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        10萬 t/a硝酸裝置的氧化氮分離器改造

        2016-09-06 07:37:44杜紅濤張進(jìn)才寧紅軍河南神馬尼龍化工有限責(zé)任公司河南平頂山46703河南神馬萬里化工股份有限責(zé)任公司河南平頂山46703
        河南化工 2016年4期
        關(guān)鍵詞:腐蝕分離器硝酸

        杜紅濤,張進(jìn)才,寧紅軍(.河南神馬尼龍化工有限責(zé)任公司,河南平頂山 46703;2.河南神馬萬里化工股份有限責(zé)任公司,河南平頂山 46703)

        10萬 t/a硝酸裝置的氧化氮分離器改造

        杜紅濤1,張進(jìn)才1,寧紅軍2*
        (1.河南神馬尼龍化工有限責(zé)任公司,河南平頂山467013;2.河南神馬萬里化工股份有限責(zé)任公司,河南平頂山467013)

        摘要:介紹了雙加壓法硝酸生產(chǎn)工藝中“四合一”機(jī)組氧化氮分離器的技術(shù)改造。分離器采用高效三級除霧配置方式,重新調(diào)整設(shè)備間距,增設(shè)自動噴淋清洗裝置,可有效去除氧化氮?dú)怏w中所含的硝酸液滴、水和銨鹽結(jié)晶體,解決了氧化氮壓縮機(jī)轉(zhuǎn)子的腐蝕問題,節(jié)約了設(shè)備維修和壓縮機(jī)轉(zhuǎn)子更換的費(fèi)用,達(dá)到了硝酸生產(chǎn)裝置長周期安全運(yùn)行的目的。

        關(guān)鍵詞:硝酸;氧化氮;分離器;壓縮機(jī)轉(zhuǎn)子;腐蝕

        0 前言

        河南神馬尼龍化工有限責(zé)任公司是我國尼龍化工產(chǎn)業(yè)的大型現(xiàn)代化企業(yè),生產(chǎn)裝置是成套引進(jìn)國外的先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備,是國家“八五”、“九五”重點(diǎn)建設(shè)項目,10萬t/a硝酸裝置為尼龍66鹽生產(chǎn)提供配套的合成用原料,在整個產(chǎn)業(yè)鏈條中起著重要的作用。該裝置采用國內(nèi)廣泛應(yīng)用的雙加壓法硝酸生產(chǎn)工藝,其中“四合一”機(jī)組是硝酸生產(chǎn)的核心裝置,氧化氮壓縮機(jī)作為“四合一”機(jī)組的重要設(shè)備,在運(yùn)行過程中由于出現(xiàn)氧化氮?dú)怏w中含硝酸液滴、水和銨鹽結(jié)晶體的狀況,造成氧化氮壓縮機(jī)轉(zhuǎn)子的腐蝕。傳統(tǒng)的氧化氮分離器采用葉片及絲網(wǎng)去除方式對硝酸液滴、水和銨鹽結(jié)晶體進(jìn)行分離,其效果很不理想,經(jīng)常需要維修和更換轉(zhuǎn)子,嚴(yán)重影響生產(chǎn)裝置的長周期安全運(yùn)行,且維修費(fèi)用昂貴。

        1 壓縮機(jī)工作流程

        在雙加壓法硝酸生產(chǎn)工藝中,空氣和氨氣在氧化爐反應(yīng)生成的氮氧化物,經(jīng)過換熱冷卻與來自漂洗塔的二次空氣按比例混合進(jìn)入氧化氮壓縮機(jī),在此過程氣體中含有的硝酸液滴、水和銨鹽結(jié)晶物會對壓縮機(jī)轉(zhuǎn)子造成腐蝕,因此在氧化氮壓縮機(jī)入口設(shè)置有分離器,以除去氣體中攜帶的腐蝕性物質(zhì),保護(hù)壓縮機(jī)的長周期運(yùn)行,工藝流程見圖1。

        圖1 硝酸裝置氧化氮分離器工藝流程簡圖

        2 存在問題

        ①硝酸裝置中氧化氮分離器內(nèi)配件采用傳統(tǒng)的葉片及絲網(wǎng),以除去工藝氣中所含的硝酸液滴、水和銨鹽結(jié)晶體,由于除霧效果較差,仍有部分硝酸液滴和銨鹽進(jìn)入氧化氮壓縮機(jī)中,造成轉(zhuǎn)子腐蝕較為嚴(yán)重。該裝置每半年就要進(jìn)行一次設(shè)備檢修,且壓縮機(jī)轉(zhuǎn)子需經(jīng)常維修或更換,既影響生產(chǎn)又要花費(fèi)高昂的維修費(fèi)用。②由于氧化氮分離器與氧化氮壓縮機(jī)距離較近,且各設(shè)備之間空隙較小,受操作空間的限制,使維護(hù)檢修十分困難。③當(dāng)氧化氮分離器濾桶內(nèi)濾材上殘留的硝酸銨鹽量較多時,分離器壓差會增大,此時需對分離器內(nèi)件進(jìn)行沖洗,改造前未設(shè)置內(nèi)件壓差檢測裝置,無法真實評估、判斷內(nèi)配件運(yùn)行狀態(tài)和效果,只能憑經(jīng)驗靠人工按常規(guī)的清洗方式手動操作,不能做到精確和穩(wěn)定控制,而且現(xiàn)場工作人員的勞動強(qiáng)度大。

        3 技改方案

        3.1技術(shù)參數(shù)

        介質(zhì):氧化氮?dú)怏w;操作壓力:0.3 MPa;操作溫度:60℃;過濾精度:≤1 μm;內(nèi)件初始壓差:≤2.5 kPa;操作負(fù)荷彈性:80%~110%;分離效率:99%。3.2技術(shù)方案

        3.2.1氧化氮分離器

        分離器采用高效三級除霧配置方式。第一級是絲網(wǎng),使工藝氣中的小液滴在通過絲網(wǎng)時發(fā)生碰撞,凝結(jié)成大液滴;第二級是葉片,將凝結(jié)的大液滴攔截去除;第三級是高效纖維床除霧器,將穿過前二級的微小霧滴吸附濾除,避免壓縮機(jī)轉(zhuǎn)子與腐蝕性介質(zhì)的接觸。

        3.2.2調(diào)整氧化氮分離器位置

        將氧化氮分離器從壓縮機(jī)下方的位置移出10 m(見圖2),留出空間以便檢修和維護(hù);同時,對分離器位置調(diào)整后可能產(chǎn)生的幾種不良情況制定了完善的保障措施。具體方案如下:①調(diào)節(jié)低壓反應(yīng)水以及冷凝器循環(huán)水量、水溫,防止因管線加長導(dǎo)致的升溫;②增加氧化氮分離器出口管徑,以降低分離器到壓縮機(jī)進(jìn)口的管道阻力;③根據(jù)各設(shè)備位移情況重新設(shè)計管道配置,以保證裝置的正常運(yùn)行。

        圖2 氧化氮分離器改造前后設(shè)備布置圖

        3.2.3自動噴淋清洗技術(shù)

        采用自動噴淋方式有效去除濾芯桶內(nèi)濾材上殘留的硝酸銨鹽。當(dāng)氧化氮分離器內(nèi)殘留的硝酸銨鹽較多,造成壓差過大或偏離工藝設(shè)定值時,噴淋清洗系統(tǒng)自動開啟,對氧化氮分離器內(nèi)配件進(jìn)行噴淋清洗,正常運(yùn)行時噴淋清洗系統(tǒng)自動關(guān)閉。該技術(shù)自動化程度高,可提高清洗過程的精確性,有效去除濾材上殘存的硝酸銨鹽,大大減輕了工作人員的勞動強(qiáng)度。

        4 實施效果

        4.1工藝參數(shù)穩(wěn)定

        改造后的氧化氮分離器各項工藝參數(shù)運(yùn)行平穩(wěn),硝酸液滴、水和銨鹽結(jié)晶物去除效果明顯,表1為氧化氮分離器改造前后一周內(nèi)的平均運(yùn)行參數(shù)。

        表1 氧化氮分離器改造前后一周內(nèi)的平均運(yùn)行參數(shù)

        4.2除霧效果明顯

        氧化氮分離器改造前,氧化氮壓縮機(jī)入口的溫度在51℃左右,改造后入口的溫度為56℃左右,運(yùn)行溫度處于正常的工作溫度范圍內(nèi)。由表1數(shù)據(jù)可知,改造后的氧化氮分離器稀硝酸濃度從36.2%增加至37.6%,稀硝酸流量從7.7 m3/h增加至8.1 m3/h,除霧效果明顯。

        4.3長周期運(yùn)行

        經(jīng)過一年多的連續(xù)生產(chǎn)運(yùn)行壓縮機(jī)轉(zhuǎn)子未出現(xiàn)腐蝕現(xiàn)象,避免了因故障造成的停車,節(jié)省了維護(hù)檢修費(fèi)用。

        4.4自動噴淋技術(shù)可控性強(qiáng)

        除霧器元件壓差限定值為2.5 kPa,當(dāng)壓差超過限定值時,噴淋系統(tǒng)會自動打開進(jìn)行沖洗,保證了氧化氮分離系統(tǒng)高效、安全、可靠的運(yùn)行。自動噴淋技術(shù)的使用,可對分離器內(nèi)配件進(jìn)行實時監(jiān)測,有利于氧化氮分離器的正常運(yùn)行,并延長內(nèi)配件的使用壽命。

        4.5各設(shè)備間距設(shè)計合理

        氧化氮分離器與壓縮機(jī)之間間距的調(diào)整,擴(kuò)大了檢修操作空間,使得分離器內(nèi)配件的吊裝、維修、設(shè)備巡檢等項工作更加便利。

        5 經(jīng)濟(jì)分析

        改造前,由于分離效果較差,轉(zhuǎn)子的使用壽命僅為3年,而氧化氮壓縮機(jī)轉(zhuǎn)子的設(shè)計使用壽命為10年,更換一套氧化氮壓縮機(jī)轉(zhuǎn)子的費(fèi)用為200萬元左右,照此計算,改造后10年期間將有效節(jié)約檢修(含備件)費(fèi)用400萬元左右。生產(chǎn)運(yùn)行效益顯著提高。

        分離器改造后可避免酸液對氧化氮壓縮機(jī)葉輪的沖刷腐蝕,防止葉輪在高速旋轉(zhuǎn)的情況出現(xiàn)開裂,造成重大設(shè)備安全事故,裝置的安全性得到進(jìn)一步提高。

        6 結(jié)論

        采用高效三級除霧配置方式替代傳統(tǒng)的葉片和絲網(wǎng)結(jié)構(gòu),對10萬t/a硝酸裝置氧化氮分離器進(jìn)行技術(shù)改造,將工藝氣中的硝酸液滴、水和銨鹽結(jié)晶體進(jìn)行分離去除,提高了除霧、除銨鹽效率,減少了氧化氮分離器維修和轉(zhuǎn)子更換的頻次,節(jié)省了昂貴的維修費(fèi)用,對公司的節(jié)能降耗、清潔生產(chǎn)和硝酸裝置的長周期安全穩(wěn)定運(yùn)行發(fā)揮了重要的作用。

        中圖分類號:TQ050.2,TQ051.8

        文獻(xiàn)標(biāo)識碼:B

        文章編號:1003-3467(2016)04-0048-02

        收稿日期:2016-02-26

        作者簡介:杜紅濤(1976-),男,工程師,從事企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)管理工作,電話:13903751125;聯(lián)系人:寧紅軍(1972-),男,工程師,從事化工生產(chǎn)一線管理和技改工作,電話:13849553661。

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