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        雙柳選煤廠重介淺槽排矸可行性分析

        2016-10-11 06:09:09吳文波
        山西焦煤科技 2016年5期
        關鍵詞:排矸重介精煤

        吳文波

        (1.太原理工大學,山西 太原 030024; 2.煤炭工業(yè)太原設計研究院,山西 太原 030001)

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        雙柳選煤廠重介淺槽排矸可行性分析

        吳文波1,2

        (1.太原理工大學,山西太原030024; 2.煤炭工業(yè)太原設計研究院,山西太原030001)

        針對雙柳選煤廠現(xiàn)有塊煤排矸工藝在生產(chǎn)中存在的問題以及動篩排矸帶煤嚴重,在分析入選原煤特性及可選性基礎上,提出了重介淺槽分選上下限分別為200 mm和25 mm的技術改造方案,并對其進行可行性分析,降低了矸石入選比例,社會經(jīng)濟效益顯著。

        塊煤;重介淺槽;矸石;分選粒度;上、下限

        雙柳選煤廠地處山西柳林,是一座1.50 Mt/a的礦井型選煤廠,于2003年投產(chǎn)運行,經(jīng)2008年技術改造后,目前的洗選工藝為動篩跳汰預選排矸后,采用無壓三產(chǎn)品重介旋流器+煤泥重介旋流器+微泡浮選床聯(lián)合工藝。目前主要入選雙柳礦3#、4#合并煤層,該原煤為中灰(Ad=20.09%)、特低硫(St=0.40%)、中等揮發(fā)分(Vdaf=27.54%)、強黏結性(G=92.00;Y=20.00 mm)的主焦煤,是我國的稀缺煤種。

        1 技術改造的必要性

        隨著礦井開采深度的增加,原煤中含矸量增大,尤其9#煤層煤質(zhì)極差,現(xiàn)有的工藝已不適應礦井發(fā)展的需要,雙柳選煤廠由于動篩跳汰系統(tǒng)設備性能等原因,洗選后的矸石帶煤高達7%,造成粗精煤損失嚴重;另外50~30 mm粒級的矸石進入重介車間,增加了設備運行負荷,造成設備運行故障多,日常維護量大,嚴重制約礦井的生產(chǎn)。因此,需要對原有的排矸系統(tǒng)進行升級改造,以實現(xiàn)選煤廠的“減員增效”和生產(chǎn)自動化。

        2 可行性分析

        2.1煤質(zhì)特性

        根據(jù)現(xiàn)場提供的煤質(zhì)資料,分析得出:1) 3#、4#入選原煤灰分為31.90%,屬中高灰分煤,矸石較硬不易破碎,煤較軟。自然級+25 mm粒級含量占31.44%,灰分為40.82%,+50 mm粒級中矸石產(chǎn)率為34.00%,灰分為81.86%,矸石純度較高。2) +25 mm浮沉綜合中主導密度級為+2.0 kg/L,產(chǎn)率達34.17%,灰分為74.36%,說明該粒度級矸石含量大且成分很純,通過原煤準備的排矸工藝會有效降低原煤灰分;1.5~1.8 kg/L中間密度物含量低,有利于精煤回收;浮沉煤泥產(chǎn)率為2.02%,灰分為22.52%,較原生煤泥灰分低,說明矸石不存在泥化現(xiàn)象。3) 經(jīng)計算,當分選密度為1.80 kg/L時,浮物累計產(chǎn)率59.33%,灰分為19.11%,±0.1含量15.11%,可選性為中等可選,200~25 mm綜合級的可選性曲線見圖1.

        圖1 200~25 mm綜合級的可選性曲線圖

        隨著雙柳礦礦井開采機械化程度的不斷提高和采煤工藝的變化,3#、4#原煤可供開采的儲量已大為減少,接下來將對8#、9#煤層進行開采。8#、9#煤層的原煤大篩分實驗結果見表1.

        表1 8#、9#煤層的原煤大篩分實驗結果表

        由表1可以看出:1) 8#原煤灰分為27.27%,屬中等灰分煤,50~0 mm粒級含量較高,為91.22%;矸石與煤的抗碎強度差異較大,+100 mm粒級為純矸石,所以,在洗選之前應盡可能將矸石排出,避免矸石進入洗選系統(tǒng),造成設備大量磨損,以及過多的無效分選;自然級+50 mm粒級含量占8.78%,灰分為52.57%,原煤-13 mm粒級產(chǎn)率73.63%,粉末煤含量高。2) 9#原煤灰分為51.97%,屬高灰分煤,矸石較硬而煤較軟;+100 mm粒級為純矸石,自然級+50 mm粒級含量占11.62%,灰分為75.76%;自然級中50~25 mm、25~13 mm粒級灰分分別為68.26%、66.65%,可以看出這兩級灰分仍非常高,如將該粒級中的矸石預先排出,對后續(xù)的洗選作業(yè)非常有利。原煤-13 mm粒級產(chǎn)率61.72%,粉末煤含量大。綜上所述,后續(xù)入選的8#、9#原煤中矸石含量較大,且多集中在50 mm以上的粒度級,因此,需要進行預先排矸以提高洗選效率。8#、9#原煤200~25 mm綜合級浮沉試驗結果見表2.

        由表2可以看出:1) 8#煤中200~25 mm粒度級主導密度級為+1.8 kg/L,產(chǎn)率達56.77%,灰分為69.68%,該粒度級矸石含量較大;9#煤中200~25 mm粒度級中主導密度級為+1.8 kg/L,產(chǎn)率達91.90%,灰分為76.28%. 通過預先排矸能有效降低原煤灰分,避免大量無效分選。2) 8#煤的中間密度物(1.5~1.8 kg/L)含量為6.66%,灰分為30.21%;9#煤的中間密度物含量低,有利于精煤回收;-1.50 kg/L含量為5.06%,灰分為9.47%,有利于回收精煤。3) 8#煤浮沉煤泥灰分31.99%,灰分較原生煤泥灰分高10.58%,9#煤中浮沉煤泥產(chǎn)率為1.93%,灰分較原生煤泥灰分高9.47%,兩個煤樣中矸石均存在泥化現(xiàn)象,應當盡量避免煤泥進入分選系統(tǒng)。8#、9#煤200~25 mm綜合級的可選性曲線圖見圖2,圖3.

        表2 8#、9#原煤200~25 mm綜合級浮沉試驗結果表

        圖2 8#煤200~25 mm綜合級的可選性曲線圖

        圖3 9#煤200~25 mm綜合級的可選性曲線圖

        由圖2,圖3可以看出:當分選密度為1.80 kg/L時,8#煤浮物累計產(chǎn)率43.23%,灰分11.19%,±0.1含量為2.32%,可選性等級為易選;9#煤的浮物累計產(chǎn)率8.10%,灰分18.37%,±0.1含量為2.53%,可選性等級為易選。

        2.2淺槽排矸分析

        重介淺槽分選機是根據(jù)不同比重的物料在重介懸浮液中的沉浮原理來工作的槽式分選設備。原煤從入料端給入充滿重介懸浮液的槽體內(nèi),其中 80%~90%的懸浮液從給料端的水平流管給入,以形成縱向水平流;10%~20%的懸浮液通過槽底數(shù)排孔給入,形成上升流,使精煤上浮。浮起的塊煤在水平流的作用下,從另一側溢流至塊煤脫介篩,矸石沉至淺槽的底部,由鏈條帶動刮板把矸石抬起一定傾斜度,經(jīng)矸石溜槽排至塊矸脫介篩,見圖4.

        采用重介淺槽分選機預排矸,預先排除原煤中的大塊矸石,可以改善三產(chǎn)品旋流器的入料組成,減少三產(chǎn)品旋流器入料中的矸石量,降低一段旋流器的排矸負荷,提高了旋流器的處理能力,達到增加選煤廠生產(chǎn)能力的效果;采用淺槽分選預先排矸,進入三產(chǎn)品旋流器煤泥量減少,降低了介質(zhì)分流量,進入磁選機的稀介質(zhì)量減少,增加了介質(zhì)系統(tǒng)的穩(wěn)定,從而提高產(chǎn)品質(zhì)量。

        圖4 淺槽排矸結構及原理圖

        2.3分選粒度上、下限分析

        3#+4#原煤的篩分資料表明:50~0 mm自然級的原煤灰分為27.80%、灰分較低。說明50~0 mm級原煤中矸石含量低,不需要預先排矸;根據(jù)確定的塊煤分選設備,淺槽分選機的有效分選粒度范圍為200~13 mm. 因此,分選3#+4#煤時,分選上限確定為200 mm、下限為50 mm.

        由8#、9#煤質(zhì)資料可以看出,+100 mm粒級為純矸石,通過反手選直接排棄即可。根據(jù)礦井開拓方案,在3#+4#煤開采后期,3#+4#、8#煤兩個工作面交替出煤,3#+4#、8#煤輪換入洗。為避免交替更換預先分級篩篩板,造成頻繁停產(chǎn),考慮將預先分級篩篩孔(分選上限)定為200 mm. 由于8#煤50~25 mm,9#煤50~13 mm粒級原煤中矸石產(chǎn)率仍然較高,將排矸粒度下限確定為13 mm后可多排22.31%矸石,減少后續(xù)三產(chǎn)品重介旋流器的排矸負荷。依據(jù)煤質(zhì)資料計算:13 mm分級所需篩面為900÷25=36 m2,最少選用2臺3661型香蕉篩。選用淺槽槽寬大于4 m;精煤、矸石脫介篩均為2460型,所需廠房體積大,投資高。同時,9#煤儲量小,開采年限短,當洗選3#+4#煤及8#煤時存在大馬拉小車的情況,造成了設備能力的浪費。如將分選下限定為25 m,洗選8#煤時可多排3.68%矸石,洗選9#煤時可多排9.29%矸石。3#+4#煤25~1 mm自然級產(chǎn)率高達52.11%,主選系統(tǒng)選用的旋流器規(guī)格為2臺d1200/900型,一段排矸能力將達到240~480 t/h. 9#煤25~1 mm自然級+1.8 kg/L重產(chǎn)物產(chǎn)率為34.39%,最大矸石量為309.54 t/h,旋流器一段能夠輕松將該部分矸石排出,不會對旋流器處理能力及分選效果造成影響。由此,將分選下限定為25 mm.

        綜合上述分析,推薦塊煤排矸上限為200 mm,下限為25 mm.

        2.4改造方案

        綜上所述,提出的改造思路為:新增加的淺槽分選機取代現(xiàn)有的動篩跳汰機。利用淺槽分選機對200~25 mm塊原煤進行預先排矸,分選的矸石進入矸石倉;分選的精煤破碎至-50 mm以后摻入25~0 mm原煤進入主廠房洗選,介質(zhì)獨立回收;產(chǎn)生的煤泥水采用濃縮+壓濾工藝回收。

        2.5社會經(jīng)濟效益分析

        該礦主要為焦煤和肥煤,屬于稀缺寶貴資源,改造后回收的粗精煤進入后續(xù)系統(tǒng)洗選,回收更多煉焦精煤,最大限度地提高稀缺煤類資源的利用率。同時改造可有效避免洗后矸石帶大量煤排入周邊環(huán)境,污染地表水及地下水環(huán)境,以及由于自燃造成大氣污染。

        此次改造預計投資5 074.01萬元,回收的粗精煤按330元/t計算,銷售收入增加1 584萬元/年。洗選成本增加459萬元/年,增加效益1 125萬元/年,投資回收期為4.5年。

        3 結 論

        雙柳選煤廠排矸系統(tǒng)經(jīng)過充分論證,能夠適應雙柳原煤特性,且工藝穩(wěn)定可靠,分選效率高,確保了雙柳選煤廠的洗選處理能力以及節(jié)能環(huán)評等各項指標處于同行業(yè)先進水平,選煤廠更能適應目前煤炭市場和深加工發(fā)展的需要,多出高質(zhì)量煉焦精煤,潔凈生產(chǎn),有力地促進了經(jīng)濟的發(fā)展。

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        [6]劉文軒.大同煤礦集團各選煤廠選煤工藝比較與分析[J].煤炭工程,2008(2):26-30.

        2016-03-22

        吳文波(1987—),男,四川德陽人,2010年畢業(yè)于太原理工大學,太原理工大學在讀工程碩士研究生,助理工程師,主要從事選煤設計工作,(E-mail)wenbowd@163.com

        TD922

        B

        1672-0652(2016)05-0028-04

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