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        福建三鋼一煉鋼轉(zhuǎn)爐除塵水處理工藝優(yōu)化

        2016-08-12 02:29:02朱秀強(qiáng)福建省三鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司煉鋼廠福建三明365000
        低碳世界 2016年14期
        關(guān)鍵詞:環(huán)水壓濾機(jī)沉淀池

        朱秀強(qiáng)(福建省三鋼(集團(tuán))有限責(zé)任公司煉鋼廠,福建 三明 365000)

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        福建三鋼一煉鋼轉(zhuǎn)爐除塵水處理工藝優(yōu)化

        朱秀強(qiáng)(福建省三鋼(集團(tuán))有限責(zé)任公司煉鋼廠,福建三明365000)

        本文主要介紹如何優(yōu)化福建三鋼一煉鋼轉(zhuǎn)爐除塵濁環(huán)水處理工藝,提高轉(zhuǎn)爐除塵濁環(huán)水水質(zhì)。并對(duì)轉(zhuǎn)爐除塵濁環(huán)水處理工藝、主要影響因素、存在問(wèn)題及解決辦法作簡(jiǎn)要分析。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期努力,不斷調(diào)整,反復(fù)實(shí)踐,使轉(zhuǎn)爐除塵濁環(huán)水各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到生產(chǎn)要求。

        濁度;硬度;結(jié)垢

        1 前言

        轉(zhuǎn)爐除塵濁環(huán)水作為轉(zhuǎn)爐煙氣除塵用水,其水質(zhì)對(duì)一次除塵系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行影響較大,其中影響最大的是懸浮物和硬度。懸浮物容易在管道和噴嘴上沉積,堵塞螺旋噴嘴、二文桶針式噴孔,造成除塵的霧化效果不好,減小除塵水捕捉煙塵的能力,將引起除塵后的轉(zhuǎn)爐煙氣含塵量大,使后端設(shè)備如OG風(fēng)機(jī)葉片、轉(zhuǎn)爐煤氣加壓機(jī)葉片、轉(zhuǎn)爐煤氣燒嘴等部位積垢,增大設(shè)備的維護(hù)頻率和維護(hù)費(fèi)用。轉(zhuǎn)爐除塵濁環(huán)水硬度高,水中含有大量的鈣、鎂離子,當(dāng)這些離子與轉(zhuǎn)爐煙氣中的CO2接觸時(shí),就會(huì)生成碳酸鈣、碳酸鎂水垢粘附在一文定徑喉口、二文可調(diào)喉口上,使煙氣的流通面積減少,惡化煙氣的抽風(fēng)效果,影響轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)。

        懸浮物的檢測(cè)時(shí)間長(zhǎng),操作分析要求精度高;濁度的分析檢測(cè)簡(jiǎn)單、快速。一般濁度高相對(duì)懸浮物多。轉(zhuǎn)爐除塵濁環(huán)水水質(zhì)變化快,要求2h做1次水質(zhì)分析,2h檢測(cè)一次懸浮物目前還難以做到。因此,我們用濁度檢測(cè)代替懸浮物的分析,轉(zhuǎn)爐濁環(huán)水濁度高,間接說(shuō)明水中懸浮物多。

        2013年三鋼一煉鋼1#百噸轉(zhuǎn)爐進(jìn)行半干法改造,EC噴槍水源為轉(zhuǎn)爐除塵濁環(huán)水,因此對(duì)轉(zhuǎn)爐除塵濁環(huán)水水質(zhì)提出了更高要求,濁度從≤200NTU提高到≤70NTU、總硬度從≤100mg/L提高到≤50mg/L(以CaCO3計(jì))。為滿足1#百噸轉(zhuǎn)爐進(jìn)行半干法除塵生產(chǎn)需要,對(duì)轉(zhuǎn)爐除塵濁環(huán)水處理工藝進(jìn)行優(yōu)化。

        2 轉(zhuǎn)爐除塵濁環(huán)水處理工藝

        2.1轉(zhuǎn)爐除塵濁環(huán)水處理工藝流程圖

        圖1 

        2.2降低濁度

        2.2.1分離粗顆粒

        轉(zhuǎn)爐除塵濁環(huán)水含有轉(zhuǎn)爐吹煉噴濺產(chǎn)生的單質(zhì)鐵 (小鋼珠,MFe為13~15%)等粗顆粒物,粗顆粒會(huì)在沉淀池、渣漿泵及通往濃縮池的管道內(nèi)沉積造成水處理系統(tǒng)癱瘓。轉(zhuǎn)爐除塵水要先經(jīng)粗砂池將粗顆粒物分離去除。

        2.2.2沉淀降濁度

        除塵水出粗砂池進(jìn)入立式沉淀池前連續(xù)投加聚丙烯酰胺溶液(高分子有機(jī)絮凝劑,以下簡(jiǎn)稱PAM溶液),使水中細(xì)小的微粒凝聚成較大的顆粒,依靠其本身重力作用,從水中沉降分離出來(lái)。立式沉淀池出水進(jìn)入熱水池,污泥則用渣漿泵提升到濃縮池,濃縮池溢流水回沉淀池。

        2.2.3污泥脫水

        我廠采用帶式壓濾機(jī)對(duì)污泥進(jìn)行脫水處理。污泥脫水是轉(zhuǎn)爐除塵水處理中最重要的環(huán)節(jié)之一,在此除塵水中的懸浮物從系統(tǒng)中分離。污泥脫水生產(chǎn)是一個(gè)動(dòng)態(tài)過(guò)程,污泥脫水不及時(shí)或脫水效果不理想時(shí)污泥又回流到沉淀池加重其負(fù)荷,導(dǎo)致沉淀池出水懸浮物(濁度)偏高。污泥用汽車運(yùn)輸至燒結(jié)系統(tǒng)使用;濾后水自流到積水池,用提升泵提升到濃縮池。

        2.3降低硬度

        在轉(zhuǎn)爐除塵濁環(huán)水回水槽中投加Na2CO3,降低沉淀池出水硬度。

        轉(zhuǎn)爐冶煉過(guò)程投加石灰,轉(zhuǎn)爐除塵濁環(huán)水吸收溶解石灰粉,硬度升高。

        3 轉(zhuǎn)爐除塵水系統(tǒng)存在問(wèn)題

        3.1藥劑投加問(wèn)題

        (1)PAM溶液配制不規(guī)范、濃度不穩(wěn)定,邊使用邊補(bǔ)水;且污泥脫水和絮凝沉降共用一套溶解裝置。

        (2)沉淀池投加PAM溶液沒有計(jì)量裝置,操作工根據(jù)沉淀池出水情況憑經(jīng)驗(yàn)各自調(diào)節(jié)。

        (3)純堿溶液配制不規(guī)范、濃度不穩(wěn)定,邊使用邊補(bǔ)水;且純堿溶液的計(jì)量泵出液量太小,計(jì)量不準(zhǔn)確。

        3.2污泥脫水問(wèn)題

        (1)帶式壓濾機(jī)生產(chǎn)運(yùn)行轉(zhuǎn)速?zèng)]相對(duì)固定,泥餅厚度相差過(guò)大。

        (2)濾帶沖洗水量不足,壓力偏小,濾帶沖洗不干凈,透水效果差。

        (3)刮泥裝置有缺陷、不全。上濾帶沒有刮泥裝置,下濾帶用一根鋼絲刮泥。

        4 分析問(wèn)題

        4.1PAM溶液濃度要穩(wěn)定

        PAM溶液濃度不穩(wěn)定,PAM的配制濃度以操作工人經(jīng)驗(yàn)而定,加藥流程不規(guī)范。且污泥脫水和絮凝沉降共用一套溶解裝置,要同時(shí)兼顧污泥脫水與絮凝沉降的使用效果,因此不能充分發(fā)揮PAM的作用。

        4.2沉淀池投加PAM溶液要準(zhǔn)確計(jì)量

        從注流大小肉眼判斷PAM溶液加入量,不同人看法不一樣。同樣鋼產(chǎn)量,不同班次人員配制PAM溶液所消耗PAM粉劑量相差較大。

        4.3純堿溶液配制要規(guī)范、純堿投加量要可控

        降硬度用的純堿溶液配制不規(guī)范、濃度不穩(wěn)定。同體積堿液含有的純堿量不知道。硬度超標(biāo),不知要加多少純堿溶液,不知道該純堿溶液降硬度能力有多高,無(wú)法總結(jié)硬度多高該加多少純堿溶液處理。

        4.4污泥脫水是關(guān)鍵

        4.4.1帶式壓濾機(jī)轉(zhuǎn)速要適中

        帶式壓濾機(jī)生產(chǎn)運(yùn)行轉(zhuǎn)速要相對(duì)固定,轉(zhuǎn)速過(guò)快薄泥餅太薄,泥刮不下來(lái);轉(zhuǎn)速過(guò)慢,泥餅太厚擠泥或者產(chǎn)量太低滿足不了生產(chǎn)要求。

        4.4.2沖洗濾帶保持濾帶干凈

        濾帶沖洗是帶式壓濾機(jī)生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)之一,濾帶沖洗水量不足、壓力不夠,沖洗不干凈,濾帶透水效果不好,濾帶粘泥嚴(yán)重,污泥脫水成型差、大量的泥被擠到濾帶兩邊流走。致使沉淀下來(lái)的污泥無(wú)法及時(shí)處理或污泥又流回沉淀池加重轉(zhuǎn)爐除塵濁環(huán)水處理負(fù)擔(dān)。

        4.4.3刮泥裝置要好

        早期刮泥裝置的刮刀是PVC材質(zhì),容易刮破濾帶。2008年至今,我們?nèi)∠蠟V帶刮泥裝置,下濾帶刮泥裝置用一根鋼絲取代。下泥量或PAM溶液加入量不合適,污泥脫水成型不理想,上濾帶粘泥(或泥餅)量大,泥餅經(jīng)上帶沖洗水沖洗后回除塵水系統(tǒng),同時(shí)會(huì)加重上帶沖洗負(fù)擔(dān),上濾帶粘泥加重。用鋼絲刮下濾泥餅,泥刮得夠不干凈,泥餅薄則完全刮不下來(lái),泥被沖洗后回除塵水系統(tǒng)。

        5 改進(jìn)措施

        5.1規(guī)范PAM溶液配制工藝、PAM溶液濃度相對(duì)固定、可知

        在攪拌罐配制好所需濃度PAM溶液,再放入PAM溶液池備用,PAM溶液池四周布空壓氣管用氣攪拌,防止PAM溶液結(jié)塊、不勻,不再補(bǔ)水。

        5.2污泥壓榨脫水和沉淀池絮凝用的PAM溶液分別配制

        配制污泥壓榨脫水用和配制沉淀池絮凝用PAM溶液用不同攪拌罐,PAM溶液池各用各的。污泥脫水用PAM溶液濃度為1:3000、沉淀池絮凝用PAM溶液濃度為1:6000。

        5.3安裝沉淀池絮凝用PAM溶液流量計(jì),準(zhǔn)確計(jì)算沉淀池絮凝用PAM量

        為更好地調(diào)節(jié)沉淀池絮凝用PAM溶液量,增設(shè)沉淀池絮凝用PAM溶液流量計(jì)。針對(duì)單雙吹轉(zhuǎn)換時(shí)濁環(huán)水中泥量的變化造成沉淀池翻池問(wèn)題,經(jīng)不斷地摸索、分析測(cè)算出一套根據(jù)當(dāng)班冶煉爐數(shù)調(diào)節(jié)沉淀池加藥量的方案。操作工根據(jù)每班轉(zhuǎn)爐計(jì)劃冶煉爐數(shù)對(duì)應(yīng)的加藥量進(jìn)行調(diào)節(jié)(如:冶煉24爐上藥量6m3/h、冶煉16爐上藥量4m3/h),以適應(yīng)濁環(huán)水中泥量的變化。

        5.4配制濃度相對(duì)固定的純堿溶液

        按2.5%比例配成純堿溶液,儲(chǔ)存在約8t的堿池里,用壓縮空氣攪拌,均勻堿液,使用過(guò)程中不補(bǔ)水。

        5.5安裝堿液流量計(jì),用不銹鋼小型潛水泵取代計(jì)量泵

        用不銹鋼小型潛水泵(3t/h、設(shè)回流管)取代計(jì)量泵,通過(guò)調(diào)節(jié)回流閥控制流量,根據(jù)水質(zhì)情況確定純堿溶液加入量。

        控制轉(zhuǎn)爐除塵濁環(huán)水P堿(酚酞堿度)150~200mg/L、M堿(總堿度)3000~400mg/L,確保轉(zhuǎn)爐除塵濁環(huán)水總硬度≤50mg/ L(以CaCO3計(jì))。

        5.6規(guī)范污泥脫水操作

        5.6.1根據(jù)轉(zhuǎn)爐冶煉情況確定壓濾運(yùn)行臺(tái)數(shù)及轉(zhuǎn)速

        轉(zhuǎn)爐雙吹冶煉時(shí),運(yùn)行的兩臺(tái)壓濾機(jī)轉(zhuǎn)速30~38rpm,轉(zhuǎn)爐單吹冶煉時(shí),兩臺(tái)壓濾機(jī)轉(zhuǎn)速24~28rpm。2h觀察一次濃縮池污泥深度,視情況調(diào)節(jié)壓濾機(jī)進(jìn)泥量。微調(diào)節(jié)絮凝劑流量,使污泥既不偏稀難壓也不偏稠黏帶,濾帶跑偏時(shí),應(yīng)立即手動(dòng)調(diào)整。

        5.6.2加強(qiáng)濾帶沖洗裝置檢查、維護(hù)

        每小時(shí)檢查一次濾帶沖洗情況,發(fā)現(xiàn)沖洗水噴嘴不出水或出水量小立即停機(jī)處理,確保濾帶沖洗干凈,提高濾水效果。

        5.6.3改進(jìn)濾帶刮泥裝置

        用廢舊上料皮帶代替PVC板做刮刀,恢復(fù)濾帶刮泥裝置。料皮帶與濾帶緊貼,泥刮得干凈,且不會(huì)刮破濾帶。

        5.6.4加強(qiáng)壓濾機(jī)管理,確保不發(fā)生濃縮池“壓耙”事故

        污泥操作工需對(duì)在生產(chǎn)的壓濾機(jī)狀態(tài)保持時(shí)刻關(guān)注,及時(shí)調(diào)整“跑偏”、“粘泥”等問(wèn)題,注重潤(rùn)滑系統(tǒng)、輥道軸承的點(diǎn)檢和維護(hù),減少事故停機(jī)。對(duì)備用的壓濾機(jī)存在故障的應(yīng)及時(shí)報(bào)修,避免“帶傷上陣”,引起濃縮池泥量無(wú)法消化發(fā)生“壓耙”事故。

        6 工藝優(yōu)化取得的效果

        6.1轉(zhuǎn)爐除塵濁環(huán)水濁度和硬度合格率顯著提高

        2013年下半年開始,一煉鋼轉(zhuǎn)爐除塵濁環(huán)水水質(zhì)逐漸好轉(zhuǎn),不斷對(duì)轉(zhuǎn)爐除塵濁環(huán)水處理工藝進(jìn)行優(yōu)化,經(jīng)近三年努力轉(zhuǎn)爐除塵濁環(huán)水濁度和硬度合格率顯著提高。2012年四季度和2016年一季度轉(zhuǎn)爐除塵濁環(huán)水濁度和硬度水質(zhì)合格率對(duì)比如表1。

        表1 

        6.2除塵系統(tǒng)趨于正常,設(shè)備壽命提高

        轉(zhuǎn)爐濁環(huán)水水質(zhì)優(yōu)化后,拆檢除塵系統(tǒng)的噴嘴、二文桶針等設(shè)備時(shí)未發(fā)現(xiàn)堵塞現(xiàn)象,提高了除塵效率,煙氣顆粒物濃度從40~60mg/m3降至25~45mg/m3;OG風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子平均壽命從原來(lái)的25d增加到40d,轉(zhuǎn)爐煤氣加壓機(jī)轉(zhuǎn)子平均壽命從原來(lái)的30d增加到50d。減少了設(shè)備費(fèi)用,同時(shí)也降低了更換轉(zhuǎn)子的勞動(dòng)強(qiáng)度。

        6.3環(huán)保效益

        轉(zhuǎn)爐濁環(huán)水水質(zhì)優(yōu)化后,轉(zhuǎn)爐煙氣含塵量降低,使從煙囪排放的顆粒物濃度降至50mg/m3以下,具有較大的環(huán)保效益。

        7 結(jié)語(yǔ)

        優(yōu)化轉(zhuǎn)爐除塵濁環(huán)水處理工藝,經(jīng)近三年努力,轉(zhuǎn)爐除塵濁環(huán)水濁度和硬度合格率顯著提高,在轉(zhuǎn)爐除塵濁環(huán)水方面為轉(zhuǎn)爐長(zhǎng)周期安全生產(chǎn)提供保證。

        朱秀強(qiáng),男,1993年畢業(yè)于重慶鋼鐵高等??茖W(xué)校(現(xiàn)更名為重慶科技學(xué)院),工業(yè)分析專業(yè),從事煉鋼循環(huán)水處理工作。

        X757

        A

        2095-2066(2016)14-0233-02

        2016-5-1

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