林錦平(廣東粵電云河發(fā)電有限公司,廣東云浮 527300)
國(guó)產(chǎn)1036T/H循環(huán)流化床鍋爐深度降低氧量燃燒技術(shù)的研究與應(yīng)用
林錦平
(廣東粵電云河發(fā)電有限公司,廣東云浮 527300)
云河發(fā)電有限公司運(yùn)行人員通過(guò)在床料中添加AB廠(常規(guī)燃煤鍋爐)的煤渣以降低爐膛整體床溫,改變一、二次風(fēng)的比例(降低一次風(fēng)量,增加二次風(fēng)量)、調(diào)整二次風(fēng)上下層分門保證燃煤充分混合燃燒,均衡8臺(tái)給煤機(jī)給煤確保床溫不出現(xiàn)大偏差等深度降低氧量燃燒技術(shù)措施,達(dá)到降低廠用電、節(jié)能增效的目的,同時(shí)使飛灰可燃物和氮氧化物排放大大降低,取得非常明顯經(jīng)濟(jì)效益,值得推廣應(yīng)用。
循環(huán)流化床鍋爐 降低氧量 燃燒 研究與應(yīng)用
循環(huán)流化床燃燒是一種新型的高效、低污染清潔燃煤技術(shù)。其具有燃料適應(yīng)廣、燃燒效率高、NOX排放低等諸多優(yōu)勢(shì)。在900℃左右的床溫下,燃料和空氣在爐膛密相區(qū)內(nèi)混合,煤粒在流態(tài)化狀況下進(jìn)行燃燒并釋放出熱量,高溫物料、煙氣與水冷壁受熱面進(jìn)行熱交換。煙氣攜帶大量的物料自下而上從爐膛上部的后墻出口切向進(jìn)入三個(gè)旋風(fēng)分離器,在旋風(fēng)分離器中進(jìn)行煙氣和固體顆粒的分離,分離后潔凈的煙氣由分離器中心筒出來(lái)依次進(jìn)入尾部煙道內(nèi)的低溫過(guò)熱器(低溫再熱器)、省煤器和空氣預(yù)熱器,此時(shí)煙溫降至140℃左右排出鍋爐;被分離器捕集下來(lái)的固體顆粒通過(guò)立管,由“U”型回料器及回料腿直接送回到爐膛,從而實(shí)現(xiàn)循環(huán)燃燒。因此固體物料(灰、未燃燼碳)在整個(gè)循環(huán)回路反復(fù)循環(huán)燃燒,燃料的燃燒效率大大提高,燃料的適應(yīng)范圍十分廣。
云浮發(fā)電廠#5、#6爐是上海鍋爐廠生產(chǎn)的SG-1036/17.5-M4506,亞臨界中間再熱,單鍋筒自然循環(huán)、循環(huán)流化床鍋爐。鍋爐主要由單爐膛、3個(gè)高溫絕熱旋風(fēng)分離器、3個(gè)回料閥、尾部對(duì)流煙道、4臺(tái)冷渣器和1個(gè)回轉(zhuǎn)式空預(yù)器等部分組成。
爐膛采用單爐膛布風(fēng)板結(jié)構(gòu),爐膛內(nèi)蒸發(fā)受熱面采用膜式水冷壁及水冷壁延伸墻結(jié)構(gòu)。采用水冷布風(fēng)板,大直徑鐘罩式風(fēng)帽,具有布風(fēng)均勻、防堵塞、防結(jié)焦和便于維修等優(yōu)點(diǎn)。在爐膛上部后側(cè)布置有3個(gè)內(nèi)徑9.2m的高溫絕熱旋風(fēng)分離器,外殼由鋼板制造,內(nèi)襯絕熱材料及耐磨耐火材料,分離器上部為圓筒形,下部為錐形。
鍋爐采用兩次配風(fēng),一次風(fēng)從爐膛底部一次風(fēng)室、布風(fēng)板及風(fēng)帽進(jìn)入爐膛,爐膛底部設(shè)有鋼板式一次風(fēng)室(內(nèi)側(cè)敷設(shè)有耐火澆筑料),懸掛在爐膛水冷壁下集箱上。二次風(fēng)分別從燃燒室前后墻錐體部分分上下兩層進(jìn)入爐膛。鍋爐采用前墻集中給煤方式,8個(gè)給煤口沿寬度方向均勻布置在前墻水冷壁下部。
自投產(chǎn)以來(lái)至2 01 5年3月份,根據(jù)上海鍋爐廠的要求,在180MW以上負(fù)荷時(shí),我廠#5、#6爐爐膛出口氧量一直以2.0%為低限值。由于循環(huán)流化床鍋爐在燃用劣質(zhì)煤方面能力突出,且#5、#6爐均以燒印尼煤為主,煤種的變化和氧量的這些要求在一定程度上給了我們空間進(jìn)行優(yōu)化。
隨著低氧燃燒技術(shù)的發(fā)展,我廠各技術(shù)人員對(duì)流化床設(shè)備熟悉程度的增加,通過(guò)對(duì)流化床燃燒技術(shù)的不斷摸索總結(jié)和長(zhǎng)期不斷的調(diào)整觀察、數(shù)據(jù)對(duì)比,可知在確保燃煤充分燃燒、飛灰可燃物在合理的范圍內(nèi)和爐膛床溫不超限的前提下,致力使?fàn)t膛出口氧量下降,可達(dá)到減少一、二次風(fēng)機(jī)和引風(fēng)機(jī)電耗,降低廠用電、節(jié)能增效的目的,也可使氮氧化物排放降低以符合環(huán)保要求。
在#5、#6爐日常運(yùn)行期間,我廠運(yùn)行部利用循環(huán)流化床運(yùn)行穩(wěn)定、蓄熱量大和不易滅火等優(yōu)點(diǎn),摸索著把爐膛出口煙氣含氧量由低限2.0%降低到1.5%,以進(jìn)一步降低廠用電率和氮氧化物的生成。我們總結(jié)和制定出#5、#6爐一系列的技術(shù)措施和運(yùn)行參數(shù)控制,使氧量降低到1.5%的同時(shí)床溫、飛灰可燃物和氮氧化物排放等參數(shù)在可控范圍內(nèi),并將其制成控制表,指導(dǎo)各值班員執(zhí)行。
(1)每班在上煤過(guò)程中均勻摻入20噸AB廠的合格煤渣,置換出床料中顆粒較大的爐渣,在不同的負(fù)荷下使床壓保持在最優(yōu)值,避免床壓過(guò)高增加一次風(fēng)機(jī)出力,增加廠用電,若床壓過(guò)低,會(huì)使床溫過(guò)高。如在180MW負(fù)荷時(shí),要求床壓保持在12.-12.5kPa之間,床壓高于上限值0.3 kPa即12.8kPa時(shí)開始排渣,排渣時(shí)要求4臺(tái)冷渣器全部啟動(dòng)進(jìn)行均勻排渣,排低至下限值后停止排渣,通過(guò)此措施以降低爐膛整體床溫。
(2)改變一、二次風(fēng)的比例:降低一次風(fēng)量,增加二次風(fēng)量;調(diào)整二次風(fēng)上下層分門開度保證燃煤與空氣充分混合燃燒。如在250MW負(fù)荷時(shí),一次風(fēng)量由原來(lái)450-470 kNm3/h降低至440-460kNm3/h,且要求其盡量靠下限運(yùn)行;規(guī)定此負(fù)荷下空預(yù)器出口二次風(fēng)壓大于5kPa,上、下層總二次風(fēng)門保持在45、65的開度,通過(guò)提高二次風(fēng)壓和增加的二次風(fēng)與煤充分混合燃燒,增強(qiáng)燃燒效率;規(guī)定床上油槍風(fēng)門A-D、E-F保持在20、30的開度以保證不燒毀油槍噴嘴,在降低非主要燃燒風(fēng)量的同時(shí)確保設(shè)備安全。
(3)均衡8臺(tái)給煤機(jī)給煤確保床溫不出現(xiàn)較大偏差:要求8臺(tái)給煤機(jī)的給煤量不能相差超過(guò)2噸,使落煤均勻;制定出《C廠給煤機(jī)落煤管定期烘干敲打清煤技術(shù)措施》:在負(fù)荷低于230MW時(shí),逐臺(tái)停運(yùn)給煤機(jī)后打開其下閘門,通過(guò)熱風(fēng)對(duì)落煤管積煤進(jìn)行烘干,并用大錘敲打落煤管外壁,清除落煤管的積煤,保證給煤機(jī)落煤管不堵煤,確保給煤機(jī)落煤正常均勻。
(4)通過(guò)配合西安熱工院做燃燒優(yōu)化試驗(yàn),吸收先進(jìn)的技術(shù),科學(xué)分析,得出回料器最佳工作狀況:回料器返料風(fēng)門、松動(dòng)風(fēng)門和錐段吹掃風(fēng)門分別調(diào)整為100、30、5開度,以確?;亓掀髟谧罴压ぷ鳡顟B(tài),保證3個(gè)回料器返料和落料的正常,使?fàn)t膛床溫均勻。
通過(guò)運(yùn)用以上深度降低氧量的燃燒技術(shù)措施,使得爐膛出口氧量由低限2.0%降為1.5%運(yùn)行后,我們觀察并記錄穩(wěn)定工況時(shí)調(diào)整前后一、二次風(fēng)機(jī)及引風(fēng)機(jī)總電流,飛灰可燃物和氮氧化物排放等相關(guān)數(shù)據(jù),在各負(fù)荷下調(diào)整前后數(shù)據(jù)如下:以#6爐為例:
表1 調(diào)整前后數(shù)據(jù)
我們隨機(jī)抽取了#6爐調(diào)整前與調(diào)整后的各4個(gè)月的飛灰可燃物、氮氧化物數(shù)據(jù)。如表2、表3所示:
表2 飛灰可燃物數(shù)據(jù)
由表1數(shù)據(jù)可知氧量由低限2.0%降為1.5%后,6KV電機(jī)一、二次風(fēng)機(jī)和引風(fēng)機(jī)電流有了明顯的下降,滿負(fù)荷時(shí)調(diào)整后平均每小時(shí)電流下降33.625A,節(jié)約電量:1.732*6000*33.625=349.431千瓦時(shí);
按2015年#6機(jī)可利用小時(shí)數(shù)4500小時(shí)算,全年可節(jié)約電量:349.431*4500=1572439.5千瓦時(shí);
按0.5元每千瓦時(shí)算,#6機(jī)全年可節(jié)省:1572439.5*0.5 =786219.75元;
則#5、#6兩臺(tái)機(jī)組每年可節(jié)省約158萬(wàn)元。
由表2飛灰可燃物數(shù)據(jù)對(duì)比可知,使用深度降低氧量燃燒技術(shù)后,由于二次風(fēng)比例和二次風(fēng)壓增加,加強(qiáng)了爐內(nèi)空氣與煤的混合,使?fàn)t內(nèi)可燃物燃燒得更充分,飛灰可燃物由1.505下降到0.852,降低了0.653。查閱相關(guān)資料可知300MW機(jī)組飛灰含碳量每下降1%,煤耗可節(jié)省1.23g/kwh,通過(guò)降低飛灰可燃物使我廠發(fā)電煤耗降低:0.653*1.23=0.80319g/kWh;
#6機(jī)全年發(fā)電量按11億度電算,即可節(jié)約標(biāo)煤:0.80319* 1.1*109kwh=883.509T;
煤價(jià)按700元/噸算,可節(jié)約資金:1452.798*700=618456.3元;則#5、#6兩臺(tái)機(jī)組每年可節(jié)省約124萬(wàn)元。
表3 250MW穩(wěn)定工況時(shí)氮氧化物生成濃度數(shù)據(jù)
通過(guò)數(shù)據(jù)對(duì)比證明,此深度降低氧量燃燒技術(shù)可行,節(jié)能效果顯著,于是我們將其列入了云電運(yùn)部[2015]14號(hào)《#5、6機(jī)組運(yùn)行成本、環(huán)保、節(jié)能在線指標(biāo)競(jìng)賽辦法》中的“實(shí)時(shí)在線節(jié)能指標(biāo)考核”氧量考核項(xiàng)上:
各爐考核基準(zhǔn)值(平均值)為:氧量>1.5%時(shí),得基礎(chǔ)分5分。當(dāng)某臺(tái)爐氧量值低于1.5%時(shí),延時(shí)15分鐘后按低氧燃燒進(jìn)行考核。
通過(guò)深度降低氧量燃燒調(diào)整后,可使我廠#5、#6機(jī)組每年節(jié)約資金282多萬(wàn)元,且氮氧化物排放有了明顯降低,經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益非常明顯,值得推廣應(yīng)用。
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[5]云河發(fā)電有限公司300MW循環(huán)流化床鍋爐運(yùn)行規(guī)程.