倫偉杰,趙董艷,邵強
(1.中國石油集團工程設(shè)計有限責(zé)任公司華北分公司,河北 任丘 062552;2.中國石油華北油田采油工程研究院,河北 任丘 062552;3.中國石油天然氣管道工程有限公司,河北 廊坊 065000)
多效電催化氧化技術(shù)處理煤層氣采出水CODCr的試驗研究
倫偉杰1,趙董艷2,邵強3
(1.中國石油集團工程設(shè)計有限責(zé)任公司華北分公司,河北任丘062552;2.中國石油華北油田采油工程研究院,河北任丘062552;3.中國石油天然氣管道工程有限公司,河北廊坊065000)
煤層氣采出水中CODCr超標是影響其外排的主要因素。采用多效電催化氧化裝置對該廢水進行中試處理,得出最佳運行參數(shù)為:停留時間1.5 h,運行電流1.5 A。在此條件下運行時,煤層氣采出水中CODCr、F-、Fe2+與S2-的質(zhì)量濃度分別降低至34.3、8.2、1.5與1.8mg/L。在最佳條件下運行40 d,裝置能連續(xù)穩(wěn)定運行,且處理效果良好,出水中CODCr、F-與S2-的質(zhì)量濃度分別低于100、10與1mg/L,滿足GB 8978—1996《污水綜合排放標準》一級標準的要求。
煤層氣;采出水;CODCr;壓裂液;多效催化氧化
在國際能源局勢趨緊的情況下,煤層氣作為一種優(yōu)質(zhì)高效的清潔能源,其大規(guī)模開發(fā)利用前景誘人。我國煤層氣資源豐富,深埋2 000 m以內(nèi)的淺層煤層氣地質(zhì)資源儲量約為36.81×1012m3,與陸上常規(guī)天然氣資源總量相當,居世界第三[1-2]。
煤層氣的開采過程中產(chǎn)生大量采出水,主要是指通過排采設(shè)備排出的地下水,與油田采出水、化工污水等有很大不同,該采出水不含烴類、苯酚,不含酸,但含鹽量較高,如果不進行及時處理而直接排入環(huán)境,易導(dǎo)致土壤鹽堿化、農(nóng)作物減產(chǎn)、地表和地下水污染,對工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和居民生活造成嚴重的負面影響[3],因此如何高效經(jīng)濟地處理煤層氣采出水成為煤層氣開采過程的一大重要課題。
煤層氣采出水總體pH值呈中性或偏堿性,含有高濃度的鹽及一些微量元素,全鹽量在2 000mg/L以上,主要化學(xué)組分包括碳酸氫鹽、硫酸鹽、氯化物、鈣、鎂和鈉等,其次還有少量的鐵、硫化物等,某些區(qū)塊采出水中CODCr含量較高。
國外已建立了一系列的方法和措施,如離子交換法、反滲透法、蒸餾法[4-6]等。我國煤層氣勘探開發(fā)起步較晚,在我國是一項新興的技術(shù),煤層氣開采過程中產(chǎn)生的污水還沒有建立起完善的處理方法體系,也沒有成型的水處理技術(shù)和設(shè)備。
電化學(xué)方法是有機污水物理化學(xué)處理方法的一個重要分支,在污水處理方面具有獨特優(yōu)勢。在電化學(xué)處理污水的過程中加入催化劑,可以加速污水中有機物降解的速率,并使其被降解得更徹底,不易產(chǎn)生有毒的中間產(chǎn)物,無需后續(xù)處理,對難生化降解污染物的去除效果尤佳[7-11]。本研究采用多效電催化氧化技術(shù)處理煤層氣采出水,在電化學(xué)的基礎(chǔ)上添加了催化劑,該設(shè)備以石墨為陰極,鈦涂釕為陽極,考察多效電催化氧化處理煤層氣采出水的可行性和運行控制條件。
1.1試驗工藝流程及裝置
試驗工藝流程如圖1所示。
圖1 試驗工藝流程Fig.1 Process f1ow of the test
試驗裝置包括含攪拌曝氣的調(diào)節(jié)罐(1 m3)、帶自動加藥裝置的絮凝沉淀罐(1 m3)、成套多效催化氧化裝置(處理量為100 L/h)。其中多效催化氧化反應(yīng)器包括反應(yīng)器主體、電源、催化填料等。電催化反應(yīng)器內(nèi)部尺寸為1 000 mm×200 mm×500 mm,石墨為陰極,鈦涂釕電極為陽極,極板面積為0.08 m2,兩極間距為50 mm,并且在兩極間填充多相復(fù)合催化劑柱。多效電催化氧化裝置示意如圖2所示。
圖2 多效電催化氧化裝置示意Fig.2 Structure of mu1tip1e-effect e1ectric cata1ytic oxidation device
1.2試驗水質(zhì)
本次煤層氣采出水水質(zhì)指標如表1所示,由表1可知,采出水CODCr、F-、S2-濃度均超標,其質(zhì)量濃度分別為316.7、21.73、50.4mg/L。且采出水從地下排出時為無色透明,接觸到空氣后則很快變渾濁,顏色也由無色向綠色、黃色轉(zhuǎn)變。
表1 煤層氣采出水水質(zhì)指標Tab.1 Characteristics of coa1bed produced water
煤層氣采出水不含鉛、鎘、鋅、砷、汞、硒、鉻等重金屬離子,苯類、石油類有機物、氰化物均未檢出,pH值、氨氮、懸浮物、BOD5指標基本符合GB 8978—1996《污水綜合排放標準》中一級排放標準的要求,但污水中鐵離子、全鹽量、氯化物的濃度較高,部分井場采出水存在CODCr超標現(xiàn)象。經(jīng)分析,煤層氣采出水中對CODCr的貢獻因素主要是殘留壓裂液中的有機物,其次是S2-和Fe2+。
1.3試驗方法
煤層氣采出水先進入調(diào)節(jié)罐內(nèi)進行曝氣預(yù)氧化、均質(zhì)和調(diào)節(jié)pH值,再進入多效電催化氧化裝置,通過多效電催化氧化裝置產(chǎn)生的高活性氧對有機物和還原性物質(zhì)進行氧化分解,去除CODCr;通過后續(xù)加藥絮凝沉淀以及砂濾過濾,去除反應(yīng)過程中產(chǎn)生的懸浮物,進一步降低CODCr濃度,使其達標排放。
調(diào)節(jié)罐曝氣量為10 m3/h;多效電催化氧化裝置運行電流為1.5~3.0 A,運行電壓為28~30 V,停留時間為0.5~2.0 h,倒極頻次為10min一次;PAC投加量為50mg/L,PAM投加量為3mg/L。
1.4分析方法
CODCr、總鐵、總硬度、C1-、色度、濁度等均采用標準方法測定,pH值、電導(dǎo)率采用玻璃電極法測定,F(xiàn)-、S2-采用分光光度法測定。
2.1停留時間對污染物去除效果的影響
在電流為2 A,停留時間分別為0.5、1.0、1.5和2.0 h的條件下,考察停留時間對CODCr、F-、Fe2+與S2-去除效果的影響,結(jié)果如圖3所示。
圖3 停留時間對煤層氣采出水處理效果的影響Fig.3 Effect of retention time on coa1bed methane produced water treatment
由圖3可知,在0.5~1.5 h的范圍內(nèi),出水CODCr濃度隨著停留時間的延長而不斷降低,當停留時間大于1.5 h時,出水CODCr濃度變化不大;出水中F-、Fe2+與S2-的濃度受停留時間的影響較小。當停留時間為1.5 h時,出水中 CODCr、F-、Fe2+和S2-的質(zhì)量濃度分別降低至42.7、8.1、1.1和0.4mg/L,滿足GB 8978—1996一級標準的要求。因此綜合考慮處理效能以及運行成本,確定最佳停留時間為1.5 h。
2.2電流對污染物去除效果的影響
在停留時間為1.5h,電流分別為0.5、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0 A的條件下,考察電流對CODCr、F-、Fe2+和S2-去除效果的影響,結(jié)果如圖4所示。
圖4 運行電流對煤層氣采出水處理效果的影響Fig.4 Effect of operation current on coa1bed methane produced water treatment
由圖4可知,電流對CODCr、F-、Fe2+和S2-去除效果的影響基本與停留時間相同。電流越大,CODCr去除率越高,但電流的變化對F-、Fe2+與S2-的去除效果影響不大。當電流為1.5 A時,出水中的CODCr、F-、Fe2+和S2-的質(zhì)量濃度分別降低至34.3、8.2、1.5與1.8mg/L,滿足GB 8978—1996一級標準的要求。綜合多方面考慮,確定多效電催化氧化裝置的運行電流為1.5 A。
多效電催化氧化技術(shù)中包含了電催化和復(fù)合填料催化氧化。延長停留時間和增加電流使得催化氧化裝置中陰極產(chǎn)生更多的H2O2、·OH,陽極產(chǎn)生更多的HC1O等強氧化性物質(zhì),從而促進廢水中有機污染物被直接或間接地氧化降解,增強該裝置的氧化能力[12-13]。
2.3連續(xù)運行試驗
為了驗證多效電催化氧化裝置對煤層氣采出水處理工程應(yīng)用的效果,在單因素影響試驗的基礎(chǔ)上進行連續(xù)運行中試試驗,結(jié)果如圖5所示。
圖5 多效電催化氧化裝置連續(xù)運行處理效果Fig.5 Treatment efficiency of mu1tip1e-effect e1ectric cata1ytic oxidation device in continuous operation
試驗總處理水量為20 t,當停留時間為1.5 h、電流為1.5 A時,出水始終保持ρ(CODCr)<100mg/ L,ρ(S2-)<1mg/L,ρ(F-)<10mg/L,水質(zhì)滿足GB 8978—1996中一級標準的要求。
(1)多效電催化氧化技術(shù)對煤層氣采出水具有較好的處理效果,其處理效果受停留時間、電流等多方面因素影響,在停留時間為1.5 h,電流為1.5A的最佳條件下,煤層氣采出水中CODCr、F-、Fe2+與S2-的質(zhì)量濃度分別降低至34.3、8.2、1.5與1.8mg/ L;該工藝能連續(xù)穩(wěn)定運行40 d,且運行效果良好,出水CODCr、F-與S2-的質(zhì)量濃度分別低于100、10、1mg/L,滿足GB8978—1996一級標準的要求。
(2)隨著我國煤層氣開采量日益增大,煤層氣采出水的排放量也日益增加,大部分煤層氣開采地區(qū)都地處偏遠,水資源匱乏,多效電催化氧化裝置只能將該采出水處理至滿足GB 8978—1996一級標準的要求而不能進行回用或灌溉,因此,如何繼續(xù)完善該處理工藝,使得出水滿足GB 5084—2005《農(nóng)田灌溉水質(zhì)標準》的要求可作為今后的研究重點。
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Experimental study on multiple-effect electric catalytic oxidation technology removing CODCrfrom coalbed methane produced water
LUN Wei-jie1,ZHAO Dong-yan2,SHAO Qiang3
(1.North China Branch of China Petroleum Group Engineering Design Co.,Ltd.,Renqiu 062552,China;2.Production Engineering Research Institute of Huabei Oilfield,Renqiu 062552,China;3.China Petroleum Pipeline Corporation,Langfang 065000,China)
Over-standard CODCrconcentration in coa1bed methane produced water is the main 1imiting factor of its discharge.A pi1ot-sca1e test on the said kind of wastewater treatment by mu1tip1e-effect e1ectric cata1ytic oxidation device was carried out.The optima1 operation parameters were determined as fo11ows:the HRT was 1.5 h,the running current was 1.5 A.Under the above condition,the mass concentrations of CODCr,F(xiàn)-,F(xiàn)e2+and S2-decreased to 34.3,8.2,1.5 and 1.8mg/L respective1y.After a 40-d stab1e and continuous operation,the mu1-tip1e-effect e1ectric cata1ytic oxidation device cou1d sti11 get good performance with mass concentrations of CODCr,F(xiàn)-and S2-in eff1uent water 1ower than 100,10 and 1mg/L respective1y,which met the specification for grade 1 in GB 8978—1996 Integrated Wastewater Discharge Standard.
coa1bed methane;produced water;CODCr;fracturing f1uid;mu1tip1e-effect cata1ytic oxidation
循環(huán)冷卻水及冷卻塔
X703.1;X752
A
1009-2455(2016)03-0036-03
倫偉杰(1981-),男,山東壽光人,工程師,本科,學(xué)士,主要從事油氣田采出水處理設(shè)計工作,(電子信箱)1unweijie2004@163.com。
2016-04-01(修回稿)