馬貴斌
(山西太鋼不銹鋼股份有限公司, 山西 太原 030003)
試(實(shí))驗(yàn)研究
采用精益六西格瑪方法提高無(wú)磁鋼A磁導(dǎo)率合格率
馬貴斌
(山西太鋼不銹鋼股份有限公司, 山西太原030003)
太鋼型材廠針對(duì)無(wú)磁鉆鋌用鋼A磁導(dǎo)率合格率低的狀況,特立項(xiàng)采用精益六西格瑪方法,實(shí)施“定義—測(cè)量—分析—改進(jìn)—控制”流程,提高無(wú)磁鉆鋌用鋼A磁導(dǎo)率合格率。在實(shí)施過(guò)程中,按照無(wú)磁鉆鋌用鋼磁導(dǎo)率合格率為80%的現(xiàn)狀與潛在最佳值之間的差距可提高70%~90%的原則,確定提高磁導(dǎo)率合格率83.3%的目標(biāo),對(duì)無(wú)磁鋼關(guān)鍵過(guò)程進(jìn)行改進(jìn),并嚴(yán)格控制工藝參數(shù),最終使無(wú)磁鋼A系列磁導(dǎo)率合格率已基本穩(wěn)定,2010年第四季度此值保持在97%以上,全年平均達(dá)到95.86%。
無(wú)磁鋼A磁導(dǎo)率合格率六西格瑪
精益六西格瑪方法包括了精益生產(chǎn)方法和六西格瑪管理方法。精益六西格瑪項(xiàng)目主要是解決復(fù)雜問(wèn)題,把精益生產(chǎn)的方法和工具與六西格瑪?shù)姆椒ê凸ぞ呓Y(jié)合起來(lái),實(shí)施流程采用新的“定義—測(cè)量—分析—改進(jìn)—控制”流程,稱為DMAIC 1I,與傳統(tǒng)的DMAIC過(guò)程的區(qū)別在于它在實(shí)施中加入了精益的哲理、方法和工具。[1-2]根據(jù)精益六西格瑪方法解決具體復(fù)雜問(wèn)題的程度和所用的工具,太鋼型材廠把精益六西格瑪活動(dòng)分為精益改善活動(dòng)和精益六西格瑪項(xiàng)目活動(dòng),其中精益改善活動(dòng)全部采用精益生產(chǎn)的理論和方法。
1.1選題理由
無(wú)磁鉆鋌用鋼A系列為太鋼新開(kāi)發(fā)的重點(diǎn)品種,是太鋼型材廠徑鍛投產(chǎn)后的高效產(chǎn)品,該產(chǎn)品為高鉻高錳合結(jié)鋼,原料成本較低,但是用于石油鉆具行業(yè),對(duì)材料磁導(dǎo)率要求極高,要求相對(duì)磁導(dǎo)率小于1.008,而無(wú)磁鋼生產(chǎn)流程較長(zhǎng),并且關(guān)鍵環(huán)節(jié)較多,在工藝控制過(guò)程中極易出現(xiàn)差錯(cuò)影響磁導(dǎo)率而形成廢品和降級(jí)品。
1.2項(xiàng)目目標(biāo)
無(wú)磁鉆鋌用鋼磁導(dǎo)率合格率現(xiàn)狀為80%,按照現(xiàn)狀與潛在最佳之間的差距提高70%~90%的原則確定提高磁導(dǎo)率合格率83.3%的目標(biāo)。
1.3項(xiàng)目的流程(見(jiàn)圖1)
圖1 項(xiàng)目流程圖
1.4Y的定義和測(cè)量方法
無(wú)磁鋼磁導(dǎo)率合格率Y=磁導(dǎo)率合格支數(shù)÷磁導(dǎo)率檢驗(yàn)總支數(shù)。
測(cè)量方法為按支逐支進(jìn)行測(cè)量統(tǒng)計(jì)。
2.1流程能力
如圖2所示,經(jīng)MINITAB軟件計(jì)算,無(wú)磁鋼A的磁導(dǎo)率顯著性概率P值<0.005,符合正態(tài)分布。
圖2 磁導(dǎo)率值的概率圖
如圖3所示,無(wú)磁鋼A的磁導(dǎo)率數(shù)據(jù)非正態(tài)分布,經(jīng)BOX-COX轉(zhuǎn)換后,樣本均值為1.005 2,標(biāo)準(zhǔn)差為0.001,不考慮過(guò)程有無(wú)偏移時(shí)的過(guò)程性能指數(shù)Pp值=1.34,考慮過(guò)程由特殊原因引起偏差時(shí)的過(guò)程性能指數(shù)Ppk值=0.91。顯然,過(guò)程能力嚴(yán)重不能滿足要求。
圖3 磁導(dǎo)率值的過(guò)程能力
2.2測(cè)量系統(tǒng)分析
經(jīng)分析測(cè)量系統(tǒng)符合項(xiàng)目要求。
2.3因子查找
利用如圖4所示的魚(yú)骨圖進(jìn)行因子查找。
圖4 魚(yú)骨圖
2.4關(guān)鍵因子篩選
通過(guò)失效模式分析,對(duì)11個(gè)重要因子進(jìn)行了要因分析及風(fēng)險(xiǎn)度打分,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)NRP在100以上的10項(xiàng)潛在要因進(jìn)行下一步的針對(duì)性改進(jìn)。經(jīng)過(guò)團(tuán)隊(duì)成員頭腦風(fēng)暴討論后,認(rèn)為加熱溫度、保溫時(shí)間、溫鍛鍛造時(shí)淬水時(shí)間規(guī)范、磁導(dǎo)率儀操作規(guī)范、檢測(cè)環(huán)境以及檢測(cè)點(diǎn)狀態(tài)六項(xiàng)存在快贏機(jī)會(huì)。
2.5重要因子確定
對(duì)FMEA找出了10個(gè)風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先系數(shù)較高的輸入因子,并進(jìn)行了部分快速改善,確定了需要在下一階段改善的重要因子,見(jiàn)表1。
表1 下階段改進(jìn)方案
3.1化學(xué)成分對(duì)磁導(dǎo)率的影響回歸分析
選取57個(gè)爐號(hào)的無(wú)磁鋼,對(duì)其Cr、Mn化學(xué)成分(見(jiàn)表2)與磁導(dǎo)率值的影響關(guān)系進(jìn)行回歸分析,磁導(dǎo)率小于1.008 0為合格,大于1.008 0為不合格。
表2 無(wú)磁鋼A原化學(xué)成分 %
回歸方程為:磁導(dǎo)率=0.993-0.003 4w(Mn)+ 0.004 38w(Cr)。
回歸分析結(jié)果顯示自變量Mn含量和Cr含量的P值均為0.000,均小于0.05??梢?jiàn)無(wú)磁鋼A的化學(xué)成分對(duì)其磁導(dǎo)率的影響效果顯著。
從以上分析可以看出:Mn含量越高,磁導(dǎo)率越低;而Cr含量越高,磁導(dǎo)率越低。這也符合鋼材磁性與組織的關(guān)系,即Mn含量越高越容易形成非鐵磁性的奧氏體組織,而Cr含量越高越容易形成鐵磁性的鐵素體組織。因此提高M(jìn)n的含量,降低Cr的含量是改進(jìn)的方向。
3.2化學(xué)成分改進(jìn)試驗(yàn)
對(duì)10爐鋼采取了提Mn降Cr的改進(jìn)試驗(yàn)。試驗(yàn)結(jié)果為:w(Mn)最低為18.65%,w(Cr)最高為17.49%。經(jīng)檢測(cè),磁導(dǎo)率全部低于標(biāo)準(zhǔn)要求的1.008。
為此,將無(wú)磁鋼影響磁導(dǎo)率的關(guān)鍵化學(xué)成分含量進(jìn)行了調(diào)整,見(jiàn)表3。
表3 無(wú)磁鋼A調(diào)整后化學(xué)成分 %
3.3調(diào)整后化學(xué)成分改進(jìn)驗(yàn)證
1)建立假設(shè):假設(shè)一,改進(jìn)后磁導(dǎo)率合格率沒(méi)有提高;假設(shè)二,改進(jìn)后磁導(dǎo)率合格率有所提高。
2)Minitab分析:經(jīng)雙比例檢驗(yàn)顯示P值為0.024,小于0.05,拒絕假設(shè)一,說(shuō)明改進(jìn)后磁導(dǎo)率合格率有所提高。
3.4電渣熔速改進(jìn)
3.4.1熔速設(shè)定值改進(jìn)
電渣冶煉過(guò)程(示意圖見(jiàn)圖5)是一個(gè)固體逐步熔化后逐步再凝固的過(guò)程。
改進(jìn)前,采用Φ620 mm的冶煉電渣錠,設(shè)置熔速為600 kg/h,熔速較大,熔速值基本達(dá)到了直徑的1倍。經(jīng)參考理論資料,確定將熔速值控制在直徑的0.9倍以下,適當(dāng)延長(zhǎng)熔化時(shí)間,改善結(jié)晶效果,減少偏析等缺陷。為此,將熔速設(shè)定值設(shè)置為550 kg/h,此值小于0.9倍的鋼錠直徑。
圖5 無(wú)磁鋼A電渣過(guò)程示意圖
3.4.2改進(jìn)效果
對(duì)電渣熔速工藝進(jìn)行改進(jìn)后,低倍偏析率由20%降至0,偏析問(wèn)題得以徹底解決,磁導(dǎo)率局部偏高現(xiàn)象再未發(fā)生(見(jiàn)圖6)。
圖6 無(wú)磁鋼A低倍效果
3.5分析改進(jìn)階段小結(jié)
本階段主要對(duì)化學(xué)成分和電渣熔速進(jìn)行了調(diào)整,無(wú)磁鋼磁導(dǎo)率合格率提升明顯。2010年7月份和8月份均達(dá)到了90%以上,見(jiàn)圖7。
4.1控制方法(見(jiàn)表4)
4.2控制效果
通過(guò)調(diào)整Mn含量和Cr含量并控制電渣熔速,無(wú)磁鋼A的磁導(dǎo)率明顯提升并達(dá)到預(yù)期目標(biāo),如圖8所示。最后采用六西格瑪分析工具對(duì)改進(jìn)效果進(jìn)行了驗(yàn)證。
圖7 2010年3—8月份無(wú)磁鋼磁導(dǎo)率合格率趨勢(shì)圖
表4 控制方法
圖8 2010年3—12月份無(wú)磁鋼磁導(dǎo)率合格率趨勢(shì)圖
4.3控制圖
4.3.1Mn含量的控制圖(見(jiàn)圖9)
4.3.2Cr含量的控制圖(見(jiàn)下頁(yè)圖10)
圖9 Mn含量控制圖
1)太鋼型材廠利用精益六西格瑪方法作為指導(dǎo),結(jié)合實(shí)際生產(chǎn)工藝特點(diǎn),通過(guò)對(duì)無(wú)磁鋼關(guān)鍵過(guò)程進(jìn)行改進(jìn),并嚴(yán)格控制工藝參數(shù),無(wú)磁鋼A系列磁導(dǎo)率合格率已基本穩(wěn)定,第四季度保持在97%以上,全年平均達(dá)到95.86%。
圖10 Cr含量控制圖
2)利用精益六西格瑪方法得到一套較為科學(xué)、實(shí)用的制造流程化工藝參數(shù),提高了產(chǎn)品質(zhì)量,縮短了制造周期,為無(wú)磁鋼的市場(chǎng)開(kāi)拓創(chuàng)造了良好的條件,取得了預(yù)期的效果。
[1]吳嘉晟,鄭太興.制造業(yè)六西格瑪應(yīng)用手冊(cè)[M].北京:中國(guó)人民大學(xué)出版社,2004.
[2]張馳,張永嘉.精益六西格瑪[M].深圳:海天出版社,2010.
(編輯:胡玉香)
Improving the Qualification of Magnetic Conductivity of Nonmagnetic Steel A Based on the Method of the Lean Six Sigma
MA Guibin
(Taigang Stainless Steel Co.,Ltd.,Taiyuan Shanxi 030003)
According to the status of low qualification of magnetic conductivity of the steel A of non-magnetic drill collar,Section Steel Plant of Taigang implemented“definition—measuring—analysis—improvement—control”with Lean Six Sigma to improve the the qualification of magnetic conductivity of nonmagnetic steel A.During the implementation,according to the principal of the gap between current situation of 80%qualification and better rate to improve 70%~90%,the plant made the target of improving qualification of 83.3%to improve key process and technical parameter.At last,the the qualification of magnetic conductivity of nonmagnetic steel A is stable and the rate in forth quarter keeps above 97%,the annual average is to 95.86%.
nonmagnetic steel A,magnetic conductivity,qualified rate,Six Sigma
TG142.77
A
1672-1152(2016)04-0034-04
10.16525/j.cnki.cn14-1167/tf.2016.04.12
2016-06-22
馬貴斌(1971—),男,于山西太鋼不銹鋼股份有限公司型材廠從事生產(chǎn)技術(shù)工作,工程師。