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        富氧技術(shù)在PTA裝置中的應用

        2016-07-18 05:29:19校增浩
        合成技術(shù)及應用 2016年2期

        校增浩

        (中國石化儀征化纖有限責任公司PTA生產(chǎn)中心,江蘇儀征 211900)

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        設(shè)備改造

        富氧技術(shù)在PTA裝置中的應用

        校增浩

        (中國石化儀征化纖有限責任公司PTA生產(chǎn)中心,江蘇儀征211900)

        摘要:筆者闡述了將富氧技術(shù)應用于精對苯二甲酸(PTA)生產(chǎn)裝置的方法及應用后的實際效果,研究了富氧技術(shù)對氧化反應系統(tǒng)和產(chǎn)品質(zhì)量的影響。結(jié)果表明應用富氧技術(shù)不僅能提高裝置產(chǎn)能、降低裝置能耗,而且對產(chǎn)品質(zhì)量沒有負面影響,醋酸單耗雖略有提高,但壓縮機能耗降低較多,該技術(shù)具有較好的經(jīng)濟效益,可以安全、有效地應用于PTA生產(chǎn)。

        關(guān)鍵詞:富氧技術(shù)PTA應用

        目前,國內(nèi)的PTA生產(chǎn)主要采用高溫高壓氧化法,該工藝是以對二甲苯(PX)為原料,以醋酸為溶劑、空氣為氧化劑、Co-Mn-Br為催化劑,在高溫、高壓下進行氧化反應生成對苯二甲酸(TA),再經(jīng)過加氫精制,最終制得PTA產(chǎn)品。

        在PX空氣氧化生成PTA的過程中,氧氣是反應物,通過提高反應物濃度,有利于反應朝著生成物的方向進行,因此提高空氣中的氧含量可以提高反應速度、減少氣體總量、減少壓縮動力消耗、提高反應器產(chǎn)能。實際上這一技術(shù)也受到越來越廣泛和密切的關(guān)注,美國普萊克斯公司在這一領(lǐng)域已經(jīng)做了大量的工作,陸續(xù)在中國申請了PTA富氧氧化和純氧氧化技術(shù)的專利[1-2],并已得到授權(quán)。普萊克斯公司稱氧的體積分數(shù)可以達到75%以上,且TA產(chǎn)品的光透過率有明顯的提高。在工業(yè)化生產(chǎn)上,國外某些公司稱已成功使用富氧技術(shù)(氧的體積分數(shù)達26%),國內(nèi)上海石化、揚子石化、天津石化以及臺灣杜邦T9廠也已成功將富氧技術(shù)應用在PTA裝置上。隨著國內(nèi)外PTA技術(shù)的高速發(fā)展,PX氧化工藝中采用高濃度氧氣代替空氣進行氧化反應的技術(shù)即富氧氧化技術(shù)已成為新技術(shù)的代表。本文討論了富氧技術(shù)在PTA裝置的應用及應用后的實際效果,研究了富氧技術(shù)對氧化反應系統(tǒng)和產(chǎn)品質(zhì)量的影響。

        1技術(shù)方案

        1.1PTA裝置氧化反應介紹

        氧化反應是以PX為原料,在高溫、高壓下,通過催化劑提高反應速度和空氣中的氧氣進行化學作用生成TA[3],其主要反應方程式為:

        從反應方程式中可以看到參與化學反應的是PX和氧氣。該反應為強放熱反應,生產(chǎn)中通過溶劑的汽化和冷凝來移去反應放熱,部分冷凝液排去,以控制反應器中水的濃度,其余冷凝液回到反應器。

        1.2富氧技術(shù)介紹

        PX氧化反應是在高溫高壓下進行的,反應速度快,易燃易爆,若增加氧氣濃度,將進一步加速反應速度,這無疑會對安全造成一定的危險性,因此PTA裝置氧化反應使用的氣體中氧濃度增幅不能太大,從安全角度來說,采用的技術(shù)措施有:

        (1) 嚴格控制富氧氣體中氧氣濃度,氧濃度不高于24%;

        (2) 將氧氣引入PTA裝置的空氣壓縮機入口,提前降低反應器空氣進料量,避免在氧氣投用的過程中氧濃度快速升高;

        (3) 為富氧技術(shù)應用配套設(shè)置了多組聯(lián)鎖回路,確保安全。

        改造系統(tǒng)圖如圖1所示。

        圖1 PTA富氧混合工藝流程圖

        氧氣的來源:空氣分離裝置的氧氣,體積濃度>99.6%(其余組分主要為氮氣)。

        正常情況下,氧化反應器中,氧氣體積濃度為21%。改造后將一定量的氧氣引入空壓機入口,在維持氧化反應器相同負荷下,入口混合氣體的氧氣體積濃度將上升到23.1%。

        2使用富氧技術(shù)對PTA氧化反應系統(tǒng)和產(chǎn)品質(zhì)量的影響

        PTA裝置富氧的投用,提高了反應器中氧的相對濃度,氧濃度的提高首先加快了PX氧化反應速率,氧氣與PX反應生成PTA的過程中,氧氣在氣泡中的分壓與空氣氧化比較,保持在較高的水平,增加了氧氣進入液體進行反應的傳質(zhì)速率,從而增加了總反應速率。

        2.1富氧對氧化反應溫度的影響

        氧化反應是強烈的放熱反應,尤其是完全氧化反應,特別是在目前氧化反應速率提高的情況下,釋放熱量比部分氧化反應大得多,投用富氧后,氧化反應器進氣量和蒸發(fā)量必然會減少,氧化反應系統(tǒng)的熱不能及時移走,氧化反應器的溫度必然會上升。圖2顯示了裝置在負荷保持穩(wěn)定的前提下,富氧投用前后10天反應器溫度變化的趨勢。

        圖2 投用富氧前后反應溫度變化

        從圖2可以看出,富氧投用后,氧化反應器溫度與富氧投用前溫度明顯上升。

        2.2富氧對醋酸溶劑單耗的影響

        PX氧化成TA需在有機溶劑中進行,溶劑采用低碳(C2-C4)酸。Amoco工藝采用醋酸作溶劑。溶劑的作用主要是使PX在反應體系中有效分散,有利于體系的傳質(zhì)、傳熱,促進中間產(chǎn)物如對羧基苯甲酸(PT酸)、對羧基苯甲醛(4-CBA)進一步深度氧化為TA。同時,反應體系靠醋酸溶劑的蒸發(fā)及時移走反應放出的大量熱量,避免局部過熱和飛溫。

        富氧技術(shù)投用后,氧化反應系統(tǒng)溫度升高,在這過程中必然會伴隨著部分降解氧化反應的發(fā)生,造成醋酸溶劑燃燒,無形中增加醋酸溶劑的消耗。

        據(jù)報道,從氧化反應所含CO2的分析數(shù)據(jù)統(tǒng)計出,CO260%是來自HAC的燃燒,在醋酸的燃燒中生成了CO2和H2O的比例約為3∶4。有文報道[4]醋酸燃燒程度與反應器溫度上升的對應關(guān)系,見表1。

        表1 醋酸燃燒程度與反應器溫度上升的對應關(guān)系

        從表1可以得知,隨著反應器溫度的升高,醋酸溶劑的消耗也相應的增加。

        圖3為在裝置負荷一定的情況下,富氧投用前后各5個月,每個月平均每噸PTA產(chǎn)品消耗醋酸量。

        圖3 投用富氧前后單位PTA產(chǎn)品的醋酸消耗量

        從圖3可以看出,富氧技術(shù)投用后,醋酸溶劑的消耗有所增加。這可能是由于氧化反應系統(tǒng)溫度提高,醋酸的燃燒加劇。

        2.3富氧對氧化反應器系統(tǒng)水濃度的影響

        PX氧化生產(chǎn)TA的副產(chǎn)物是水,1kg的PX氧化將產(chǎn)生0.3kg的水。有文報道[5],水是PX氧化反應的失活劑,水增加導致氧化速率的降低,水對氧化反應的反應速度有很大的阻礙作用,這是因為水分子是極性分子離解后,能在原料分子周圍形成“屏障”阻滯氧分子及其它自由基對原料分子的進攻。實驗表明:當體系中水質(zhì)量分數(shù)高于13%時,會使反應不能進行,甚至可能發(fā)生逆反應,水質(zhì)量分數(shù)超過18%,還可能發(fā)生反應中止現(xiàn)象。

        反應器中的水含量取決于再循環(huán)溶劑和母液的量,取決于溶劑比和冷凝液的抽出量。投用富氧后,氧化反應器進氣量減少,導致蒸發(fā)量必然減少,氧化反應器抽出水量也會相應減少,反應系統(tǒng)中的母液水濃度必然會提高。通過對PTA裝置負荷一定條件下,投用富氧技術(shù)前后母液系統(tǒng)水濃度數(shù)據(jù)進行跟蹤分析,結(jié)果見圖4。

        圖4 投用富氧前后單位PTA產(chǎn)品的醋酸消耗量

        從圖4可以看出,富氧使用后母液系統(tǒng)中水濃度明顯升高,裝置通過調(diào)整氧化反應系統(tǒng)抽出水量和母液抽出量等方法,保持氧化反應器內(nèi)水濃度和母液中的水濃度保持在正常范圍內(nèi)。

        2.4富氧對TA中雜質(zhì)4-CBA含量的影響

        氧氣作為PX氧化反應的氧化劑參與反應,所以氧濃度是一個關(guān)鍵參數(shù)。氧濃度的高低可直接關(guān)系到產(chǎn)品質(zhì)量的好壞。氧濃度低則物料不能充分與氧分子接觸。且氣體在液體中的傳質(zhì)困難,有可能使反應處于擴散控制階段,導致PX轉(zhuǎn)化生成TA不充分,中間反應產(chǎn)物增多,尤其是使得TA中主要雜質(zhì)4-CBA的含量增加,由此造成最終產(chǎn)品PTA的質(zhì)量下降,所以必須使TA中4-CBA含量得到最佳控制和最小波動。在實際反應中,PX的氧化反應是比較復雜的化學反應,反應步驟如下:

        各步的反應速度各不相同,在相同濃度時以K4相對應的反應速度最慢,原因為羧基的共軛作用使醛基不易被氧化,所以由4-CBA進一步氧化成對苯二甲酸的反應便成為整個反應的控制步驟。4-CBA為氧化部分的主要副產(chǎn)物。

        富氧的加入,提高了進料空氣中的氧濃度,使物料與氧分子更加充分的接觸,縮短了本體反應的誘導期,在規(guī)定的停留時間內(nèi),使氧化反應能夠盡快進行,使原料PX向目的產(chǎn)物TA的轉(zhuǎn)化率升高,中間產(chǎn)物,尤其是4-CBA的含量,并沒有因為體系中水濃度的提高而增加,相反維持在投用富氧之前的水平。圖5為在裝置負荷保持不變的情況下,投用富氧前后10天,TA中4-CBA含量變化曲線。

        圖5 投用富氧前后4-CBA變化

        富氧投用后,TA中雜質(zhì)4-CBA含量維持在一個正常范圍內(nèi),產(chǎn)品質(zhì)量并沒有發(fā)生明顯波動,完全可以控制。

        3使用富氧技術(shù)對PTA裝置產(chǎn)能和能耗的影響

        裝置正常情況下,富氧投用前,氧化反應器進料空氣中氧氣體積濃度為21%。如果將一定量的純氧引入空壓機入口,氧氣體積濃度由21%升到23.1%,在空壓機相同的能力以及相同的尾氧條件下,可以多生產(chǎn)PTA0.820t/h。以時間8 000h計算,每年可多生產(chǎn)6 560噸,年創(chuàng)造經(jīng)濟效益152.2萬元。

        裝置現(xiàn)有一臺大空壓機(蒸汽驅(qū)動)和兩臺小空壓機(電驅(qū)動),在冬季一般一大一小運行,在夏季一大兩小運行。富氧接入系統(tǒng)后,大空壓機高壓蒸汽的用量降低了2t/h,小空壓機電流降低了20A,每天節(jié)約高壓蒸汽48t、節(jié)電約4 800kW,按公司高壓蒸汽成本價140元/t和電價0.4元/kW計算,一天就可節(jié)約費用近萬元。

        從投用富氧且連續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn)情況來看,裝置運行穩(wěn)定,在氣溫較高季節(jié),裝置的高負荷生產(chǎn)得到保證,降低裝置蒸汽及電能消耗,增加了產(chǎn)能。在裝置增產(chǎn)的情況下,富氧工藝具有一定的效益。

        4結(jié)論

        a) 投用富氧技術(shù),對PX氧化反應有影響,氧化反應器的溫度明顯升高,反應速度加快。母液系統(tǒng)中的水含量明顯升高,但由于反應溫度的提高,水含量的升高并沒有影響反應速度。

        b) 投用富氧技術(shù),產(chǎn)品中的主要雜質(zhì)4-CBA沒有增加,對產(chǎn)品質(zhì)量沒有負面影響。

        c) 投用富氧技術(shù),氧化反應器溫度提高,由此造成溶劑醋酸的單耗提高。

        d) 投用富氧技術(shù),裝置的能耗降低,產(chǎn)能提高,盡管溶劑醋酸的單耗提高,但綜合經(jīng)濟效益明顯,可以在PTA裝置安全使用富氧技術(shù)。

        參考文獻:

        [1]美國普拉塞爾技術(shù)有限公司.對苯二甲酸的生產(chǎn)[P]:中國,94117004.7,1999-07-21.

        [2]美國普拉塞爾技術(shù)有限公司.用純氧氧化對二甲苯制備優(yōu)異光學性質(zhì)的對苯二甲酸[P]:中國,94123483.0,2002-02-06.

        [3]李希,謝剛,華衛(wèi)琦.PTA技術(shù)國產(chǎn)化中的主要化學工程問題及其研究思路[J].聚酯工業(yè),2001,14(1):l-7.

        [4]顧祥萬.PTA生產(chǎn)降低醋酸單耗的技術(shù)[J].聚酯工業(yè),2003,16(4):36-38.

        [5]PartenheimerW.Methodologyandscopeofmetal/bromideautoxidationofhydrocarbons[J].CatalysisToday,1995,23:69-158.

        Appilcation of rich-oxygen technolygy in PTA process

        XiaoZenghao

        (PTA Production Center of Sinopec Yizheng Chemical Fibre L.L.C.,Yizheng Jiangsu 211900,China)

        Abstract:Rich-oxygen technology applied in PTA manufacture process was illustrated in this work, which led to excellent funtions. The effects of rich-oxygen technology on oxidized system equipments and product quality were researched. It indicated that the application of rich-oxygen technology not only increased the production capacity, but also reduced the energy-consumption considerably. In addition, product quality did not change obviously. Although, acetic acid consumption was increased a little, energy consumption of compressors was decreased greatlly. As a result, considerable economic benefits were achieved with safe and efficient appilcation of rich-oxygen technolygy in PTA process.

        Key words:rich-oxygen technology; PTA; application

        收稿日期:2016-01-12

        作者簡介:校增浩(1982-),江蘇泰州人,工程師,長期從事PTA生產(chǎn)管理工作。

        中圖分類號:TQ241

        文獻標識碼:B

        文章編號:1006-334X(2016)02-0043-04

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