張 偉 徐 健
(1.山東鋼鐵股份有限公司;2.濟南鋼城礦業(yè)有限公司)
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濟南鋼城礦業(yè)選廠工藝優(yōu)化及流程改造
張偉1徐健2
(1.山東鋼鐵股份有限公司;2.濟南鋼城礦業(yè)有限公司)
濟南鋼城礦業(yè)有限公司采出礦石中混有充填料等泥化礦物,使得現(xiàn)場浮選指標差,資源流失嚴重。為改善生產(chǎn)指標,對現(xiàn)場流程取樣進行硫浮選工藝試驗,獲得了較好的指標。根據(jù)試驗結(jié)果對現(xiàn)場進行流程改造后,運行近半年,各項指標均達到預(yù)期效果,為企業(yè)帶來了可觀的經(jīng)濟效益。
分級浮選工藝優(yōu)化
濟南鋼城礦業(yè)有限公司(原濟南張馬屯鐵礦)為國內(nèi)外罕見的大水礦床,水文條件極其復(fù)雜。建礦以來,先后成功實施了小帷幕注漿堵水試驗工程和大帷幕注漿堵水工程,建成了國內(nèi)第一個全尾砂膠結(jié)充填系統(tǒng)和高爐水渣細磨系統(tǒng),成為安全、高效、無廢排放的和諧生態(tài)礦山。由于近年來選廠采出礦石性質(zhì)復(fù)雜,而現(xiàn)場仍采用原工藝流程,選別指標波動大,尾礦鐵品位在7%~20%范圍內(nèi)波動。本研究針對該選廠面臨的問題,進行流程考察和工藝改造,以提高該選廠選別指標。
濟南鋼城礦業(yè)有限公司原生產(chǎn)流程見圖1。由于采用井下充填工藝,采出原礦中混有充填料等泥化礦物,泥化礦物破壞了浮選條件,增加了選礦藥劑成本,降低了精礦質(zhì)量。為去除原礦中的泥化物,在磨礦后浮選前增設(shè)預(yù)先磁選作業(yè)脫除泥化礦物,在一定程度上提高了鐵精粉的質(zhì)量指標,但是脫泥過程中也除掉了大量非磁性的含硫礦物,造成資源流失。
對預(yù)先磁選尾礦進行粒度分析,結(jié)果見表1。
表1表明,硫在預(yù)先磁選尾礦中-40μm粒級品位較低,因此擬采用脫泥工藝處理預(yù)先磁選尾礦,再對脫泥后產(chǎn)品進行硫浮選。
在黃藥用量為200g/t條件下對預(yù)先磁選尾礦+40μm和-40μm粒級分別進行硫浮選條件試驗,結(jié)果見表2、表3。
表1 預(yù)先磁選尾礦粒度分析結(jié)果
圖1 原選礦工藝流程
表2 +40 μm粒級硫浮選條件試驗結(jié)果 %
表2表明,預(yù)先磁選尾礦中+40μm粒級經(jīng)1次浮選,可以獲得品質(zhì)較高的硫精礦。
表3 -40 μm粒級硫浮選條件試驗結(jié)果 %
表3表明,預(yù)先磁選尾礦中+40μm粒級浮選指標差,不能通過浮選獲得合格硫精礦。
現(xiàn)場流程考察結(jié)果表明,預(yù)選磁選尾礦礦漿量為102m3/h、礦漿濃度為8.1%,按分級粒度為20μm計,選擇型號為FX150-PU-8的旋流器組進行流程改造。旋流器參數(shù)見表4,改造后現(xiàn)場流程見圖2。
表4 旋流器參數(shù)
流程改造后運行近半年的生產(chǎn)指標顯示,尾礦鐵品位下降至10%以下,硫精礦硫品位保持在25%以上,達到了預(yù)期效果。
圖2 流程改造后生產(chǎn)工藝
對濟南鋼城礦業(yè)有限公司進行尾礦降鐵脫硫的工藝改造,不但降低了尾礦鐵品位,而且提高了選廠副產(chǎn)品硫精礦的產(chǎn)量,提高了礦產(chǎn)資源的綜合利用水平,并且為企業(yè)帶來了可觀的經(jīng)濟效益。
2016-02-05)
張偉(1971—),男,工程師,250132 山東省濟南市工業(yè)北路21號濟鋼集團1號樓。