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        小底坡泄洪洞摻氣減蝕設(shè)施體型試驗(yàn)研究

        2016-08-17 02:05:14王智陽王亮雷艷陜西省引漢濟(jì)渭工程建設(shè)有限公司陜西西安710065中國電建集團(tuán)西北勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司陜西西安710100
        陜西水利 2016年4期
        關(guān)鍵詞:泄洪洞空腔體型

        王智陽 王亮 雷艷(1.陜西省引漢濟(jì)渭工程建設(shè)有限公司陜西西安710065;2.中國電建集團(tuán)西北勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司陜西西安710100)

        小底坡泄洪洞摻氣減蝕設(shè)施體型試驗(yàn)研究

        王智陽王亮雷艷
        (1.陜西省引漢濟(jì)渭工程建設(shè)有限公司陜西西安710065;2.中國電建集團(tuán)西北勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司陜西西安710100)

        本文以大渡河金川水電站泄洪洞為例,通過閘門不同開度,對(duì)泄洪洞摻氣設(shè)施體型的試驗(yàn)研究比較,得出了適合小底坡泄洪洞的摻氣設(shè)計(jì)體型,其不僅能形成穩(wěn)定的進(jìn)氣空腔,較好地解決了空腔的回水問題,而且對(duì)水流干擾很小,不影響洞內(nèi)水流流態(tài)。

        小底坡泄洪洞;摻氣減蝕;摻氣坎;空腔回水;體型優(yōu)化

        國內(nèi)外工程運(yùn)行證明,高水頭、大流量泄洪洞,其反弧段及其下游由于水流流速大,沿程水流空化數(shù)較小,易發(fā)生空化、空蝕破壞,需采取摻氣減蝕措施。實(shí)踐證明,對(duì)于大底坡泄洪洞,采用挑坎、跌坎和通氣槽相結(jié)合的摻氣設(shè)施就可以形成足夠且穩(wěn)定的空腔,達(dá)到較好的摻氣減蝕效果。但對(duì)于小底坡泄洪洞而言,在高水頭、大流量條件下,如采用常規(guī)摻氣坎,水流經(jīng)過挑坎或跌坎后,會(huì)很快落向隧洞地板,形成的空腔體積會(huì)大幅度減小,若回落水流流向上游的動(dòng)能大于緩坡形成的阻力,甚至?xí)纬煽涨换厮?,影響空腔體積及通氣效果,嚴(yán)重時(shí)有可能淹沒空腔,使摻氣減蝕設(shè)施失效反而成為空化源[1-4]。為了得到較為穩(wěn)定的空腔,通常采用模型試驗(yàn),優(yōu)化泄洪洞的摻氣設(shè)施位置與體型,驗(yàn)證泄洪洞洞頂余幅,以保證體型的設(shè)計(jì)合理。

        1 工程概況

        金川水電站工程為大渡河干流規(guī)劃22級(jí)方案的第6個(gè)梯級(jí)電站,樞紐主要由混凝土堆石壩、左岸引水發(fā)電系統(tǒng)及右岸泄水建筑物組成,主要任務(wù)為發(fā)電,總庫容為4.8775億m3,為日調(diào)節(jié)水庫,總裝機(jī)容量為860MW。工程規(guī)模為二等大(2)型。

        有壓泄洪洞進(jìn)口高程為2175.0m,軸線走向NE38.27°,經(jīng)弧形轉(zhuǎn)彎段變?yōu)镹E68°,轉(zhuǎn)彎半徑為80m,角度為60°。出口工作閘門室樁號(hào)泄0+510.00m~泄0+540.00m,底板高程為2170.0m。閘室前為有壓圓洞段(D=10m),設(shè)計(jì)底坡i=0.0104;閘室后為城門洞型無壓洞段(寬×高=8m× 12m),設(shè)計(jì)底坡i=0.03。

        2 試驗(yàn)研究

        2.1模型比尺及模型制作

        圖2-1 第一道摻氣設(shè)施方案一

        圖2-2 第一道摻氣設(shè)施方案二

        考慮試驗(yàn)的精度、試驗(yàn)場(chǎng)地的大小以及有機(jī)玻璃圓管內(nèi)徑尺寸等因素,最后選取模型長度比尺Lr=42.735。模型按重力相似準(zhǔn)則設(shè)計(jì),庫區(qū)利用鋼板水箱制作,在水箱內(nèi)模擬進(jìn)口局部地形,以保證進(jìn)流相似。泄洪洞洞身全部采用有機(jī)玻璃加工制作。

        2.2試驗(yàn)方案及結(jié)果分析

        金川水電站泄洪洞底坡i=0.03,在該坡度較緩的底坡上設(shè)置摻氣減蝕設(shè)施最大的難題就是空腔回水問題。四川大學(xué)許唯臨、張立恒曾經(jīng)做過相關(guān)的試驗(yàn)[5],試驗(yàn)認(rèn)為:摻氣坎后空腔回水的形成與空腔末端射流沖擊角有密切的關(guān)系,此角越大,空腔積水深度越大,回水越明顯[1]。該沖擊角實(shí)際上是各種水力、體型要素的綜合反映,其大小與水槽底坡、摻氣坎體型和來流水力條件等直接相關(guān)。因此,本文結(jié)合金川水電站實(shí)際運(yùn)行情況,對(duì)校核水位2255.00m (p=0.01%,雙江口調(diào)蓄)、校核水位2256.30m(p=0.01%,天然情況)、2253.00m (P=0.2%設(shè)計(jì)洪水)三種工況下,泄洪洞摻氣設(shè)施位置、體型、摻氣濃度等相關(guān)參數(shù)進(jìn)行試驗(yàn)研究,最終確定合理的泄洪洞設(shè)計(jì)體型。

        2.2.1第一道摻氣設(shè)施體型研究

        經(jīng)計(jì)算,在泄洪洞工作閘室末端的0+540m斷面處,水流空化數(shù)已降至0.23,因此試驗(yàn)確定第一道摻氣設(shè)施設(shè)在0+540m斷面,依據(jù)底部摻氣、兩側(cè)通氣孔進(jìn)氣的原則來設(shè)計(jì)其體型,并進(jìn)行了多種方案的修改和優(yōu)化。

        (1)方案一(跌槽式)

        方案一采用常規(guī)跌槽式方案:試驗(yàn)首先將泄槽0+540m斷面后局部底板降低1.0m,形成摻氣槽,槽后底板高程2169.55m,與槽前形成0.45m的高差,使水流局部脫離泄槽底板,形成空腔進(jìn)行摻氣,方案一體型見圖2-1。

        試驗(yàn)結(jié)果表明,在各工況水位下,跌坎水舌落在下游2169.55m高程平臺(tái)上,底部形成反向旋滾,導(dǎo)致?lián)綒獠蹆?nèi)嚴(yán)重積水,幾乎沒有進(jìn)氣空腔,沒有達(dá)到預(yù)期效果。

        (2)方案二(挑跌坎式)

        相對(duì)于跌坎及槽式摻氣設(shè)施而言,挑坎更容易形成穩(wěn)定的空腔,但其具體尺寸的確定與來流的水流特性(流量、流速、水深)和泄水建筑物底板坡度等因素有關(guān),如果坎高過大,則對(duì)原水面的擾動(dòng)過大,將水面抬得過高而減小洞頂余幅。因此方案二在方案一的基礎(chǔ)上,于0+540m斷面處加設(shè)了坡度為1:10、坎高0.3m的小挑坎,坎后底板高程2169.17m。此外,為了減小射流沖擊角,防止回水產(chǎn)生,還將0+543.0m~0+559.23m之間的泄槽底板設(shè)計(jì)成圓弧半徑為62.14m的“反鍋底”型,詳細(xì)體型見圖2-2方案二。

        圖2-3 第一道摻氣設(shè)施方案三

        圖2-4 第二道摻氣設(shè)施方案一

        圖2-5 第二道摻氣設(shè)施方案二

        試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),本方案挑坎后能夠形成進(jìn)氣空腔,但空腔較小,另外“反鍋底”并不能完全消除回水,回水積聚在空腔內(nèi),不能平順地排向下游,使空腔很不穩(wěn)定,進(jìn)氣不暢。與方案一相比較,射流底部反旋強(qiáng)度有所減弱,但是摻氣槽內(nèi)積水問題仍沒有解決。

        (3)方案三(挑跌坎+弧形下彎式底板)

        由方案二的結(jié)果可知,“反鍋底”體型不能解決回水問題,其上游坡對(duì)回水起了阻礙作用,所以為了使回水順利排向下游。因此,試驗(yàn)參考了Bakun溢洪道摻氣設(shè)施[6]的修改經(jīng)驗(yàn),只保留弧形段下半部分,自其最高點(diǎn)向上改為水平,形成挑跌坎+弧形下彎式底板的結(jié)構(gòu)形式。這種結(jié)構(gòu)形式要想消除空腔回水,必須使挑坎水舌沖擊點(diǎn)位于弧形下彎段上,且水舌底緣盡量與底板曲線接近,夾角較小,否則無論是落在上游水平段還是下游斜坡上,回水均無法消除。經(jīng)過多次對(duì)比調(diào)試,試驗(yàn)最終確定挑跌坎下面的平段高程為2169.5m,平段長度為10.0m(0+540.00m~0+550.00m之間),下彎段圓弧半徑100m,見圖2-3中方案三。

        試驗(yàn)結(jié)果表明,在各種運(yùn)行水位下,摻氣坎下游均能形成穩(wěn)定的空腔,回水基本消失,取得了較好的效果。因此,把方案三(挑跌坎+弧形下彎式底板)作為第一道摻氣設(shè)施的推薦方案,并將第一道坎后的泄洪洞底坡調(diào)整到0.028。

        2.2.2第一道摻氣設(shè)施推薦方案試驗(yàn)結(jié)果

        (1)壓力分布

        經(jīng)試驗(yàn)觀測(cè):設(shè)置摻氣坎后,摻氣空腔內(nèi)最大負(fù)壓值為0.13×9.8kPa,滿足規(guī)范要求;水流沖擊區(qū)及與下游底板連接的反弧上壓力較大,設(shè)計(jì)水位時(shí)最大值為12.16×9.8kPa,校核水位時(shí)最大值為13.12×9.8kPa,分別出現(xiàn)在0+563.50m斷面和0+565.64m斷面。下彎段以后壓力逐漸減小,至0+583.59m斷面壓力值為6.7×9.8kPa左右,該斷面以后壓力分布與原方案變化不大。

        (2)流態(tài)

        試驗(yàn)觀測(cè)表明,在庫水位2213m以下時(shí),由于洞內(nèi)流速較低,摻氣設(shè)施幾乎完全不起作用;水位在2213m~2245.0m之間時(shí),摻氣坎后雖能形成進(jìn)氣空腔,但空腔很不穩(wěn)定,積水較多,摻氣效果較差;當(dāng)水位超過2245.0m時(shí),摻氣坎后均能形成穩(wěn)定的摻氣空腔,摻氣坎后水流表面沒有明顯的沖擊波產(chǎn)生,流態(tài)較好。

        (3)風(fēng)速及摻氣濃度

        試驗(yàn)實(shí)測(cè)第一道坎的風(fēng)速并按照坎上平均流速和坎上韋伯?dāng)?shù)引申至原型[7],結(jié)果表明,按照坎上流速引伸至原型的結(jié)果稍微小于按韋伯?dāng)?shù)引伸的結(jié)果,引申至原型的最大風(fēng)速為20.26m/s,只占了規(guī)范上限值(60m/s)的1/3,說明通氣孔的尺寸(2m×0.7m)偏大,還可以縮小一點(diǎn)。所以推薦方案中把第一道坎的通氣孔尺寸定為1.5m×0.6m。

        此外,試驗(yàn)還測(cè)試了第一道坎泄槽臨底摻氣濃度,結(jié)果表明,在樁號(hào)0+642.56m處,泄槽臨底摻氣濃度接近于0,據(jù)此推斷,摻氣槽的保護(hù)長度應(yīng)在100m左右。實(shí)際上,由于模型中流速較小,摻氣坎下游近壁摻氣濃度實(shí)測(cè)值皆接近于零,水流摻氣狀況已嚴(yán)重失真。參考文獻(xiàn)[8]的相關(guān)理論及摻氣設(shè)施保護(hù)長度的計(jì)算方法,金川泄洪洞第一道摻氣設(shè)施的保護(hù)長度至少在150m左右。根據(jù)前面試驗(yàn)結(jié)果,在閘室后約260m的長度范圍內(nèi)水流空化數(shù)均低于0.3,因此仍不能排除發(fā)生空化空蝕的風(fēng)險(xiǎn),需要設(shè)置第二道摻氣設(shè)施。

        2.2.3第二道摻氣設(shè)施體型研究

        按照第一道摻氣設(shè)施保護(hù)距離為150m計(jì)算,試驗(yàn)在0+690m處設(shè)置了第二道摻氣槽,并對(duì)其體型進(jìn)行了研究。

        (1)方案一

        此方案是把第一道坎的推薦方案復(fù)制到0+690m處,體型見圖2-4。試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)結(jié)果并不理想,沒有形成穩(wěn)定的空腔,回水較多。這主要是因?yàn)樵摲桨感√艨哺叨冗^低,水流挑射太近,落于下彎段起始部位,導(dǎo)致射流底部產(chǎn)生反向旋滾,形成空腔回水。所以,還需對(duì)摻氣設(shè)施體型進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整,以避免空腔回水的產(chǎn)生。

        (2)方案二

        試驗(yàn)對(duì)第二道摻氣設(shè)施的挑坎高度、水平段長度、下彎段圓弧半徑及連接反弧的半徑進(jìn)行了多次優(yōu)化調(diào)整,最后確定挑坎高度為0.38m,水平段長度為7m,下彎段圓弧半徑由100m變?yōu)?0m,連接反弧的半徑由25m變?yōu)?0m(體型見圖2-5)。

        試驗(yàn)結(jié)果表明,在各運(yùn)行水位下,摻氣坎后均能形成穩(wěn)定的摻氣空腔,因此將此方案作為第二道摻氣設(shè)施推薦方案。

        3 結(jié)語

        (1)試驗(yàn)測(cè)得泄洪洞最大平均流速33.45m/s,最小水流空化數(shù)0.23,測(cè)值非常接近《溢洪道設(shè)計(jì)規(guī)范》[9]及夏毓常[10]總結(jié)的需設(shè)置摻氣減蝕設(shè)施的限值,如不設(shè)摻氣設(shè)施,泄洪洞的安全仍存在較大的風(fēng)險(xiǎn)。為確保泄洪洞的運(yùn)行安全,試驗(yàn)認(rèn)為有必要設(shè)置摻氣設(shè)施。

        (2)通過對(duì)摻氣設(shè)施體型的試驗(yàn)研究,在泄洪洞0+540.00m及0+690.00m斷面各設(shè)一道摻氣設(shè)施,其空腔壓力、通氣孔風(fēng)速及保護(hù)長度均可以滿足要求。摻氣設(shè)施體型可滿足小底坡運(yùn)行條件,不僅能形成穩(wěn)定的進(jìn)氣空腔,較好地解決了空腔的回水問題,而且對(duì)水流干擾很小,不影響洞內(nèi)水流流態(tài),其各項(xiàng)參數(shù)滿足泄洪洞的正常運(yùn)行條件。陜西水利

        [1]張立恒,許唯臨.摻氣減蝕設(shè)施空腔回水問題的試驗(yàn)研究[J].科學(xué)技術(shù)與工程,2006,(8).

        [2]孫雙科,楊家衛(wèi),劉海濤.緩坡條件下?lián)綒鉁p蝕設(shè)施體型研究[J].水利水電技術(shù),2004,35 (11):26-29.

        [3]龐俊昌,苑亞珍。大型“龍?zhí)ь^”明流泄洪洞小底坡?lián)綒鉁p蝕設(shè)施的選型研究[J].水利學(xué)報(bào),1993,(6):61-66.

        [4]吳偉偉,吳建華,阮仕平.平底泄洪洞摻氣設(shè)施體型研究[J].水動(dòng)力學(xué)研究與進(jìn)展,2007,22 (4):397-400.

        [5]張立恒.摻氣減蝕設(shè)施空腔回水問題試驗(yàn)研究[D].2006.

        [6]巨江,楊紀(jì)元,劉少斌.Bakun溢洪道試驗(yàn)報(bào)告[R].西安:西北勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院工科分院.2005.

        (責(zé)任編輯:暢妮)

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