陳臨泉 周仲義(中國(guó)水利水電第三工程局有限公司陜西西安710000)
淺析枕頭壩一級(jí)水電站砼系統(tǒng)優(yōu)化措施
陳臨泉周仲義
(中國(guó)水利水電第三工程局有限公司陜西西安710000)
為完成2012年度砼生產(chǎn)任務(wù)以及度汛要求,本文通過對(duì)枕頭壩一級(jí)水電站砼生產(chǎn)系統(tǒng)原有的2 座HL240-2S3000L強(qiáng)制式攪拌樓生產(chǎn)程序進(jìn)行了改造設(shè)計(jì),將衡量系統(tǒng)的程序進(jìn)行了優(yōu)化,改變了砼生產(chǎn)的步序關(guān)系,以期為類似案例提供借鑒。
砼生產(chǎn)系統(tǒng);改造優(yōu)化;措施分析
枕頭壩一級(jí)水電站是大渡河干流上規(guī)劃的第19個(gè)梯級(jí)水電站,位于四川省樂山市金口河區(qū)上游3km處。該電站為河床式廠房,電站裝機(jī)容量720MW,主要任務(wù)為發(fā)電,兼顧下游用水。工程等級(jí)為二等,規(guī)模為大(2)型工程。由于壩址上游與著名的國(guó)家地質(zhì)公園“金口河大峽谷”僅鄰8km,壩址周邊地勢(shì)陡峭,因此,可用的施工用地緊張。為了節(jié)約工程投資,減少規(guī)劃用地,本工程在大壩下游約1km處的臺(tái)地上集中布置了一座砼生產(chǎn)系統(tǒng),由2座HL240-2S3000L強(qiáng)制式攪拌樓組成。它承擔(dān)了整個(gè)工程所需的近150萬(wàn)m3砼的生產(chǎn)供應(yīng)任務(wù)。由于該系統(tǒng)為本工程唯一的砼生產(chǎn)系統(tǒng),因此,對(duì)系統(tǒng)設(shè)備的完好率和保證率提出了更高的要求。
2011年10月中水三局中標(biāo)大渡河枕頭壩一級(jí)水電站大壩及發(fā)電廠房工程。由于上述砼生產(chǎn)系統(tǒng)已由業(yè)主方出資、導(dǎo)流明渠段標(biāo)承包人承建、使用,已完成了該標(biāo)段全部工程,約40萬(wàn)m3。期間最高產(chǎn)量7.4 萬(wàn)m3/月。因此,該系統(tǒng)于2011年12月19日移交給中水三局用于大壩及廠房工程使用。招標(biāo)文件還進(jìn)一步要求,本標(biāo)要充分利用移交的設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行增容改造并負(fù)責(zé)運(yùn)行和維護(hù),以滿足大壩及廠房砼高峰期的產(chǎn)量生產(chǎn)要求。
根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)總進(jìn)度安排和2012年度汛要求,砼生產(chǎn)系統(tǒng)須滿足高峰月澆筑強(qiáng)度10.64萬(wàn)m3的要求,通過對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)地考察和招標(biāo)文件的研究,以及對(duì)原有砼生產(chǎn)系統(tǒng)的工藝布置、設(shè)備選型及生產(chǎn)能力進(jìn)行了分析及校核。由于高峰月砼澆筑強(qiáng)度10.64萬(wàn)m3發(fā)生在2012年8月~11月,根據(jù)《水利水電工程施工組織設(shè)計(jì)手冊(cè)》第四卷[1],得出系統(tǒng)小時(shí)生產(chǎn)能力Qmax=320m3/h。
另根據(jù)《水工混凝土施工規(guī)范》DL/T5144-2001[2]中表7.1.4“強(qiáng)制式攪拌機(jī)最少拌制時(shí)間為75s,加冰砼的拌制時(shí)間應(yīng)延長(zhǎng)15s,出機(jī)的砼拌和物中不應(yīng)有冰塊”的要求,以及現(xiàn)場(chǎng)考證與實(shí)際測(cè)定,目前系統(tǒng)配置的2座HL240-2S3000L型攪拌樓實(shí)際生產(chǎn)能力之和約為280m3/h,不能滿足溫控砼生產(chǎn)強(qiáng)度要求。因此,投標(biāo)文件的技術(shù)方案中擬增設(shè)1座預(yù)冷式HZ90-2S1500L型強(qiáng)制式攪拌站,用以彌補(bǔ)砼月強(qiáng)度要求的不足。
中標(biāo)進(jìn)駐施工現(xiàn)場(chǎng)后,立即組織相關(guān)工程技術(shù)人員對(duì)標(biāo)簽的技術(shù)方案進(jìn)行優(yōu)化,力求降低成本。按原投標(biāo)技術(shù)方案,需新增一套預(yù)冷式的HZ90-2S1500強(qiáng)制式攪拌站。然而,這將投入近580萬(wàn)元的設(shè)備及建安費(fèi)用,若再將系統(tǒng)運(yùn)行期間的人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械使用費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、以及其他間接費(fèi)用均計(jì)入其中,則是一筆較大的投入。因此,經(jīng)過相關(guān)專家及工程技術(shù)人員認(rèn)真研究和仔細(xì)論證后決定,不再新增一套預(yù)冷式的HZ90-2S1500強(qiáng)制式攪拌站,而是對(duì)現(xiàn)有的2座攪拌樓HL240-2S3000L型的生產(chǎn)程序進(jìn)行必要的改造、優(yōu)化,深挖設(shè)備潛能,從而提高小時(shí)生產(chǎn)率,以滿足砼高峰月強(qiáng)度的要求。
HL240-2S3000L強(qiáng)制式攪拌樓內(nèi)設(shè)自動(dòng)衡量系統(tǒng)一套和仕高瑪水工型攪拌機(jī)2臺(tái),單機(jī)方量q=3m3/盤,為典型的“1樓2機(jī)”設(shè)置,攪拌樓的砼生產(chǎn)過程分為:配料衡量→分批下料→定時(shí)攪拌→卸料四個(gè)步驟,雙機(jī)相互交替循環(huán)。在研究分析過程中發(fā)現(xiàn):由于不設(shè)中間集料斗,每盤攪拌罐卸料結(jié)束、關(guān)閉出料門回零后,都將會(huì)給工控機(jī)一個(gè)信號(hào)反饋,使其進(jìn)入下一罐砼的物料配料衡量,即:自攪拌機(jī)卸完料結(jié)束,至下一盤料入罐之間存在近30S的空轉(zhuǎn)時(shí)間,該時(shí)段實(shí)為配料衡量和下料時(shí)間,下料時(shí)間是無(wú)法進(jìn)行優(yōu)化的,但是,假如預(yù)知了下一盤的生產(chǎn)信息,就可以讓控制系統(tǒng)的配料衡量流程往前提,因此,為了提搞攪拌樓的實(shí)際生產(chǎn)能力,我方對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行了理論模擬測(cè)算實(shí)驗(yàn),首先對(duì)影響攪拌時(shí)間的一些生產(chǎn)條件做如下假設(shè):
1)配料衡量時(shí)間不變,t1=15(S);
2)下料批次及下料時(shí)間不變,t2=15(S);
3)攪拌時(shí)間不變,t3=75(S);
4)放料時(shí)間不變,t4=30(S);
在進(jìn)行了上述時(shí)間的假設(shè)后,為了論證研究系統(tǒng)改造的可行性,首先通過甘特圖模擬測(cè)算出攪拌樓的生產(chǎn)效率,并截取其中6盤砼的生產(chǎn)理論時(shí)間數(shù)值進(jìn)行比對(duì),具體見圖1。
圖1 HL240-2S3000L型攪拌樓生產(chǎn)程序?qū)Ρ雀侍貓D
圖中所示1#、2#分別為兩座攪拌樓的編號(hào),A、B為每座樓的兩臺(tái)攪拌機(jī)的編號(hào)。其后為每個(gè)攪拌機(jī)連續(xù)生產(chǎn)3盤砼所用的時(shí)間。根據(jù)上圖可知,在相同條件下,兩樓分別連續(xù)生產(chǎn)6盤后,2#樓的生產(chǎn)時(shí)間比1#樓縮短30s完成。分析其原因就是1#樓采用的生產(chǎn)程序的循環(huán)步序是“對(duì)接”關(guān)系,而2#樓則采用的是“搭接”關(guān)系。因此,經(jīng)過理論依次推算得出,1#樓的雙機(jī)生產(chǎn)能力為Q1=2×26盤/h,小時(shí)生產(chǎn)能力為156m3/h。2#樓的雙機(jī)生產(chǎn)能力為2×30盤/h,小時(shí)生產(chǎn)能力為180m3/h。由此可見,2#攪拌樓的理論生產(chǎn)效率較1#攪拌樓提升了約15.38%左右,并依此結(jié)論作為對(duì)原HL240-2S3000L拌樓生產(chǎn)程序改造的理論依據(jù)和保障前提。具體技術(shù)措施如下:
(1)原有各物料衡量斗的投料必須全部卸空回零后,統(tǒng)一進(jìn)行下一盤的衡量。為了提高衡量速度,各個(gè)秤斗可以自行完成衡量程序,達(dá)到配料增效的目的。
(2)針對(duì)每種砼的級(jí)配、坍落度,在滿足強(qiáng)度要求的前提下,通過工藝試驗(yàn)可以進(jìn)一步優(yōu)化攪拌時(shí)間,從而提高生產(chǎn)效率。
表1 1#、2#攪拌樓新舊系統(tǒng)小時(shí)強(qiáng)度對(duì)比表
(3)假如預(yù)知了下一盤的生產(chǎn)信息,就可以讓控制系統(tǒng)的配料衡量流程往前提,經(jīng)過實(shí)踐,在攪拌樓的進(jìn)車道設(shè)置車輛編碼信息識(shí)別系統(tǒng),使車輛的信息反饋到軟件控制系統(tǒng),衡量程序就可以實(shí)現(xiàn)提前配料,從而提高了攪拌樓的生產(chǎn)能力。
針對(duì)水工砼生產(chǎn)控制系統(tǒng)優(yōu)化的問題,本項(xiàng)目由專業(yè)軟件公司——上海思偉軟件有限公司對(duì)攪拌樓的程序進(jìn)行優(yōu)化和改造。通過近2個(gè)月的系統(tǒng)改造和程序修改,2012年8月30日,改造后的新程序在2#攪拌樓正式投入使用,1#攪拌樓依然采用舊程序,已達(dá)到相互比對(duì)的效果。由于現(xiàn)場(chǎng)砼生產(chǎn)的不均衡性,現(xiàn)場(chǎng)通過集中安排后,分別對(duì)2座攪拌樓進(jìn)行了性能測(cè)試,形成大渡河枕頭壩一級(jí)水電站1#、2#攪拌樓新舊系統(tǒng)小時(shí)強(qiáng)度對(duì)比表,數(shù)據(jù)見表1。
通過對(duì)比分析可看出,1#樓(1#拌臺(tái))于2012年9月25日13:01時(shí)~13:59時(shí),共生產(chǎn)常態(tài)砼150m3,去除1794#、1799#小票方量后,再減掉1794#小票占用的1min的生產(chǎn)時(shí)間,經(jīng)計(jì)算,B樓的常態(tài)砼實(shí)際生產(chǎn)能力為:[(150-3-12)÷(60-1)]× 60=137.28m3/h。
2#樓(3#拌臺(tái))的2012年9月30日08:04時(shí)~09:04時(shí)內(nèi)共生產(chǎn)各類砼177m3,去除其中3581#、3582#碾壓混凝所占的方量18m3和5min的生產(chǎn)時(shí)間,2#樓常態(tài)砼實(shí)際生產(chǎn)能力為[(177-18)÷(60-5)]× 60=173.45m3/h。
由此可看出,2#樓改造后的系統(tǒng)度比1#樓的原系統(tǒng)在小時(shí)生產(chǎn)強(qiáng)度上提高約26.2%。隨后對(duì)1#攪拌樓也進(jìn)行了程序改造。通過近4個(gè)月的砼高峰期的考驗(yàn),完成砼生產(chǎn)任務(wù)30萬(wàn)m3,期間最高月產(chǎn)量10.3萬(wàn)m3,圓滿的完成了2012年度大壩澆筑形象要求,順利的度過了砼澆筑高峰期的考驗(yàn)。
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)測(cè)與理論測(cè)算相比較,發(fā)現(xiàn)之間存在一定的差異,經(jīng)過對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的仔細(xì)分析和研究發(fā)現(xiàn),導(dǎo)致理論值與實(shí)際值之間的差異主要來(lái)源于衡量配料過程,由于膠凝材料系統(tǒng)是通過攪拌樓自帶的附屬柱狀罐經(jīng)下部的管式螺旋機(jī)進(jìn)行輸送,由于膠凝材料易于蓬拱,不能及時(shí)下料衡量,有時(shí)候需要較長(zhǎng)時(shí)間的低壓氣源進(jìn)行破拱,從而使得膠凝材料下料順暢,影響了衡量時(shí)間。
5.1經(jīng)濟(jì)效益
對(duì)原有拌和樓的控制軟件生產(chǎn)程序升級(jí)改造、深挖設(shè)備潛能后,提高了小時(shí)生產(chǎn)率,滿足了砼高峰月施工強(qiáng)度的要求。由此減少了原有方案擬增設(shè)一座HZ90-2S1500L強(qiáng)制式攪拌站的設(shè)備購(gòu)置及工程建安、拆除等費(fèi)用。同時(shí)也節(jié)約了新建攪拌站的后期運(yùn)行、水、電費(fèi)用;經(jīng)技改后,將原有的人工按鈕扳把開關(guān)控制修改為鼠標(biāo)屏幕控制,使得操作人員工作更為舒適,快捷、簡(jiǎn)便,減少了工作量,從而減少了操作人員數(shù)量,節(jié)約人工費(fèi)用。綜上所述,系統(tǒng)改造后節(jié)約費(fèi)用估算約在800萬(wàn)元左右。
5.2社會(huì)效益
對(duì)系統(tǒng)程序及硬件改造后,只需通過鼠標(biāo)在界面上點(diǎn)擊“開始生產(chǎn)”按鈕,系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)電腦內(nèi)所設(shè)定的配合比開始衡量、投料、攪拌、卸料,無(wú)需人工干預(yù),系統(tǒng)就能自動(dòng)將運(yùn)行時(shí)間、衡量誤差、攪拌時(shí)間、出料時(shí)間等諸多參數(shù)一一記錄下來(lái),并可以自動(dòng)集合生成報(bào)表,資料真實(shí)、準(zhǔn)確,形成了具有可追溯性的生產(chǎn)記錄。由于在系統(tǒng)中人工無(wú)法修改或編輯生產(chǎn)過程的記錄,因此,工程建設(shè)業(yè)主方及監(jiān)理方對(duì)攪拌樓的生產(chǎn)質(zhì)量極為認(rèn)可,從原來(lái)的班班蹲守轉(zhuǎn)變?yōu)楦靼喑椴檫\(yùn)行記錄和砼生產(chǎn)記錄,因此,帶來(lái)較好的企業(yè)信譽(yù)。
通過對(duì)四川大渡河枕頭壩水電站工程砼生產(chǎn)系統(tǒng)程序的修改和成功應(yīng)用,解決了控制邏輯造成的設(shè)備閑置,充分發(fā)揮了攪拌機(jī)硬件的潛能,提升了砼生產(chǎn)效率,保證了生產(chǎn)強(qiáng)度要求。提高了單盤砼生產(chǎn)效益,降低了砼生產(chǎn)能耗,減少了投資。陜西水利
[1]康世榮,陳東山.水利水電工程施工組織設(shè)計(jì)手冊(cè)第四卷[S].北京,中國(guó)水利水電水利出版社,1997年.
[2]中國(guó)長(zhǎng)江三峽工程開發(fā)總公司,《水工混凝土施工規(guī)范》(DL/T5144-2001)[J].北京,中國(guó)電力出版社,2002.
(責(zé)任編輯:唐紅云)
TV536
B