章思超(長沙汽車電器研究所有限公司,湖南 長沙 410100)
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基于有限元的驅(qū)動端蓋的改進設計
章思超
(長沙汽車電器研究所有限公司,湖南 長沙410100)
摘要:針對一款起動機在掃頻振動試驗時發(fā)生的斷裂失效現(xiàn)象,運用有限元方法對其三維模型進行分析計算,解釋其失效原因,提出解決方案并予以驗證。
關鍵詞:起動機;有限元;掃頻振動;結構改進
驅(qū)動端蓋是起動機上起連接作用的重要零件,其材料通常使用鑄鋁或鑄鐵。依據(jù) 《汽車電器設備基本技術條件》要求,起動機應能經(jīng)受掃頻振動試驗后無損壞?,F(xiàn)有一款起動機在掃頻振動試驗中,驅(qū)動端蓋發(fā)生了斷裂現(xiàn)象。為了滿足設計和使用要求,我們需要找到原因并改進。
針對該款起動機在掃頻振動試驗時發(fā)生的失效,也有其他工程師對其做出改進,但是普通的分析方法和經(jīng)驗判斷難以找到問題的根源。采用有限元方法對汽車電器產(chǎn)品進行模擬分析,能夠在產(chǎn)品開發(fā)、設計過程就找到潛在的問題,為適應現(xiàn)代汽車電器廠家縮減產(chǎn)品開發(fā)周期和成本提供強有力的支持。
驅(qū)動端蓋結構復雜,鑄造材料為GD-AlSi12(Cu),上部分開有3個錐型通孔,用于固定電磁開關,下部分用于安裝外殼和單向器等。在零件各薄弱環(huán)節(jié)設置有加強筋,如圖1所示。
圖1 驅(qū)動端蓋示意圖
2.1掃頻振動損壞后的斷口狀況
在經(jīng)受掃頻振動試驗后,發(fā)現(xiàn)驅(qū)動端蓋上靠近電磁開關處發(fā)生了斷裂的現(xiàn)象。表現(xiàn)為整個電磁開關及其連接部分從驅(qū)動端蓋上脫落下來。再觀察斷口表面的特征,發(fā)現(xiàn)斷口的上部分表面不平整,呈結晶狀;下部分表面較為平整,但由于振動時的摩擦,表面被一層黑色物質(zhì)覆蓋,無法觀察到表面的具體特征。我們可以初步判斷該斷裂屬于疲勞失效,且斷口上部分為瞬時斷裂區(qū),下部分為疲勞源區(qū)。斷口如圖2所示。并初步選出6個假定疲勞斷裂源區(qū)并予以標記。
圖2 斷口視圖
2.2驅(qū)動端蓋的有限元分析及優(yōu)化
略去端蓋上多個不重要的圓角及倒角,盡可能簡化模型,再對初步判斷的疲勞斷裂源區(qū)的網(wǎng)格大小進
行控制,得到網(wǎng)格劃分好的有限元模型如圖3所示。
參照 《汽車電器設備基本技術條件》3.12條的規(guī)定,模擬起動機掃頻振動試驗的加載方式如表1所示。
圖3 驅(qū)動端蓋有限元模型
表1 方向、加速度對照表
依據(jù)鑄鋁的疲勞極限經(jīng)驗公式,定義其在106次的σmax
式中:σ-1——光滑試樣的對稱彎曲疲勞強度;K——修正系數(shù) (0.25~0.4),取0.25;σb——抗拉強度。
定義其在106次的σmax=σ-1并對模型進行分析計算,得到應力云圖、疲勞壽命云圖 (圖4)和6個薄弱位置的最大應力 (表2)。
圖4 應力、疲勞壽命云圖
表2 最大應力值對照表
對比計算結果,可以看到1、2處 (即驅(qū)動端蓋上安裝電磁開關處下方兩個通孔開口)附近有非常大的應力集中,并且在X向振動時應力幅值明顯超過材料的疲勞極限。對比試驗實例可以確定是該處的應力集中導致驅(qū)動端蓋的疲勞破壞。
觀察應力集中處的特征,為了保證電磁開關的位置和零件的加工性能,提出增加凸臺長度和優(yōu)化凸臺形狀兩種加強方案,如圖5所示。并對改進方案進行模擬分析。結果顯示應力集中處最大應力分別為23MPa 和15.9MPa;較之前減少25.3%和48.4%。并且優(yōu)化凸臺形狀后,其應力幅值已小于材料的疲勞極限??梢耘袛鄡?yōu)化凸臺形狀后的驅(qū)動端蓋可靠。
圖5 優(yōu)化后的驅(qū)動端蓋的結構
1)本文對汽車電器產(chǎn)品開發(fā)過程中進行的振動模擬仿真具有一定指導意義。
2)針對驅(qū)動端蓋振動斷裂的現(xiàn)象,也有工程師對其采取增加幅板厚度的措施,但以往依據(jù)經(jīng)驗判斷進行的改善缺乏依據(jù)達不到理想的效果。采用有限元方法能快速準確地找到問題所在,減少產(chǎn)品開發(fā)周期。
3)優(yōu)化后的結構有效改善了應力集中的現(xiàn)象,顯著提升了驅(qū)動端蓋的疲勞壽命,滿足了產(chǎn)品開發(fā)、使用要求。
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(編輯心翔)
中圖分類號:U464.149
文獻標識碼:A
文章編號:1003-8639(2016)05-0051-02
收稿日期;2016-02-02;修回日期:2016-03-07
作者簡介:章思超,男,工程師,主要從事汽車起動機、發(fā)電機設計開發(fā)工作。
Improvement Design of Driving End Shield Based on FEM
ZHANG Si-chao
(Changsha Auto Electric Research Co.,Ltd.,Changsha 410100,China)
Abstract:Focusing on a fracture failure occurred in the frequency sweep vibration test of a starter,this paper uses FEM to conduct 3D model analysis to explain the failure reason,put forward relevant solutions with verification.
Key words:starter;FEM;frequency sweep vibration;structural improvement