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        百米重軌冷床同步預(yù)彎控制

        2016-08-23 02:41:43王春明江杰
        科學(xué)家 2016年6期
        關(guān)鍵詞:電氣自動化

        王春明 江杰

        摘要:本文詳細(xì)講述了冷床控制系統(tǒng)的各種設(shè)備以及相關(guān)工藝,并且對電氣自動化控制系統(tǒng)做了深入淺出地分析和完善的設(shè)計。同時依據(jù)控制任務(wù)的核心難點(diǎn)一預(yù)彎小車同步問題的解決方面,利用編碼器位置反饋與預(yù)彎模型設(shè)定位置通過閉環(huán)控制,使在預(yù)彎的輸送過程中的同步問題,預(yù)彎小車橫移定位這一控制核心難點(diǎn)得到了解決。實(shí)時依據(jù)生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的問題和冷床控制系統(tǒng)的各種設(shè)備以及工藝的特性以及反饋信息,及時通過控制程序自動對運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行修正,形成了一套完善的整個系統(tǒng)之間的閉環(huán)控制,保證了預(yù)彎工藝的控制精度。同時筆者為以后電氣自動化控制系統(tǒng)的不斷改進(jìn)提出了很好的建議和實(shí)施方案。

        關(guān)鍵詞:軌梁廠;冷床;電氣自動化;預(yù)彎

        中圖分類號TP3 文獻(xiàn)標(biāo)識碼A 文章編號2095-6363(2016)06-0198-02

        由于生產(chǎn)工藝的原因,軋制的鋼軌進(jìn)入冷床,鋼軌經(jīng)過自然冷卻后,由于鋼軌的斷面不對稱,各部分的應(yīng)力不同,最終鋼軌會形成較大的彎曲度??刂平禍睾蟮膹澢仁菫榱藵M足矯直工藝的要求。另外,經(jīng)測定彎曲度較大的鋼軌殘余應(yīng)力也較大,這會影響鋼軌的使用時間。為了解決這些問題,百米重軌的冷床除了起到降溫的功能外,還人工加入了預(yù)彎工序。為了使冷卻后的重軌產(chǎn)生的彎曲度變小,人工給鋼軌彎出一個反變形彎曲度,這樣冷卻后的鋼軌也就接近成直線。這就是控制核心部分預(yù)彎控制。

        關(guān)于冷床橫移裝置預(yù)彎同步控制技術(shù),我國為此引進(jìn)了西門子的技術(shù),經(jīng)過不斷的調(diào)試,掌握了預(yù)彎技術(shù)。包頭鋼鐵公司軌梁廠的冷床是中國第二條百米重軌生產(chǎn)線。從設(shè)計、安裝到調(diào)試全部實(shí)現(xiàn)了國產(chǎn)化。預(yù)彎控制的程序和算法全都是工程技術(shù)人員白行開發(fā)的。通過多次認(rèn)真預(yù)彎測試數(shù)據(jù)的積累、分析及數(shù)學(xué)模型的不斷修改和補(bǔ)充完善,最終建立了能夠滿足百米重軌生產(chǎn)的符合實(shí)際的完善的數(shù)學(xué)模型。已達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平。

        1.冷床預(yù)彎裝置設(shè)備組成

        入口橫移定位系統(tǒng)。作用是從入口輥道把鋼軌通過橫移小車輸送到步進(jìn)梁,移送過程中實(shí)現(xiàn)對鋼軌的預(yù)彎。橫移裝置是由40臺橫移小車以及相關(guān)配套的位置編碼器、小車驅(qū)動設(shè)備構(gòu)成。橫移小車通過變頻器控制電機(jī)驅(qū)動小車前進(jìn)和后退,液壓缸驅(qū)動小車升降,PLC通過現(xiàn)場總線控制橫移小車變頻器的啟/停、加速、減速,讀取變頻器的運(yùn)行參數(shù)。

        2.PLC控制系統(tǒng)硬件及網(wǎng)絡(luò)

        控制系統(tǒng)下位系統(tǒng)采用S7-400系列CPU,此CPU是西門子公司系列的高端產(chǎn)品,其具有強(qiáng)大的邏輯處理和浮點(diǎn)運(yùn)算能力,運(yùn)行穩(wěn)定可靠。由此CPU實(shí)現(xiàn)整個控制程序,包括讀取遠(yuǎn)程I/0設(shè)備數(shù)據(jù),邏輯運(yùn)算和實(shí)際輸出。主站是采用CP443 5接口模塊通過PROFIBUS DP與各遠(yuǎn)程I/0站的西門子ET200S、ET200M、編碼器及變頻器的通訊接口進(jìn)行數(shù)據(jù)通訊,通訊速率為1.5mbps。

        上位機(jī)網(wǎng)絡(luò)。冗余服務(wù)器及客戶端、工程師站Es與主控制器之間通過工業(yè)以太網(wǎng)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)交換,與中央機(jī)架的西門子SIMATIC系列CP443 1以太網(wǎng)通訊模板進(jìn)行數(shù)據(jù)通訊,速率為100兆。

        3.冷床橫移裝置工藝過程

        鋼軌的輸送步驟如下:1)當(dāng)初始位置開始,所有橫移運(yùn)輸小車以相同的速度在軋件下面運(yùn)行,一直到達(dá)鋼軌的測量位置為止,通過每臺橫移裝置上高于輥道水平面的部分把鋼軌推直;2)當(dāng)小車到位后上升到上極限,這是鋼軌平放在導(dǎo)向板中;3)小車將向冷床運(yùn)行到達(dá)目的位置。橫移運(yùn)輸小車將根據(jù)存儲在控制器中的運(yùn)行設(shè)定距離,控制各個小車同啟同停但是不同速到達(dá)目標(biāo)位置;4)到位后小車下降至下極限以高速退回至小車初始位置。

        4.冷床橫移裝置控制方案

        4.1小車同步升降

        小車其上升、下降動作分別由13個液壓缸單獨(dú)驅(qū)動,控制系統(tǒng)控制安裝在缸體部分的比例閥,通過調(diào)節(jié)每個比例閥來實(shí)現(xiàn)升降的同步。由于各液壓缸使用的液壓動力是同一液壓管道上,管道線路較長,導(dǎo)致液壓缸在同時動作時,其各個液壓缸上的液壓動力不同,且液壓缸在動作過程中,根據(jù)反饋位置需要不斷的調(diào)節(jié)速度,使控制的比例閥的開度隨時進(jìn)行調(diào)整,同時每個液壓缸的動作變化會影響液壓總管的壓力,即各液壓缸之間的動作變化存在耦合關(guān)系。因此,在控制程序?qū)@種變化進(jìn)行各自不同的相應(yīng)補(bǔ)償、解耦和調(diào)節(jié)。

        4.2小車同步橫移定位

        入口小車橫移運(yùn)行分為兩步:第一步為同啟、同速、同停的位置定位閉環(huán)控制,其目的是矯直進(jìn)入冷床入口輥道的熱軌,以便下一步穿靴動作順利進(jìn)行;第二步為同啟,不同速、同停的位置定位閉環(huán)控制,其目的是對熱軌進(jìn)行預(yù)彎,保證預(yù)彎的參數(shù)滿足生產(chǎn)工藝需求,為后序鋼軌順利進(jìn)入矯直機(jī)提供保證。第一步的控制為固定目標(biāo)值控制,此控制目標(biāo)值根據(jù)生產(chǎn)工藝確定;第二步的控制為可變固定目標(biāo)值控制,其目標(biāo)值由預(yù)彎參數(shù)給定,即同啟、不同速、同停的閉環(huán)控制。入口和出口小車的位置反饋由小車各自的位置編碼器檢測。由此位置反饋和各自的目標(biāo)值組成各自的位置閉環(huán)定位控制回路。

        4.3小車控制原理

        每臺小車都是用獨(dú)立的逆變器單獨(dú)控制,每臺小車電機(jī)減速機(jī)都安裝一個編碼器作為位置檢測。當(dāng)PLC接到啟動指令時,PLC通過數(shù)學(xué)模型,計算出需要給定的頻率,通過Profibus DP網(wǎng)絡(luò),將啟動指令及給定頻率以報文的形式發(fā)送給逆變器,逆變器拖動電機(jī)啟動,勻加速1s至給定頻率,到達(dá)lls的時候做勻減速運(yùn)動,12s的時候停止,使小車能夠準(zhǔn)確的到達(dá)設(shè)定位置,并且通過編碼器實(shí)時檢測運(yùn)行距離,如果設(shè)定值與實(shí)際檢測值偏差超過允許范圍,PLC通過判斷進(jìn)行報警,根據(jù)偏差大小對數(shù)學(xué)模型進(jìn)行微調(diào),保證小車下次偏差達(dá)到允許范圍之內(nèi)。同時變頻器把運(yùn)行過程的狀態(tài)字也以報文形式發(fā)送到PLC,并且通過人機(jī)界面顯示變頻器運(yùn)行狀態(tài)。

        4.4數(shù)學(xué)模型的建立

        預(yù)彎過程控制的實(shí)現(xiàn)是通過入口部分的39部升降/橫移小車各自獨(dú)立且同步運(yùn)行來完成的。所以冷床入口的39部升降/橫移小車各自的橫移定位控制精度及同步性是預(yù)彎控制精度的關(guān)鍵。針對這一控制難點(diǎn),根據(jù)小車變頻給定曲線對每臺橫移小車建立單位時間內(nèi)每個頻率區(qū)間的走行距離的數(shù)學(xué)模型,小車根據(jù)工藝設(shè)定預(yù)彎距離,自動匹配合適的數(shù)學(xué)模型,對小車進(jìn)行對應(yīng)的頻率給定。保證每臺小車都能夠在單位時間內(nèi)完成:啟動-勻加速-恒速-勻減速-停車,這樣既保證了小車運(yùn)行平穩(wěn),而且控制精度控制在20mm內(nèi)。

        操作預(yù)彎時,由操作人員根據(jù)工藝把每臺小車行走的距離通過人機(jī)界面的接口,進(jìn)行設(shè)定,當(dāng)啟動預(yù)彎程序時,全部39臺小車根據(jù)設(shè)定的距離,同時啟動小車根據(jù)設(shè)定的距離,把鋼軌推出一條符合工藝需求的曲線,并且同時停止,保證鋼軌均勻彎曲。

        5.結(jié)論

        控制系統(tǒng)在投入使用后,針對預(yù)彎及移送同步控制這一核心問題,通過數(shù)學(xué)模型的建立,閉環(huán)的控制算法最終達(dá)到了預(yù)彎同步控制的效果。保障生產(chǎn)的順利運(yùn)行,同時提高了鋼軌的質(zhì)量。本文依據(jù)現(xiàn)在冷床的生產(chǎn)情況和今后軌梁廠發(fā)展規(guī)劃,為今后自動化控制系統(tǒng)的升級改造提出了可行的方案。

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