呂 彬(華潤電力(海豐)有限公司,廣東省 汕尾 516600)
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淺談海豐電廠加氧裝置的調(diào)試、運行與維護
呂彬(華潤電力(海豐)有限公司,廣東省汕尾516600)
鍋爐給水加氧是目前解決超(超)臨界鍋爐受熱面結(jié)垢和汽輪機通流部件沉積、腐蝕的先進處理工藝,也是大型火力發(fā)電機組實現(xiàn)節(jié)能降耗的有效措施之一。根據(jù)國內(nèi)外有關(guān)電廠的運行經(jīng)驗,給水采用加氧處理可以解決直流鍋爐給水含鐵量較高、水冷壁管結(jié)垢速率偏大、鍋爐壓差上升過快以及精處理混床運行周期短等多方面問題。海豐電廠1號、2號機組分別于2015年7月、4月完成加氧調(diào)試。加氧后省煤器入口給水鐵含量降低至1.0μg/L以下,下降70%以上;給水中氨的加入量減少了約50%,凝結(jié)水精處理混床氫型運行周期制水量延長一倍,樹脂再生自用水量、再生酸堿用量以及廢液排放量相應(yīng)減少,有利于環(huán)境保護。
超超臨界機組;給水;全揮發(fā)處理;調(diào)試;運行控制;維護
給水采用傳統(tǒng)還原性全揮發(fā)處理AVT(R)時,超(超)臨界機組普遍存在的問題是給水系統(tǒng)、疏水系統(tǒng)的流動加速腐蝕(FAC)。
給水加氧處理主要目的是:抑制爐前給水系統(tǒng)的流動加速腐蝕,降低給水腐蝕產(chǎn)物含量,避免因給水?dāng)y帶大量腐蝕產(chǎn)物遷移至下游設(shè)備并沉積、結(jié)垢而產(chǎn)生的次生危害。
在給水傳統(tǒng) AVT(R)工況下,超(超)臨界機組因給水系統(tǒng)流動加速腐蝕所帶來的一系列危害主要體現(xiàn)在:
(1)給水系統(tǒng)FAC腐蝕較嚴(yán)重,腐蝕產(chǎn)物含量高,氧化鐵沉積造成鍋爐受熱面結(jié)垢速率普遍偏高,影響機組換熱效率,鍋爐酸洗周期短。
圖2 省煤器結(jié)垢
圖3 水冷壁結(jié)垢
圖1 末級高加入口氧化鐵沉積
(2)結(jié)垢造成鍋爐壓差上升過快,給水泵動力消耗增加,這也是目前超臨界直流鍋爐運行的普遍性問題,嚴(yán)重影響了大機組運行的經(jīng)濟性。
(3)氧化鐵沉積容易造成某些機組節(jié)流孔、高加疏水調(diào)閥及減溫水調(diào)閥等堵塞問題,影響機組正常運行。部分機組汽輪機葉片氧化鐵沉積,造成汽輪機效率的下降。
圖4 疏水調(diào)節(jié)閥堵塞
圖5 水冷壁節(jié)流孔沉積
圖6 汽輪機葉片氧化鐵沉積
總之,由于設(shè)備的腐蝕、結(jié)垢和積鹽,將對發(fā)電機組的節(jié)能降耗和安全運行產(chǎn)生重要影響。這種影響是隱性的、慢性的。但對節(jié)能降耗影響是長期,有時是巨大的,因此有必要進行超超臨界機組化學(xué)水工況的優(yōu)化處理。
給水加氧技術(shù)的原理:在流動純水條件下,加入適量的氧使碳鋼表面形成一層均勻致密的保護膜,取代還原性工況下形成的疏松、多孔性磁性四氧化三鐵氧化膜,降低金屬腐蝕速率,達到抑制流動加速腐蝕的效果。同時,OT工況下形成的氧化物晶粒細小、致密,一方面有助于提高換熱效率,另一方面改善了表面流態(tài),降低系統(tǒng)阻力,減緩了鍋爐壓差的上升速率。兩種工況下,超臨界鍋爐水冷壁金屬氧化膜結(jié)構(gòu)與形態(tài)對比如圖7~8。
圖7 傳統(tǒng)AVT工況
圖8 加氧工況
西安熱工院于2015年4月10日開始對#2機組實施給水加氧調(diào)試(以#2機為例),其主要過程如下:
(1)AVT(O)工況下機組水汽品質(zhì)查定
2015年4月10日~4月15日,對2號機組水汽品質(zhì)進行全面查定。確定給水AVT(O)工況下機組水汽品質(zhì)及其變化規(guī)律。重點查定項目包括水汽的氫電導(dǎo)率、陰離子含量及腐蝕產(chǎn)物鐵含量等。
(2)給水加氧處理轉(zhuǎn)換及氧量平衡過程
2015年4月15日,開始進行2號機組給水加氧轉(zhuǎn)換試驗,向精處理出口母管和除氧器出口下水管手動加氧。至4月25日,2號機組給水系統(tǒng)金屬氧化膜的基本完成鈍化。加氧轉(zhuǎn)換期間監(jiān)測水汽的氫電導(dǎo)率、陰離子及腐蝕產(chǎn)物鐵含量變化情況。
(3)給水氧含量調(diào)整試驗
機組加氧調(diào)試后期階段,根據(jù)機組負荷變化調(diào)整加氧量,并密切監(jiān)測熱力系統(tǒng)水質(zhì)變化。根據(jù)腐蝕產(chǎn)物含量變化情況進一步優(yōu)化并確定給水加氧量控制范圍。
(4)精處理運行優(yōu)化調(diào)試
在加氧轉(zhuǎn)換過程中,連續(xù)監(jiān)測精處理混床不同運行狀態(tài)(投運初期、氫型運行階段、轉(zhuǎn)型階段)出水水質(zhì)情況,包括氫電導(dǎo)率、電導(dǎo)率及陰、陽離子雜質(zhì)含量等。在水汽品質(zhì)滿足加氧運行要求的情況下,確定精處理混床運行控制方式。
(5)給水加氧轉(zhuǎn)換調(diào)試結(jié)果及分析
給水腐蝕產(chǎn)物鐵含量的下降,是加氧處理工藝優(yōu)越性特征之一,也是給水加氧處理效果的最直接體現(xiàn)。圖9顯示了不同給水處理方式下,2號機組水汽系統(tǒng)鐵含量的變化??梢钥闯?,加氧轉(zhuǎn)換完成后,省煤器入口給水鐵含量下降,平均值由7.5μg/L降低至0.4μg/L左右。
(1)加氧處理條件和水質(zhì)控制指標(biāo)
①給水加氧處理條件
圖9 號機組不同給水處理方式水汽系統(tǒng)鐵含量平均值
a.機組負荷大于400MW,汽動給水泵投入運行,機組運行穩(wěn)定。
b.凝結(jié)水全部經(jīng)過精處理,凝結(jié)水精處理混床出口母管氫電導(dǎo)率小于 0.10μS/cm,省煤器入口給水氫電導(dǎo)率小于0.15μS/cm(機組正常運行,氫電導(dǎo)率不受取樣管影響)。
c.給水加氧處理同時需要加氨處理,正常運行時采用精處理出口母管一點加入。
②溶解氧
省煤器入口給水溶解氧含量控制在能保證修復(fù)熱力系統(tǒng)氧化膜范圍內(nèi),控制范圍為20~60μg/L,目標(biāo)值30μg/L。
除氧器入口給水氧含量控制在30~100μg/L,期望控制值30~80μg/L。
注意:正常加氧運行中,手動改變加氧量時,1號機組除氧器入口溶氧表一般要等20min才有響應(yīng),2號機組除氧器入口溶氧表一般要等30min才有響應(yīng),省煤器入口溶氧表一般要等20min才有響應(yīng)。
③pH值
省煤器入口給水pH值的控制范圍為9.0~9.2,采用在精處理出口一點加氨方式來實現(xiàn)。由于給水pH的準(zhǔn)確測定比較困難,建議通過除氧器入口的電導(dǎo)率來控制給水pH值,控制范圍為3.0~4.5μS/cm,期望值在3.5~4.5μS/cm,目標(biāo)值為4.0μS/cm。pH在線表測量值只作為參考。pH與電導(dǎo)率換算公式如下:
④氫電導(dǎo)
對于超超臨界機組來說,凝結(jié)水精處理混床出口母管氫電導(dǎo)率在正常運行時應(yīng)小于0.10μS/cm,期望控制值小于0.08μS/cm,確保精處理出水水質(zhì)滿足加氧要求。
省煤器入口給水的氫電導(dǎo)率在正常運行時應(yīng)小于0.10μS/cm,期望控制值小于0.08μS/cm;主蒸汽的氫電導(dǎo)率在正常運行時應(yīng)小于0.10μS/cm。
正常加氧過程中,省煤器入口給水和主蒸汽氫電導(dǎo)率隨著加氧量升高而有稍許升高,這是正?,F(xiàn)象,當(dāng)氫電導(dǎo)率超過標(biāo)準(zhǔn)值0.10μS/cm可適當(dāng)降低加氧量。
在凝結(jié)水精處理總出口氫電導(dǎo)率小于0.10μS/cm時,可維持正常加氧量。
(2)機組啟動措施
①機組啟動時,按規(guī)程分別進行冷態(tài)和熱態(tài)沖洗,并及時投運精處理設(shè)備。在機組啟動冷態(tài)和熱態(tài)清洗時,精處理出口只加氨,將除氧器入口加氨電導(dǎo)率目標(biāo)值定為7.0μS/cm(范圍5.5~8.5μS/cm),以維持給水pH值:9.4~9.6。原清洗水水質(zhì)指標(biāo)中溶解氧不作控制指標(biāo),其它指標(biāo)不變。
②機組負荷超過400MW,汽動給水泵投入穩(wěn)定運行后,并且精處理出口氫電導(dǎo)率小于0.10μS/cm,省煤器入口給水氫電導(dǎo)率小于0.15μS/cm時,方可進行加氧處理。
③精處理出口和除氧器出口開始加氧時采用手動方式,初始加氧量以流量計滿刻度的1/2控制加入,待除氧器入口或省煤器入口給水氧含量均升高至正??刂品秶鷷r,再投運自動加氧,加氧自動運行。
④加氧24h后,且除氧器入口及省煤器入口溶解氧含量達到相應(yīng)控制要求后,降低精處理出口加氨量,將除氧器入口電導(dǎo)率目標(biāo)值改為4.0μS/cm(范圍3.0~4.5μS/cm),將給水pH值降低至9.0~9.2之間。
⑤機組啟動時,除氧器啟動排氣門打開;加氧后4h內(nèi),保證除氧器排氣門處于微開狀態(tài)(可見少量冒氣即可)。
⑥機組啟動時,高加汽側(cè)向除氧器運行連續(xù)排氣門打開。加氧后4h內(nèi),關(guān)閉高加汽側(cè)連續(xù)排氣一、二次門。如果關(guān)閉高加汽側(cè)連續(xù)排氣門影響到高加換熱效率時,可根據(jù)機組的運行情況定期開啟連續(xù)排氣門。
(3)機組停運措施
①非計劃停機
非計劃停機,應(yīng)立即停止凝結(jié)水、給水加氧,并打開除氧器排氣門和高壓加熱器向除氧器連續(xù)排氣一、二次門。盡可能加大精處理出口的加氨量 (必要時啟動運行給水加氨泵向除氧器出口加氨),盡快將給水pH提高到9.6~10.0。
②正常停運
正常停機時,可提前4h~8h,停止凝結(jié)水、給水加氧。并打開除氧器排氣門和高壓加熱器向除氧器連續(xù)排氣一、二次門。同時,將除氧器入口電導(dǎo)率目標(biāo)值改為7.0μS/cm,加大精處理出口氨加入量 (必要時啟動運行給水加氨泵或啟動停機加氨泵),以盡快提高給水pH值至9.6~10.0。
(1)給水溶解氧表按廠家要求校準(zhǔn)。
(2)除氧器入口溶解氧表按廠家要求校準(zhǔn)。
(3)給水和混床出口(或除氧器入口)氫電導(dǎo)表按廠家要求校準(zhǔn)。
(4)保證裝置內(nèi)除氧器穩(wěn)壓閥入口壓力、精處理穩(wěn)壓閥入口壓力,尤其在氣源切斷后重新供給時要更加注意。
(5)每月一次,將界面自動改為手動,調(diào)節(jié)加氧量,觀察加氧量是否變化,給水加氧流量計是否也隨之改變。而后,將加氧流量設(shè)置合適值,并將加氧界面恢復(fù)自動方式。
(6)每年檢查一次裝置內(nèi)緩沖罐的積水。先關(guān)斷裝置出入口閥門,釋放壓力,再進行排水。
(7)每年清洗一次過濾器。
(8)定期檢修穩(wěn)壓閥,打開穩(wěn)壓閥后,用水清洗處理“O”型密封圈。
(9)定期進行電磁調(diào)節(jié)閥非線性校正。
[1]華潤電力(海豐)有限公司1、2機組給水加氧報告,西安熱工研究院.
[2]《火電廠汽水化學(xué)導(dǎo)則第1部分:直流鍋爐給水加氧處理導(dǎo)則》(DL/T805.1-2011).
呂彬,工程師,化學(xué)環(huán)保專業(yè)。
TM774
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2095-2066(2016)14-0024-02
2016-4-29