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        新型二氧化氯配制裝置在工業(yè)循環(huán)水系統(tǒng)中的應(yīng)用

        2016-10-11 05:51:17
        氮肥與合成氣 2016年8期
        關(guān)鍵詞:氯酸鈉二氧化氯工藝流程

        孟 斌  尹 釗

        (河南龍宇煤化工有限公司河南永城476600)

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        新型二氧化氯配制裝置在工業(yè)循環(huán)水系統(tǒng)中的應(yīng)用

        孟斌尹釗

        (河南龍宇煤化工有限公司河南永城476600)

        河南龍宇煤化工有限公司分別為一、二期化工裝置配套的新、舊循環(huán)冷卻水系統(tǒng)獨立運行,均采用組合型鋼混結(jié)構(gòu)機械通風(fēng)逆流模式,塔體框架采用混凝土材質(zhì),塔體圍護板采用玻璃鋼材質(zhì)。熱水經(jīng)進水管流入塔內(nèi),先流入配水管系,再經(jīng)支管上的噴嘴均勻地噴灑到下部的淋水填料上,水經(jīng)淋水填料以水滴或水膜的形式向下運動。冷空氣由下部進水口進入塔內(nèi),與熱水在淋水填料層以逆流的形式進行傳熱和傳質(zhì),以降低水溫,吸收了熱量的濕熱空氣由風(fēng)機經(jīng)風(fēng)筒抽出塔外,而氣流夾帶的一些小水滴經(jīng)分離后回到塔內(nèi),冷水流入下部集水池。

        1 二氧化氯在工業(yè)循環(huán)水系統(tǒng)中的作用

        敞開式循環(huán)冷卻水系統(tǒng)為微生物繁殖提供了便利條件:適宜的水溫(25~35 ℃)、飽和的溶解氧、適中的pH、豐富的營養(yǎng)源、濃縮倍數(shù)的提高所導(dǎo)致含鹽量的增加、工藝介質(zhì)泄漏以及傾向于采用堿性有機磷系配方作為水質(zhì)穩(wěn)定劑、充足的陽光等都為循環(huán)冷卻水微生物滋長營造了一個理想的環(huán)境。以這些微生物為主體,與混雜的泥砂、無機物和塵土等形成生物黏泥,經(jīng)附著與累積,所產(chǎn)生的黏泥引起設(shè)備、管道的局部腐蝕、堵塞等一系列問題,導(dǎo)致?lián)Q熱器的熱交換效率降低,減弱阻垢劑對金屬表面的保護作用,造成垢下腐蝕,甚至使管道穿孔,并損壞設(shè)備。因此,必須在循環(huán)冷卻水中投加二氧化氯殺菌除藻劑,以控制微生物的生長和繁殖。

        2 二氧化氯的性能與特點

        (1) 高效性。二氧化氯是一種強氧化劑,殺菌效果好且藥效持續(xù)作用時間長,在水中穩(wěn)定,溶解性也很高,同時能有效殺滅細菌、芽孢、孢子、病毒、真菌及藻類。試驗表明,二氧化氯對厭氧菌的殺滅率在12 h內(nèi)保持在99%左右,即使在作用時間達24 h后,殺菌率仍可保持在86%左右。在循環(huán)水系統(tǒng)中,當(dāng)異養(yǎng)菌濃度為108~109個/L時,質(zhì)量分數(shù)0.1×10-6的二氧化氯殺菌率達到99%只需要5 min。

        (2)藥劑用量少。由于二氧化氯的高效性,其有效氯是氯氣的2.63倍,殺菌效果高達氯氣的5倍,是次氯酸鈉的50倍以上,所以,二氧化氯用量相對較少。當(dāng)循環(huán)水中二氧化氯質(zhì)量濃度為2.0 mg/L時,作用5 min后,維持游離氯0.1~0.3 mg/L,相當(dāng)于有機非氧化性殺菌劑使用劑量20~50 mg/L。

        (3)二氧化氯適用的pH范圍廣。二氧化氯在pH為6~10的循環(huán)冷卻水中都具有很強的殺菌能力,因此,殺菌效果基本不受循環(huán)冷卻水中pH的影響。如循環(huán)冷卻水中pH從7.0升高至9.5時,以氯為主的其他殺菌劑的殺菌效果大大降低,但二氧化氯殺菌的效果大致相同。這使二氧化氯特別適用于堿性條件下(pH>8)的循環(huán)冷卻水系統(tǒng)中。為了避免腐蝕,循環(huán)冷卻水中pH一般控制在8.0~9.5,而一般以二氧化氯為殺菌劑的工業(yè)循環(huán)冷卻水中pH最佳范圍為7.5~8.5。

        3 舊二氧化氯制備裝置工藝流程

        以氯酸鈉為氧化劑、甲醇為還原劑,在硫酸介質(zhì)中進行反應(yīng),生成二氧化氯氣體,在水射器中用凈化水作為吸收水吸收后制成二氧化氯溶液,再進入循環(huán)冷卻水系統(tǒng)。在53~60 ℃反應(yīng)溫度及負壓條件下,向反應(yīng)器中連續(xù)加入氯酸鈉、濃硫酸及甲醇進行反應(yīng),生成二氧化氯氣體。因反應(yīng)為放熱反應(yīng),溫度升高后,需操作人員向反應(yīng)器夾套內(nèi)投加冷卻水使其降至最佳反應(yīng)溫度。其反應(yīng)方程式:30NaClO3+20H2SO4+7CH3OH=30ClO2+10Na3H(SO4)2+23H2O+CO2+6HCOOH(放熱反應(yīng));實際生產(chǎn)配比(質(zhì)量比)為:NaClO3∶H2SO4∶CH3OH=1.000∶0.626~0.627∶0.070~0.071。舊二氧化氯制備裝置工藝流程見圖1。

        圖1 舊二氧化氯制備裝置工藝流程

        4 新型二氧化氯制備裝置工藝流程

        通過計量泵將33%(質(zhì)量分數(shù))的氯酸鈉溶液與30%(質(zhì)量分數(shù))鹽酸溶液按一定比例輸送到二氧化氯反應(yīng)器中,在一定溫度(80~90 ℃)和負壓條件下進行充分反應(yīng)。因該反應(yīng)為吸熱反應(yīng),溫度穩(wěn)定在80 ℃以下后,電加熱器自動投用,溫度高于90 ℃時,電加熱器自動退出,產(chǎn)出以二氧化氯為主、氯氣為輔的混合物,經(jīng)水射器后與循環(huán)水充分混合形成消毒液,再進入循環(huán)水系統(tǒng)。其反應(yīng)方程式:2NaClO3+4HCl=Cl2+2ClO2+2NaCl+2H2O(吸熱反應(yīng)),實際生產(chǎn)配比(質(zhì)量比)為:NaClO3∶HCl =1.000∶0.685。新型二氧化氯制備裝置工藝流程見圖2。

        圖2 新型二氧化氯制備裝置工藝流程

        5 新、舊二氧化氯制備裝置特點比較

        (1)新裝置只需要2種原料,工藝流程簡單,易于操作調(diào)整,所用設(shè)備少,占地面積??;而舊裝置新裝置需要3種原料,工藝流程復(fù)雜,密封點多,易出現(xiàn)泄漏,所用設(shè)備多,占地面積大。

        (2)新裝置只需要1組二氧化氯發(fā)生器,同時采用電加熱的方式使其達到反應(yīng)溫度,易于自動化控制;而舊裝置使用蒸汽加熱,反應(yīng)又是強烈的放熱反應(yīng),溫度波動大,不易控制。

        (3)新裝置直接用循環(huán)水系統(tǒng)壓力作為輸送動力,而舊裝置需要啟動配套的射水泵作為輸送動力。同時,舊裝置反應(yīng)前原料需進行充分攪拌、混合,增設(shè)的羅茨風(fēng)機造成消耗高、效率低,投資成本高。

        (4)新裝置安裝有二氧化氯濃度自動報警和安全閥起跳系統(tǒng),安全閥起跳后物料通過管線直接送入循環(huán)水冷卻塔內(nèi),不僅使現(xiàn)場無異味,而且達到資源綜合利用的目的。舊裝置安全閥沒有設(shè)置壓力聯(lián)鎖,而且放空點設(shè)在廠房內(nèi),完全靠抽風(fēng)機抽氣排放至大氣中,一旦出現(xiàn)工況波動,造成安全閥起跳,現(xiàn)場異味大,當(dāng)有限空間內(nèi)二氧化氯含量達到一定值后,存在發(fā)生爆炸危險;為此,雖然已經(jīng)過多次技改,安全系數(shù)有所提高,但仍然達不到新裝置的安全指標(biāo)。

        6 成本核算

        (1)原料核算:2套裝置均以生產(chǎn)1 kg二氧化氯計算,舊裝置用硫酸0.988 kg,市場價格800元/t;用甲醇0.111 kg,市場價格2 000元/t;新裝置用鹽酸1.081 kg,市場價格400元/t;因2套裝置均使用等質(zhì)量的氯酸鈉,所以氯酸鈉的成本核算不計入。按以上核算數(shù)據(jù),新裝置每生產(chǎn)1 t二氧化氯共節(jié)省588元,按照每周運行2次、每次運行8 h共產(chǎn)出200 kg二氧化氯(產(chǎn)出多少以循環(huán)水系統(tǒng)中余氯合格標(biāo)準0.5×10-6計算二氧化氯量)、年運行天數(shù)350 d計,則每年可節(jié)省原料成本共11 600元。

        (2)電量消耗:只計算羅茨風(fēng)機(200 kW)用電量,電價按0.725元/(kW·h)計,其他設(shè)備功率較小,可忽略不計,則每年可以節(jié)省電費共計116 000 元。綜上所述,新裝置比舊裝置每年共節(jié)省127 600元。

        新裝置具有安全性高、自動化程度高、運行可靠、效果好、經(jīng)濟性強等優(yōu)勢,在工業(yè)循環(huán)水系統(tǒng)中值得推廣使用。

        2015-12-17)

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