11月23日投產(chǎn)。高爐有效容積1 080 m3,設(shè)有20個風(fēng)口、2個鐵口、3座頂燃式熱風(fēng)爐,采用串罐式無料鐘爐頂、炭磚陶瓷杯爐底爐缸結(jié)構(gòu)、全干法布袋除塵、軟水密閉循環(huán)冷卻、嘉恒法渣處理、煤氣空氣雙預(yù)熱、TRT余壓發(fā)電等先進(jìn)技術(shù)設(shè)備。因原燃料條件影響,高爐煤氣利用率較低,燃料比偏高(見表1)。

        表1 漢鋼1號高爐經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

        1 原燃料條件

        1.1焦炭

        焦炭的骨架作用是所有原料都不能替代的,而焦炭的強(qiáng)度高低對料柱的透氣性和透液性影響很大[1]。良好的焦炭質(zhì)量特別是良好的焦炭高溫性能(焦炭反應(yīng)性和焦炭反應(yīng)后強(qiáng)度)為提高煤氣利用率奠定了基礎(chǔ)。漢鋼1號高爐長期使用一級焦配加二級焦(見表2),且焦炭質(zhì)量波動大,對提高煤氣利用率制約較大。

        1.2煤粉

        無煙煤揮發(fā)分低,可磨性和燃燒性不好,但含碳量高,因此其煤焦置換比較高;煙煤揮發(fā)性高,可磨性和燃燒性好,成本較無煙煤低,但發(fā)熱值低,爆炸性較強(qiáng),對安全要求比較嚴(yán)格,因此單噴任何一種煤都不經(jīng)濟(jì)[2]。漢鋼1號高爐采取煙煤和無煙煤混合噴吹,即75%煙煤+25%無煙煤。

        表2 焦炭質(zhì)量指標(biāo) %

        1.3原料

        1.3.1燒結(jié)礦

        漢鋼燒結(jié)廠目前使用1臺265 m2的燒結(jié)機(jī),生產(chǎn)高堿度燒結(jié)礦(其指標(biāo)如下頁表3所示),直供1號高爐。燒結(jié)礦主要指標(biāo)控制w(FeO)=8%~10%,R2=1.8±0.05。

        1.3.2球團(tuán)礦

        玩轉(zhuǎn)礦質(zhì)量指標(biāo)見下頁表4。

        2 提高煤氣利用率的生產(chǎn)措施

        2.1爐內(nèi)操作

        2.1.1裝料制度

        在以前的操作中,1號高爐強(qiáng)調(diào)發(fā)展中心氣流,雖然形成了較強(qiáng)的中心氣流,但不穩(wěn)定,并且煤氣利用不佳,造成燃料比升高。從2015年12月初開始配合送風(fēng)制度不斷調(diào)整裝料制度(見下頁表5)。

        第一階段(12月初):向外沿推一檔礦焦,疏導(dǎo)中心氣流。由于1號高爐設(shè)計爐腹角偏大,邊緣煤氣流容易發(fā)展。通過不斷摸索實(shí)踐,將礦焦角同時擴(kuò)大,使邊緣爐料形成一定寬度的平臺。適當(dāng)加重邊緣,既可減少邊緣煤氣對爐墻的破壞作用,有利于高爐長壽,又可改善煤氣分布,提高煤氣利用率[3]。

        表3 燒結(jié)礦質(zhì)量指標(biāo)

        表4 球團(tuán)礦質(zhì)量指標(biāo)%

        表5 1號高爐料制變化情況

        第二階段(12月12日):取消焦炭次中心環(huán)。原本計劃減少中心焦比例,但由于此階段原燃料條件惡化,爐況不穩(wěn),為保證高爐順行,中心焦比例加大。

        第三階段(12月15日—22日):逐步減少中心焦炭。通過第二階段的調(diào)整,形成了較強(qiáng)的中心煤氣流,且原燃料條件好轉(zhuǎn),于是逐步將中心焦減少至3環(huán)。此階段爐溫自動上行,綜合負(fù)荷多次增加。

        2.1.2送風(fēng)制度

        2.1.2.1風(fēng)口面積

        針對原燃料條件較差、爐缸不活躍的情況,利用10月和12月的檢修機(jī)會分兩次將1號高爐風(fēng)口面積縮小至0.202 3 m3(見表6),以增加鼓風(fēng)動能。風(fēng)速由原來的168 m/s提高到179 m/s,鼓風(fēng)動能由原來的4 946 kg·m/s提高到5 585 kg·m/s。通過提高鼓風(fēng)動能,使風(fēng)口回旋區(qū)長度增加,更有利于吹透中心,減小爐缸死料柱體積,改善爐缸中心的透氣性和透液性。

        2.1.2.2噴煤富氧

        受煤種限制及煤粉粒度影響,常會使煤粉燃燒率及置換比降低,導(dǎo)致煤氣利用率下降,燃料比升高,而且這種情況往往伴隨著爐塵的增加而增多。因此如何減少未然煤粉是保持高煤比條件下提高煤氣利用率的關(guān)鍵問題[4]。

        表6 1號高爐風(fēng)口面積調(diào)整及送風(fēng)參數(shù)變化情況

        選擇合適的煤比噴煤,以煤代焦,可大大減少焦炭灰分中SiO2參加反應(yīng)的時間和數(shù)量,達(dá)到抑制硅還原的效果。風(fēng)口前理論燃燒溫度過高,會使SiO大量揮發(fā),不利于降硅,噴煤恰是調(diào)節(jié)風(fēng)口前論燃燒溫度的重要手段。通過實(shí)踐,確定將1號高爐煤比控制在130 kg/t。

        2.1.2.3風(fēng)溫

        1號高爐的熱風(fēng)爐使用了預(yù)熱器(利用燒爐煙氣對助燃空氣和煤氣進(jìn)行預(yù)熱),選取兩燒一送的送風(fēng)制度且嚴(yán)格控制每班換爐次數(shù),控制空氣過剩系數(shù)為1.05~1.1,解決了高風(fēng)溫供應(yīng)問題,同時不斷改進(jìn)送風(fēng)裝置,以滿足高風(fēng)溫輸送的要求,逐步將風(fēng)溫由1 100℃提高到1 200℃,直接增加了高爐熱量收入。

        2.1.3熱制度

        統(tǒng)一三班操作,嚴(yán)格控制w[Si]=0.3%±0.05%,保證鐵水溫度>1 460℃。

        1)實(shí)施定風(fēng)量操作。當(dāng)壓量關(guān)系發(fā)生變化時,首先分析爐溫、堿度的變化趨勢,再分析原燃料情況,最后分析設(shè)備、出鐵、槽下篩分及稱量準(zhǔn)確性等外圍情況的變化,找到影響風(fēng)量變化的根本原因,對癥下藥,在最短時間內(nèi)將風(fēng)量恢復(fù)到規(guī)定的風(fēng)量區(qū)間里。

        2)分析半小時料速,加快則說明爐溫下行,減慢則說明爐溫上行。

        3)觀察風(fēng)口工況、明亮程度、均勻狀況及轉(zhuǎn)動情況判斷爐溫走勢。

        4)觀察出鐵過程,取鐵樣分析爐溫變化趨勢可知,在爐缸工作正常情況下,后期爐溫低于前期爐溫說明爐溫下行,后期爐溫高于前期爐溫說明爐溫上行。

        5)分析渣鐵排放情況,即鐵量差。理論出鐵量大于實(shí)際出鐵量,爐溫會上行;反之下行。

        2.1.4造渣制度

        合適的爐渣堿度能使?fàn)t缸溫度充裕,有利于煤粉燃燒,以改善鐵水質(zhì)量,促進(jìn)高爐順行[5]。為保證合格的生鐵以及充足的熱量并兼顧爐況順行,將1號高爐終渣堿度控制在1.15左右,將三元堿度控制在1.35左右。為改善爐渣的穩(wěn)定性和流動性,嚴(yán)格控制鎂鋁比,將渣中m(MgO)/m(Al2O3)控制在0.55左右。

        2.1.5操作爐型控制

        操作爐型的穩(wěn)定與否對提高煤氣利用率起決定作用。操作爐型的管理主要有爐體溫度和水溫差的管理[6]。

        2.1.5.1爐身溫度的控制

        在日常操作中,時刻關(guān)注1號高爐爐身溫度變化,尤其是第5段—第7段這三段冷卻壁的溫度變化,注意渣皮的脫落和形成對爐況的影響,做到早預(yù)見、早調(diào)劑。

        2.1.5.2水溫差的控制

        按軟水溫度38~42℃和冷卻水溫差4~5℃建立高爐熱流強(qiáng)度報警機(jī)制。

        2.2爐外管理

        2.2.1原燃料管理

        做好原燃料入爐前的準(zhǔn)備工作,做到精料入爐。

        1)堆新吃舊。先將進(jìn)廠原燃料存放于料場,達(dá)到一定儲量后再混勻使用,促使成分穩(wěn)定,并延長穩(wěn)定周期,減少高爐變料次數(shù)。

        2)使用班產(chǎn)燒結(jié)礦及球團(tuán)礦,盡量避免班產(chǎn)礦落地造成的自然粉化和二次粉化。

        3)強(qiáng)化篩分工作,減少粉末入爐。將梳齒篩改為棒條篩,改善篩分效果,在焦丁振篩落料口處安裝導(dǎo)料板以分流,提高振篩篩面利用率;強(qiáng)化清篩工作,采用空振清篩和人工定期清篩(2 h一次)相結(jié)合的清篩方式,保證篩分效果。

        4)嚴(yán)格控制振料速度。在振篩不間斷工作狀態(tài)下,以能夠滿足上料速度的最小速度控制振料速度。

        5)杜絕空倉或低料位倉打料。從料位到達(dá)料倉容積的70%開始打料,降低爐料落差,避免產(chǎn)生粉末。

        2.2.2爐前管理

        強(qiáng)化爐前出鐵管理,及時排凈渣鐵。首先,統(tǒng)一三班打泥量和開鐵口操作步驟、方法,使用同一規(guī)格的鉆頭,嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行開鐵口的操作;其次,優(yōu)化生產(chǎn)組織,控制出鐵時間間隔在25 min以內(nèi);最后,實(shí)時監(jiān)測兩個鐵口出鐵量,當(dāng)鐵量差超過50 t時,果斷采取有效措施保證兩個鐵口出鐵均勻。

        2.2.3設(shè)備維護(hù)管理

        推行TPM設(shè)備管理,TPM即全員生產(chǎn)維修。設(shè)備點(diǎn)檢采取三方分工,全員參與設(shè)備點(diǎn)檢,運(yùn)用設(shè)備點(diǎn)檢實(shí)行設(shè)備包機(jī)制度,實(shí)施定檢定修制度。根據(jù)設(shè)備使用周期定期維護(hù)、維修或更換,避免或減少突發(fā)設(shè)備故障,促進(jìn)生產(chǎn)穩(wěn)定。

        3 效果分析

        3.1煤氣流分布穩(wěn)定、合理和煤氣利用率得以提高

        通過對上下部調(diào)劑及對高爐操作制度的調(diào)整,1號高爐煤氣分布更趨于合理,煤氣利用率穩(wěn)固提高(見圖1)。爐喉紅外監(jiān)控顯示中心高溫區(qū)域明顯減小,形成穩(wěn)定、較強(qiáng)的中心氣流。

        圖1 2015年漢鋼1號高爐煤氣利用率

        3.2主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)得以改善

        在現(xiàn)有的原燃料條件下,通過對1號高爐操作制度的不斷優(yōu)化,使風(fēng)口工作均勻、爐缸活躍、渣鐵流動性良好。從十字測溫上看,邊緣氣流得到合理抑制,中心氣流穩(wěn)定;從爐身溫度曲線上看,爐身溫度波動小,操作爐型穩(wěn)定合理。高爐的各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)也在不斷提升(見下頁表7)。

        4 結(jié)論

        1)提高煤氣利用率是以高爐順行為基礎(chǔ)、以降低燃料比為目的的。

        2)在外圍條件不適合強(qiáng)化冶煉時,不可盲目強(qiáng)化,否則不但指標(biāo)不會改善,還會引起爐況失常。

        表7 漢鋼1號高爐主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

        3)堅持精料方針,調(diào)整風(fēng)口面積和布局、匹配適合的冶煉參數(shù),控制合理的操作爐型是提高煤氣利用率的關(guān)鍵,設(shè)備和外圍條件的穩(wěn)定是重要保障。

        4)在高爐冶煉最佳參數(shù)和制度上,只有不斷摸索調(diào)整,才能不斷突破。漢鋼1號高爐的冶煉指標(biāo)仍與行業(yè)先進(jìn)有很大差距,需繼續(xù)摸索。

        [1]周傳典.高爐煉鐵生產(chǎn)技術(shù)手冊[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2012:86.

        [2]張海濱,吳鏗,周翔,等.煤粉特性及配煤的研究[J].煉鐵,2009,28(4):33-34.

        [3]劉云彩.高爐布料與煤氣分布[J].煉鐵,2011,30(2):19-21.

        [4]殷歡.馬鋼2 500 m3高爐提高煤氣利用率的措施[J].煉鐵,2003,22(增刊):21-24.

        [5]湯登軍.萊鋼3 200 m3高爐提高煤氣利用率降低燃料比實(shí)踐[J].山東冶金,2013,3(2):1-3.

        [6]羅銘,古勇合,桂小娟.新鋼提高2 500 m3高爐煤氣利用率的操作實(shí)踐[J].冶金叢刊,2013(4):27-31.

        (編輯:胡玉香)

        Production Practice of Improving the Utilization Rate of Coal Gas in the 1#Blast Furnace of Han Steel

        BIAN Weixin,WANG Zhijun
        (Hanzhong Iron and Steel Co.,Ltd of Shaanxi Iron&Steel Group,Mianxian Shaanxi,724200)

        Through continuous exploration and summary,the No.1 blast furnace of Han Steel gradually formed a reasonable operating system and the utilization rate of gas gradually increased from 43.18%to 45.8%.The fuel ratio lowered from 539 kg/t to 511 kg/t.The technical and economic indicators maintain a good level.

        last furnace(BF),utilization rate of BF gas,low fuel ratio

        TF544

        A

        1672-1152(2016)04-0084-04

        10.16525/j.cnki.cn14-1167/tf.2016.04.29

        2016-05-16

        卞衛(wèi)新(1984—),男,助理工程師,現(xiàn)從事高爐煉鐵工藝管理工作。

        亚洲综合中文日韩字幕| 成午夜福利人试看120秒| 国产特黄级aaaaa片免| 怡红院av一区二区三区| 无码人妻精品一区二区三18禁| 精品一区二区三区久久久| 国产成人av综合色| 亚洲色图在线视频观看| 日韩一级黄色片一区二区三区| 日韩精品成人无码专区免费| 亚洲av久久无码精品九九 | 在线播放人成午夜免费视频| 激情五月婷婷久久综合| 国产传媒精品成人自拍| 亚洲深深色噜噜狠狠网站| 国产熟妇与子伦hd| 女女女女bbbbbb毛片在线| 亚洲精品自拍视频在线观看| 女主播啪啪大秀免费观看| 日本中文一区二区在线| 国产精品免费_区二区三区观看 | 日本大片在线一区二区三区 | 少妇精品久久久一区二区三区| 国产精品搭讪系列在线观看| 欧美中文字幕在线看| 亚洲av噜噜狠狠蜜桃| 日本免费一二三区在线| 中文亚洲av片不卡在线观看| 国产人妻精品一区二区三区不卡| 一区二区在线亚洲av蜜桃| 中文字幕日韩精品永久在线| 久久久中文久久久无码| 亚洲熟妇无码av不卡在线播放| 日本视频精品一区二区| av黄色在线免费观看| 亚洲日韩国产精品乱-久| 九九九影院| 91成人国产九色在线观看| 国产内射爽爽大片视频社区在线 | 少妇特黄a一区二区三区| 国产剧情无码中文字幕在线观看不卡视频 |