盧純剛
(江蘇沙鋼集團(tuán)淮鋼特鋼股份有限公司, 江蘇 淮安 223002)
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轉(zhuǎn)爐復(fù)吹工藝優(yōu)化研究*
盧純剛
(江蘇沙鋼集團(tuán)淮鋼特鋼股份有限公司, 江蘇 淮安223002)
介紹了轉(zhuǎn)爐復(fù)吹的生產(chǎn)工藝技術(shù)特點(diǎn)及優(yōu)化方案,對(duì)鋼水脫磷、脫硫等有害物去除的效果,以及對(duì)鋼水終點(diǎn)成分和溫度控制的影響。
轉(zhuǎn)爐復(fù)吹; 脫磷; 終點(diǎn)成分和溫度
引言
轉(zhuǎn)爐煉鋼頂?shù)讖?fù)合吹煉工藝是吸取了頂吹與底吹氧氣轉(zhuǎn)爐煉鋼法的各自優(yōu)勢(shì)而發(fā)展起來的,克服了氧氣頂吹轉(zhuǎn)爐和氧氣底吹轉(zhuǎn)爐工藝上的缺點(diǎn),其設(shè)備相對(duì)簡(jiǎn)單,易于自動(dòng)控制,冶金效果和經(jīng)濟(jì)效果明顯,因此在各鋼鐵企業(yè)得到了廣泛的應(yīng)用。
江蘇沙鋼集團(tuán)淮鋼特鋼股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“淮鋼”)的兩臺(tái)100 t轉(zhuǎn)爐均采用頂?shù)讖?fù)吹工藝,頂吹O2,底部吹入惰性氣體Ar/N2。最初吹氬是壓力和流量固定的模式,手動(dòng)操作(往往在底吹投用時(shí)間不長(zhǎng)就被堵塞,成為單一的頂吹模式),對(duì)轉(zhuǎn)爐不同吹煉時(shí)期適應(yīng)性不太好,爐內(nèi)沸騰現(xiàn)象經(jīng)常發(fā)生,不安全,也影響生產(chǎn)節(jié)奏,轉(zhuǎn)爐冶煉周期長(zhǎng)達(dá)41~43 min。另外,Ar浪費(fèi)多,生產(chǎn)成本增加。
2012年7月份,淮鋼對(duì)兩臺(tái)轉(zhuǎn)爐底吹系統(tǒng)進(jìn)行改造,新?lián)QAr/N2供氣、控制、切換系統(tǒng),與轉(zhuǎn)爐氧槍控制系統(tǒng)相連,在轉(zhuǎn)爐吹煉前期、中期、后期及時(shí)調(diào)整Ar流量。轉(zhuǎn)爐出鋼或生產(chǎn)對(duì)氮含量要求不高的鋼種,自動(dòng)切換成底吹N2模式,降低生產(chǎn)成本。底吹系統(tǒng)改造后,淮鋼摸索出頂?shù)讖?fù)吹最佳工藝參數(shù),對(duì)復(fù)吹工藝進(jìn)行優(yōu)化,現(xiàn)在轉(zhuǎn)爐主要生產(chǎn)優(yōu)特鋼,冶煉周期35~37 min,生產(chǎn)線節(jié)奏非常穩(wěn)定,尤其是轉(zhuǎn)爐出鋼終點(diǎn)溫度、成分控制較好,也沒有爐內(nèi)沸騰現(xiàn)象,增加經(jīng)濟(jì)效益、優(yōu)化操作工藝。
(1)嚴(yán)格控制加料順序。采用先廢鋼、再鐵水的裝料順序,防止透氣磚堵塞。吹氧點(diǎn)火成功后加入造渣材料石灰等,提高初期渣堿度,加強(qiáng)前期脫磷。
(2)在冶煉前、中期壓低氧槍槍位,快速化渣、成渣,加快前期脫磷速度。
(3)采用分鋼種底吹供氣模式,增加后攪拌。根據(jù)不同碳含量和不同冶煉時(shí)間而設(shè)計(jì)的底吹供氣強(qiáng)度,如表1所示,以3種典型鋼種所設(shè)計(jì)的轉(zhuǎn)爐頂?shù)讖?fù)吹工藝操作模式,如圖1所示。
表1 不同鋼種的底吹供氣強(qiáng)度
注:后攪拌時(shí)間約為1 min。
2.1終點(diǎn)碳氧積
圖2為爐齡在4000爐時(shí)復(fù)吹工藝優(yōu)化前后,1620 ℃時(shí)熔池碳氧離子積的關(guān)系。由圖可見,復(fù)吹工藝優(yōu)化后終點(diǎn)鋼水碳氧積低于優(yōu)化前,這樣可以減少低碳鋼冶煉時(shí)鋼水的過氧化問題。
根據(jù)經(jīng)驗(yàn),在1640 ℃下,鋼水終點(diǎn)碳氧積的理想值為0.0021,目前淮鋼優(yōu)化復(fù)吹工藝后,終點(diǎn)碳氧積已明顯改善,但還有一定的差距,原因是由于底吹元件數(shù)偏少(淮鋼底吹元件數(shù)為4個(gè)),鋼渣接觸面積受到限制。
圖1 轉(zhuǎn)爐頂?shù)讖?fù)吹工藝操作模式
圖2 不同條件下熔池[C][O]濃度與平衡值的關(guān)系
2.2對(duì)脫磷能力的影響
圖3為渣鋼間磷分配比與爐渣堿度的關(guān)系。采用復(fù)合吹煉優(yōu)化工藝后,鋼水中磷的含量波動(dòng)在0.008%~0.015%之間,平均終點(diǎn)鋼水磷含量為0.012%。在爐渣堿度控制在2.8~3.8的范圍內(nèi)時(shí),比改造優(yōu)化前平均終點(diǎn)鋼水磷含量降低約0.003%。經(jīng)統(tǒng)計(jì),優(yōu)化復(fù)吹工藝后,平均噸鋼節(jié)約石灰6~8 kg/t。復(fù)吹工藝優(yōu)化前后脫磷效率的對(duì)比如圖4所示。
圖3 堿度與磷分配系數(shù)之間的關(guān)系圖
圖4 脫磷效率對(duì)比
2.3對(duì)脫硫能力的影響
圖5為渣鋼間硫分配比與爐渣堿度的關(guān)系。堿度在3.5~4.5時(shí),渣鋼間硫的分配系數(shù)波動(dòng)在3~10的范圍內(nèi),平均脫硫率27.6%,提高約3%。圖6為復(fù)吹工藝優(yōu)化前后脫硫效率對(duì)比。
圖5 復(fù)吹轉(zhuǎn)爐堿度與硫分配比的關(guān)系
圖6 脫硫效率比較
2.4對(duì)終點(diǎn)鋼水殘錳量的影響
優(yōu)化復(fù)吹工藝后,強(qiáng)化了轉(zhuǎn)爐末期熔池的攪拌力度,使鋼渣間的反應(yīng)更加接近平衡,有效地降低了鋼水和終渣的氧化性,有利于提高終點(diǎn)鋼水殘錳含量。復(fù)吹工藝優(yōu)化前,終點(diǎn)殘錳含量在終點(diǎn)w(C)≥0.06%時(shí),w(Mn)的波動(dòng)范圍在0.09%~0.23%之間,平均為0.16%;當(dāng)w(C)≤0.06%時(shí),w(Mn)的波動(dòng)范圍在0.02%~0.08%之間,平均為0.04%;復(fù)吹工藝優(yōu)化后,終點(diǎn)殘錳含量有明顯提高,當(dāng)終點(diǎn)w(C)≥0.06%時(shí),w(Mn)的波動(dòng)范圍在0.11%~0.28%內(nèi),平均為0.20%;當(dāng)w(C)≤0.06%時(shí),w(Mn)的波動(dòng)范圍在0.04%~0.11%內(nèi),平均為0.07%。圖7為采用兩種工藝時(shí),終點(diǎn)鋼水w(C)與w(Mn)之間的關(guān)系對(duì)比。
圖7 終點(diǎn)碳與錳含量之間的關(guān)系
3.1供氧制度
復(fù)吹工藝優(yōu)化后,鋼渣界面反應(yīng)面積增大,渣中氧化鐵含量低,吹煉后期易造成爐渣返干,容易粘槍。在實(shí)際操作中,氧槍槍位應(yīng)適當(dāng)提高100~150 mm。
3.2造渣制度
轉(zhuǎn)爐熔池?cái)嚢韬?,初期渣形成快,易化透,?duì)轉(zhuǎn)爐吹煉前期脫磷有利,降低石灰消耗量。
3.3終點(diǎn)控制
復(fù)吹工藝優(yōu)化后,在氧槍停吹后,底部繼續(xù)吹入氬氣攪拌,故鋼中的碳和鋼水溫度都在下降,減少鋼水回磷。另一方面熔池溫度比較均勻,終點(diǎn)出鋼溫度易于控制,鋼水成分均勻。
3.4縮短轉(zhuǎn)爐冶煉周期
轉(zhuǎn)爐復(fù)吹工藝優(yōu)化后,冶煉周期由41~43 min縮短到35~37 min,利于生產(chǎn)線各工序節(jié)奏匹配。
淮鋼通過對(duì)兩臺(tái)轉(zhuǎn)爐復(fù)吹系統(tǒng)進(jìn)行工藝技術(shù)優(yōu)化,在有害雜質(zhì)P,S去除,鋼水終點(diǎn)溫度、成分均勻性,縮短冶煉時(shí)間,降低石灰消耗,減少爐內(nèi)鋼水沸騰事故等方面,取得了明顯效果。
2015-12-24
盧純剛(1973—),男,高級(jí)工程師。電話:13852494329
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