袁群,陳東明
2500t/d t/d新型干法水泥回轉(zhuǎn)窯系統(tǒng)的節(jié)能改造及中控操作的優(yōu)化
袁群1,陳東明2
杭州太茂盛源水泥有限公司(原杭州美亞水泥有限公司)2 500t/d新型干法回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)線系統(tǒng)在2009年運行過程中,雖然產(chǎn)量有了提高,但各項經(jīng)濟技術(shù)指標卻未能達到設(shè)計要求,其中標煤耗偏高(116.93kg/t熟料)是影響生產(chǎn)成本的重要因素。原煤的供應價格受市場影響越來越高,且煤質(zhì)變化大,對煤磨及窯系統(tǒng)的要求越來越高。為節(jié)能降耗、穩(wěn)定生產(chǎn),對窯系統(tǒng)進行了技術(shù)改造(包括煤磨、輥磨及篦冷機),提高了產(chǎn)量,降低了煤耗,適應了各種煤質(zhì)煅燒的要求。
1.1改造原因
(1)受市場變化的影響,煤質(zhì)變化大,要求增強系統(tǒng)對煤質(zhì)變化的適應性。
(2)在2009年運行過程中,煤粉的水分和細度一直居高不下,且產(chǎn)量低,吐渣多,沒有避峰時間。
(3)改造后,因?qū)γ旱乃趾图毝纫蟾?,對產(chǎn)量影響很大,故要通過改造來提高煤磨的產(chǎn)量,以滿足窯系統(tǒng)的煅燒。
1.2改造措施
(1)改造磨機的減速機系統(tǒng),通過提高磨機轉(zhuǎn)速(將減速機輸出轉(zhuǎn)速從28.34r/min提高到32.59r/min)來達到增產(chǎn)的目的。
(2)改造磨機的液壓系統(tǒng),通過提高磨輥的壓力來增加研磨效率,從而既達到增產(chǎn)的目的,又能使煤粉的質(zhì)量滿足控制要求。
(3)改進磨輥的材質(zhì),以適應研磨不同的煤質(zhì)。
2.1改造原因
(1)輥磨系統(tǒng)的產(chǎn)量不穩(wěn)定,需進一步提高,系統(tǒng)電耗高,需進一步降低。
(2)改造后窯系統(tǒng)對生料的細度要求提高。
2.2改造措施
改造輥磨的磨盤襯板及磨輥輥套,提高磨機的研磨效率,在保證生料細度的前提下,穩(wěn)定提高輥磨產(chǎn)量,保證窯系統(tǒng)的需求,降低系統(tǒng)電耗。
3.1改造原因
(1)出篦冷機的熟料溫度高達170℃以上,熟料拉鏈機斗里經(jīng)常出現(xiàn)紅料,庫頂熟料皮帶經(jīng)常燒毀,庫底電子秤皮帶因高溫老化,造成計量不準。
(2)因冷卻效果不好,進余熱鍋爐的熱量不夠,余熱發(fā)電量不高。
(3)因冷卻效果不好,使得供窯頭煤粉燃燒的二次風溫偏低,影響窯內(nèi)的煅燒。
(4)因冷卻效果不好,當窯產(chǎn)量較高時,窯口冷卻帶縮短,進篦冷機熟料溫度過高,易堆“雪人”。
3.2改造措施
(1)篦冷機系統(tǒng)的改造。增加充氣篦板及活動梁高阻篦板,將部分盲板改為充氣篦板,加裝固定梁充氣風管系統(tǒng),增加三臺冷卻風機,以增加篦冷機冷卻能力,從而將熟料溫度由170℃降低到100℃左右。熟料急冷效果好,易磨性提高,水泥磨的產(chǎn)質(zhì)量提高;增加了窯頭余熱鍋爐及煤磨的熱風供給,提高了余熱的熱利用效率;提高了二次風溫,加強了窯內(nèi)的煅燒。
(2)將窯頭煤粉燃燒器更換為節(jié)能型的四通道燃燒器,并新增一臺凈風羅茨風機,以適應煅燒多種煤的要求。
4.1改造原因
(1)現(xiàn)有的分解爐系統(tǒng)無法滿足煅燒多種煤的要求。
(2)現(xiàn)有的分解爐系統(tǒng)運行過程中,因爐內(nèi)煤粉燃燒不充分,造成預熱器系統(tǒng)溫度偏高,尤其是一級出口溫度偏高。
(3)用煤量大,煤耗高。
4.2改造措施
(1)在現(xiàn)有的分解爐基礎(chǔ)上增加MFC懸浮爐,保證煤粉在爐內(nèi)充分燃燒,達到節(jié)煤的目的。
(2)對窯尾密封進行改造,以減少漏冷風。
(3)對二級旋風筒內(nèi)筒進行改造,以增加收塵效率并提高熱交換效率。
圖1 改造后的工藝流程圖
圖1為改造后的工藝流程圖。
2010年2~3月,杭州太茂盛源水泥有限公司對窯系統(tǒng)進行了技術(shù)改造。計劃投入890萬元,實際改造發(fā)生的費用為737.39萬元,其費用清單見表1。
5.1改造效果
5.1.1煤磨系統(tǒng)
通過改造,煤磨的產(chǎn)量有了大幅度的提高,由改造前的累計平均20.10t/h提高到目前的23.66t/h。改造前,煤磨每天運轉(zhuǎn)24h,幾乎沒有停機時間,現(xiàn)在不僅能保證窯系統(tǒng)的煤粉供給,還能做到每天中班19:00~21:00避尖峰電2h。改造前,煤粉細度R8μm篩余在12%以上,有時甚至超過20%;改造后,煤粉細度的平均水平R80μm篩余在8%以下。
5.1.2輥磨系統(tǒng)
通過改造,輥磨的產(chǎn)量有了大幅度的提高,由改造前的累計平均173.431t/h提高到目前的180.09t/h,保證了窯系統(tǒng)生料的充足供給,為窯的高產(chǎn)創(chuàng)造了有利條件。生料電耗也由去年的27.87kWh/t生料降到現(xiàn)在的26.59kWh/t生料。
5.1.3窯系統(tǒng)(包括窯尾、燃燒器及篦冷機)
通過對窯及篦冷機系統(tǒng)的改造,達到的效果如下:
(1)預熱器一級出口風溫由改造前的360℃降至目前的320℃左右。
(2)窯系統(tǒng)的產(chǎn)量由改造前的2 649t/d增加到目前的2 856t/d左右。
(3)預熱器系統(tǒng)的工況較改造前穩(wěn)定,預熱器堵塞的情況較去年大為減少。
(4)對煤種(尤其是劣質(zhì)煤)的適應性增強,改造前窯用煤發(fā)熱量<20 900k J即煅燒困難,不得不減料煅燒。改造后,僅用16 720kJ的煤,窯系統(tǒng)即可穩(wěn)定煅燒,產(chǎn)量≮2 700t/d。
(5)質(zhì)量方面,在熟料飽和比由改造前的平均0.90提高到現(xiàn)在的0.92前提下,fCaO的合格率明顯提高,且熟料3d強度平均>30MPa。由于熟料強度的提高,水泥的熟料用量較去年有所降低,即混合材的摻量相應增加。
(6)標煤耗有所下降,通過與去年1~12月的統(tǒng)計比較,累計標煤耗由116.93kg/t熟料下降至114.22kg/t熟料。
(7)熟料電耗有所下降,通過與去年1~12月的統(tǒng)計比較,累計熟料電耗由76.19kWh/t下降至73.05kWh/ t。
5.2進一步加強中控操作,避免各種工藝事故的發(fā)生
在投料初始階段,經(jīng)常由于操作失誤,造成系統(tǒng)塌料、預熱器堵塞。通過不斷摸索調(diào)整,最終做到了100%投料成功并保持較高的運轉(zhuǎn)率。
(1)穩(wěn)定生料流量,減小波動。因原有的生料流量計采用電液傳動,靈敏度較低,投料設(shè)定底100t/h,往往會竄到160t/h,甚至更高,很容易造成系統(tǒng)塌料及預熱器堵塞,后改成氣動流量閥,這種情況完全杜絕。另外,將生料小倉的料位控制在合適的范圍,也能減小入窯生料的波動。
(2)控制生料及煤粉的細度。一開始因輥磨及煤磨臺產(chǎn)低,為保證生料及煤粉的供應,細度控制較粗。結(jié)果,熟料fCaO難控制,煤粉多加,燃燒不完全,經(jīng)常有預熱器堵塞及存料的情況發(fā)生,難以維持安全正常的連續(xù)運轉(zhuǎn)。后通過控制煤粉細度在10%以下,生料細度0.08mm方孔篩篩余在18%以下,情況逐漸穩(wěn)定好轉(zhuǎn)。
表1 2010年改造項目實際用款,萬元
表2 主要經(jīng)濟指標對比
(3)在投料初期以及正常運行過程中,片面追求C1出口風溫,通過降風壓增產(chǎn)來達到≯300℃的風溫,結(jié)果卻使工況大幅波動并難以為繼。后改變中控操作思路,在穩(wěn)定工況的前提下將參數(shù)調(diào)整在合理的溫度范圍內(nèi),正常生產(chǎn)時C1出口風溫控制在320~350℃,系統(tǒng)運行正常,產(chǎn)質(zhì)量及各項經(jīng)濟指標均得到較大提高。標煤耗也由單純追求C1出口風溫時的120kg標煤/t熟料以上降至現(xiàn)在的110kg標煤/t熟料以下。
(4)加強耐火材料的砌筑。過去為節(jié)約成本,采用人工砌筑,效率低,且對磚的損傷較大,多次發(fā)生掉磚事故。后改用砌磚機,無論效率還是砌筑質(zhì)量都大大提高,基本杜絕了因砌筑質(zhì)量影響生產(chǎn)的情況。
(5)通過窯筒體溫度的變化,適時掌握窯皮的情況,及時調(diào)整風、煤、料匹配,有針對性調(diào)整噴煤管的相對位置,通過風壓調(diào)整內(nèi)外風的比例,穩(wěn)定窯況使窯皮得到較好的維護,保證了窯系統(tǒng)的長期安全正常運轉(zhuǎn)。
(6)在中控操作中按照新型干法窯的特點,在保證預熱器少結(jié)皮、料子不發(fā)粘的前提下,盡量提高分解爐出口風溫,提高入窯物料的分解率,使窯能達到“薄料快燒”的目的。
5.3采取措施穩(wěn)定輥磨產(chǎn)量
生產(chǎn)初期,因輥磨溫度低,產(chǎn)量經(jīng)常只有160t/h,造成生料供應緊張,限制了窯系統(tǒng)能力的發(fā)揮。后采取措施,使輥磨產(chǎn)量穩(wěn)定在190t/h以上,不僅滿足了窯的生料供應,還能有一定的避峰時間。
(1)降低石灰石、頁巖的破碎粒度,由原來的80mm降至50mm以下。
(2)通過循環(huán)風機的調(diào)整及擴容,增加了系統(tǒng)風量,為中控操作調(diào)整增加了必要的手段,循環(huán)風機的控制電流由原來不到110A提高到現(xiàn)在的135A左右。
(3)通過磨機磨輥與磨盤的匹配、落料點的調(diào)整,最大限度提高碾磨效率,為中控操作(如加壓等)創(chuàng)造了良好的條件。
5.4采取措施降低系統(tǒng)標煤耗
新型干法水泥生產(chǎn)是一項系統(tǒng)工程,單純從一點調(diào)整,往往收效甚微,必須全面入手,采取多種手段,才能達到事半功倍的效果。
2010年10月,公司委托南京工業(yè)大學科技開發(fā)中心對改造后的窯系統(tǒng)進行了熱工標定。經(jīng)標定,在窯系統(tǒng)正常運轉(zhuǎn)的情況下其標煤耗為115.6kg/t熟料,如果煤粉烘干后的水分降到1.5%以下,標煤耗應能降到113kg/t熟料以下。目前的標煤耗為綜合累計值,遠大于正常生產(chǎn)時的標煤耗,其原因如下:
(1)煤粉內(nèi)水分偏高,煤磨在煤粉細度合格、入磨風溫達到300℃以上時,均無法將煤粉水分烘干到1.5%以下,說明煤內(nèi)水分偏高,這是煤耗高的重要原因。
(2)由于節(jié)能減排,窯系統(tǒng)運轉(zhuǎn)率偏低,因各種原因的臨時性及計劃停窯,一般都需要養(yǎng)火保溫或升溫,消耗煤粉卻沒有生產(chǎn)熟料,也是煤耗高的重要原因。
2009年與2010年1~12月各項經(jīng)濟指標的統(tǒng)計結(jié)果見表2。
通過窯系統(tǒng)的技改所產(chǎn)生的節(jié)能效率計算如下:
(116.93-114.22)×2 856×365× 65%×1.29≈2 369t標煤
(86.98-78.45)×2 856÷0.78× 365×65%≈741×104kWh≈910t標煤
兩項共計節(jié)約標煤3 279t。
Energy-saving and CCR Operation Optimization of 2500t/d NSP Kiln System
TQ172.622.29文獻標識碼:A文章編號:1001-6171(2016)03-0076-03
通訊地址:1杭州璽清環(huán)保科技有限公司,浙江杭州310000;2天津水泥工業(yè)設(shè)計研究院有限公司,天津300400;
2015-10-15;編輯:呂光