鄭 軍,王弘巖,關(guān) 帥,姜 雯,蔣秀文,楊安志
(1.清華大學(xué) 蘇州汽車研究院(相城),江蘇 蘇州 215134;2.蘇州蓋斯特汽車技術(shù)有限責(zé)任公司,江蘇 蘇州 215134)
ZHENG Jun1,WANG Hong-yan1,GUAN Shuai1, JIANG Wen1,JIANG Xiu-wen1,YANG An-zhi2
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冷卻風(fēng)扇非整數(shù)倍階次噪聲問題的試驗(yàn)診斷分析
鄭軍1,王弘巖1,關(guān)帥1,姜雯1,蔣秀文1,楊安志2
(1.清華大學(xué) 蘇州汽車研究院(相城),江蘇 蘇州 215134;2.蘇州蓋斯特汽車技術(shù)有限責(zé)任公司,江蘇 蘇州 215134)
摘要:汽車發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻風(fēng)扇工作時(shí),室內(nèi)噪聲出現(xiàn)冷卻風(fēng)扇軸旋轉(zhuǎn)基頻的5.3階左右噪聲峰值(雙風(fēng)扇,葉片數(shù)均為6片),為明確該異常噪聲源產(chǎn)生的具體原因,綜合分析冷卻風(fēng)扇激勵(lì)源、主要傳遞路徑等因素,利用實(shí)驗(yàn)手段對(duì)噪聲進(jìn)行詳細(xì)診斷分析,確認(rèn)引起噪聲的原因是風(fēng)扇渦流噪聲。風(fēng)扇與散熱器之間的距離對(duì)其有較大影響,通過風(fēng)扇與散熱器之間的距離優(yōu)化,降低此噪聲對(duì)室內(nèi)噪聲的貢獻(xiàn)。
關(guān)鍵詞:聲學(xué);非整數(shù)倍階次;渦流噪聲;冷卻風(fēng)扇
ZHENGJun1,WANG Hong-yan1,GUANShuai1, JIANGWen1,JIANG Xiu-wen1,YANG An-zhi2
汽車發(fā)動(dòng)機(jī)工作在高溫環(huán)境下,必須得到適當(dāng)?shù)睦鋮s,否則會(huì)引起發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力性、經(jīng)濟(jì)性、可靠性等全面惡化,因此發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻系統(tǒng)極為關(guān)鍵,其中冷卻風(fēng)扇用來(lái)給散熱器通過風(fēng)速?gòu)?qiáng)制補(bǔ)風(fēng),給散熱器模塊提供足夠的冷空氣流量,滿足發(fā)動(dòng)機(jī)等系統(tǒng)的散熱需求[1]。同時(shí)冷卻風(fēng)扇工作也帶來(lái)汽車最大噪聲源之一——冷卻風(fēng)扇噪聲。發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻風(fēng)扇噪聲是隨著轉(zhuǎn)速增加而迅速提高的,通常在低轉(zhuǎn)速時(shí),風(fēng)扇噪聲相對(duì)較小,但在高轉(zhuǎn)速時(shí),風(fēng)扇噪聲往往成為主要甚至最大噪聲源[2]。一般情況下,冷卻風(fēng)扇最大振動(dòng)頻率為冷卻風(fēng)扇軸旋轉(zhuǎn)基頻,最大噪聲頻率為葉片旋轉(zhuǎn)基頻及諧波,可通過改善風(fēng)扇動(dòng)平衡、葉片數(shù)、輪轂比、葉片大小、形狀、材料、安裝角等方法解決相關(guān)問題。但出現(xiàn)非整數(shù)倍階次的噪聲、振動(dòng),并對(duì)室內(nèi)噪聲有明顯影響,比較特殊。
本文重點(diǎn)講述某車型存在的冷卻風(fēng)扇軸旋轉(zhuǎn)基頻的5.3階諧頻噪聲問題診斷過程,最終確定其產(chǎn)生的具體原因。
某車型怠速帶載工況(風(fēng)扇低速工作,AC ON),同怠速不帶載工況相比,室內(nèi)噪聲在180 Hz~210 Hz頻帶范圍內(nèi)增大異常。通過單獨(dú)運(yùn)轉(zhuǎn)消除法進(jìn)行問題排查,在怠速不帶載工況,且發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻風(fēng)扇工作,室內(nèi)噪聲表現(xiàn)出相似特性,在180 Hz~210 Hz頻帶范圍內(nèi)噪聲增大,且噪聲幅值同怠速帶載工況相同。
對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻風(fēng)扇構(gòu)架振動(dòng)進(jìn)行測(cè)試,同怠速不帶載工況相比,風(fēng)扇構(gòu)架上振動(dòng)除了出現(xiàn)風(fēng)扇軸旋轉(zhuǎn)振動(dòng)基頻(2 240 r/min/60=37.5 Hz)以及葉片旋轉(zhuǎn)振動(dòng)基頻(37.5×6=225 Hz)外,在180 Hz~210 Hz的頻帶內(nèi)出現(xiàn)較大的振動(dòng)峰值。
改變發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻風(fēng)扇工作轉(zhuǎn)速,使冷卻風(fēng)扇高速工作,室內(nèi)噪聲在200 Hz~250 Hz頻帶范圍內(nèi)增大。同時(shí),風(fēng)扇構(gòu)架上的振動(dòng)在此頻率范圍內(nèi)亦出現(xiàn)振動(dòng)峰值。上述結(jié)果如圖1所示。
圖1 不同工況下,室內(nèi)噪聲及風(fēng)扇構(gòu)架振動(dòng)頻譜圖
由實(shí)驗(yàn)結(jié)果可知,關(guān)注的噪聲與發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速等無(wú)關(guān),與發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻風(fēng)扇工作相關(guān),其頻率范圍和風(fēng)扇工作轉(zhuǎn)速相關(guān)。風(fēng)扇高低速工作時(shí),表現(xiàn)的中心峰值頻率分別為238 Hz和198 Hz,是風(fēng)扇對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)速下的的軸旋轉(zhuǎn)基頻的5.3倍左右。
確定了該噪聲峰值由冷卻風(fēng)扇工作引起,故對(duì)該噪聲特性產(chǎn)生的機(jī)理以及對(duì)室內(nèi)噪聲的傳遞路徑進(jìn)行分析,圖2所示。首先需確認(rèn)產(chǎn)生該噪聲特性的根本原因。其中傳遞路徑中的結(jié)構(gòu)共振本可能成為再生噪聲源之一,但該噪聲特性頻率隨轉(zhuǎn)速變化而變化,故排除由結(jié)構(gòu)共振引起的可能性。
圖2 傳遞路徑分析
3.1冷卻風(fēng)扇自身工作輻射引起
根據(jù)上述問題的詳細(xì)分析,首先對(duì)冷卻風(fēng)扇單體輻射噪聲進(jìn)行排查確認(rèn),利用外接穩(wěn)壓電源方式使冷卻風(fēng)扇達(dá)到整車工作轉(zhuǎn)速,冷卻風(fēng)扇分別在高低轉(zhuǎn)速工作時(shí),此時(shí)風(fēng)扇正前方1 m麥克風(fēng)噪聲和風(fēng)扇構(gòu)架上振動(dòng)主要表現(xiàn)為軸和葉片的旋轉(zhuǎn)基頻及其整數(shù)倍諧頻特性,均未出現(xiàn)上述風(fēng)扇軸旋轉(zhuǎn)基頻的5.3階左右寬頻帶噪聲,如圖3所示。由此判斷,該5.3階左右噪聲峰值并非由冷卻風(fēng)扇自身工作旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生。
3.2冷卻風(fēng)扇邊界條件作用引起
此實(shí)驗(yàn)部分主要建立在冷卻風(fēng)扇單體輻射噪聲測(cè)試的基礎(chǔ)上,改變其工作邊界條件,分析相應(yīng)的NVH特性。由于該峰值頻率隨著冷卻風(fēng)扇轉(zhuǎn)速變化而相應(yīng)偏移,故利用外接穩(wěn)壓電源,控制電壓的方式,使冷卻風(fēng)扇從靜止升速至最大轉(zhuǎn)速,整體觀察其特性變化。麥克風(fēng)布點(diǎn)位置同風(fēng)扇單體輻射噪聲測(cè)試時(shí)一致。
上述實(shí)驗(yàn)說明該噪聲峰值并不是由冷卻風(fēng)扇單體工作引起的,現(xiàn)將散熱器和冷卻風(fēng)扇按照整車狀態(tài)相互固定,進(jìn)行懸掛測(cè)試。此時(shí)冷卻風(fēng)扇正前方1 m麥克風(fēng)噪聲在高速時(shí),即出現(xiàn)了5.3階左右噪聲峰值。
實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,風(fēng)扇軸旋轉(zhuǎn)基頻的5.3階左右諧頻由冷卻風(fēng)扇與其邊界條件(散熱器)相互作用引起,為進(jìn)一步確認(rèn)該邊界條件的具體影響,故對(duì)以下狀態(tài)進(jìn)行實(shí)驗(yàn)對(duì)比:
圖3 風(fēng)扇工作時(shí),輻射噪聲和骨架振動(dòng)頻譜圖
當(dāng)冷卻風(fēng)扇和散熱器安裝正常裝配(方案一)工作時(shí),就產(chǎn)生了風(fēng)扇軸旋轉(zhuǎn)基頻的5.3階左右寬頻帶噪聲峰值。
為了驗(yàn)證該噪聲特性是否和空氣流體運(yùn)動(dòng)相關(guān),將冷卻風(fēng)扇反轉(zhuǎn)(方案二),此時(shí)該5.3階噪聲特性基本消除,說明該噪聲特性和空氣流體運(yùn)動(dòng)有著密切聯(lián)系。主要由于風(fēng)扇轉(zhuǎn)動(dòng)使周圍氣體產(chǎn)生渦流引起。其幅值主要受葉片結(jié)構(gòu)參數(shù)和發(fā)動(dòng)機(jī)艙內(nèi)各部件相對(duì)位置影響[3]。
將散熱器和風(fēng)扇之間的間隙增加10 mm左右(方案三)時(shí),該5.3階左右噪聲峰值得到明顯改善,這也進(jìn)一步驗(yàn)證了渦流使空氣發(fā)生擾動(dòng),產(chǎn)生相應(yīng)的渦流噪聲。同時(shí)也間接表明變化散熱器和風(fēng)扇之間的裝配間隙,可改善該噪聲貢獻(xiàn)。最后為了排除散熱器和風(fēng)扇之間裝配方式帶來(lái)的影響,去除兩者之間裝配螺栓(方案四),該噪聲特性仍然存在。見圖4、圖5所示。
上述實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,風(fēng)扇轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)使周圍氣體產(chǎn)生渦流,這些渦流由于黏滯力的作用又會(huì)分裂成一系列小渦流,這些渦流和渦流的分裂會(huì)使空氣發(fā)生擾動(dòng)[4],形成壓縮與稀流過程而產(chǎn)生渦流噪聲,散熱器和冷卻風(fēng)扇之間的裝配間隙對(duì)其渦流噪聲有較大的影響。
圖4 不同邊界下,風(fēng)扇輻射噪聲譜圖
一般情況下渦流噪聲特性為寬頻帶噪聲,主要峰值頻率為其中k=0.15~0.22為常量;v為風(fēng)扇圓周速度;d為葉片在氣流入射方向上的厚度[5]。
當(dāng)k=0.19左右,該車型冷卻風(fēng)扇在高、低速工作時(shí),其寬頻帶的渦流噪聲的中心頻率分別為238和198 Hz左右,和上文所述的軸旋轉(zhuǎn)基頻的5.3階左右噪聲峰值頻率一致。
圖5 不同邊界下,風(fēng)扇輻射噪聲5.3階曲線
3.3傳遞路徑分析
將冷卻風(fēng)扇和散熱器正常裝配,懸空于發(fā)動(dòng)機(jī)艙內(nèi)。當(dāng)風(fēng)扇正常工作時(shí),室內(nèi)噪聲仍存在軸旋轉(zhuǎn)基頻的5.3階左右的寬頻噪聲峰值。由此表明,該渦流噪聲主要通過空氣傳播至室內(nèi)。
圖6 冷卻風(fēng)扇工作時(shí),室內(nèi)噪聲頻譜圖
綜合考慮發(fā)動(dòng)機(jī)艙的空間布置,冷卻風(fēng)扇的冷卻效果等因素,最終將冷卻風(fēng)扇和散熱器之間的距離增加13 mm進(jìn)行實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,增加冷卻風(fēng)扇和散熱器之間的距離,該5.3階左右的渦流噪聲改善良好,峰值基本消除,見圖6所示。
本文主要通過實(shí)驗(yàn)手段,對(duì)冷卻風(fēng)扇非整數(shù)倍階次噪聲進(jìn)行診斷分析,最終確定其產(chǎn)生的原因并得到有效解決。在冷卻風(fēng)扇前期開發(fā)過程中,保證良好的冷卻效果的同時(shí),需重點(diǎn)關(guān)注風(fēng)扇引起的旋轉(zhuǎn)噪聲和渦流噪聲,為后期整車和冷卻風(fēng)扇NVH開發(fā)帶來(lái)事半功倍的效果。希望該診斷經(jīng)驗(yàn),在降低冷卻風(fēng)扇渦流噪聲方面提供一定的參考。
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中圖分類號(hào):O422.6
文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A
DOI編碼:10.3969/j.issn.1006-1335.2016.01.028
文章編號(hào):1006-1355(2016)01-0129-04
收稿日期:2015-05-28
作者簡(jiǎn)介:鄭軍(1989-),男,浙江杭州人,助理工程師,在職工程碩士,主要從事汽車整車NVH問題診斷及進(jìn)排氣系統(tǒng)NVH正向開發(fā)。E-mail:tyzj0707@163.com
Test andAnalysis of Cooling Fans’Non-integer Order Noises
(1.SuzhouAutomotive Research Institute,Tsinghua University,Suzhou 215134,Jiangsu China; 2.GastAutomotive Technology Co.Ltd.,Suzhou 215134,Jiangsu China)
Abstract:When automotive engine’s cool fans(double fans,6 blades for each)in operation,about the 5.3th order noise peak of the rotation fundamental frequency appears.In order to find the reason of this abnormal noise,the factors such as the excitation source of the cooling fans,main transfer path etc.,were comprehensively analyzed.By means of experiments,the noise was diagnosed and analyzed carefully.It is confirmed that the noise cause is the vortical noise and the distance between the fan and the radiator has a strong influence on the noise.By adjusting the distance,contribution of the vertical noise to the interior noise can be reduced.
Key words:acoustics;non-integer order;vortical noise;cooling fan