胡文平
(廣東紅海灣發(fā)電有限公司,廣東 汕尾 516600)
超臨界600MW汽輪機配汽方式優(yōu)化
胡文平
(廣東紅海灣發(fā)電有限公司,廣東 汕尾 516600)
為適應(yīng)新的電力形勢需要,提高機組經(jīng)濟性,介紹了SW電廠在未對超臨界600MW汽輪機本體及輔機進行任何改造的前提下,根據(jù)汽輪機高壓調(diào)門特性,通過熱工邏輯修改,將復(fù)合配汽改進為順序閥配汽方式,并進行滑壓優(yōu)化。優(yōu)化后經(jīng)效率試驗表明,機組在中低負(fù)荷下的經(jīng)濟性得到明顯提高。
中低負(fù)荷;配汽方式;復(fù)合閥;順序閥;滑壓運行
近年來,我國發(fā)電裝機容量快速增加,而電力需求增長開始放緩,再加上頻繁參與深度調(diào)峰、非化石能源快速發(fā)展等因素影響,火電機組利用小時數(shù)大幅下降,機組負(fù)荷率逐年下降,汽輪機長期在中低負(fù)荷區(qū)間運行。大型火電機組運行工況常年偏離設(shè)計值,汽輪機熱耗居高不下,機組經(jīng)濟性大幅下降。為適用新的火電形勢,降低機組全負(fù)荷段平均供電煤耗,提高機組中低負(fù)荷運行經(jīng)濟性意義重大。
SW電廠1號汽輪機系東方汽輪機廠生產(chǎn)的N600-24.2/566/566型超臨界,一次中間再熱,三缸四排汽,凝汽沖動式汽輪機組。該汽輪機組采用原廠設(shè)計的全電調(diào)控制的復(fù)合配汽方式。該配汽方式在啟動和低負(fù)荷階段采用節(jié)流配汽方式運行,在高負(fù)荷下過渡到噴嘴配汽方式運行。此配汽方式在額定負(fù)荷下的效率較高,但在部分負(fù)荷時節(jié)流損失較大。2015年SW電廠機組年利用小時數(shù)大幅度降至3980.3小時,在新的經(jīng)濟形勢下勢必將進一步下降,繼續(xù)采用原復(fù)合配汽方式,在較大部分時間段內(nèi),4個調(diào)節(jié)閥開度偏小,存在較大的節(jié)流損失。為此,就有必要對其配汽方式進行優(yōu)化,以適應(yīng)實際運行的要求。
表1
汽輪機組調(diào)節(jié)級噴嘴技術(shù)規(guī)范(表1):
根據(jù)試驗得出的高壓調(diào)節(jié)閥流量特性曲線(圖1)可知:
(1)CV1~CV4高壓調(diào)節(jié)閥在15%開度以下流量均為為0;
(2)CV1、CV4高壓調(diào)節(jié)閥在閥門開度達到50%左右時,流量達到90%;
(3)CV2高壓調(diào)節(jié)閥在閥門開度達到39%左右時,流量達到90%;
(4)CV3高壓調(diào)節(jié)閥在閥門開度達到38%左右時,流量達到90%。
機組原設(shè)計的配汽方式為引進日立的復(fù)合配汽方式,如圖2所示。汽輪機切缸后,負(fù)荷由中壓調(diào)門轉(zhuǎn)為高壓調(diào)門控制,CV1、CV2、CV3隨負(fù)荷增加逐漸全開,CV4在55%負(fù)荷時轉(zhuǎn)而關(guān)小至全關(guān),91%負(fù)荷以后重新開啟。該配汽方式適宜于帶基本負(fù)荷的機組,機組在中低負(fù)荷運行時,4個高壓調(diào)門均處于部分開啟狀態(tài),汽輪機高壓進汽部分節(jié)流損失較大,同時調(diào)節(jié)級進汽的不均勻性會延續(xù)至高壓前幾級,致使機組中低負(fù)荷經(jīng)濟性下降。
電廠及所聘科研公司根據(jù)汽輪機組高壓調(diào)節(jié)閥流量特性及調(diào)節(jié)閥開啟順序與高壓缸效率關(guān)系,并選取最優(yōu)閥門重疊度的基礎(chǔ)上,制定了新的順序閥配汽曲線,改后順序閥閥序為“CV1&CV3-CV4-CV2”,即隨負(fù)荷增加CV1及CV3高壓調(diào)節(jié)閥同時最先開啟,總閥位達60%時CV4逐漸開啟,達92%時CV2才開啟參與調(diào)節(jié),此時CV4開度超過50%,具體如圖3所示。
對1號機組開展進行配汽方式和滑壓運行情況深入分析研究,結(jié)合機組實際調(diào)峰情況及同類型機組優(yōu)化經(jīng)驗,制定出了1號機組在230MW至600MW負(fù)荷段內(nèi)投入新的順序閥配汽方式優(yōu)化策略,完成機組全負(fù)荷段的調(diào)整與投運工作,保證汽輪機的安全經(jīng)濟運行,滿足機組調(diào)峰調(diào)頻要求。機組保留原有配汽方式,并通過邏輯優(yōu)化設(shè)計,兩種配汽方式在機組負(fù)荷200MW以上可自由切換,閥序切換過程中可暫停亦可返回,在故障情況下新的配汽方式也能滿足機組停運要求。
1.優(yōu)化成果
將復(fù)合配汽改進為順序閥配汽,并經(jīng)滑壓優(yōu)化后,大大提高了機組運行經(jīng)濟性,完成改造后對1號機組進行了熱力性能試驗。較復(fù)合配汽方式,投入順序閥并連續(xù)穩(wěn)定運行,相同負(fù)荷下供電煤耗下降約1~2g/(kW·h),按2015年機組年度發(fā)電量計算,全年可節(jié)省標(biāo)煤近4000噸,經(jīng)濟成本近240萬。
(1)300MW負(fù)荷工況下,優(yōu)化后機組發(fā)電煤耗下降1.78g/(kW·h),供電煤耗下降1.86g/(kW·h);
(2)400MW負(fù)荷工況下,優(yōu)化后機組發(fā)電煤耗下降1.57g/(kW·h),供電煤耗下降1.36g/(kW·h)。
2.存在問題:
(1)1、2軸承瓦溫高:1號機組在順序閥運行時,1、2軸承瓦溫最高達100℃,較之前升高近17℃。分析其原因在于新的配汽方式下,汽輪機變?yōu)樯线M汽方式,轉(zhuǎn)子增加了向下的受力。經(jīng)觀察該瓦溫能一直維持穩(wěn)定,距離報警值還有相當(dāng)距離,鑒于瓦溫升高的原因比較明確,在此原因下瓦溫不存在突然升高的可能性。綜上所述,1、2軸承瓦溫高不會影響機組連續(xù)安全運行。
(2)調(diào)節(jié)級后汽溫高:順序閥配汽方式下,機組升負(fù)荷過程中,調(diào)節(jié)級后蒸汽溫度會短暫超溫達530℃,這勢必會影響汽輪機部件的壽命。經(jīng)跟蹤分析發(fā)現(xiàn)超溫皆發(fā)生在升負(fù)荷過程中CV4開度達到40%以上且CV2開度在20%以下時階段,由于調(diào)節(jié)級后蒸汽溫度測點安裝在CV2對應(yīng)的噴嘴組動葉后,當(dāng)CV2開度較小時,通過CV2的小股汽流未膨脹降溫,汽流溫度較高,此時調(diào)節(jié)級溫度僅反映了該股汽流的溫度,不代表汽缸內(nèi)壁和轉(zhuǎn)子的金屬溫度。由此可見,1號汽輪機組在順序閥配汽方式下,加負(fù)荷過程調(diào)節(jié)級后汽溫高只是表面現(xiàn)象,汽缸內(nèi)壁和轉(zhuǎn)子表面金屬溫度實際并未超溫,機組可連續(xù)安全運行。
SW電廠經(jīng)過對1號汽輪機組配汽方式優(yōu)化改造,將原來復(fù)合閥配汽方式改造成機組啟動初期復(fù)合閥,穩(wěn)定并帶上200MW負(fù)荷以后切換為順序閥配汽方式。經(jīng)效率試驗比較,機組在新的配汽方式下,保證安全的基礎(chǔ)上,機組煤耗降低,經(jīng)濟性得到顯著提高。對同類型機組進行優(yōu)化改造提高經(jīng)濟性很有借鑒意義。
[1]楊廷志.淺談汽輪機配汽方式優(yōu)化技術(shù)[J].廣西電力,2014,37(5):78-81.
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