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        水電廠勵磁系統(tǒng)的改造問題及其對策探討

        2016-08-12 02:28:42李桂華湖南省水運建設(shè)投資集團有限公司湖南長沙410000
        低碳世界 2016年14期
        關(guān)鍵詞:勵磁機水電廠調(diào)節(jié)器

        李桂華(湖南省水運建設(shè)投資集團有限公司,湖南 長沙 410000)

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        水電廠勵磁系統(tǒng)的改造問題及其對策探討

        李桂華(湖南省水運建設(shè)投資集團有限公司,湖南長沙410000)

        目前一些水電廠發(fā)電機組勵磁系統(tǒng)裝置因為投運時間長,技術(shù)落后,可靠性差,需要對勵磁系統(tǒng)進行改造。本文主要根據(jù)實例闡述了某水電廠勵磁系統(tǒng)存在的問題以及對勵磁系統(tǒng)的改造。

        水電廠;勵磁;改造;整流柜;試驗

        引言

        勵磁系統(tǒng)是同步發(fā)電機的重要組成部分,直接影響發(fā)電機的運行特性。但是一些老型水電廠的勵磁系統(tǒng)卻存在運行效率低下并且故障率高等方面的問題,特別是小型水電站,導(dǎo)致水電廠的效益大幅度的降低,因此急需對水電廠勵磁系統(tǒng)進行改造,提高勵磁系統(tǒng)的運行效率。

        1 某水電廠改造前情況概述

        某水電廠原1#、2#發(fā)電機勵磁系統(tǒng)設(shè)備情況如表1~4。

        表1 1#勵磁機

        表2 1#相復(fù)勵勵磁調(diào)節(jié)器

        2 水電廠勵磁系統(tǒng)存在的問題與缺陷

        (1)1#勵磁機整流子已先后車削過兩次,累積徑向車削6.5mm之多;2#勵磁機整流子車削過一次,徑向車削4mm;勵磁機刷握與整流子表面距離增大,碳刷在運行中不同程度的會發(fā)生搖晃和抖動,易發(fā)生火花,加速整流子車削的間隔;

        表3 2#勵磁機

        表4 2#相復(fù)勵勵磁調(diào)節(jié)器

        (2)隨著整流子的車削,整流子片間絕緣更不易處理,運行中容易造成碳刷和整流子表面發(fā)熱,并且會因接觸不好而冒火花嚴重;

        (3)勵磁機維護量大,且運行中不易更換碳刷,經(jīng)常出現(xiàn)因勵磁機需維護而停機;

        (4)因技術(shù)落后、調(diào)節(jié)器老化,反應(yīng)速度慢,不能實現(xiàn)電壓、功率因數(shù)實時跟蹤,起不到自動勵磁的作用;

        (5)相復(fù)勵勵磁調(diào)節(jié)器采用正序、負序電壓繼電器加出口繼電器實現(xiàn)強勵、強減功能,強勵、強減時切除或增加勵磁回路一固定電阻,既存在繼電器反應(yīng)速度慢、接點容易燒壞現(xiàn)象,又不能根據(jù)系統(tǒng)需要隨時調(diào)整或停止強勵、強減的動作;

        (6)隨著主控室電控系統(tǒng)自動化水平的不段提高。發(fā)電機的勵磁作為發(fā)電機的主要控制、調(diào)節(jié)參數(shù),若不能在電控系統(tǒng)后臺機上實現(xiàn)控制與監(jiān)視,對發(fā)電機的安全運行不易保障。

        3 勵磁系統(tǒng)的改造方案確定和設(shè)備選型

        根據(jù) 1#、2#發(fā)電機直流勵磁機的現(xiàn)狀及存在的缺陷,若不進行改造,則需盡快更換直流勵磁機電樞,考慮到每年因整流子或電刷需維護停機2~3次,直流勵磁機電樞正常使用壽命不過在9年左右,而每隔4~5年需車削一次,綜合其它因素,選擇取消直流勵磁機,采用機端或廠用電供電的靜止勵磁系統(tǒng);淘汰性能及功能達不到要求的相復(fù)勵勵磁調(diào)節(jié)器,選擇現(xiàn)在正推廣使用的微機型自動勵磁調(diào)節(jié)裝置;相應(yīng)對發(fā)電機小室的原有配置及接線進行改造。勵磁系統(tǒng)改造的設(shè)備選型主要考慮可靠性、先進性、節(jié)省投資三方面。

        3.1勵磁功率變壓器

        根據(jù)1#、2#發(fā)電機勵磁系統(tǒng)額定參數(shù)進行選擇。1#直流勵磁機額定容量為50kW、1#發(fā)電機額定勵磁電流為163A、額定勵磁電壓為165V,按強勵倍數(shù)2倍考慮,選擇85kWA三相干式變壓器;2#直流勵磁機額定容量為40kW、2#發(fā)電機額定勵磁電流為238A、額定勵磁電壓為112V,按強勵倍數(shù)2倍考慮,選擇85kWA三相干式變壓器。

        3.2自動勵磁裝置

        自動勵磁功率柜采用三相全控橋式整流電路,可達到運行效率高、性能穩(wěn)定的目的,并可實現(xiàn)逆變快速滅磁。冷卻方式選擇熱管式,冷卻效果好。整流柜組容吸收采用三相五線式吸收方式,使吸收效果明顯,結(jié)構(gòu)緊湊。自動勵磁調(diào)節(jié)柜選擇已成熟應(yīng)用的DWLZ-2C微機勵磁調(diào)節(jié)裝置,既實現(xiàn)了可編程勵磁調(diào)節(jié)裝置不具備的漢化運行監(jiān)視窗口,又避免了工控機勵磁調(diào)節(jié)裝置價格昂貴的缺點。

        3.3互感器

        根據(jù)發(fā)點機小室空間小、設(shè)備多的實際情況,選擇墻壁安裝方式的互感器。

        設(shè)備選型見表5。

        表5 設(shè)備選型

        改造后勵磁系統(tǒng)見圖1。

        圖1 改造后的勵磁系統(tǒng)圖

        4 勵磁調(diào)節(jié)系統(tǒng)改造投運試驗

        4.1靜態(tài)試驗

        用調(diào)壓器在可控硅整流橋交流開關(guān)處加電壓 (100V),在直流開關(guān)處加滑動變阻器作為負載,使得流過負載的電流大于2A。投入調(diào)節(jié)器電源,按就地開機按鈕,通過增、減磁,觀察發(fā)現(xiàn)工控機顯示觸發(fā)角度、轉(zhuǎn)子電壓、轉(zhuǎn)子電流與示波器觸發(fā)性一致。

        4.2空載試驗

        4.2.1階躍響應(yīng)試驗

        勵磁調(diào)節(jié)裝置切至“電壓閉環(huán)”方式,通過“就地增磁”、“就地減磁”按鈕,在80%Ufn、100%Ufn時通過計算機鍵入命令,做±10%Ufn階躍響應(yīng)試驗,觀察調(diào)節(jié)性能,整定PID參數(shù)(階躍響應(yīng)先在5%下做,最終在10%下做)。

        4.2.2零起升壓試驗

        勵磁調(diào)節(jié)裝置置“電壓閉環(huán)”方式,集控室按下勵磁投入按鈕,發(fā)電機自動建壓5%Ufn,然后由集控室增磁按鈕將機端電壓升至100%Ufn,試驗結(jié)果負荷國標要求。

        4.2.3頻率特性及V/F限制試驗

        將機端電壓調(diào)整為額定值。降低機組轉(zhuǎn)速,使得機組頻率逐步降低到45Hz。在從50Hz降低到47.16Hz的過程中,機端電壓和電壓給定保持不變,轉(zhuǎn)子電流逐漸上升;在到達47.16Hz時,調(diào)節(jié)器報出V/F限制,機端電壓下降;在47.16Hz降低到45Hz的過程中,機端電壓持續(xù)下降;在到達45Hz時,調(diào)節(jié)器自動逆變停機。

        4.3并網(wǎng)試驗

        4.3.1欠勵試驗

        調(diào)整無功至欠勵限制動作值,兩套調(diào)節(jié)裝置欠勵限制動作,此時減磁,無功不變,增磁返回。

        4.3.2過勵試驗

        調(diào)整無功至過勵限制動作值,約5s后兩套調(diào)節(jié)裝置過勵限制動作,此時增磁,無功不變,減磁返回。

        4.3.3A、B套切換試驗

        在主界面觀察A套為主,B套為從,A/B套空載,A/B套正常,A/B套控制方式“在電壓閉環(huán)”。在調(diào)節(jié)裝置面板上作手動切換(A套切至B套和B套切至A套),切換過程中機組無功不變化。

        5 結(jié)語

        改造后至今,系統(tǒng)運行正常,沒有發(fā)生過因勵磁系統(tǒng)故障而停機,各參數(shù)穩(wěn)定,完善了上位機對發(fā)電機的全方位控制,使發(fā)電機的控制回路更加簡單明了,從而減少事故的發(fā)生;改造后勵磁系統(tǒng)技術(shù)性能先進,維護量大幅度減少,勵磁系統(tǒng)的快速性、穩(wěn)定性、自動化程度、可靠性指標、自動投入率和電廠的電壓與無功指標均得到提高,保證了該水電廠發(fā)電機組的可靠運行。

        [1]楊水華.淺談盤溪電站的勵磁系統(tǒng)改造[J].中國科技信息,2008(20):65~66.

        [3]初立宏.蓮花發(fā)電廠勵磁系統(tǒng)論證及更新改造[J].中國電力教育,2010(S1):28~29.

        李桂華(1976-),男,工程師,本科,主要從事生產(chǎn)技術(shù)管理工作。

        TV734

        A

        2095-2066(2016)14-0030-02

        2016-4-20

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