李承憲
(國電投江西電力有限公司南昌發(fā)電廠(新電分公司) 江西南昌 330117)
主變低壓套管升高座螺栓異常發(fā)熱問題分析及處理
李承憲
(國電投江西電力有限公司南昌發(fā)電廠(新電分公司) 江西南昌 330117)
隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,我國的電力事業(yè)有了很大的發(fā)展。在電力系統(tǒng)中,變壓器是其中最為關(guān)鍵的組成部分,一旦在運(yùn)行的過程中發(fā)生故障其危害范圍會日漸擴(kuò)大。在變壓器運(yùn)行的過程中,主變壓器的低壓套管側(cè)的高座螺栓會出現(xiàn)異常發(fā)熱現(xiàn)象,對主變壓器的安全運(yùn)行會產(chǎn)生嚴(yán)重威脅。本文基于我廠變壓器套管升高座螺栓異常發(fā)熱的實(shí)際,對低壓側(cè)套管升高座過熱情況進(jìn)行分析,對故障原因進(jìn)行探究并提出相關(guān)的處理對策,對其進(jìn)行改造,最后對改造效果進(jìn)行評價。
變壓器;低壓側(cè)套管升高座;發(fā)熱;改造
我廠1#、2#主變均由常州東芝變壓器有限公司生產(chǎn),2009年出廠。1#主變壓器容量為780MVA,無載調(diào)壓型,強(qiáng)油風(fēng)冷,額定電壓高壓側(cè)和低壓側(cè)分別為 242±(2×0.25%)kV 和 22kV,額定電流:1860.9/20469.7A,接線方式為YO/D11。繞組和上層油溫允許的溫度分別為105℃,85℃報(bào)警,115℃,95℃跳閘。2#主變?nèi)萘繛?80MVA,無載調(diào)壓型,強(qiáng)油風(fēng)冷額定電壓高壓和低壓側(cè)分別為:525±2×2.5%/22kV和22kV,額定電流:858/20470A,接線方式為Y0/D11,繞組和上層油溫允許的溫度分別為105℃,85℃報(bào)警,115℃,95℃跳閘。我廠于2009年對1#機(jī)組進(jìn)行啟動調(diào)試試驗(yàn),對其低壓側(cè)套管升高座過熱情況進(jìn)行解析,現(xiàn)具體分析如下。
在2009年11月我廠1#機(jī)組進(jìn)行整組啟動調(diào)試期間。做發(fā)變組主變側(cè)短路試驗(yàn)時,當(dāng)發(fā)電機(jī)機(jī)端電流升至12000A時,發(fā)現(xiàn)1#主變低壓側(cè)升高座套管溫度異常升高,在線監(jiān)測設(shè)備顯示到達(dá)134℃,用紅外成像儀測試后發(fā)現(xiàn),熱源點(diǎn)均分布在升高座與變壓器箱體連接處的螺栓,螺栓最高溫度達(dá)到170℃。由于螺絲發(fā)熱嚴(yán)重,長期運(yùn)行將造成密封膠圈老化,變壓器低壓側(cè)套管常年如果長期運(yùn)行在高溫環(huán)境中,也將嚴(yán)重影響主變壓器的安全運(yùn)行。
圖1
2.1 過熱故障原因分析
通常情況下,誘發(fā)螺栓過熱現(xiàn)象出現(xiàn)的原因可能有以下幾種:①螺栓安裝不緊,發(fā)生松動現(xiàn)象;②升高座法蘭和螺栓之間接觸不良,導(dǎo)致變壓器出現(xiàn)漏磁現(xiàn)象,繼而導(dǎo)致螺栓出現(xiàn)渦流,最終導(dǎo)致螺栓發(fā)生過熱故障;③變壓器繞組出現(xiàn)磁通現(xiàn)象;④低壓側(cè)套管與封母連接處流過大電流等。通過對1#機(jī)組的試驗(yàn)分析,最終發(fā)現(xiàn)引起螺栓過熱的原因有以下2 點(diǎn)[1]。
2.1.1 變壓器繞組磁通的影響
變壓器繞組中的磁通包括主磁通和漏磁通。無論主磁通或漏磁通,都可分為軸向分量和徑向分量。軸向分量分布較簡單,沿繞組高度變化較小[2]。徑向分量沿繞組高度分布復(fù)雜,它引起渦流損耗的分布很不均勻,隨變壓器容量的變化而變化,不僅隨繞組的軸向高度變化,還隨繞組的徑向尺寸變化,尤其在端部的變化大,其最大值出現(xiàn)在端部附近。由于變壓器的內(nèi)繞組離鐵心近,漏磁的徑向值高于外繞組,如變壓器繞組為低、高排列,則低壓繞組的徑向漏磁高;當(dāng)漏磁通通過低壓側(cè)套管升高座時,由于空氣的磁導(dǎo)率較低,從而大量的漏磁通通過導(dǎo)磁較好的連接螺栓,使得螺栓桿內(nèi)磁通密度加大,高密度的交變磁通在螺桿中產(chǎn)生巨大渦流,造成螺栓嚴(yán)重發(fā)熱,甚至燒紅。
2.1.2 主變低壓側(cè)大電流的影響
低壓側(cè)套管與封母連接處流過大電流缺乏屏蔽而產(chǎn)生的交變磁場在閉合的管型套管升高座中感應(yīng)出電勢,此電勢生成的電流也勢必流過金屬螺栓造成發(fā)熱[3]。
2.2 故障檢測方法
對其他的螺栓進(jìn)行緊固之后對其溫度進(jìn)行測量,發(fā)現(xiàn)經(jīng)過緊固的螺栓其溫度上升趨勢明顯,在螺栓旋松之后其溫度有明顯下降。通過對現(xiàn)象情況分析可知:根據(jù)電磁感應(yīng)原理,如果運(yùn)行中的變壓器出現(xiàn)漏磁現(xiàn)象,就會在變壓器的本體表面和低壓套管升高座螺栓間產(chǎn)生較大的感應(yīng)電流[4]。正常情況下,電流流經(jīng)變壓器的本體外殼、底座,經(jīng)接地銅線流入大地。在這樣的情況下,螺栓越緊固,其接地電阻就會越小,產(chǎn)生的泄放電流也就越大,其發(fā)熱現(xiàn)象也就愈加嚴(yán)重[5]。
2.3 過熱故障處理對策
這種設(shè)計(jì)或制造上的缺陷,造成變壓器的頂部磁屏蔽不良,從而導(dǎo)致低壓側(cè)套管升高座相間部位漏磁渦流嚴(yán)重。新昌電廠技術(shù)人員嘗試多種方法,如緊固螺栓、升高座外殼相問加裝短路板等,都沒有取得較好的效果。經(jīng)咨詢變壓器廠家和同行業(yè)技術(shù)人員:要徹底解決此問題,需對低壓側(cè)套管升高座的外部結(jié)構(gòu)進(jìn)行改造,具體做法是在低壓側(cè)套管升高座閱增加磁通短路片,即用短路板先將3個低壓側(cè)套管升高座連接起來,再把每個升高座與變壓器外殼連接起來,使漏磁通產(chǎn)生的渦流在升高座與主變壓器外殼問均勻分布,增大渦流流通回路,這樣才可較好地解決發(fā)熱問題。但這種方案改造成本相對較高,也不方便日后的維修,且我廠正處于機(jī)組整組啟動期間,時間上也難以滿足1#機(jī)組年底進(jìn)入商業(yè)運(yùn)行的總體目標(biāo)。因此我廠技術(shù)人員決定在用絕緣材料(環(huán)氧樹脂板)加裝在每個升高座與變壓器外殼連接處,徹底隔斷漏磁產(chǎn)生的渦流,連接螺栓改用非導(dǎo)磁材料(塑料王),使漏磁通無法形成。徹底消除發(fā)熱源。
根據(jù)上述過熱故障的處理對策,對該問題采取如下措施進(jìn)行解決:
(1)在變壓器停運(yùn)之后將定制好的6塊半圓形環(huán)氧樹脂板墊于主變升高座與主變本體的連接處;
(2)將連接螺栓換成定制好的非導(dǎo)磁材料螺栓;
(3)為加強(qiáng)連接的機(jī)械強(qiáng)度,每相加裝6個用熱塑管熱塑過的不銹鋼螺栓;
(4)升高座相與相間用短路母排相連后接地。
通過對比低壓側(cè)套管升高座改造前后的溫度(見表1),可以看到:改造后低壓側(cè)套管升高座螺栓未出現(xiàn)發(fā)熱現(xiàn)象,主變低壓側(cè)套管升高座的溫度有較大幅度的下降。為此,新昌電廠在對1#主變壓器實(shí)施改造并取得效果后,立即在2#主變壓器同樣實(shí)施了低壓側(cè)套管升高座改造工作。
表1 低壓側(cè)套管升高座改造前后溫度分析
大容量升壓變壓器局部過熱是很普遍的現(xiàn)象,解決局部發(fā)熱是制造廠家的技術(shù)難點(diǎn),不易完滿解決。新昌電廠這次使用在主變升高座與主變本體的連接處墊半圓形環(huán)氧樹脂板、將連接螺栓換成定制好的非導(dǎo)磁材料螺栓、加裝熱塑管熱塑過的不銹鋼螺栓、升高座相與相間用短路母排相連后接地的方法對其螺栓發(fā)熱故障進(jìn)行改善。通過這一系列措施低壓側(cè)套管升高座改造有一定的效果,但要對以后的運(yùn)行情況加強(qiáng)觀察和分析:定期用紅外攝像儀檢查溫升、加強(qiáng)絕緣油的監(jiān)督工作等,以保證設(shè)備安全運(yùn)行。
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