劉新龍 王惠云 楊林 王鵬南
(陜西建工金牛集團(tuán)股份有限公司)
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某鏈條鍋爐改造為煤粉鍋爐的探討
劉新龍*王惠云楊林王鵬南
(陜西建工金牛集團(tuán)股份有限公司)
對鏈條鍋爐改造為煤粉鍋爐做了系統(tǒng)的介紹。對改造中所涉及的各系統(tǒng)和設(shè)備進(jìn)行了一定的分析,并證明鏈條爐改造為煤粉爐是可行的,其配套的煙氣處理技術(shù)是有效的。
煤粉鍋爐鍋爐改造鏈條鍋爐聯(lián)合煙氣處理技術(shù)煙氣脫硫
某企業(yè)1#鍋爐于2007年投產(chǎn),型號為GG-35/3.82-M,為鏈條燃煤鍋爐。該鍋爐的主要用途是提供汽動空壓機(jī)用蒸汽、生產(chǎn)用蒸汽、空調(diào)用蒸汽、采暖用蒸汽以及各車間淋浴用蒸汽等。改造前該鍋爐的基本運(yùn)行情況良好。
改造時鍋爐已使用了8年,大修時間已臨近,加上所使用煤質(zhì)品質(zhì)較差,鍋爐運(yùn)行參數(shù)已遠(yuǎn)遠(yuǎn)偏離設(shè)計值,主要表現(xiàn)為運(yùn)行效率低、原始煙氣排塵濃度、SO2、NOx偏高。后續(xù)配套的除塵器、脫硫設(shè)備效率低,排入煙囪的煙氣中煙塵、SO2、NOx濃度嚴(yán)重超標(biāo)。以上三個指標(biāo)已經(jīng)不能夠滿足當(dāng)?shù)兀ㄌ旖蚴校┑呐欧艠?biāo)準(zhǔn)要求。
2015年4月27日國家能源局印發(fā)的 《煤炭清潔高效利用行動計劃》(2015~2020年)指出:煤炭是我國的主體能源和重要工業(yè)原料,進(jìn)一步提高煤炭清潔高效利用水平,有效緩解資源環(huán)境壓力,要求 “實施燃煤鍋爐提升工程,推廣應(yīng)用高效節(jié)能環(huán)保型鍋爐”。
基于以上原因,該企業(yè)將現(xiàn)有以煤炭為燃料的鏈條鍋爐改造為煤粉鍋爐,并配套建設(shè)相應(yīng)的除塵、脫硫、脫硝設(shè)施。本項目改造后鍋爐煙氣污染物排放執(zhí)行燃?xì)忮仩t排放標(biāo)準(zhǔn)。
該鍋爐改造前后的設(shè)計參數(shù)如表1所示。
本文將介紹該改造工程中所涉及的各個系統(tǒng),包括鍋爐本體、脫硫系統(tǒng)、脫硝系統(tǒng)、除塵系統(tǒng)。
煤粉鍋爐系統(tǒng)主要由鍋爐主機(jī)、燃燒系統(tǒng)、除渣系統(tǒng)、煙風(fēng)系統(tǒng)、汽水系統(tǒng)、電控系統(tǒng)及燃料儲供系統(tǒng)組成。除了汽水系統(tǒng)保留原鏈條鍋爐設(shè)備外,其他系統(tǒng)都要隨著鍋爐的改造進(jìn)行不同程度的更換和改變。
表1 鍋爐改造前后設(shè)計參數(shù)
1.1受熱面改造
原鏈條鍋爐的受壓件左右側(cè)壁、通道后壁對流各級受熱面、下降管、頂集箱、鍋筒等都不改動。由于燃燒方式以及燃燒器的改變,原鏈條鍋爐的爐膛前墻和后墻都拆除,安裝拱形不同的膜式壁;同時為了更好地調(diào)節(jié)工作負(fù)荷,拆除原鏈條鍋爐的過熱器,更換為由電控閥門控制的串并聯(lián)型過熱器,可以實現(xiàn)工作負(fù)荷30%~110%的調(diào)節(jié)。原鏈條鍋爐的尾部省煤器、空預(yù)器、上部煙室都不動。
1.2除渣系統(tǒng)改造
由于燃燒方式改變了,原鍋爐的鏈條被整體拆除。為便于出灰,原鍋爐中由水泥砌筑的落灰斗、落渣斗也被拆除。爐膛下部現(xiàn)采用鋼板制作的落灰斗,安息角大于55°,灰斗四周采用支撐。為更好地利用原設(shè)備,直接利用原有出渣設(shè)備排出灰渣。部分煙塵隨煙氣經(jīng)過熱器、對流管束、省煤器、空氣預(yù)熱器、節(jié)能器后,被引風(fēng)機(jī)吸至省煤器后面的布袋除塵器中進(jìn)行收集和處理。
1.3燃料儲供系統(tǒng)改造
由于煤粉顆粒極小 (質(zhì)量分率為200×10-6),不能采用鏈條鍋爐輸送帶形式輸送,而是采用密封的氣力輸送方式輸送,即借助于管道,以氮?dú)庾鳛闅庠催M(jìn)行氣力輸送。煤粉鍋爐的燃料供給系統(tǒng)由煤粉塔、中間粉倉組成。
(1)煤粉塔
煤粉塔用于煤粉燃料的儲存。由煤粉中轉(zhuǎn)供應(yīng)站配送過來的煤粉儲存于煤粉塔中。煤粉塔采用鋼制,為直立式圍筒形布置,其容量足夠鍋爐幾天的煤粉使用量。煤粉倉安裝有料位指示裝置,還有防止搭橋的振打裝置。采用流化裝置和蒸汽盤管保證煤粉流暢輸送和防止受潮結(jié)塊。輸送煤粉到煤粉倉的管道采用厚壁管,并具有大彎曲半徑,以延長管道的使用壽命。此外,管道還采用靜電接地保護(hù)。煤粉倉采用了N2氣體保護(hù),根據(jù)倉內(nèi)的溫度注入一定量的N2氣體。
(2)中間粉倉
煤粉塔內(nèi)煤粉經(jīng)管道分配至鍋爐前方的中間粉倉。中間粉倉內(nèi)安裝有6只料位計和3只溫度計,實時監(jiān)測粉倉內(nèi)煤粉儲量和溫度,防止出現(xiàn)虛報儲量和避免溫度過高引起粉倉爆炸。同時粉倉配備有CO2氣體保護(hù)站,可根據(jù)倉內(nèi)的溫度緊急注入CO2氣體。粉倉可以根據(jù)鍋爐的負(fù)荷進(jìn)行調(diào)節(jié),均勻輸送煤粉量,以保證燃燒器的穩(wěn)定運(yùn)行。
1.4煙風(fēng)系統(tǒng)改造
改造后的煤粉鍋爐采用四股風(fēng)向燃燒器和爐膛提供空氣和回流煙氣。
一次風(fēng)機(jī)安裝于中間粉倉處,將煤粉輸送至燃燒器處,并提供燃燒所需要的部分氧氣。二次風(fēng)由鼓風(fēng)機(jī)提供,經(jīng)空氣預(yù)熱器預(yù)熱后進(jìn)入燃燒器,并提供燃燒所需要的大部分氧氣。三次風(fēng)經(jīng)鍋爐左右壁和爐膛中部進(jìn)入爐膛,這部分空氣起到對燃燒場的擾動作用,促進(jìn)燃燒。由引風(fēng)機(jī)和吸收塔之間引出的四次風(fēng),經(jīng)燃燒器進(jìn)入爐膛,又稱為回流煙氣。這部分煙氣中氧量極低,為5%左右。根據(jù)燃燒情況,決定回流煙氣進(jìn)入爐膛的氣量大小。
1.5燃燒系統(tǒng)和電控系統(tǒng)改造
該煤粉鍋爐共有3臺煤粉旋流燃燒器,安裝于前水冷壁中下部,呈品字形布置。其中,2臺為正常運(yùn)行時使用,1臺為低負(fù)荷運(yùn)行時使用。燃燒器采用天然氣點火,因此接入專門的天然氣管道。該鍋爐有三股煙風(fēng)經(jīng)這三臺燃燒器進(jìn)入爐膛中,分別是一次風(fēng)、二次風(fēng)以及回流煙風(fēng)。
本著新增的電氣、儀控設(shè)備不妨礙原有設(shè)備正常運(yùn)行,同時兼容現(xiàn)有設(shè)備,以便后續(xù)整合的原則,本次改造在原DCS系統(tǒng)柜旁邊再安置1臺DCS柜,其配置參照原有設(shè)備并兼容原設(shè)備系統(tǒng)。此外,本系統(tǒng)還新增2臺動力柜,以實現(xiàn)對煤粉輸送和燃燒器的有效控制。
2.1脫硫系統(tǒng)
該煤粉鍋爐采用雙堿法濕法脫硫。雙堿法脫硫工藝以石灰漿液作為主脫硫劑,鈉堿不斷循環(huán)利用。該方法的顯著特點是,采用可溶性的堿性清液作為吸收劑,在吸收塔中吸收SO2,然后將大部分吸收液排出吸收塔外,再用石灰乳對吸收液進(jìn)行再生,這樣不存在結(jié)垢和漿料堵塞等問題。由于在吸收和吸收液處理中,使用了兩種不同類型的堿,故稱為雙堿法。
本次改造采用鈉鈣雙堿工藝,使用NaOH或Na2SO3堿液吸收煙氣中的SO2,生成HSO3-、SO32-和SO42-。鍋爐煙氣脫硫裝置工藝流程如圖1所示。
圖1 鍋爐煙氣脫硫裝置工藝流程
2.2除塵系統(tǒng)
本次改造采用脈沖式布袋除塵器,這是一種過濾式除塵器。其原理是利用具有一定透氣性的濾袋來捕集煙氣中的固體顆粒。隨著濾袋表面粉塵厚度的增加,除塵器的阻力逐漸上升至臨界值。此時,脈沖噴吹閥會自動打開,來自于空壓站的壓縮空氣噴出,形成空氣波,使濾袋發(fā)生急劇的膨脹變形。在濾袋變形達(dá)到最大時,濾袋的膨脹運(yùn)動突然停止并產(chǎn)生一個很大的反向加速度。這一過程起到了抖動作用,使濾袋上粉層落入灰斗,然后經(jīng)倉泵氣力輸送至新建的鋼灰?guī)熘校摶規(guī)炱鸬绞占蹓m的作用。當(dāng)鋼灰?guī)熘械幕曳e累到一定重量后,經(jīng)罐車送廠外用作建筑材料。這樣,可達(dá)到最大的環(huán)保效益和經(jīng)濟(jì)效益。
2.3脫硝系統(tǒng)
本項目采用SNCR+SCR聯(lián)合脫硝工藝,如圖2所示。采用這一工藝,既可有效降低氮氧化物排放,又可避免SNCR脫硝效率不高和SCR技術(shù)費(fèi)用太貴的缺點。本項目采用氨水作為還原劑。氨水槽車將氨水送至廠區(qū)內(nèi)的氨水儲罐,由氨水卸料泵打入氨水儲罐內(nèi)。
在進(jìn)行SNCR脫硝時,氨水輸送泵將20%的氨水直接從氨水儲罐中抽出,并輸送到靜態(tài)混合器,與稀釋水泵輸送過來的稀釋水混合,形成濃度5% ~10%的氨水。5%~10%氨水繼續(xù)輸送至爐前SNCR噴槍處。氨水經(jīng)霧化后,以霧狀噴入爐內(nèi),與煙氣中的氮氧化物發(fā)生還原反應(yīng),生成氮?dú)猓コ趸?,從而達(dá)到脫硝的目的。
圖2 SNCR/SCR聯(lián)合脫硝工藝設(shè)備
在SNCR脫硝系統(tǒng)噴入過量的氨水,經(jīng)反應(yīng)后溢出氨氣。氨氣經(jīng)過熱器后進(jìn)入SCR脫硝系統(tǒng),在催化劑的催化還原下,過量的氨氣與NOx進(jìn)一步反應(yīng),達(dá)到進(jìn)一步脫硝的效果。最終,NOx的排放達(dá)到100 mg/Nm3以下,氨的逃逸低于3×10-6質(zhì)量分率。鍋爐改造前后的排放參數(shù)如表2所示。
表2 鍋爐改造前后排放參數(shù)
(1)改造后鍋爐排放滿足新的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)要求,這說明煤粉鍋爐的低排放運(yùn)行是可行的。 (2)將鏈條鍋爐改造為煤粉鍋爐的例子并不多,將幾種先進(jìn)煙氣處理技術(shù)聯(lián)合使用的例子在國內(nèi)也很少,因此本文可作為中小型鏈條鍋爐改造的借鑒案例。
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Discussion on Improvement of Chain-grate Boiler to Pulverized Coal Boiler
Liu XinlongWang HuiyunYang LinWang Pengnan
The improvement of the chain-grate boiler to pulverized coal boiler is systematically introduced. Based on the analysis of the related systems and equipments,it's proven that it's feasible to improve the chain-grate boiler to pulverized coal boiler and the corresponding flue gas treatment technology is efficient.
Pulverized coal boiler;Boiler improvement;Chain-grate boiler;The joint flue gas treatment technology;Flue gas desulfurization
TQ 054DOI:10.16759/j.cnki.issn.1007-7251.2016.06.005
2016-04-15)
*劉新龍,男,1967年生,高級工程師,在職研究生。西安市,710043。