河鋼宣鋼物產(chǎn)公司 段 勇
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宣鋼一號收集鏈落鋼機(jī)優(yōu)化改造
河鋼宣鋼物產(chǎn)公司 段 勇
【摘要】宣鋼一棒生產(chǎn)線投產(chǎn)于2003年,其電氣部分由意大利安薩爾多安裝調(diào)試。隨著市場對棒材產(chǎn)能和產(chǎn)品質(zhì)量要求的不斷提升,部分電氣系統(tǒng)已經(jīng)無法滿足生產(chǎn)工藝需求,表現(xiàn)為1#收集鏈系統(tǒng)電控設(shè)備故障率高,無法實現(xiàn)自動收集,操作和維護(hù)人員勞動強(qiáng)度大,嚴(yán)重制約著一棒生產(chǎn)線產(chǎn)能和產(chǎn)品質(zhì)量。因此對一棒1#收集鏈進(jìn)行改造勢在必行。
【關(guān)鍵詞】收集鏈;落鋼機(jī);電機(jī)
宣鋼一棒生產(chǎn)線投產(chǎn)于2003年,其電氣部分由意大利安薩爾多安裝調(diào)試。隨著市場對棒材產(chǎn)能和產(chǎn)品質(zhì)量要求的不斷提升,一棒生產(chǎn)線生產(chǎn)九年以來,已從原設(shè)計的的年產(chǎn)量75萬噸達(dá)到現(xiàn)在的100萬噸以上,電氣系統(tǒng)已經(jīng)無法滿足生產(chǎn)工藝需求,表現(xiàn)為1#收集鏈系統(tǒng)電控設(shè)備故障率高,無法實現(xiàn)自動收集,操作和維護(hù)人員勞動強(qiáng)度大,嚴(yán)重制約著一棒生產(chǎn)線產(chǎn)能和產(chǎn)品質(zhì)量。因此對一棒1#收集鏈進(jìn)行改造勢在必行。
原1#鏈落鋼機(jī)機(jī)械結(jié)構(gòu)如圖5所示,初始位落鋼機(jī)升降裝置在高位,伸縮臂在伸出位置。鋼材由傳輸鏈送至落鋼機(jī)伸縮臂上,升降裝置下降至低位,伸縮臂縮回,鋼材落至落鋼機(jī)下部輥道上,之后升降裝置上升至高位,伸縮臂伸出,這樣完成一個工作流程。落鋼機(jī)升降裝置由兩臺9kW交流三相異步電動機(jī)驅(qū)動,兩臺電動機(jī)分別由兩臺29kVA變頻器進(jìn)行控制;伸縮臂為氣動驅(qū)動。
圖1 落鋼機(jī)原設(shè)計結(jié)構(gòu)圖
此結(jié)構(gòu)落鋼機(jī)在生產(chǎn)過程中表征出許多不利于生產(chǎn)收集的因素,主要有以下幾個問題:
①有升降和伸縮兩個動作環(huán)節(jié),使用兩種驅(qū)動方式(升降環(huán)節(jié)為變頻電機(jī)驅(qū)動,伸縮為氣動驅(qū)動),并且檢測點較多,設(shè)備故障率高。
②伸縮臂氣動驅(qū)動受外部影響較大(如氣溫、氣源質(zhì)量、管路順暢),伸縮臂容易出現(xiàn)不同步動作現(xiàn)象,并且伸縮臂采動作機(jī)械沖擊力大,容易引起鋼材表面劃傷和磨損。
③伸縮臂較多,有個別動作異常,影響整體收集。
④使用兩臺電機(jī)分別驅(qū)動兩臺升降裝置,無法在中間進(jìn)行機(jī)械硬鏈接,不能保證兩臺裝置的同步性,收集的鋼材容易彎曲、變形。
⑤伸縮臂與輥道高度差較大,收集時鋼材降落至輥道的過程中做不到輕拿輕放,容易引起鋼材摔傷。
⑥執(zhí)行一個動作流程較為復(fù)雜,完成落鋼收集時間較長,降低了成品收集率。
改造后落鋼機(jī)機(jī)械結(jié)構(gòu)為如圖6所示,落鋼機(jī)機(jī)械結(jié)構(gòu)為一根旋轉(zhuǎn)主軸帶動柳葉形狀翻轉(zhuǎn)臂來完成落鋼流程。鋼材由傳輸鏈送至翻轉(zhuǎn)臂接鋼面(凹面)上,翻轉(zhuǎn)臂翻轉(zhuǎn)180°,鋼材落至落鋼機(jī)下部輥道上,并且柳葉形狀翻轉(zhuǎn)臂另一半接鋼面回到初始位置,這樣落鋼機(jī)完成一個工作流程。
圖2 改造后的落鋼機(jī)結(jié)構(gòu)
機(jī)械結(jié)構(gòu)改變后,同步進(jìn)行了電氣安裝,安裝后進(jìn)行了設(shè)備調(diào)試。
電裝和調(diào)試步驟如下:
①驅(qū)動電動機(jī)選用一臺15kW變頻電動機(jī)驅(qū)動,安裝至主軸一端,進(jìn)行施工安裝。
②選用一臺ANSROBICON GT3000 62kVA變頻器替換原柜中29kVA變頻器對電機(jī)進(jìn)行驅(qū)動,相應(yīng)對進(jìn)線開關(guān)、線路、熔斷器進(jìn)行增容,并按照實施方案進(jìn)行安裝。
③編制落鋼機(jī)變頻器傳動參數(shù)(V/f控制),完成落鋼機(jī)單體試車。
④現(xiàn)場安裝檢測原件。
⑤落鋼機(jī)自動運行調(diào)試,在PLC原程序基礎(chǔ)上進(jìn)行改動,根據(jù)落鋼機(jī)實際運行情況調(diào)整電機(jī)運行速度,并與檢測原件增加連鎖。
在帶載調(diào)試過程中,落鋼機(jī)在動作過程中出現(xiàn)以下問題:
①落鋼機(jī)帶載運行時機(jī)械沖擊力大,做不到輕拿輕放,容易引起鋼材劃傷和摔傷。
②落鋼機(jī)運行到位停止時出現(xiàn)定位不準(zhǔn)確和溜車現(xiàn)象,容易引起生產(chǎn)和機(jī)械設(shè)備事故。
③落鋼機(jī)翻轉(zhuǎn)臂運行速度為固定速度,不利于現(xiàn)場進(jìn)行調(diào)節(jié)。
針對帶載調(diào)試過程中遇到的問題,采取了以下措施:
①針對落鋼機(jī)翻轉(zhuǎn)臂帶載運行時機(jī)械沖擊力大,做不到輕拿輕放。在傳動參數(shù)中加入上升和下降積分時間功能:
使用P22.22參數(shù),設(shè)定為P22.22=0.5sec,從0上升/下降時間(連續(xù)速度)到給定時間的上升和下降積分參數(shù),設(shè)定積分為S形,即在速度進(jìn)行加減速時有一個弧形的積分曲線。
設(shè)置P2214=*10(上升積分時間放大10倍),P2215=*10(下降積分時間放大10倍)可設(shè)定出S形曲線的弧度。
②針對落鋼機(jī)翻轉(zhuǎn)臂停止時出現(xiàn)定位不準(zhǔn)確和溜車現(xiàn)象,加入減速位,落鋼機(jī)旋轉(zhuǎn)90°時減速運行,旋轉(zhuǎn)180°時停止。加入減速位在運行過程中降速,同樣可以時運行平滑,避免鋼材產(chǎn)品出現(xiàn)摔傷和劃傷。
圖3 調(diào)試前后落鋼機(jī)運行曲線比較
1#收集鏈落鋼機(jī)改造后,只使用旋轉(zhuǎn)一個動作環(huán)節(jié),只使用兩個檢測點,設(shè)備故障率降低;簡化了動作流程,提高了成品收集率;由一臺電機(jī)驅(qū)動主軸帶動翻轉(zhuǎn)臂,消除了原來因兩臺升降裝置不同步引起的產(chǎn)品彎曲、變形現(xiàn)象。
如圖3所示,翻轉(zhuǎn)臂旋轉(zhuǎn)運行在傳動參數(shù)中加入上升和下降積分時間功能,在啟停過程中加入減速位,使運行曲線平滑,減輕翻轉(zhuǎn)臂帶載運行時的機(jī)械沖擊力,并且消除了翻轉(zhuǎn)臂停止時定位不準(zhǔn)確和溜車現(xiàn)象,使得鋼材降落時得到緩沖,避免了鋼材摔傷現(xiàn)象。同時,在在畫面中可針對不同生產(chǎn)情況修改落鋼機(jī)翻轉(zhuǎn)臂的運行速度和減速速度。落鋼機(jī)的優(yōu)化改造,控制速率整體提高,提高了成品收集率。
一棒安薩爾多傳動設(shè)備及1#鏈落鋼機(jī)電氣設(shè)備攻關(guān)優(yōu)化改造后,通過半年多的運行狀況監(jiān)測,主、輔傳動平均每月停機(jī)時間降低4小時;1#收集鏈系統(tǒng)每月停機(jī)時間降低1小時,同時每月實際作業(yè)時數(shù)增加1小時,并且棒材生產(chǎn)作業(yè)率有了大幅度提高。1#收集鏈系統(tǒng)改造后,棒材產(chǎn)品質(zhì)量有了明顯的提高,質(zhì)量異意減少,圓鋼成材率提高了0.39%,提高了成品收集速度,降低了設(shè)備故障率和工人勞動強(qiáng)度,盤活了精整收集區(qū)域和成品庫區(qū),提高了成品外發(fā)效率。