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        核電廠安全殼C類(lèi)試驗(yàn)閥門(mén)泄漏問(wèn)題原因分析

        2016-08-12 03:50:24鄭錦燦湖南桃花江核電有限公司湖南桃江413000
        低碳世界 2016年17期
        關(guān)鍵詞:內(nèi)漏安全殼密封面

        鄭錦燦(湖南桃花江核電有限公司,湖南 桃江 413000)

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        核電廠安全殼C類(lèi)試驗(yàn)閥門(mén)泄漏問(wèn)題原因分析

        鄭錦燦(湖南桃花江核電有限公司,湖南 桃江 413000)

        本文通過(guò)對(duì)某核電廠安全殼C類(lèi)試驗(yàn)一次打壓不合格的閥門(mén)泄漏問(wèn)題進(jìn)行了具體原因分析,并結(jié)合閥門(mén)內(nèi)漏的原因因素分析和評(píng)價(jià),提出本次試驗(yàn)閥門(mén)泄漏的故障模式,最后根據(jù)原因分析結(jié)果提出相關(guān)工作的改進(jìn)建議。

        核電廠;安全殼C類(lèi)試驗(yàn);閥門(mén)泄漏;原因分析

        1 引言

        核電廠安全殼C類(lèi)試驗(yàn)為核電項(xiàng)目建造過(guò)程中安全殼C類(lèi)密封性試驗(yàn)的簡(jiǎn)稱(chēng),是安全殼密封性試驗(yàn)的重要組成部分,該試驗(yàn)?zāi)康氖球?yàn)證核電廠安全殼內(nèi)外系統(tǒng)隔離閥的密封性能,以證明安全殼貫穿件的密封性是否滿(mǎn)足設(shè)計(jì)要求。從國(guó)內(nèi)核電廠安全殼C類(lèi)試驗(yàn)的經(jīng)驗(yàn)反饋來(lái)看,試驗(yàn)過(guò)程中閥門(mén)泄漏問(wèn)題時(shí)有發(fā)生,經(jīng)常有較多的隔離閥首次打壓不合格,有的甚至需要經(jīng)多次返修、研磨、更換備件甚至更換閥門(mén)后才合格。

        2 核電廠安全殼C類(lèi)試驗(yàn)及閥門(mén)泄漏問(wèn)題

        2.1核電廠安全殼C類(lèi)試驗(yàn)

        安全殼C類(lèi)試驗(yàn)的主要目的是驗(yàn)證隔離閥的密封性,如圖1所示,在關(guān)閉V1、V2和 V3閥門(mén)的同時(shí),可在 t1處施加恒定壓力PC,通過(guò)在t2處連接流量計(jì)以檢測(cè)閥門(mén)V1和C1的泄漏率,從而驗(yàn)證閥門(mén)V1和C1密封性是否完好。

        圖1 核電廠安全殼C類(lèi)試驗(yàn)原理示意圖

        2.2某核電廠安全殼C類(lèi)試驗(yàn)泄漏問(wèn)題

        在某核電廠安全殼C類(lèi)試驗(yàn)涉及的234臺(tái)閥門(mén)中,其中142臺(tái)閥門(mén)一次打壓試驗(yàn)合格,即一次打壓合格率僅為60.68%。表1~2分別統(tǒng)計(jì)了各類(lèi)型閥門(mén)的試驗(yàn)情況和各制造廠的閥門(mén)試驗(yàn)情況。

        表1 某核電廠安全殼C類(lèi)試驗(yàn)各類(lèi)型閥門(mén)泄漏問(wèn)題統(tǒng)計(jì)

        表2 某核電廠安全殼C類(lèi)試驗(yàn)各制造廠閥門(mén)泄漏問(wèn)題統(tǒng)計(jì)

        可以看出,各類(lèi)型閥門(mén)、各制造廠提供的閥門(mén)在試驗(yàn)過(guò)程中均存在泄漏問(wèn)題,閥門(mén)試驗(yàn)合格率因閥門(mén)類(lèi)型、制造廠的不同而有所差別,但總體上安全殼C類(lèi)試驗(yàn)閥門(mén)合格率較低。

        3 核電廠安全殼C類(lèi)試驗(yàn)閥門(mén)泄漏原因分析

        核電廠安全殼C類(lèi)試驗(yàn)閥門(mén)從設(shè)計(jì)制造到試驗(yàn)測(cè)試合格要經(jīng)歷設(shè)備制造、出廠試驗(yàn)及驗(yàn)收、發(fā)貨至工程現(xiàn)場(chǎng)、倉(cāng)儲(chǔ)保養(yǎng)、現(xiàn)場(chǎng)安裝、單體測(cè)試、安裝后的在線(xiàn)維護(hù)保養(yǎng)、密封性能試驗(yàn)和維修等可能影響閥門(mén)密封性能的過(guò)程。

        針對(duì)某核電廠安全殼C類(lèi)試驗(yàn)過(guò)程中一次打壓試驗(yàn)不合格的92臺(tái)閥門(mén),根據(jù)其設(shè)備狀態(tài)、安裝情況以及打壓試驗(yàn)情況,本文從閥門(mén)設(shè)備制造、保養(yǎng)和安裝調(diào)試方面對(duì)其泄漏原因進(jìn)行分析。

        3.1閥門(mén)泄漏制造方面原因分析

        由于核電廠閥門(mén)設(shè)備數(shù)量多,設(shè)備采購(gòu)中試驗(yàn)、監(jiān)造、見(jiàn)證等活動(dòng)無(wú)法全面覆蓋所有閥門(mén)制造全過(guò)程,加上各制造廠制造能力和質(zhì)量管理水平高低不同,不合格閥門(mén)中發(fā)現(xiàn)部分止回閥的閥瓣和閥芯有較明顯的沙眼、裂紋等缺陷(如表3)。

        表3 某核電廠安全殼C類(lèi)試驗(yàn)閥門(mén)設(shè)備制造缺陷情況統(tǒng)計(jì)

        由表3看出,安全殼C類(lèi)試驗(yàn)涉及的閥門(mén)中,有一定數(shù)量的設(shè)備存在設(shè)備制造缺陷,且主要為制造廠3提供的止回閥,這說(shuō)明設(shè)備本身的制造缺陷是造成安全殼C類(lèi)試驗(yàn)閥門(mén)不合格的原因之一。

        3.2閥門(mén)泄漏設(shè)備保養(yǎng)方面原因分析

        根據(jù)核電廠設(shè)備采購(gòu)、設(shè)備安裝調(diào)試、系統(tǒng)移交等工作特點(diǎn)和計(jì)劃要求,大量的閥門(mén)在制造完工后發(fā)至現(xiàn)場(chǎng)后,可能需要在現(xiàn)場(chǎng)存放一段時(shí)間后才進(jìn)行設(shè)備安裝、單體調(diào)試等;同樣在安裝調(diào)試完成后,根據(jù)系統(tǒng)調(diào)試計(jì)劃的安排,一些系統(tǒng)中的閥門(mén)安裝完成后也需要一段時(shí)間之后才能進(jìn)行系統(tǒng)調(diào)試;而完成系統(tǒng)調(diào)試后的閥門(mén)需要進(jìn)行安全殼C類(lèi)試驗(yàn)的,也可能還需要等待一段時(shí)間。因此從設(shè)備發(fā)至現(xiàn)場(chǎng)后,這些需要進(jìn)行試驗(yàn)的閥門(mén)設(shè)備不可避免的會(huì)有一個(gè)現(xiàn)場(chǎng)維護(hù)保養(yǎng)的過(guò)程。

        表4 某核電廠安全殼C類(lèi)試驗(yàn)閥門(mén)設(shè)備保養(yǎng)情況統(tǒng)計(jì)

        表4表明,安全殼C類(lèi)試驗(yàn)涉及的閥門(mén)中,因維保保養(yǎng)不當(dāng)或不到位,致使有少量的閥門(mén)閥體內(nèi)部混有雜質(zhì)甚至嚴(yán)重銹蝕,同時(shí)表4中還可以看出因保養(yǎng)不當(dāng)?shù)拈y門(mén)為制造廠3和制造廠5提供的。這說(shuō)明設(shè)備出廠后的保護(hù)、現(xiàn)場(chǎng)存儲(chǔ)、安裝后的維護(hù)均可能是造成安全殼C類(lèi)試驗(yàn)閥門(mén)不合格的原因之一。

        3.3閥門(mén)泄漏安裝調(diào)試方面原因分析

        在某核電廠安全殼C類(lèi)試驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn),較多的待試驗(yàn)閥門(mén)存在部件安裝不正確 (需重新安裝或更換損壞部件)、密封部件安裝不到位(需重新安裝到位)、密封面調(diào)整不準(zhǔn)確(需研磨或調(diào)整密封面)等現(xiàn)象。圖2為待試驗(yàn)閥門(mén)安裝情況的統(tǒng)計(jì),可以看出共計(jì)有61臺(tái)一次打壓試驗(yàn)不合格的閥門(mén)與安裝調(diào)試過(guò)程有關(guān),且其中49臺(tái)閥門(mén)因密封面調(diào)整不準(zhǔn)確而導(dǎo)致試驗(yàn)不合格。這說(shuō)明,閥門(mén)設(shè)備安裝調(diào)試工作的不正確和不合理是導(dǎo)致閥門(mén)一次打壓不合格的重要原因。

        圖2 某核電廠安全殼C類(lèi)試驗(yàn)安裝調(diào)試情況統(tǒng)計(jì)

        4 核電廠安全殼C類(lèi)試驗(yàn)閥門(mén)泄漏故障模式分析

        4.1閥門(mén)泄漏的原因因素分析

        閥門(mén)的泄漏有內(nèi)漏和外漏兩大類(lèi),對(duì)于核電廠安全殼C類(lèi)試驗(yàn)閥門(mén),從試驗(yàn)過(guò)程以及試驗(yàn)的目的來(lái)看,主要關(guān)注閥門(mén)的密封性能,某核電廠安全殼C類(lèi)試驗(yàn)經(jīng)歷打壓不合格的閥門(mén)泄漏形式均為內(nèi)漏。而閥門(mén)內(nèi)漏則可能是由密封面、密封件根部等部件泄漏造成。

        對(duì)于密封面泄漏,其產(chǎn)生的原因可以分系統(tǒng)運(yùn)行、啟閉件脫落、密封面松脫、密封面混入異物、密封面損壞、密封面不密合等因素。從某核電廠安全殼C類(lèi)試驗(yàn)閥門(mén)實(shí)際狀態(tài)、發(fā)現(xiàn)的現(xiàn)象以及原因分析來(lái)看,密封面混入異物、密封面損壞和密封面不密合等應(yīng)為閥門(mén)內(nèi)漏的因素。

        密封面損壞有可能是閥門(mén)在運(yùn)行過(guò)程中流體沖蝕和腐蝕、異物劃傷、銹蝕、磨損或焊接不當(dāng)?shù)纫蛩卦斐傻?。而密封面不密合則有可能是閥門(mén)設(shè)備本身加工問(wèn)題、裝配問(wèn)題或操作不當(dāng)(關(guān)閉不到位或關(guān)閉不嚴(yán)實(shí))等因素導(dǎo)致的。從某核電廠安全殼C類(lèi)試驗(yàn)閥門(mén)現(xiàn)在檢查和核實(shí)情況來(lái)看,部分閥門(mén)的密封面存在異物劃傷、銹蝕、加工缺陷、裝配或安裝不正確或不到位的現(xiàn)象(見(jiàn)表3~4和圖2)。

        對(duì)于密封件根部泄漏,其產(chǎn)生的原因可以分為閥桿彎曲和填料/螺栓松動(dòng)兩方面因素,而某核電廠安全殼C類(lèi)試驗(yàn)閥門(mén)試驗(yàn)過(guò)程中也發(fā)現(xiàn)少量的閥門(mén)因閥桿彎曲、固定螺栓斷裂、填料松散而導(dǎo)致打壓試驗(yàn)泄漏的情況。

        4.2閥門(mén)泄漏的原因因素評(píng)價(jià)

        對(duì)于導(dǎo)致某核電廠安全殼C類(lèi)試驗(yàn)閥門(mén)內(nèi)漏的各類(lèi)原因因素,根據(jù)試驗(yàn)過(guò)程中的現(xiàn)場(chǎng)檢查、核實(shí)、試驗(yàn)驗(yàn)證情況以及上述原因分析,對(duì)閥門(mén)泄漏的各因素評(píng)價(jià)匯總?cè)绫?。

        可以看出,閥門(mén)在打壓實(shí)驗(yàn)前密封面混入異物、密封部件銹蝕、密封面被異物劃傷、閥門(mén)本身加工問(wèn)題、安裝過(guò)程不規(guī)范、閥門(mén)操作不當(dāng)或關(guān)不嚴(yán)、閥桿彎曲、填料/螺栓松動(dòng)等因素是導(dǎo)致某核電廠安全殼C類(lèi)試驗(yàn)閥門(mén)內(nèi)漏的原因。

        通過(guò)對(duì)某核電廠安全殼C類(lèi)試驗(yàn)92臺(tái)一次打壓不合格的閥門(mén)泄漏問(wèn)題統(tǒng)計(jì)(如圖3所示),進(jìn)一步驗(yàn)證了表5中閥門(mén)內(nèi)漏原因因素的評(píng)價(jià)結(jié)論,同時(shí)圖3還說(shuō)明,閥門(mén)設(shè)備裝配、安裝不正確或不到位是導(dǎo)致試驗(yàn)閥門(mén)不合格的主要原因。

        因此,對(duì)某核電廠安全殼C類(lèi)試驗(yàn)閥門(mén)內(nèi)漏的故障模式分析可總結(jié)如圖4。即所有存在內(nèi)漏故障的92臺(tái)試驗(yàn)閥門(mén),少量閥門(mén)在制造廠制造過(guò)程中即存在加工缺陷,在隨后的閥門(mén)出廠發(fā)至現(xiàn)場(chǎng)、倉(cāng)儲(chǔ)及現(xiàn)場(chǎng)維護(hù)過(guò)程中少量閥門(mén)內(nèi)部混入異物、被劃傷、甚至產(chǎn)生銹蝕;更為重要的是,大部分閥門(mén)裝配裝配、安裝不正確、調(diào)整不到位,最后在打壓試驗(yàn)過(guò)程中出現(xiàn)閥門(mén)內(nèi)漏現(xiàn)象。

        表5 閥門(mén)內(nèi)漏原因因素及評(píng)價(jià)

        圖3 某核電廠C類(lèi)試驗(yàn)閥門(mén)內(nèi)漏的原因統(tǒng)計(jì)

        圖4 某核電廠安全殼C類(lèi)試驗(yàn)閥門(mén)內(nèi)漏的故障路徑示意圖

        5 結(jié)論

        綜合上述分析,導(dǎo)致某核電廠安全殼C類(lèi)試驗(yàn)閥門(mén)內(nèi)漏故障的原因有設(shè)備制造缺陷、設(shè)備保養(yǎng)不足和設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試不正確或不當(dāng)三個(gè)方面,其中設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試不正確或不當(dāng)導(dǎo)致了2/3的一次打壓不合格閥門(mén)的故障。

        針對(duì)某核電廠安全殼C類(lèi)試驗(yàn)閥門(mén)內(nèi)漏的原因分析結(jié)論,本文認(rèn)為可從以下方面改進(jìn)相關(guān)工作以減少和避免試驗(yàn)閥門(mén)內(nèi)漏故障:

        (1)設(shè)備制造過(guò)程中應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注閥門(mén)密封部件的制造、試驗(yàn)驗(yàn)證和驗(yàn)收等過(guò)程控制和質(zhì)量監(jiān)督;

        (2)設(shè)備出廠驗(yàn)收時(shí)、發(fā)運(yùn)途中應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注閥門(mén)包裝和保護(hù)是否規(guī)范和完整;

        (3)倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)、現(xiàn)場(chǎng)維護(hù)過(guò)程中應(yīng)做好設(shè)備的狀態(tài)標(biāo)識(shí),及時(shí)制定現(xiàn)場(chǎng)閥門(mén)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度并按要求實(shí)施;

        (4)更為重要的是應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注閥門(mén)安裝過(guò)程,做好閥門(mén)密封部件安裝的見(jiàn)證和監(jiān)督,及時(shí)協(xié)調(diào)設(shè)備制造廠提供安裝技術(shù)指導(dǎo),確保閥門(mén)設(shè)備特別是密封部件安裝滿(mǎn)足設(shè)備規(guī)范和運(yùn)行技術(shù)要求。

        鄭錦燦(1985-),男,工程師,碩士研究生,主要從事核電設(shè)備設(shè)計(jì)管理、計(jì)劃管理方面的工作。

        TM623.8

        A

        2095-2066(2016)17-0032-02

        2016-5-25

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