羅姜兵
摘要:矯直機是中厚板生產(chǎn)線上的重要設備,主要用于低碳鋼及低合金鋼熱板的矯平工作,經(jīng)過矯正后的板材其平直度達到用戶要求。保證矯直機正常運行是保證鋼板不平度達標的關鍵,而矯直鋼板產(chǎn)生的負荷主要集中在主傳動萬向接軸上,但原扁頭式矯直輥連接由于磨損較快,造成扁頭與接軸軸端竄動,從而造成矯直輥扁頭斷裂或者軸承損壞。通過計算設計,將扁頭式連接改成花鍵式連接,較好的解決了矯直輥套筒磨損快的問題。
關鍵詞:矯直輥;扁頭;輥頭;花鍵;輥端接頭
中圖分類號TG3 文獻標識碼A 文章編號2095-6363(2016)06-0142-01
柳鋼中板廠的矯直機設備一共有3臺,其中1#及2#矯為11輥,厚矯為7輥。1#及2#矯為熱矯直,厚矯為冷熱矯。矯直機是中板廠矯正板材波浪彎及瓢曲等缺陷的一種機械設備,主要用于低碳鋼及低合金鋼熱板的矯平工作,經(jīng)過矯正后的板材其平直度達到用戶要求。當前鋼鐵行業(yè)的不景氣,要贏得市場,必須實現(xiàn)降本降耗增效的目標,減少故障時間及停機時間是實現(xiàn)這個目標的重要一環(huán)。原1#及2#矯直機工作輥均采用扁頭式聯(lián)結(jié),由于扁頭傳動的局限性,磨損較快,在矯直鋼板的過程中竄動量大,造成鋼板平直度常有誤差,以及輥頭斷裂或矯直輥軸承爛或支承輥斷或支承輥軸承爛損壞等。這造成中厚板生產(chǎn)線常被迫停機換輥,增加故障時間以及人工備輥勞動量。針對扁頭式傳動不穩(wěn)定及定位不精的特點,結(jié)合現(xiàn)場實際情況,將矯直輥與接軸連接改為花鍵連接,解決了工作輥易竄動的特點,同時花鍵連接使工作輥起到自動定心的作用。
1.設計方案依據(jù)
中板廠2#矯直機由主傳動機構(gòu)、壓下機構(gòu)、活動梁、輥系等組成,而上下矯直輥裝置是進行板材矯直的主要部件。上下矯直輥交錯排列,上矯直輥軸承座及上支承輥軸承座固定在上輥盒上。下矯直輥的軸承座及下支承輥軸承座固定在下輥盒上。我廠矯直機的主傳動裝置由減速機、齒輪座、聯(lián)接軸和聯(lián)軸節(jié)組合帶動矯直機輥進行工作,白1998年我廠四輥生產(chǎn)線投產(chǎn)以來,隨著生產(chǎn)需求的不斷提高,輥端聯(lián)接結(jié)構(gòu)形式也在不斷優(yōu)化和改進,按照輥端聯(lián)接結(jié)構(gòu)形式可分為扁頭式輥端套筒、齒式輥端套筒兩種結(jié)構(gòu)形式
原輥系通過十字萬向聯(lián)軸器與矯直機主傳動連接,其包括輥端接頭、法蘭、聯(lián)軸器等組成。如下圖為十字萬向聯(lián)軸器。
柳鋼中板廠白矯直機投入使用以來,矯直機矯直輥輥頭斷、軸承爛或者支承輥斷、軸承爛的事故不斷發(fā)生,且頻率較為頻繁。1)矯直機矯直輥輥頭斷,主要斷裂面為軸承位輥頸處;2)矯直機矯直輥軸承爛,且多為傳動端軸承損壞;3)矯直機支承輥輥頸斷或軸承爛,且不易察覺,直至輥系下線維護才發(fā)現(xiàn),造成設備隱患及矯直鋼板不平等問題;4)矯直輥扁頭傳動磨損快,造成矯板時接軸竄動,噪聲大,污染環(huán)境。
通過多年使用經(jīng)驗以及現(xiàn)場分析,由于矯直輥扁頭傳動磨損快,造成矯板時接軸竄動,造成扁頭軸頸斷裂或者各支撐軸承爛。因此,考慮現(xiàn)將2#矯直機矯直輥系進行改造,將矯直輥輥頭換掉,重新鑲嵌輥頭,采用漸開線花鍵連接。
2.方案實施
2.1矯直輥輥頭改進
原扁頭連接形式結(jié)構(gòu)簡單、易于維護也便于拆裝等,但扁頭部位磨損較快,在運轉(zhuǎn)過程中,扁頭與軸端接頭相對竄動,整根接軸晃動尤為明顯,對于整個主傳動機構(gòu)產(chǎn)生不利影響。圖2為扁頭式矯直輥。
針對我廠2#矯直機輥備件數(shù)量眾多的特點,改造方案采用將原矯直輥扁頭斷車削掉,重新下料鑲嵌輥頭加工的方式,避免造成備件廢棄不用,并為本廠大大節(jié)約了成本。通過計算和設計,將扁頭式連接改為花鍵式連接。如圖3所示為花鍵式矯直輥。
2.2軸端接頭改造
原扁頭式矯直輥連接通過墊銅片、墊板等調(diào)整扁頭與軸端接頭套內(nèi)的間隙,而扁頭磨損較快,也加速了墊板的更換速度,增加設備維護費用。如圖4為原扁頭連接式軸端接頭。
為了較少設備維護費用以及能夠與花鍵式矯直輥連接傳動,必須將原扁頭式軸端接頭也改造成花鍵式。首先,將原扁頭式軸端接頭內(nèi)孔擴大到170mm;其次,將一個中170圓鋼鑲嵌入接頭套內(nèi),采用過盈配合,并通過3個定位銷固定,防止其竄動;最后,將接頭進行機加工花鍵。如下圖所示為花鍵式軸端接頭。
改造后的花鍵式連接,有效地增大了矯直輥輥頭與萬向接軸軸端接頭的接觸面積,從而增加了傳動扭矩,并且花鍵連接使工作輥起到自動定心的作用。
3.實施效果
在矯直輥未改造之前,矯直輥輥頭斷裂或軸承損壞不斷出現(xiàn);頻繁更換輥系以及備輥,增大人力資源的投入,更造成了設備維護費用地不斷投入,卻不見設備維護工作得到明顯提高。而白2012年中板廠2#矯直機矯直輥傳動頭改造以來,效果非常明顯,并未再出現(xiàn)輥頭斷裂或者軸承損壞等故障的發(fā)生。改造后的效果主要有以下幾個方面:1)設備故障率明顯下降,近幾年未有因花鍵式矯直輥輥頭斷造成生產(chǎn)線停軋的事故;2)降低了矯直輥的維護費用,由原矯直輥系2個月的使用壽命提升到3個月的使用壽命;3)減少設備換輥及備輥的頻率,極大地減少維修工人的勞動量;4)降低了鋼板矯直時產(chǎn)生的噪音,實現(xiàn)了設備的高效運行,為中板廠創(chuàng)造了非??捎^的經(jīng)濟效益。
4.下步計劃
鑒于花鍵式矯直輥的良好運用,中板廠下步計劃將1#矯直輥扁頭式連接亦改為花鍵式連接,繼續(xù)為中板廠設備的正常運行創(chuàng)造更換的條件。