谷偉
(河鋼集團(tuán)邯鋼自動(dòng)化部 河北省邯鄲市 056015)
西門子PLC自控系統(tǒng)在升級(jí)改造中的應(yīng)用
谷偉
(河鋼集團(tuán)邯鋼自動(dòng)化部 河北省邯鄲市 056015)
本文概括介紹了PLC控制原理及其在工廠系統(tǒng)的改造中的應(yīng)用。主要論述了SIEMENS PLC自控系統(tǒng)新增加5B站的方法,CPU之間通過S7 connection的方式建立通訊方法,新系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、硬件和軟件的功能特點(diǎn),對INUSE矩陣編程方法的說明,此編程方法特別適用于設(shè)備多、流程控制復(fù)雜的生產(chǎn)過程且流程操作簡便等。
原料場;西門子PLC;新5B站;升級(jí)
隨著工業(yè)生產(chǎn)改革進(jìn)程的不斷深入以及社會(huì)環(huán)境對節(jié)能生產(chǎn)的強(qiáng)烈需求,PLC控制系統(tǒng)得到了廣泛的應(yīng)用與發(fā)展,其不僅可實(shí)現(xiàn)單獨(dú)控制工業(yè)生產(chǎn)中的某個(gè)工藝流程,同時(shí)也可通過信息模塊及通信總線的高效連接合理實(shí)現(xiàn)對全企業(yè)生產(chǎn)工作的協(xié)調(diào)控制。同時(shí)該技術(shù)在冶金生產(chǎn)過程中也得到了廣泛的應(yīng)用,我們應(yīng)依據(jù)冶金生產(chǎn)過程控制系統(tǒng)中的控制規(guī)模及其復(fù)雜程度進(jìn)行合理的生產(chǎn)技術(shù)與工作方式選擇,并依據(jù)企業(yè)生產(chǎn)投資規(guī)模及冶金生產(chǎn)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效率合理選擇PLC控制系統(tǒng),同時(shí)兼具考慮系統(tǒng)的連續(xù)性、集成兼容性與通訊高效性。
針對原料廠PLC自控系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)改造,新增加四條皮帶。改造前的原料廠共有1-169號(hào)流程,改造后新增加了30條流程,由有1-199號(hào)控制流程組成。
新增加的流程號(hào)為169~199。新增加的四條皮帶對應(yīng)的皮帶號(hào)分別是 F701BC,F(xiàn)702BC,F(xiàn)801BC,F(xiàn)802BC,監(jiān)控畫面如圖 1所示。
圖1 原料廠監(jiān)控畫面圖
把新增添SIEMENS PLC控制系統(tǒng)的新5B站遠(yuǎn)程站建成。其中新流程控制在PLC2中控制,之后完成新5B站的打點(diǎn)、調(diào)試、投運(yùn)。然后把原來舊5B站的DI、DO點(diǎn)統(tǒng)一接到新5B站(由電工執(zhí)行),在新5B站組柜接線同時(shí)完成流程控制程序及監(jiān)控畫面的編寫工作。等條件具備,完成新5B站的打點(diǎn)、調(diào)試、投運(yùn)。
2.1 網(wǎng)絡(luò)控制系統(tǒng)配置的改造措施
控制系統(tǒng)的3套CPU均采用S7-400系列,通過PROFIBUS總線擴(kuò)展S7-300系列模板ET200從站結(jié)構(gòu)。3個(gè)CPU分別放置于NO.1A、NO.2A控制室,各遠(yuǎn)程站之間采用光纜通訊。
2.2 PLC硬件配置改造措施
中控室設(shè)置的4臺(tái)監(jiān)控站與3個(gè)PLC之間采用工業(yè)以太網(wǎng)進(jìn)行通訊。新5B站通過IM153-1與CPU2連接。機(jī)架與機(jī)架之間通過PROFIBUS DP相連。新5B站包含三個(gè)機(jī)架,序號(hào)分別為26、27、28.26號(hào)包含2塊AI*813BI,5塊DI16*DC24V。27號(hào)包含8塊DI16*DC24V。28號(hào)包含4塊DI16*DC24V,4塊DO16*DC24V/0.5A.
2.3 程序設(shè)計(jì)
本次改造新增加 4條皮帶,分別為 F701BC,F(xiàn)702BC,F(xiàn)801BC,F(xiàn)802BC。把四條皮帶跟原有皮帶組成新流程,分別從169-199號(hào)。根據(jù)工藝要求設(shè)計(jì)分為四步:
(1)對主設(shè)備設(shè)計(jì):檢測各設(shè)備狀態(tài),包括設(shè)備自動(dòng)、拉繩、過負(fù)荷、重跑偏、漏斗堵塞信號(hào)等,形成每個(gè)設(shè)備的OK信號(hào),以此判斷設(shè)備是否能夠自動(dòng)操作。
(2)對控制子程序設(shè)計(jì):對來自HMI指令進(jìn)行檢測、判斷和處理形成相應(yīng)流程的控制命令,包括流程選擇,啟動(dòng),順停,急停,復(fù)位等。該流程控制子程序采用設(shè)備INUSE矩陣的方式來判斷流程所屬設(shè)備是否被其它流程占用,從而避免流程沖突。
(3)對連鎖聯(lián)鎖子程序設(shè)計(jì):根據(jù)相應(yīng)流程的各種控制命令的組合以及該設(shè)備上游設(shè)備的使能信號(hào)形成該設(shè)備的聯(lián)鎖啟動(dòng)條件,這個(gè)聯(lián)鎖條件是控制設(shè)備啟動(dòng)的必要條件。
(4)對控制子程序設(shè)計(jì):針對原料場所包含的普通皮帶、SHR可逆皮帶機(jī)、編制了多種設(shè)備子程序。在設(shè)備控制程序中,若設(shè)備聯(lián)鎖啟動(dòng)條件具備,則程序先發(fā)出響鈴命令,間隔5s后再發(fā)出設(shè)備啟動(dòng)命令,經(jīng)過一定時(shí)間延時(shí)以后,監(jiān)測設(shè)備的反饋信號(hào),判斷是否啟動(dòng),最終形成設(shè)備的使能信號(hào)啟動(dòng)上一個(gè)設(shè)備。
2.4 畫面設(shè)計(jì)
操作站監(jiān)控畫面使用WINCC7.0軟件開發(fā),通過工藝流程畫面中的各個(gè)設(shè)備狀態(tài)監(jiān)控子畫面判斷現(xiàn)場設(shè)備運(yùn)行條件及狀態(tài),并實(shí)現(xiàn)對流程的選擇、啟動(dòng)、順停、急停、撤銷等操作。監(jiān)控畫面還具有故障報(bào)警、歷史趨勢、打印報(bào)表等功能
(1)膠帶機(jī)圖形為“綠色”時(shí)表示該設(shè)備已運(yùn)行、“灰色”說明具備自動(dòng)啟動(dòng)條件但處于停止?fàn)顟B(tài)、“紅色”表示故障或不具備自動(dòng)條件、“淺藍(lán)色”表示設(shè)備被流程選中但沒運(yùn)行。
(2)每個(gè)設(shè)備所具有的設(shè)備操作及相關(guān)狀態(tài)通過相應(yīng)的設(shè)備操作狀態(tài)子畫面顯示,通過此畫面對設(shè)備可進(jìn)行單獨(dú)啟、停和手、自動(dòng)切換。設(shè)備所有狀態(tài)在此畫面一目了然,可以很快地判斷出設(shè)備故障,如圖2所示。
圖2 新增5B站配置圖
隨著電氣自動(dòng)化控制系統(tǒng)中PLC技術(shù)應(yīng)用、研發(fā)水平的日益成熟,實(shí)現(xiàn)了工業(yè)生產(chǎn)自動(dòng)化技術(shù)的全面發(fā)展,令系統(tǒng)內(nèi)數(shù)字化、自動(dòng)化、智能化的控制實(shí)現(xiàn)了進(jìn)一步綜合與強(qiáng)化的應(yīng)用,自動(dòng)控制系統(tǒng)運(yùn)行更加穩(wěn)定,大大提升了原料場的輸送能力,同時(shí)優(yōu)化資源配置為原料的順利供應(yīng)提供了保障。
TP273.5
A
1004-7344(2016)12-0297-01
2016-4-10