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        淺談脫硫脫硝高濁度廢水處理工藝

        2016-09-05 12:40:41張國(guó)偉江奇志安磊善
        山東化工 2016年24期
        關(guān)鍵詞:壓濾機(jī)催化裂化濁度

        張國(guó)偉,江奇志,李 強(qiáng),安磊善

        (中海油煉化青島工程公司,山東 青島 266101)

        資源與環(huán)境

        淺談脫硫脫硝高濁度廢水處理工藝

        張國(guó)偉,江奇志,李 強(qiáng),安磊善

        (中海油煉化青島工程公司,山東 青島 266101)

        闡述了催化裂化裝置脫硫脫硝高濁度廢水的水質(zhì)特點(diǎn),介紹了脫硫脫硝高濁度廢水的幾種處理工藝,并總結(jié)其在處理過(guò)程中的優(yōu)缺點(diǎn),綜述了脫硫脫硝高濁度廢水處理工藝的新進(jìn)展,為今后脫硫脫硝高濁度廢水處理技術(shù)的改進(jìn)和發(fā)展提供參考。

        脫硫脫硝;高濁度廢水 ; 處理工藝

        隨著政府各級(jí)環(huán)保監(jiān)管部門(mén)對(duì)SO2和NOx排放監(jiān)管力度的加大,對(duì)石油煉制工業(yè)煙氣排放的要求越來(lái)越高。按《石油煉制工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB31570-2015)中催化裂化裝置SO2最高允許排放濃度限值為100mg/Nm3,允許顆粒物排放濃度限值為50mg/Nm3、NOX最高允許排放濃度限值為200mg/ Nm3。由于我國(guó)石油煉制企業(yè)加工高硫原油比例增加,原油劣質(zhì)化日趨嚴(yán)重,催化裝置SO2及NOX排放濃度及排放量還將呈上升趨勢(shì),污染物排放總量控制任務(wù)越發(fā)艱巨[1]。在國(guó)家政府對(duì)SO2、NOX以及顆粒物排放標(biāo)準(zhǔn)要求下,各地石油煉制企業(yè)為應(yīng)對(duì)日益嚴(yán)格的環(huán)保要求和企業(yè)發(fā)展需求,大幅建設(shè)催化裂化裝置脫硝脫硫及除塵設(shè)施。

        隨著催化裂化裝置脫硝脫硫及除塵設(shè)施的建設(shè),隨之而來(lái)的催化裂化裝置脫硫脫硝高濁度廢水也大量增加。催化裂化裝置脫硝脫硫及除塵設(shè)施產(chǎn)生的廢水水質(zhì)成分復(fù)雜,需要進(jìn)行嚴(yán)格控制,因此本文介紹脫硫脫硝高濁度廢水的幾種處理工藝,并總結(jié)其在處理過(guò)程中的優(yōu)缺點(diǎn),同時(shí)對(duì)該廢水處理的新發(fā)展進(jìn)行探討。

        1 催化裂化裝置煙氣脫硫脫硝的常規(guī)工藝

        1.1 催化裂化裝置煙氣的特點(diǎn)

        (1)催化裂化裝置余熱鍋爐煙氣是含塵、含SO2及SO3的煙氣且溫度高(正常溫度300℃,最高時(shí)溫度達(dá)600℃)。

        (2)按工藝要求催化裂化裝置要定期“吹灰”(每天吹一次,一次約30min左右),特別是在裝置臨時(shí)吹掃時(shí)含量更加高,煙氣含塵波動(dòng)大。

        (3)煙氣中煙塵粒徑分布較小(經(jīng)過(guò)三或四級(jí)旋風(fēng)除塵后,0~5μm 粒徑占75.6%)且硬度大(大部分為金屬催化劑)。

        1.2 催化裂化煙塵各粒度濃度

        催化煙塵顆粒物粒徑為0~5μm的百分比為75.6%,硬度大,且部分會(huì)進(jìn)入脫硫脫硝廢水中。具體粒徑分布見(jiàn)表1。

        表1 催化煙塵各粒度濃度數(shù)據(jù)

        2 催化裂化裝置煙氣脫硫脫硝高濁度廢水水質(zhì)特點(diǎn)

        由于我國(guó)各地石油煉制企業(yè)煉制的原油成分、催化裂化脫硫脫硝除塵工藝以及運(yùn)行條件等不同,各企業(yè)脫硫脫硝廢水的水質(zhì)不同,綜合多個(gè)石油煉制企業(yè)的廢水水質(zhì)特征,得出催化裂化裝置煙氣脫硫脫硝高濁度廢水的基本性質(zhì)如下:

        (1)廢水排放量小,但是成分復(fù)雜,處理難度大。

        (2)廢水中TSS含量較大,一般在5~10g/L,顆粒物硬度高。

        (3)廢水中鹽分含量高,TDS一般在70~100g/L。

        3 催化裂化裝置煙氣脫硫脫硝高濁度廢水常規(guī)處理工藝

        根據(jù)催化裂化裝置煙氣脫硫脫硝高濁度廢水是處理難度較大的廢水,一般石油煉制企業(yè)脫硫脫硝廢水的排放量雖然很小,鑒于其水質(zhì)特點(diǎn),必須進(jìn)行嚴(yán)格處理后排放,必要時(shí)進(jìn)入廠區(qū)總污水處理場(chǎng)進(jìn)一步處理。目前,國(guó)內(nèi)各石油煉制企業(yè)對(duì)于脫硫脫硝廢水的處理主要采用以下幾種處理工藝。

        3.1 美國(guó) Belco廢液處理技術(shù)

        美國(guó)杜邦貝爾格公司專(zhuān)用的排液處理技術(shù)配套處理EDV?5000 脫硫工藝產(chǎn)生的脫硫廢水,其工藝流程簡(jiǎn)單,運(yùn)行操作簡(jiǎn)易。經(jīng)過(guò)沉淀、過(guò)濾、氧化處理后的脫硫廢水能將廢渣和水有效分離。

        其主要工藝技術(shù)路線如下:由洗滌塔漿液循環(huán)泵送來(lái)的廢水送入澄清器,顆粒物在澄清器內(nèi)經(jīng)過(guò)沉降分離;上清液被排到氧化罐,在氧化罐內(nèi)被空氣氧化(為增加氧化效果,氧化罐內(nèi)設(shè)有攪拌器),降低其中的COD,達(dá)標(biāo)的廢水進(jìn)入排液池,由排液泵外排到界區(qū)外的廠區(qū)污水處理區(qū);澄清器底部的濃漿被排到過(guò)濾箱,經(jīng)過(guò)進(jìn)一步濃縮脫水后,產(chǎn)生的廢液進(jìn)入濾液池,由濾液池泵再打回澄清器進(jìn)行沉降分離,產(chǎn)生的泥餅外運(yùn),見(jiàn)圖1。

        圖1 Belco廢液處理技術(shù)工藝流程

        目前,國(guó)內(nèi)中石化燕山200萬(wàn)t/a催化裂化煙氣濕法除塵脫硫項(xiàng)目采用此工藝路線。運(yùn)行中,氧化罐腐蝕嚴(yán)重,過(guò)濾箱需人工清理,勞動(dòng)強(qiáng)度大。

        3.2 德國(guó)GEA Bichoff公司排液處理技術(shù)

        德國(guó) GEA Bichoff公司專(zhuān)用的排液處理技術(shù)處理脫硫廢水,其工藝流程簡(jiǎn)單,運(yùn)行操作簡(jiǎn)易,自動(dòng)化程度高,工作環(huán)境相對(duì)優(yōu)越。經(jīng)過(guò)沉淀、過(guò)濾處理后的脫硫廢水能將廢渣和水有效分離,且水質(zhì)能達(dá)標(biāo)排放。

        其主要工藝技術(shù)路線如下:

        廢水處理:來(lái)自脫硫除塵系統(tǒng)投加聚合氯化鋁混凝劑的廢水經(jīng)廢水泵送入澄清器,投加一定濃度的高分子絮凝劑,顆粒物在澄清器內(nèi)經(jīng)沉降分離,上清液進(jìn)入緩沖罐后泵送至砂濾裝置控制TSS,然后廢水外輸送泵外排到界區(qū)外的廠區(qū)污水處理場(chǎng)外排口。處理后廢水主要指標(biāo):SS≦0.02g/L;COD≦0.06g/L。因廢水的化學(xué)需氧量(COD)在脫硫除塵塔中通過(guò)處理已達(dá)標(biāo)(60ppm),所以PTU廢水處理系統(tǒng)中不需另設(shè)氧化系統(tǒng)。

        濃漿處理:澄清器池底部增稠后的濃漿排入壓濾機(jī)中脫水,經(jīng)過(guò)進(jìn)一步濃縮脫水后,產(chǎn)生的含水率約40%的泥餅,用汽車(chē)運(yùn)出廠外有資質(zhì)單位處理。主要工藝流程見(jiàn)圖2。

        圖2 GEA Bichoff廢液處理技術(shù)工藝流程

        目前,國(guó)內(nèi)中國(guó)化工集團(tuán)正和、華星、昌邑三家公司采用德國(guó)德國(guó) GEA Bichoff公司專(zhuān)用的排液處理技術(shù)處理脫硫廢水均已投產(chǎn),運(yùn)行效果良好。

        3.3 中石化寧波工程公司排液處理技術(shù)

        中國(guó)石化集團(tuán)寧波技術(shù)研究院利用浙江雙嶼實(shí)業(yè)有限公司相關(guān)專(zhuān)利設(shè)備,聯(lián)合開(kāi)發(fā)了針對(duì)處理催化脫硫廢水的過(guò)濾+濃縮脫水+氧化處理工藝技術(shù),此技術(shù)在廣州石化分公司、北海分公司以及鎮(zhèn)海煉化催化裂化脫硫設(shè)施中使用,取得了不錯(cuò)的效果,相對(duì)于沉淀器上清液中污染物SS≤200mg/L,脹鼓式過(guò)濾器上清液中污染物SS<70mg/L,達(dá)到污水排放標(biāo)準(zhǔn)。

        其主要工藝技術(shù)路線如下:由綜合塔漿液循環(huán)泵送來(lái)的廢水送入三臺(tái)脹鼓式過(guò)濾器(專(zhuān)利設(shè)備,顆粒物在脹鼓式過(guò)濾器內(nèi)經(jīng)膜分離,上清液進(jìn)入氧化罐用空氣氧化,降低其中的COD,氧化處理后廢水指標(biāo):SS<70mg/L;COD<60mg/L,達(dá)標(biāo)廢水進(jìn)入排液池,由排液泵外排。脹鼓過(guò)濾器可將廢水濃縮至3%~8%,然后進(jìn)入渣漿濃縮緩沖罐沉降濃縮至含固量15%~30%,產(chǎn)生的污泥進(jìn)入真空帶式過(guò)濾機(jī),經(jīng)過(guò)進(jìn)一步濃縮脫水后,產(chǎn)生的廢液進(jìn)入漿液緩沖池,產(chǎn)生的泥餅外運(yùn),見(jiàn)圖3。

        圖3 寧波工程公司廢液處理技術(shù)工藝流程

        此工藝處理效果良好,但存在脹鼓式過(guò)濾器容易堵塞,人工清理勞動(dòng)強(qiáng)度大;真空帶式過(guò)濾機(jī)濾袋易被刮刀損壞,需經(jīng)常更換;也存在部分氧化罐腐蝕等問(wèn)題。

        3.4 常規(guī)脫硫脫硝廢水處理工藝設(shè)備運(yùn)行現(xiàn)狀

        目前,國(guó)內(nèi)石油煉制企業(yè)對(duì)脫硫脫硝廢水處理采用較多的為以上三家的技術(shù)路線,水處理去除顆粒物主要采用脹鼓式過(guò)濾器和澄清器兩種工藝設(shè)備,濃漿脫水主要采用過(guò)濾箱、板框壓濾機(jī)及真空帶式壓濾機(jī)三種脫水工藝。

        3.4.1 脹鼓式過(guò)濾器與澄清器設(shè)備對(duì)比如下

        脹鼓式過(guò)濾器類(lèi)似于戈?duì)柲み^(guò)濾器,主要由筒體、列管柵板、袋裝濾膜、膜支撐籠架,以及配套的氣動(dòng)控制閥、排氣閥、壓力表和自動(dòng)控制系統(tǒng)等組成。是利用袋狀濾膜,針對(duì)低含固量的料漿分離而獨(dú)特設(shè)計(jì)的,相對(duì)于依靠絮凝沉降去除顆粒物的澄清器,能對(duì)分離水水質(zhì)進(jìn)行有效控制。

        脹鼓式過(guò)濾器處理廢水效果優(yōu)于澄清器,但袋狀濾膜易堵塞,堵塞后只能依靠人工高壓水槍清洗,相對(duì)于結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、運(yùn)行可靠的澄清器,后期人工維護(hù)頻繁,勞動(dòng)強(qiáng)度大。

        3.4.2 板框壓濾機(jī)與真空帶式壓濾機(jī)對(duì)比如下

        板框壓濾機(jī)和真空帶式壓濾機(jī)是漿液脫水常用的兩種脫水設(shè)備,均可自動(dòng)運(yùn)行。板框壓濾機(jī)的優(yōu)點(diǎn)在于脫水效果好,脫水后的泥餅含水率≤40%;真空帶式壓濾機(jī)脫水后的泥餅含水率60%~70%左右,脫水效果不如板框壓濾機(jī),依靠刮刀刮濾帶上的泥,容易造成濾帶搭接處的損壞,濾帶需經(jīng)常更換。

        3.4.3 氧化罐腐蝕

        Belco及寧波院排液處理技術(shù)需增加氧化罐,因洗滌漿液的pH值較低,固體懸浮物含量高,容易對(duì)普通金屬產(chǎn)生腐蝕和磨損。因此部分采用不銹鋼或碳鋼材質(zhì)的氧化罐,存在腐蝕現(xiàn)象,建議采用碳鋼內(nèi)襯PO材料。內(nèi)襯PO可長(zhǎng)期承受的介質(zhì)溫度上限為90℃,且不易破碎和脫落,因襯里具有一定的韌性,并能將金屬材料和介質(zhì)完全隔離而達(dá)到耐磨耐蝕的目的[2]。

        4 催化裂化裝置煙氣脫硫脫硝高濁度廢水處理工藝新進(jìn)展及新方向

        脫硫脫硝廢水中含鹽量高,隨著石油煉制企業(yè)排放標(biāo)準(zhǔn)的日益提高,需要進(jìn)入廠區(qū)污水處理場(chǎng)進(jìn)一步處理,高鹽廢水對(duì)污水處理場(chǎng)生化段的沖擊嚴(yán)重,處理效果不佳。近些年來(lái),一些學(xué)者提出了零排放的技術(shù)方案,對(duì)初步處理的脫硫脫硝高濁度廢水,采用膜濃縮、煙道蒸發(fā)、蒸發(fā)結(jié)晶[3]等工藝,可有效降低廢水中的鹽分,將處理后的廢水回用至脫硫塔或其他回用系統(tǒng)。

        5 結(jié)語(yǔ)

        我國(guó)目前對(duì)于催化裂化裝置煙氣脫硫脫硝高濁度廢水大多仍是經(jīng)過(guò)簡(jiǎn)單處理后直接排放或進(jìn)入污水處理場(chǎng)進(jìn)一步處理排放,這樣可能污染環(huán)境或造成污水處理場(chǎng)生化段的不穩(wěn)定。實(shí)現(xiàn)對(duì)其深度處理和綜合利用零排放是新的發(fā)展趨勢(shì)。如何將目前研究中的零排放技術(shù)成果實(shí)際應(yīng)用到催化裂化裝置煙氣脫硫脫硝高濁度廢水處理中,實(shí)現(xiàn)其綜合利用是今后的研究重點(diǎn)。

        [1] 高玉巖.催化裂化再生煙氣DRG脫硫除塵系統(tǒng)研究[J].綠色科技,2012(8):124-127.

        [2] 岑奇順,潘全旺. EDV濕法煙氣洗滌凈化技術(shù)的工業(yè)應(yīng)用[J].石油化工安全環(huán)保技術(shù),2011,24(4):49-53.

        [3] 成 波,王紅萍. 石灰石-石膏濕法煙氣脫硫廢水處理工藝研究進(jìn)展[J].工業(yè)用水與廢水,2016,47(1):5-8.

        (本文文獻(xiàn)格式:張國(guó)偉,江奇志,李 強(qiáng),等.淺談脫硫脫硝高濁度廢水處理工藝[J].山東化工,2016,45(24):147-149.)

        2016-11-11

        張國(guó)偉(1981—),山東招遠(yuǎn)人,2008年畢業(yè)于青島理工大學(xué)環(huán)境工程專(zhuān)業(yè),碩士研究生,中海油煉化青島工程公司工程師,給排水、消防及環(huán)保設(shè)計(jì)。

        X703

        A

        1008-021X(2016)24-0147-03

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