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        電廠回?zé)岢槠到y(tǒng)全停時(shí)的操作及風(fēng)險(xiǎn)分析

        2016-08-07 16:15:34張新飛
        大科技 2016年1期
        關(guān)鍵詞:汽源除氧器軸封

        張新飛

        (廣東粵嘉電力有限公司 廣東梅州 514000)

        電廠回?zé)岢槠到y(tǒng)全停時(shí)的操作及風(fēng)險(xiǎn)分析

        張新飛

        (廣東粵嘉電力有限公司 廣東梅州 514000)

        本文介紹了某發(fā)電廠5號(hào)機(jī)組在單機(jī)運(yùn)行中,因?yàn)楦呒有孤?,退出高加檢修時(shí),因?yàn)樾枰獢U(kuò)大安全隔離措施而將整個(gè)回?zé)岢槠到y(tǒng)全部退出運(yùn)行的操作過(guò)程及操作風(fēng)險(xiǎn)分析。

        高加泄漏;回?zé)嵯到y(tǒng);退出;風(fēng)險(xiǎn)分析

        1 機(jī)組概況

        某發(fā)電廠5號(hào)機(jī)組是上海汽輪機(jī)有限公司制造的超高壓、一次中間再熱、單軸、雙缸雙排汽、沖動(dòng)凝汽式汽輪機(jī)。機(jī)組型號(hào):N135-13.24/535/535,額定功率:135MW,采用七級(jí)非調(diào)整回?zé)岢槠渲械蛪杭訜崞?級(jí),高壓加熱器2級(jí),1號(hào)高加由2段抽汽供,2號(hào)高加由1段抽汽供,除氧器1級(jí),由3段抽汽供。額定工況給水溫度248℃。除氧給水系統(tǒng)見(jiàn)圖1。

        圖1 5號(hào)機(jī)除氧給水系統(tǒng)圖

        5號(hào)機(jī)在2014年5月份開(kāi)始,1號(hào)高加的水位經(jīng)常在增減機(jī)組負(fù)荷時(shí)異常升高,引起1號(hào)高加危急疏水門(mén)動(dòng)作放水。隨著時(shí)間的推移,在機(jī)組正常運(yùn)行時(shí)候,也處于高I值的臨界水位運(yùn)行。在進(jìn)行高加查漏時(shí),1號(hào)高加水位上升較快,判斷為1號(hào)高加有泄漏現(xiàn)象。

        2 高加退出運(yùn)行的操作及風(fēng)險(xiǎn)分析

        退出高加組汽水側(cè)運(yùn)行的主要操作及風(fēng)險(xiǎn)分析如下:

        (1)退出1、2號(hào)高加汽側(cè),關(guān)閉高加疏水至除氧器聯(lián)絡(luò)門(mén)。退高加汽側(cè)時(shí)應(yīng)先通知鍋爐,防止給水溫度下降對(duì)主汽溫度造成大幅波動(dòng),為防止機(jī)組超負(fù)荷,應(yīng)將機(jī)組負(fù)荷減至125MW負(fù)荷運(yùn)行,同時(shí),還要密切注意機(jī)組的脹差和推力軸承回油溫度,加強(qiáng)機(jī)組重要參數(shù)的檢查。

        (2)關(guān)閉高加進(jìn)水聯(lián)成閥,關(guān)閉高加出口逆止門(mén),檢查給水壓力正常。退水側(cè)的主要風(fēng)險(xiǎn)是防止給水中斷。

        (3)開(kāi)啟高加汽水側(cè)排空、排水門(mén)。

        在將5號(hào)機(jī)組高加汽、水側(cè)系統(tǒng)進(jìn)行隔離后,在進(jìn)行高加組泄壓時(shí),經(jīng)過(guò)了72h后,高加組水側(cè)排水管始終保持有溫度較高的水排出,無(wú)法達(dá)到檢修工作開(kāi)工的要求。

        經(jīng)確認(rèn),高加組無(wú)法隔離的主要原因是因?yàn)楦呒舆M(jìn)口聯(lián)成閥內(nèi)漏,且無(wú)法加緊,造成高溫高壓的給水進(jìn)入高加管束,無(wú)法進(jìn)行檢修工作。經(jīng)研究決定,將低加組退出運(yùn)行,同時(shí)對(duì)除氧器進(jìn)行降溫降壓處理,使給水溫度達(dá)到55℃以下,以達(dá)到檢修條件。

        當(dāng)需要退出低加組及除氧器加熱時(shí),涉及的系統(tǒng)比較多。操作風(fēng)險(xiǎn)也比較大。在進(jìn)行操作前的運(yùn)行方式和主要參數(shù)如下:5號(hào)機(jī)單機(jī)運(yùn)行,負(fù)荷95MW,主汽壓力13.4/13.4MPa,主汽溫度532℃/536℃,再熱溫度538℃/531℃,高壓差脹+0.9mm,低壓差脹+4.58mm,4號(hào)低加出水溫度117℃,除氧器壓力0.54MPa,除氧器溫度160℃,廠用蒸汽壓力0.54MPa,B給水泵運(yùn)行,B前置泵出口壓力1.45MPa,廠用蒸汽母管汽源由5號(hào)機(jī)三抽供給。

        3 低加組及除氧器退出加熱時(shí)的主要操作及風(fēng)險(xiǎn)分析

        (1)低加組及除氧器退出運(yùn)行后,給水溫度進(jìn)一步下降,對(duì)機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性造成較大影響。

        (2)各加熱器退出運(yùn)行后,抽汽管道可能存在積水現(xiàn)象,應(yīng)加強(qiáng)對(duì)抽汽管道的疏水,嚴(yán)防抽汽管返水造成水沖擊事故。

        (3)除氧器退出運(yùn)行后,給水含氧量增加,對(duì)熱力系統(tǒng)管道造成腐蝕。故應(yīng)加強(qiáng)對(duì)給水品質(zhì)的監(jiān)督,同時(shí)采用化學(xué)除氧的方法,將給水含氧量控制在規(guī)定范圍內(nèi)。

        (4)退出鍋爐連排加熱器,將軸封汽源轉(zhuǎn)由廠用蒸汽母管供。這時(shí)操作的主要風(fēng)險(xiǎn)是轉(zhuǎn)軸封汽源時(shí)軸封供汽中斷及軸封蒸汽帶水,故要求嚴(yán)格執(zhí)行操作票和對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行充分的疏水。其次是由于軸封蒸汽溫度升高,對(duì)高低壓脹差造成影響。在本次操作中,軸封蒸汽溫度由141℃上升至最高382℃,低壓差脹緩慢上升,最高升至6.65mm,最后穩(wěn)定在6.5mm左右運(yùn)行。

        (5)依次退出4號(hào)、3號(hào)、2號(hào)低加汽側(cè)運(yùn)行,關(guān)閉各低加的進(jìn)汽電動(dòng)門(mén),關(guān)閉各低加的空氣門(mén),停止低加疏水泵運(yùn)行。同時(shí)由于回?zé)岢槠顺鲞\(yùn)行,汽輪機(jī)各級(jí)的通流流量改變,應(yīng)注意檢查各監(jiān)視段壓力不超限。還要注意由于除氧器進(jìn)水溫度下降對(duì)除氧器工作的影響。最終,4號(hào)低加出水溫度由117℃下降至47℃。

        (6)緩慢關(guān)閉三段抽汽至除氧器手動(dòng)門(mén),退出除氧器的加熱汽源。在操作中,應(yīng)特別注意防止除氧器壓力快速下降,使除氧器產(chǎn)生自生沸騰以及造成給水泵進(jìn)口壓力過(guò)低而引起給水泵汽蝕。同時(shí),由于給水溫度大幅降低,應(yīng)強(qiáng)化鍋爐的燃燒和注意汽包上下壁溫差不超限。全關(guān)閥門(mén)后,除氧器壓力緩慢下降至0MPa,除氧器水溫下降至50℃。

        4 結(jié)語(yǔ)

        在將各回?zé)岢槠客顺龊?,最終將給水溫度由159℃緩慢下降至51.1℃,達(dá)到了檢修開(kāi)工的條件。機(jī)組在運(yùn)行中將回?zé)岢槠到y(tǒng)全部退出是非常特殊的運(yùn)行方式,在整個(gè)操作過(guò)程中,運(yùn)行人員制訂了詳細(xì)的操作方案,做好了充分的風(fēng)險(xiǎn)分析,最終圓滿完成了操作任務(wù)。通過(guò)此文也可以讓出現(xiàn)類似問(wèn)題的機(jī)組提供參考和借鑒。

        [1]牛衛(wèi)東.單元機(jī)組運(yùn)行[M].北京:中國(guó)電力出版社,2013.

        [2]曹祖慶.大型汽輪機(jī)組典型事故及預(yù)防[M].北京:中國(guó)電力出版社,1999.

        TM621.6

        A

        1004-7344(2016)01-0053-01

        2015-12-20

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