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        一起電梯空載曳引能力試驗失效的實例分析

        2016-08-16 08:20:55陳增強馬奇達(dá)紹興市特種設(shè)備檢測院紹興312071
        中國特種設(shè)備安全 2016年7期
        關(guān)鍵詞:電梯

        陳增強 馬奇達(dá) 沈 健(紹興市特種設(shè)備檢測院 紹興 312071)

        一起電梯空載曳引能力試驗失效的實例分析

        陳增強 馬奇達(dá) 沈 健
        (紹興市特種設(shè)備檢測院 紹興 312071)

        根據(jù)一起實例,從鋼絲繩與曳引輪槽的匹配、輪槽磨損及鋼絲繩與曳引輪包角三方面的因素,進(jìn)行計算分析并找出了引起曳引力變化的原因。得出了在設(shè)計值符合國標(biāo)的情況下,由于安裝、使用、維護(hù)的不到位也會導(dǎo)致曳引系數(shù)的增大的結(jié)論,并提了相關(guān)幾點改進(jìn)建議。

        鋼絲繩 輪槽 包角 曳引力

        1 基本情況介紹

        2014年4月,檢驗人員對一住宅小區(qū)進(jìn)行了電梯年檢。該小區(qū)電梯已使用3年,前期物業(yè)已退出,維保單位也終止了電梯保養(yǎng)服務(wù);現(xiàn)由接手物業(yè)公司提出年檢申請。至此,該小區(qū)電梯處于保養(yǎng)不及時、不到位,甚至脫保的狀況。在對機房檢測中,檢驗人員發(fā)現(xiàn)機房地面、輪槽、擋繩裝置處存在大量紅色粉末;輪槽及地面處存有半固狀物質(zhì)。

        隨后,檢驗人員按照TSG T7001—2009《電梯監(jiān)督檢驗和定期檢驗規(guī)則——曳引與強制驅(qū)動電梯》的要求進(jìn)行了空載曳引能力試驗。試驗結(jié)果發(fā)現(xiàn):電梯轎廂在過了極限位置一段距離后仍繼續(xù)上行,未出現(xiàn)鋼絲繩在曳引輪上打滑現(xiàn)象,而對重側(cè)鋼絲繩已松弛。檢驗人員立即停止試驗,然后對電梯進(jìn)行了檢查。到負(fù)一樓打開層門后發(fā)現(xiàn):對重完全壓在緩沖器上,而對重鋼絲繩則已從滑輪中脫出。按TSG T7001—2009的要求對重完全壓在緩沖器上后,曳引機應(yīng)當(dāng)不能提升空載轎廂,而試驗時仍能進(jìn)一步提升空載轎廂,應(yīng)為曳引力過大所致[1]。下文筆者將對該電梯的曳引系統(tǒng)進(jìn)行計算驗證,并分析出現(xiàn)該試驗結(jié)果的原因。

        2 曳引系數(shù)設(shè)計值驗證

        根據(jù)GB/T 7588—2003《電梯制造與安裝安全規(guī)范》附錄M規(guī)定,曳引力應(yīng)滿足:

        用于轎廂滯留工況(對重壓在緩沖器上,曳引機向上方向旋轉(zhuǎn))

        式中:

        e ——自然對數(shù)的底;

        T1、T2——曳引輪兩側(cè)曳引繩拉力;

        f——當(dāng)量摩擦系數(shù);

        α——鋼絲繩在曳引輪上的包角。

        2.1電梯及曳引系統(tǒng)具體參數(shù)

        根據(jù)制造單位提供的設(shè)計資料,得到以下數(shù)據(jù):該電梯為無齒輪曳引式客梯,型號為:TZJ800/1.75-JXW,17層17站17門,曳引比為2:1,曳引輪繩槽為帶切口的半圓槽,γ=35°,β=96°。具體參數(shù)如下:

        P——空轎廂及其支承的部件質(zhì)量,1100.0kg;

        Q——額定載重量,800kg;

        V——額定速度,1.75m/s;

        a——運行加(減)速度,0.70m/s2;

        ψ——平衡系數(shù),0.450;

        H——電梯的提升高度,48.3m;

        α——包角,155.0°;

        r——鋼絲繩倍率,r=2;

        Ns——鋼絲繩的根數(shù),Ns=5;

        dr——鋼絲繩直徑,10mm;

        qmsr——鋼絲繩單位長度重量,0.347kg/m;

        nc——補償鏈的數(shù)量,nc=2;

        Qmcr——補償鏈單位長度的重量,1.735kg/m;

        Nt——隨行電纜數(shù)量,Nt=1

        Qmtrav——隨行電纜單位長度重量,1.250kg/m;

        W2——補償鏈懸掛質(zhì)量

        W3——隨行電纜懸掛質(zhì)量

        2.2曳引力校核

        轎廂滯留工況時(空轎廂在頂層)的曳引力計算:

        故:T1/T2=7.743

        據(jù)設(shè)計值γ=35°,β=96°,且轎廂滯留工況:μ=0.2,

        說明電梯出廠時設(shè)計的曳引系數(shù)是符合要求的。

        3 失效原因分析及計算

        根據(jù)上文計算,T1/T2由設(shè)計值已經(jīng)確定,且該電梯在使用過程中轎廂、對重的質(zhì)量未發(fā)生變化,忽略鋼絲繩磨損的質(zhì)量變化,因而T1/T2為一定值。在正常情況下,曳引系數(shù)efα也應(yīng)由設(shè)計值確定,但經(jīng)現(xiàn)場觀察發(fā)現(xiàn),曳引輪和鋼絲繩存在磨損現(xiàn)象,且輪槽存有大量半固狀物質(zhì)。在實際情況中,應(yīng)該考慮這些現(xiàn)象的存在對滯留工況下的當(dāng)量摩擦系數(shù)f及鋼絲繩在曳引輪上包角α的影響[2]。因此,筆者將從現(xiàn)場觀察發(fā)現(xiàn)的幾個現(xiàn)象著手,對空載曳引力試驗失效的原因進(jìn)行分析及計算。

        3.1繩徑大于輪槽直徑

        根據(jù)現(xiàn)場勘查,發(fā)現(xiàn)在曳引輪槽內(nèi)、擋繩裝置處及曳引機地面處存在大量紅色鐵屑氧化物,即鋼絲繩存在磨損情況。同時實測鋼絲繩直徑最大值dMAX為10.6mm,最小值dMIN為10.0mm。查GB 8903—2005《電梯用鋼絲繩》中鋼絲繩允許偏差值,得直徑為10mm的鋼絲繩,其尺寸為10(與實測值接近);若輪槽直徑為10,則鋼絲繩尺寸較繩槽尺寸大0.6mm(最大值),這就形成了不匹配的情況(見圖1)。

        圖1 帶切口的半圓槽

        當(dāng)繩徑較繩槽直徑大時,繩與繩槽的接觸雖為半圓槽,但其接觸位置不在半圓槽的下部,而在上部,甚至離開半圓槽上部,而在槽角的γ直線段,半圓槽將失去作用,而實際上卻完全相當(dāng)于V形槽,使比壓增大很多,磨損加快,且使efα增大很多[3]。

        按照V型槽當(dāng)量摩擦系數(shù)計算公式:

        式中:μ=0.2,γ=35°,α ???e

        此時仍符合要求,滿足打滑條件。

        3.2曳引輪槽磨損

        如果再考慮曳引輪槽磨損導(dǎo)致γ變小的因素,筆者取γ磨=32e(γ原=35e)。

        得:

        式中:μ=0.2,γ磨=32°,α=155e

        此時仍符合要求,滿足打滑條件。

        3.3包角α增大

        現(xiàn)場筆者發(fā)現(xiàn),導(dǎo)向輪軸承處存在黃油油污,輪槽及地面處存有大量半固狀物質(zhì)。其推測是:導(dǎo)向輪軸承處加注黃油過量,運行時甩到鋼絲繩上,而鋼絲繩經(jīng)過曳引輪時又將黃油粘在曳引輪槽上,由于該電梯長時間未進(jìn)行正常保養(yǎng),一段時間后黃油與灰塵凝固成半固狀物質(zhì)附在曳引輪槽上,造成鋼絲繩與曳引輪槽的接觸面積增大,進(jìn)而使包角α增大,使得efα增大。取α′=165e。

        式中:μ=0.2,γ磨=32°,α′=165e

        則不滿足打滑條件,會出現(xiàn)轎廂“沖頂”的情況。

        4 結(jié)束語

        本案中,由于曳引鋼絲繩徑與輪槽直徑不匹配(繩徑大于槽徑),使得曳引力增大,同時比壓增大,加快了輪槽磨損,使得γ變小,再者輪槽內(nèi)存在的黃油半固狀物質(zhì)造成包角α增大,最終導(dǎo)致 efα>T1/T2,造成這臺電梯空載曳引能力試驗不合格??梢?,在設(shè)計值符合國標(biāo)的情況下,由于安裝、使用、維護(hù)的不到位也會導(dǎo)致曳引系數(shù)的增大,甚至出現(xiàn)安全隱患。

        因此,筆者建議:

        1)選配鋼絲繩、曳引機(輪)時,要選擇正規(guī)廠家,選用質(zhì)量穩(wěn)定、尺寸控制嚴(yán)格的產(chǎn)品;

        2)整機安裝完畢后,按照GB 8903—2005推薦的測量方法,在額定載荷下,于井道中部測量鋼絲繩的實際直徑,看是否匹配;

        3)定期使用清潔劑或溶劑清洗輪槽表面油污,避免油泥過多過厚;同時要定期用毛刷或軟鐵刷清潔鋼絲繩表面;

        4)維保人員要關(guān)注鋼絲繩和輪槽的磨損情況,定期測量鋼絲繩直徑,適時調(diào)整鋼絲繩張力,觀測是否有落槽現(xiàn)象[4]。

        [1] 唐躍林.關(guān)于空載曳引力試驗檢驗方法及結(jié)果判定地探討[J].電梯工業(yè),2011,12(01):19-20.

        [2] 于克勇,李青,張國華.曳引式電梯鋼絲繩打滑原因分析[J].金屬制品,2012,38(06):41-47.

        [3] 葉穆.關(guān)于電梯曳引繩與曳引輪繩槽的匹配問題的討論[J].電梯工業(yè),2006,7(04):4-5.

        [4] 賈建華,丁國林.電梯曳引功能失效原因分析及預(yù)防措施[J].機電信息,2014,(27):51-52.

        [5] TSG T7001—2009 電梯監(jiān)督檢驗和定期檢驗規(guī)則——曳引與強制驅(qū)動電梯[S].

        [6] GB/T 7588—2003 電梯制造與安裝安全規(guī)范[S].

        [7] GB 8903—2005 電梯用鋼絲繩[S].

        [8] 唐躍林,陳杰,蒲曬,等.電梯空載曳引力試驗的本質(zhì)安全檢驗[J].中國特種設(shè)備安全,2011,27(09):14-15+46.

        [9] 王文水,韓樹新.電梯曳引力計算中摩擦系數(shù)的選擇[J].中國特種設(shè)備安全,2008,24(06):28-29.

        Instance Analysis of the Failure Test of No-load Traction Capacity of Elevator

        Chen Zengqiang Ma Qida Shen Jian
        (Shaoxing Special Equipment Testing Institute Shaoxing 312071)

        According to the case, the reason of traction capacity change is found through calculating and analyzing three factors including the match between wirerope and traction concave-groove, the abrasion of concavegroove, the cornerite between wirerope and traction wheel. Designing under GB, the conclusion shows that the traction coefficient will increase because of poor installation, using and maintenance. Some improvement suggestions are given.

        Wirerope Concave-groove Cornerite Traction capacity

        X941

        B

        1673-257X(2016)07-0044-03

        10.3969/j.issn.1673-257X.2016.07.011

        陳增強(1983~),男,本科,工程師,從事機電類特種設(shè)備檢驗工作。

        2015-11-22)

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