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        發(fā)電機漏氫原因分析及治理

        2016-08-09 02:12:05賀亮平
        大科技 2016年33期
        關(guān)鍵詞:外漏內(nèi)漏密封墊

        賀亮平

        發(fā)電機漏氫原因分析及治理

        賀亮平

        (湖南華電長沙發(fā)電有限公司 湖南長沙 410203)

        湖南華電長沙發(fā)電有限公司#1、#2發(fā)電機自2007年和2008年分別投運以來,一直存在不同程度的發(fā)電機漏氫問題,無法根治,嚴重威脅到機組的安全穩(wěn)定運行。經(jīng)過我廠技術(shù)人員多年的努力跟蹤分析及探究,終于找到根本原因并徹底解決漏氫隱患,同時對所遇到的各類漏氫情況和處理方法進行了總結(jié),為同類機組解決漏氫提供了借鑒的方案。

        發(fā)電機;漏氫;內(nèi)漏;外漏;氫冷器;密封墊

        1 概述

        湖南華電長沙發(fā)電有限公司#1、#2發(fā)電機均采用東方電機股份有限公司生產(chǎn)的水-氫-氫汽輪發(fā)電機,型號為QFSN-600-2-22C,額定容量為600MW。發(fā)電機采用三段式現(xiàn)場組裝,共有四個氫冷器分別立式安裝在發(fā)電機頂部,氫冷器冷卻水采用閉式循環(huán)水。發(fā)電機定子線圈水內(nèi)冷,定子引線及轉(zhuǎn)子線圈氫內(nèi)冷,定子鐵心氫氣表面冷卻,發(fā)電機說明書要求漏氫量不大于12m3/d。

        2 發(fā)電機查漏的部位和方法

        根據(jù)發(fā)電機漏氫方式,可分為內(nèi)漏和外漏。氫氣直接漏到大氣中稱為外漏,比如通過發(fā)電機人孔門、端蓋、氫冷器等部位泄露,外漏點比較直觀易查找和處理;氫氣通過其它介質(zhì)和空間泄漏掉稱為內(nèi)漏,比如氫氣通過定子線圈泄露到水內(nèi)冷系統(tǒng),通過密封瓦泄露到密封油系統(tǒng),通過氫冷器泄露到循環(huán)水系統(tǒng),內(nèi)漏一般不易查找和處理。根據(jù)湖南華電長沙發(fā)電有限公司#1、#2發(fā)電機歷年的漏氫情況進行了總結(jié)。

        2.1 內(nèi)漏的查找及處理方法

        2011年2月16日,#1發(fā)電機運行中漏氫量超標,日補氫量50m3,通過氦普儀多次對#1發(fā)電機內(nèi)冷水系統(tǒng)、#1發(fā)電機#3氫冷器進行檢測發(fā)現(xiàn)#1發(fā)電機內(nèi)冷水箱頂部漏氫數(shù)據(jù)為(2.5~6.8)×10-2mbar·L/s,#1發(fā)電機#3氫冷器漏氫數(shù)據(jù)為2.6×10-3mbar·L/s。通過多次數(shù)據(jù)對比充分肯定#1發(fā)電機內(nèi)冷水系統(tǒng)、#3氫冷器均存在不同程度的漏氫。2011年2月24日,#1發(fā)電機漏氫量繼續(xù)增大,退出#3氫冷器運行后漏氫量無明顯變化,同時檢測到#1發(fā)電機內(nèi)冷水箱氫氣濃度達到3.2%,我廠相關(guān)人員立即與湖南電科院及東方電機廠家技術(shù)人員聯(lián)系并對此情況進行了分析判斷,初步懷疑定子線棒存在漏點,暫時采取降氫壓、降水壓運行、加強通風(fēng)等防范措施繼續(xù)運行。2011年3月20日,#1發(fā)電機日漏氫量達到200m3,#1發(fā)電機被迫緊急停運。2011年4月1日,對#1發(fā)電機進行解體檢修,發(fā)現(xiàn)汽端#22線圈絕緣引水管有漏水現(xiàn)象,這是導(dǎo)致發(fā)電機漏氫的主要原因。其他絕緣引水管手包絕緣處均有磨損痕跡,汽端槽口有黑色油泥附著物,汽、勵端支撐環(huán)上十字綁、拉繩多處有松動磨損痕跡且留有黃色油泥,同時發(fā)現(xiàn)#23線圈鏟掉手包絕緣后發(fā)現(xiàn)有漏水現(xiàn)象,如圖1所示。處理措施:更換#22絕緣引水管,因#23線圈由于漏水點在槽口處空心銅管上,必須更換整根線圈方可徹底解決問題,所以只能臨時處理,將漏水點用環(huán)氧樹脂膠封堵,并重新進行手包絕緣。在2012年#1機組大修的過程中對#1發(fā)電機線圈端部綁扎工藝存在設(shè)計缺陷,導(dǎo)致線棒端部振動磨損嚴重的問題進行了根本性的處理,并總共更換26根線棒,其中包括#23線棒,徹底解決了此次漏氫隱患。

        圖1 #23線棒漏水處

        2.2 外漏的查找及處理方法

        2009年10月3日,#1發(fā)電機大修過程中對4個氫冷器密封墊均進行了更換,修后氣密性試驗結(jié)果合格。10月20日開始,漏氫量突然增大,每天達65m3左右,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)#2氫冷器底部密封墊處漏氫,初步懷疑為密封墊接口搭接部位受熱后變形導(dǎo)致密封不嚴,我們立即組織組織人員對密封墊處螺母進行緊固。同時聯(lián)系湖南電科院技術(shù)人員用氦譜儀測試泄露量約為2.7×10-2mbar·L/S,并在附近能明顯聽到漏氣聲,嚴重危及機組安全運行。處理措施:聯(lián)系專業(yè)帶壓堵氫廠家(山西乾宇防腐堵漏工程有限公司)到現(xiàn)場進行帶壓堵氫。為了減少漏氫量以及堵氫工作的順利進行,根據(jù)東方電機廠提供的發(fā)電機氫壓負荷曲線圖對#1發(fā)電機采用降氫壓運行,技術(shù)人員通過對漏氫冷卻器進行外加密封的方式進行堵漏,經(jīng)過10多天的連續(xù)堵漏,#1發(fā)電機漏氫量降至每天11m3,基本上解決此次漏氫缺陷。

        3 漏氫情況總結(jié)和防范措施

        從我廠#1、#2發(fā)電機的歷次漏氫和治理上發(fā)現(xiàn),導(dǎo)致內(nèi)漏的原因主要有內(nèi)冷水系統(tǒng)、密封油系統(tǒng)、氫冷器系統(tǒng)泄漏等。內(nèi)漏問題很難查找且不易處理,需在機組大、小修期間按照相關(guān)標準對易發(fā)生泄漏的系統(tǒng)進行相應(yīng)的耐壓試驗、氣密性試驗等,及時發(fā)現(xiàn)并解決問題。

        導(dǎo)致外漏的主要原因是氫冷器底部密封設(shè)計存在缺陷,其主要密封結(jié)構(gòu)為內(nèi)側(cè)橡皮密封條。經(jīng)過多年的研究分析發(fā)現(xiàn)該密封設(shè)計存在以下不足易導(dǎo)致漏氫:①密封條并非一整根,而是需要通過手動加工切成45°坡口并通過密封膠粘接而成,長期運行后,此接口易變形而導(dǎo)致漏氫。②在發(fā)電機運行期間,由于運行人員操作不當(dāng)易導(dǎo)致發(fā)電機內(nèi)進油,該密封條不耐油,長期被油浸泡而導(dǎo)致變形漏氫。③由于氫冷器與冷卻水管是采用鋼管硬質(zhì)連接,在機組啟停及負荷變化等情況下,冷卻水管振動導(dǎo)致橡膠密封條不斷受擠壓而引起變形。④氫冷器位于發(fā)電機端部,由于發(fā)電機端部存在漏磁,漏磁產(chǎn)生電磁力亦可導(dǎo)致橡膠密封墊受擠壓。基于以上幾條可能導(dǎo)致密封墊變形的原因,我們主要采取以下措施解決該系列問題:①聯(lián)系沈陽橡膠廠制作專用密封墊,該密封墊采用耐油橡膠材料且是一整根,無需二次加工即可安裝,既保證了長期被高溫油浸泡不受損,又避免了因檢修人員工藝參差不齊導(dǎo)致安裝不當(dāng)。②將每個氫冷器底部法蘭盤與冷卻水管道之間的硬連接方式改為軟質(zhì)材料(500mm長)水管,緩解了因漏磁產(chǎn)生的電磁力及冷卻水流量變化等因素引起的振動導(dǎo)致密封墊受擠壓。我廠分別在2014年4月和5月對#1、#2發(fā)電機氫冷器完成該技改項目后,氫冷器漏氫問題徹底得到改善。

        4 結(jié)束語

        從我廠#1、#2發(fā)電機漏氫情況來看,導(dǎo)致漏氫的原因很多,在治理該問題上需舉一反三、對癥下藥,針對不同的漏氫部位需要采取不同的處理方案和防范措施。做好日常定期工作,及時發(fā)現(xiàn)和解決問題;同時充分利用好發(fā)電機大、小修機會,有效解決實際問題。

        TM311

        A

        1004-7344(2016)33-0160-01

        2016-10-8

        賀亮平(1988-),男,學(xué)士,主要從事電氣設(shè)備檢修工作。

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