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        安鋼2800 mm軋線高壓水除鱗泵組節(jié)能變頻改造

        2016-09-02 10:24:53周巍巍
        河南冶金 2016年1期
        關(guān)鍵詞:液力用水量變頻

        周巍巍

        (安陽鋼鐵股份有限公司)

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        安鋼2800 mm軋線高壓水除鱗泵組節(jié)能變頻改造

        周巍巍

        (安陽鋼鐵股份有限公司)

        針對安鋼2800 mm軋線高壓水除鱗泵組在運行過程中出現(xiàn)的問題,對其進行優(yōu)化設(shè)計和改造。解決目前存在的高能耗、高故障率等缺陷。使高壓水除鱗泵組在滿足生產(chǎn)需要的前提下,降低設(shè)備能耗和故障率,創(chuàng)造經(jīng)濟效益。

        除鱗泵組高壓變頻能效變頻改造

        0 前言

        安鋼2800 mm軋線高壓水除鱗泵組,一用二備,共三組,為除鱗機提供用以清除出爐鋼坯表面氧化鐵皮的高壓水流。高壓水除鱗工序在提高鋼板表面質(zhì)量、降低軋輥磨損、延長軋輥使用壽命等方面都起著關(guān)鍵作用。

        由于投用年限較長,加之節(jié)能環(huán)保理念的逐步推廣,泵組逐漸顯露出主電機能耗高、機組結(jié)構(gòu)不緊湊、設(shè)備維護難度大、液力耦合器可靠性差等缺點。

        1 存在問題

        1.1主電機能耗高

        高壓水除磷泵組為間歇工作方式。除鱗機及軋機用水量大時,平均間隔2.5 min,除鱗泵啟動運行1 min;用水量小時,間隔可達4 min以上?;谶@樣特殊的工作方式,工程技術(shù)人員引入液力耦合器裝置,以此來實現(xiàn)除鱗泵啟停調(diào)速。而主電機一經(jīng)啟動,大部分為空載運行狀態(tài)。

        主電機額定功率為2800 kW,按照除磷泵的工作方式計算可知,在用水量小時,主電機有用功為560 kW,無用功為658.4 kW,實際效率為0.46左右。即便在用水量大時,主電機有用功為800 kW,無用功為587.8 kW,實際效率也僅有0.58左右。

        1.2機組結(jié)構(gòu)不緊湊

        由于液力耦合器的存在,無法實現(xiàn)主電機與除磷泵直聯(lián)。而且還需為液力耦合器配屬專用液壓站點、管線,導(dǎo)致整套機組占用較大空間。

        1.3設(shè)備維護難度大

        維護規(guī)程規(guī)定,高壓水除磷泵及主電機設(shè)備需定期下線保養(yǎng)?;诒媒M特殊的組合方式,為了降低機組振動值,每次保養(yǎng)后均需對主電機、液力耦合器、除磷泵進行聯(lián)合找正。而液力耦合器渦輪軸與泵輪軸在轉(zhuǎn)動時的獨立性及浮動性,導(dǎo)致泵組的同軸度很難找正,只有極少數(shù)經(jīng)驗豐富的專業(yè)人員才能勝任。

        1.4液力耦合器可靠性差、效率低、故障率高

        我廠除磷泵組使用限矩型液力耦合器,這種設(shè)備存在如下缺點:1)結(jié)構(gòu)復(fù)雜,日常維護工作量大,安裝、拆卸困難;2)成本高,性價比低;3)使用壽命短,一般2~3年需更換;4)故障率高,可靠性差;5)與直聯(lián)傳動方式相比,其傳動效率低,能量損耗大。

        2 改進措施

        2.1改進主電機控制方式

        根據(jù)除磷泵運行狀況,計劃采用一拖二手動系統(tǒng)成套設(shè)計方案,將原空載軟啟方式改造為帶載變頻啟動,變頻器控制電機設(shè)計思路如圖1所示。

        圖1 變頻器控制電機設(shè)計思路

        從圖1可以看出,這套方案中使用4個高壓隔離開關(guān)QS11、QS12和QS21、QS22。其中,QS11和QS21,QS12和QS22有電氣互鎖并安裝機械互鎖裝置。如果母線1供電時,M1工作在變頻狀態(tài),則M2在停止狀態(tài),QS11和QS12處于合閘狀態(tài),QS21和QS22處于分閘狀態(tài)。如果母線2供電時,M2工作在變頻狀態(tài),則M1在停止狀態(tài),QS21和QS22處于合閘狀態(tài),QS11和QS12處于分閘狀態(tài)。當一路電源檢修時,可以通過分合隔離開關(guān)使任一電機變頻運行。如果檢修變頻器,則將QS11、QS12和QS21、QS22四個隔離開關(guān)都分閘,同時開啟M3水泵運行。

        根據(jù)主電機具體參數(shù):型號:為YSKP 630-2,功率為2800 kW,定子電壓為6000 V,定子電流316 A。選用施耐德ATV1200-3940-A60型變頻器。這種變頻器最大容量為3940 KVA,輸出電壓為6000 V。輸出頻率可在0.2 Hz~60 Hz之間進行任意調(diào)整,以滿足泵組調(diào)速及后期性能開發(fā)需要,其控制系統(tǒng)硬件構(gòu)成及控制原理如圖2所示。

        圖2 變頻器控制系統(tǒng)原理圖

        1)控制原理:采集高壓蓄能器水罐中液位信號,以4 m~20 m ADC二線制電流源輸送給變頻器進行高低速自動調(diào)整,帶載能力大于250 Ω,4 m~20 m ADC對應(yīng)低高轉(zhuǎn)速。

        2)通訊接口:變頻器控制信號采集及輸入輸出均采用標準I/O接口,可提供5路開關(guān)量輸出、2路模擬量輸出、2路模擬量輸入、2路數(shù)字開關(guān)量輸入。

        3)先進性:變頻器的拓撲結(jié)構(gòu)為電壓型九電平無熔斷器(VSI-MF)設(shè)計逆變器。基于新一代功率半導(dǎo)體器件IGCT技術(shù)和電壓源型九電平無熔斷器設(shè)計使得變頻器具有與生俱來的高可靠性?;谥苯愚D(zhuǎn)矩控制(DTC)技術(shù)的ATV1200變頻器可根據(jù)工藝需求提供精確的速度和轉(zhuǎn)矩控制,為新鋼種開發(fā)提供廣闊的性能拓展空間。

        2.2簡化泵組傳動方式

        拆除液力耦合器,實現(xiàn)主電機與除磷泵的剛性直聯(lián),以提高傳動效率。相較于液力耦合器,變頻調(diào)速傳動效率可在0.1~1.0的輸出轉(zhuǎn)速比區(qū)間穩(wěn)定保持在0.88以上,如圖3所示。在節(jié)能降耗的前提下還具有廣泛的適應(yīng)性和靈活性。

        圖3 效率曲線

        3 使用效果

        3.1提高主電機電能轉(zhuǎn)化效率

        變頻控制系統(tǒng)實測輸出電壓、電流見表1。

        表1 變頻控制系統(tǒng)實測輸出電壓電流

        按照表1所列變頻控制系統(tǒng)實測輸出電壓電流計算可知:

        P空載=1.732×2.52×100.5×0.88=386 kW(改后)<823 kW(改前)

        P滿載=1.732×5.45×297.3×0.88=2470 kW(改后)<2800 kW(改前)

        綜上所述,改造后的泵組在空載及滿載狀態(tài)下,其運行功率均小于改造前。用水量小時,電機的實際效率0.62左右;用水量大時,電機的實際效率0.72左右;較改造前均有明顯提高。

        3.2提升除鱗泵組綜合性能

        改造完成后,按照工藝要求,將主電機的運行頻率設(shè)定為最低20 Hz、最高46 Hz。經(jīng)現(xiàn)場測定,泵組從起始速度1600 rpm 至2600 rpm的加速啟動時間是8 s左右,曲線如圖4所示。

        圖4 提速曲線

        速度從2600 rpm減速到1600 rpm,時間是6 s左右,降速曲線如圖5所示。

        圖5 降速曲線

        通過對比可以看出,這套泵組改造后的綜合性能已位居行業(yè)前列。

        3.3降低備品備件消耗

        拆除液力耦合器后,不再因其產(chǎn)生備件消耗和油品消耗。

        3.4減少設(shè)備故障和維護難度

        剛性直聯(lián)傳動方式,提高找正精度,降低設(shè)備維護難度及故障率。泵組至今運行穩(wěn)定,未出現(xiàn)任何機械故障。

        4 創(chuàng)造經(jīng)濟效益

        4.1備品備件降耗創(chuàng)效

        根據(jù)往年數(shù)據(jù)統(tǒng)計,液力耦合器年均備件采購及維修支出5.3萬元;液壓站設(shè)備備件及油品年平均消耗1.33萬元。兩項合計年節(jié)約6.63萬元。

        4.2減少設(shè)備維護創(chuàng)效

        改造完成后,泵組下線維護周期由2年延長至3年。年均節(jié)約維護支出1.25萬元。

        4.3節(jié)電創(chuàng)效

        根據(jù)近2年的數(shù)據(jù)統(tǒng)計,泵組噸鋼電耗由7.39 度降為4.3 度。參照我廠110萬噸年均產(chǎn)量,年均節(jié)電339.9萬度,折合人民幣180余萬元。

        5 結(jié)論

        高壓水除鱗泵組節(jié)能變頻改造,在保留主要設(shè)備的前提下,僅通過改變泵組控制及傳動方式便達到了預(yù)期目標。既降低改造難度及風(fēng)險,又節(jié)約資金,充分挖掘出老設(shè)備潛力,實現(xiàn)了節(jié)能減排和經(jīng)濟效益的雙豐收。

        [1]劉應(yīng)誠,楊乃喬.液力耦合器應(yīng)用與節(jié)能技術(shù)[J].中國機械工程,2006(5):504.

        [2]謝喜平.水廠送水泵的變頻調(diào)速改造[J].中國給水排水,2004,20(6):77-79.

        [3]李飛躍,楊杰,易志強,等.高壓變頻技術(shù)在取水泵電機上的應(yīng)用[J]. 中國給水排水,2007,10(23):18-22.

        [4]姚夢琳.變頻技術(shù)在電機控制中的應(yīng)用研究[J].科協(xié)論壇,2011,2(25):102-105.

        [5]孫海霞,李德英,張春蕾.水泵節(jié)能變頻的運行效果分析[J].建筑節(jié)能.2010 (9):35-36.

        [6]尹冠生.理論力學(xué)教程[M].陜西:西北工業(yè)大學(xué)出版社,2004:253-279.

        THE FREQUENCY CONVERSION RENOVATION FOR HIGH-PRESSURE WATER DESCALING PUMP GROUP OF 2800 mm ROLLING LINE IN ANYANG STEEL

        Zhou Weiwei

        (Anyang Iron and Steel Stock Co., Ltd)

        Aiming at the problems appeared during the running of the high-pressure water descaling pump group of 2800 mm rolling line in Anyang Steel, design optimization and transformation are carried out to solve the existing high energy consumption, high failure rate and other defects. Under the premise that the high-pressure water descaling pump group can meet the needs of production, energy consumption of equipment and fault rate are reduced, outstanding economic benefits is created.

        descaling pump grouphigh-voltage inverterenergy conservationfrequency conversion renovation

        聯(lián)系人:周巍巍,助理工程師,河南.安陽(455004),安陽鋼鐵股份有限公司第二軋鋼廠;2015-12-10

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