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        火電廠汽輪機輔機常見故障及檢修方法研究

        2016-08-09 00:57:57程進取
        大科技 2016年21期
        關(guān)鍵詞:輔機給水泵凝汽器

        程進取

        (貴州黔桂發(fā)電有限責任公司 貴州盤縣 553531)

        火電廠汽輪機輔機常見故障及檢修方法研究

        程進取

        (貴州黔桂發(fā)電有限責任公司 貴州盤縣 553531)

        火電廠汽輪機輔機在運行的過程中,難免會出現(xiàn)一些故障,對此需要及時做好匯總工作,結(jié)合現(xiàn)場實際經(jīng)驗,找到有效解決辦法,加強日常檢修要點分析。本文現(xiàn)主要針對火電廠汽輪機輔機常見故障及檢修方法展開了研究。

        火電廠;汽輪機輔機;常見故障;檢修方法

        1 引言

        汽輪機組屬于是火電廠重要組成部分,直接關(guān)乎電廠運行安全性與經(jīng)濟性。因為設(shè)備結(jié)構(gòu)復(fù)雜、運行環(huán)境特殊,汽輪機組難免出現(xiàn)各種故障,對此必須重視其日常檢修工作的科學(xué)開展。在火電廠的日常維護中,汽輪機輔機也是一個重要環(huán)節(jié),加強汽輪機輔機常見故障及檢修方法研究具有現(xiàn)實意義。

        2 火電廠汽輪機輔機檢修必要性

        汽輪機的正常運行將直接關(guān)乎于發(fā)電廠的運行,而汽輪機輔機的運行卻影響著汽輪機的運行,若在運行過程中,輔機發(fā)生故障,將間接影響到電廠的發(fā)電效益和人們的日常生活用電。目前,保證汽輪機組安全、可靠的運行是發(fā)電廠維護部門最主要的工作之一,要注重培養(yǎng)專業(yè)的、高素質(zhì)的維修人員,合理、及時的對汽輪機組進行保養(yǎng)和維護,這樣不但有效的減少汽輪機組故障的產(chǎn)生,還可以保證人們正常穩(wěn)定的供電來源,汽輪機組運行效率得到了提高,發(fā)電廠的效益也再升一節(jié)。因此,火電廠汽輪機輔機的日常檢修和維護是非常必要的。

        3 火電廠汽輪機輔機常見故障及檢修方法

        3.1 油系統(tǒng)故障及檢修方法

        汽輪機的油系統(tǒng)由潤滑油系統(tǒng)、密封油系統(tǒng)以及調(diào)速油系統(tǒng)等幾部分組成,火電廠汽輪機組安裝或運行時,經(jīng)常會有雜質(zhì)進入汽輪機輔機油系統(tǒng)的中軸頸內(nèi)現(xiàn)象,這種系統(tǒng)故障的產(chǎn)生可能導(dǎo)致中壓汽輪機組的主蒸汽伺服閥卡住,堵塞或伺服孔,使得汽輪機組無法正常運行。

        維修人員檢修汽輪機油系統(tǒng)時,需做好清潔工作:①將儲油系統(tǒng)徹底清理干凈,以有效降低油系統(tǒng)發(fā)生故障的機率;②汽輪機軸瓦清理工作,且對所有的油閥門、止回閥及疏油閥等開展解體處理,通過清洗劑進行徹底的清洗;③對冷油器與油箱進行徹底的清理。

        3.2 給水泵、循環(huán)水泵、前置泵故障及檢修方法

        3.2.1 給水泵故障

        在汽輪機啟動之前,給水泵無法完全掛閘,主要有兩大故障原因:①熱控回路中,由于保護動作無法貫徹實施,使得汽輪機啟動后,給水泵無法順利掛閘,出現(xiàn)故障;②在汽輪機機械中,由于掛閘電磁閥門前濾網(wǎng)長期使用,未能夠及時予以過濾,出現(xiàn)堵塞問題,引起故障。

        給水泵需要經(jīng)常檢修的部位是電磁閥門前的濾網(wǎng)是否堵塞,另外還要經(jīng)常檢修泵體零部件及熱控回路。在實際檢修工作中,需建立科學(xué)的養(yǎng)護體系與制度,做好給水泵零部件故障及更換記錄,詳細掌握各部件損壞時間,以便于后期在零部件到使用壽命前及時更換,避免零部件損壞后發(fā)現(xiàn)不及時對給水泵造成嚴重損壞。如圖1所示即為給水泵狀態(tài)檢修系統(tǒng)示意圖。

        圖1 給水泵狀態(tài)檢修系統(tǒng)示意圖

        3.2.2 循環(huán)水泵故障

        汽輪機組運行過程中,循環(huán)水泵是重要組成環(huán)節(jié),循環(huán)水泵出現(xiàn)故障的原因是由于凝汽器中存在一些雜物而影響了循環(huán)水的量,出現(xiàn)這種情況可以采用輔助抽氣器來對雜物進行清理,若在一定的條件下,還可以增加凝汽器的水量,以此來保證循環(huán)水的量。另外,還可以建立PLC程序來設(shè)計一個反饋系統(tǒng),對循環(huán)水泵的運行進行嚴格的控制,以此來保證汽輪機的真空狀態(tài)的運行。

        3.2.3 前置泵故障

        前置泵故障主要有兩大原因:①機械表面出現(xiàn)腐蝕,產(chǎn)生的化學(xué)反應(yīng)造成泄露的問題;②前置泵運行時,由于動靜環(huán)接觸面造成磨損,引發(fā)故障。

        前置泵檢修中,應(yīng)堅持定期、周期性的檢修原則,保證前置泵的正常運行。前置泵檢修內(nèi)容主要是對零件進行更換,比如密封、泵體和管道密封零件。周期性檢修主要是每班、每月、每半年和每一年進行檢修:①每班檢修中,對前置泵的進水、出水壓力、軸承潤滑程度進行檢查;②每月檢修中,對軸承潤滑油情況進行檢查;③每半年檢修中,對左右緊固部位可靠性、機械密封程度、泵軸承和徑向進行檢查;④每年檢修中,對潤滑油的更換、泵的惡化程度進行檢查。通過檢查工作的全面落實,有效排除前置泵故障,保證前置泵穩(wěn)定運行。

        3.3 凝汽器真空不足故障及檢修方法

        凝汽器是構(gòu)成汽輪機輔機凝汽機給的關(guān)鍵構(gòu)件,包括凝結(jié)水泵、循環(huán)水泵以及抽氣裝置等,凝汽設(shè)備主要是在汽輪機排汽口建立并維持高度真空,令進入汽輪機的蒸汽能夠膨脹為相對較低的排氣壓力,提高汽輪機熱效率;凝汽設(shè)備還能夠?qū)⑵啓C排汽凝結(jié)成潔凈的凝結(jié)水作為鍋爐給水,循環(huán)使用。汽輪機凝汽器的排汽壓力對于汽輪機運行的效率有著直接影響,凝汽器的真空程度也會對汽輪機的正常運轉(zhuǎn)造成影響,如果凝汽器的真空度不斷降低,就會導(dǎo)致排汽溫度持續(xù)升高,致使其現(xiàn)振動太大發(fā)生故障,溫度越高,振動的幅度就越大。真空的氣密性與凝汽器結(jié)垢都會造成汽輪機凝汽器的真空程度過低。

        維修人員遇到汽輪機輔機真空氣密性持續(xù)下降的故障,可以使用喉部以下的凝汽器或者真空系統(tǒng),對系統(tǒng)進行停機灌水檢漏,對噴嘴與汽輪機的軸封進行定期的檢查和清理,并且利用化學(xué)方法進行凝汽器除垢,以有效的消除汽輪機組的漏氣點,提升其抽汽的效率,保證凝汽器真空度。

        4 實例分析

        下文僅以某火電廠汽輪機凝汽器真空不足故障為例,具體探討了其故障原因與檢修建議。該火電廠1#汽輪機為N600-24.2/566/566型超臨界一次中間再熱、單軸、三缸四排汽汽輪機,配備N-38000A型凝汽器,該凝汽器為雙殼體、單流程、雙倍壓表面式凝汽器。有2個斜喉部、2個殼體(包括熱井、水室回熱管系),汽輪機排氣缸與凝汽器采用不銹鋼波形膨脹節(jié)鏈接。2011年5月在負荷升至600MW后,低壓凝汽器真空開始下降。低壓凝汽器真空降至-82kPa時,開始減負荷,負荷減至447MW時,真空降至-79kPa,整個過程中,高壓凝汽器真空一直正常。

        4.1 系統(tǒng)檢查與找漏

        進入現(xiàn)場后,針對汽輪機冷端相關(guān)的凝汽器本體、循環(huán)水系統(tǒng)、抽空氣系統(tǒng)、機組疏水系統(tǒng)、膠球泵清洗系統(tǒng)等各設(shè)備進行了檢查及試驗。檢查情況如下:

        (1)采用氦質(zhì)譜檢漏儀進行真空系統(tǒng)檢漏,未發(fā)現(xiàn)明顯漏點。機組負荷420MW,采取停泵方式進行真空嚴密性試驗,低壓凝汽器真空嚴密性試驗結(jié)果0.1kPa/min,在合格范圍內(nèi);表明低壓凝汽器真空系統(tǒng)嚴密,無大量空氣漏入系統(tǒng)中。

        (2)分別檢查3臺真空泵工作電流、工作液溫度正常;低壓凝汽器抽空氣門都在全開位置,開關(guān)抽空氣門,真空值無明顯變化。

        (3)查機組主汽、再熱、VV閥、BDV閥等排入低壓凝汽器疏水擴容器的疏水閥門,沒有發(fā)現(xiàn)明顯變化;A側(cè)低壓旁路閥微漏,對真空影響有限。

        (4)回熱系統(tǒng)各低壓加熱器溫升、端差正常,說明低壓缸各回熱抽汽管道密封完好。不存在回熱抽汽管道破損引起凝汽器熱負荷增加的情況。

        (5)多次對凝汽器水室進行放空氣,低壓凝汽器真空無明顯變化;循環(huán)水二次濾網(wǎng)末發(fā)現(xiàn)壓差報警。在同負荷2臺循環(huán)水泵運行條件情況下,1#、2#機組凝汽器的入口溫度溫升基本一致,表明1#機組的循環(huán)水量及冷卻塔運行正常。

        (6)運行中發(fā)現(xiàn)負荷降至400MW負荷以下時,低壓凝汽器真空可恢復(fù)正常值。隨著負荷的升高,低壓凝汽器真空會急劇下降,負荷在430MW左右時,低壓凝汽器真空勉強維持在-86kPa左右,說明低壓凝汽器真空與負荷有著密切的關(guān)系。投入膠球泵清洗系統(tǒng)對凝汽器冷卻管進行清洗,效果不明顯。

        (7)檢查期間對凝汽器采取降低水位運行,真空有所改善,但是改善幅度有限。采用紅外線測溫儀對低壓凝汽器汽側(cè)外壁壁溫進行測量,發(fā)現(xiàn)低壓凝汽器豎直管子方向存在明顯的溫度分界線。測量時,高低壓凝汽器進汽溫度分別為40.3℃、52.2℃,低壓凝汽器分界線以上溫度為49.8℃,分界線以下溫度39.4℃左右,混合后熱井出水溫度為30℃,過冷度高達16.3℃,說明低壓凝汽器水位偏高,淹沒部分冷卻水管。

        4.2 檢修建議

        通過檢查分析,此次1#機組低壓凝汽器真空異常偏低,是由于低壓凝汽器回水熱管入口出現(xiàn)雜物堵塞,下水不暢,在高負荷時內(nèi)部水位異常升高引起的;利用臨時停機機會,對低壓凝汽器內(nèi)部汽側(cè)集水板濾網(wǎng)處雜物清理后,機組帶滿負荷時低壓凝汽器真空恢復(fù)正常。

        建議每次檢修對凝汽器內(nèi)部情況進行檢查,及時清理各種雜物;凝汽器內(nèi)部有檢修工作時,應(yīng)做到“工完、料凈、現(xiàn)場清”,避免檢修廢料遺留到凝汽器內(nèi)部。

        5 結(jié)語

        綜上所述,汽輪機輔機大多數(shù)的故障都能通過的定期更換容易受損的部件、清洗系統(tǒng)及常見故障點檢查等方式減少或者防止故障,因此,火電廠應(yīng)該積極引進各先進的管理手段與設(shè)備,定期對汽輪機機輔經(jīng)常出現(xiàn)故障的點位進行統(tǒng)計與檢查,并依據(jù)統(tǒng)計與檢查的結(jié)果,對故障的主要表現(xiàn)、原因及解決方法進行全面的歸納與總結(jié),以便下次汽輪機輔機發(fā)生類似的故障時,可以及時采取有效的故障排除措施,確?;痣姀S汽輪機械的正常運行。

        [1]董文強.火力發(fā)電廠汽輪機組輔機運行存在的問題及優(yōu)化方法分析[J].大科技,2013(12):74~75.

        [2]姜智誠.試論發(fā)電廠汽輪機檢修要點控制[J].工程技術(shù):全文版,2016(50):128~129.

        [3]劉一凡,魏艷輝,嚴廷選.火力發(fā)電廠輔機振動故障故障分析處理[J].城市建設(shè)理論研究:電子版,2014(34):55~56.

        TM621

        A

        1004-7344(2016)21-0089-02

        2016-7-5

        程進取(1970-),男,漢族,貴州安順人,助理工程師,中專,主要從事工作和研究方向為火電廠汽輪機輔機檢修和新工藝,新方法以提高工作效率,縮短檢修工期方面的研究。

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