張富國(guó) 張 超 肖建華 王平彪 方子明(河南心連心化肥有限公司 河南新鄉(xiāng)453700)
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氣化工藝水系統(tǒng)管理及技改優(yōu)化總結(jié)
張富國(guó)張 超肖建華王平彪方子明
(河南心連心化肥有限公司 河南新鄉(xiāng)453700)
氣化系統(tǒng)的水質(zhì)好壞受煤質(zhì)、藥劑添加、渣水處理相關(guān)設(shè)備運(yùn)行狀況等諸多條件影響,只能通過(guò)水質(zhì)分析數(shù)據(jù)來(lái)了解系統(tǒng)水質(zhì)情況,因此,需要在平時(shí)做好水處理藥劑添加、穩(wěn)定渣水系統(tǒng)三級(jí)閃蒸工藝裝置的運(yùn)行和水處理附屬設(shè)備的日常維護(hù)工作,以保證系統(tǒng)水質(zhì)穩(wěn)定。
河南心連心化肥有限公司氣化裝置采用華東理工大學(xué)和兗礦集團(tuán)共同開(kāi)發(fā)的新型水煤漿加壓氣化技術(shù),裝置包括3臺(tái)操作壓力為6.5 MPa的氣化爐,2開(kāi)1備。渣水處理系統(tǒng)采用三級(jí)閃蒸工藝,設(shè)計(jì)單臺(tái)氣化爐激冷水流量278 m3/h,單系統(tǒng)氣化外排廢水量35 m3/h。系統(tǒng)補(bǔ)水、各處沖洗水使用原水,機(jī)泵沖洗水為脫鹽水。
裝置運(yùn)行初期,進(jìn)氣化水系統(tǒng)的原水、脫鹽水多達(dá)125 m3/h,造成生產(chǎn)系統(tǒng)噸氨水耗高,外排廢水量多達(dá)120 m3/h,浪費(fèi)了大量高品質(zhì)水。高壓閃蒸系統(tǒng)實(shí)際運(yùn)行數(shù)據(jù)達(dá)不到設(shè)計(jì)指標(biāo),使系統(tǒng)水中酸性物質(zhì)不能更好地被處理,水質(zhì)pH長(zhǎng)時(shí)間處于較低的數(shù)值,在一定程度上對(duì)系統(tǒng)設(shè)備造成了腐蝕。
針對(duì)氣化系統(tǒng)實(shí)際運(yùn)行情況,為降低其外排廢水和噸氨水耗、改善氣化系統(tǒng)水質(zhì)情況,對(duì)氣化水系統(tǒng)進(jìn)行了大量技改工作,主要包括使用低壓灰水替代大部分原水,部分低品位水(尿素廢液、高壓變換冷凝液等)替代脫鹽水,以此大大降低了氣化系統(tǒng)外排水量。
3.1雙磨煤水槽分開(kāi)利用
對(duì)磨煤水工藝進(jìn)行改造,磨煤水槽(V1415A)收集低溫變換凝液、尿素廢液、低溫甲醇洗廢液等廢液,經(jīng)磨煤水泵(P1410A)向磨煤機(jī)供水;磨煤水槽(V1415B)專項(xiàng)回收真空過(guò)濾機(jī)濾液。磨煤水泵(P1410A和P1410B)雙泵運(yùn)行時(shí),應(yīng)注意防止介質(zhì)互竄。
3.2強(qiáng)化藥劑投加管理
添加絮凝劑對(duì)水中雜質(zhì)、懸浮物進(jìn)行沉降去除,以保證管線通暢,具體用量根據(jù)絮凝試驗(yàn)結(jié)果確定。日常管理過(guò)程中,根據(jù)灰水濁度做好絮凝劑用量調(diào)節(jié),一般添加量為系統(tǒng)水循環(huán)量的(2~4)×10-6(質(zhì)量分?jǐn)?shù))。分散劑用以阻止水質(zhì)結(jié)垢,避免Ca2 +和Mg2 +離子聚集,投加量為系統(tǒng)循環(huán)水量的(80~100)×10-6(質(zhì)量分?jǐn)?shù))。
3.3分級(jí)降低外排廢水量
氣化裝置原始開(kāi)車后,氣化系統(tǒng)的外排廢水量較大,大多控制在90~120 m3/h。2014年11月,經(jīng)技術(shù)優(yōu)化,逐步控制外排水量<80 m3/h。氣化系統(tǒng)外排廢水量見(jiàn)表1。
表1 氣化系統(tǒng)外排廢水量
從表1可以看出,通過(guò)技術(shù)優(yōu)化,氣化系統(tǒng)外排廢水量從90~120 m3/h降至70~75 m3/h。技術(shù)人員將繼續(xù)摸索氣化系統(tǒng)外排廢水量和水質(zhì)質(zhì)量的平衡性,將其降至最低且又能滿足維持生產(chǎn),把氣化系統(tǒng)建成全廠的廢水處理紐帶和中轉(zhuǎn)站,以降低全廠水系統(tǒng)消耗。
2014年10月至2015年2月,氣化系統(tǒng)外排廢水水質(zhì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)見(jiàn)表2。
表2 氣化系統(tǒng)外排廢水水質(zhì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
從表2可以看出,外排廢水量的減少對(duì)其中Ca2 +、Cl-、堿度、電導(dǎo)率、濁度均產(chǎn)生了一定影響,Ca2 +含量從平均209.5 mg/L上升至平均454.3 mg/L,最高達(dá)到566.0 mg/L,且還有緩慢增加趨勢(shì),鑒于此,將分散劑的用量增加了25%;Cl-含量從平均168.4 mg/L上升至平均366.9 mg/L,最高達(dá)到569.0 mg/L。
5.1管線結(jié)垢
黑水管線的結(jié)垢包裹了大量灰分,垢片成長(zhǎng)速率比普通結(jié)垢度更快,且更硬,清理難度大,垢片脫落后易造成管道堵塞?;宜钙M分分析數(shù)據(jù)見(jiàn)表3。
表3 灰水垢片分析數(shù)據(jù) %
5.2管線腐蝕
氣化裝置開(kāi)車初期,氣化灰水pH偏低,平均約5.53,最低時(shí)為4.65;后通過(guò)調(diào)整,用系統(tǒng)的外來(lái)水將灰水pH控制在7~9的指標(biāo)范圍內(nèi)。檢修時(shí)打開(kāi)設(shè)備及管線,基本無(wú)腐蝕、結(jié)垢的情況。部分黑、灰水管線測(cè)厚數(shù)據(jù)見(jiàn)表4。
由表4中的部分黑、灰水管線測(cè)厚數(shù)據(jù)可以看出,該部分黑、灰水管線均存在一定程度的腐蝕、磨損。根據(jù)對(duì)黑、灰水管線的檢測(cè)、監(jiān)控,其減薄主要部位為氣液固三相流在彎頭變徑處,由磨損造成。
表4 部分黑、灰水管線測(cè)厚數(shù)據(jù) mm
氣化系統(tǒng)水質(zhì)管理優(yōu)化是一個(gè)緩慢過(guò)程,需要長(zhǎng)期不懈的探索和努力。盡管通過(guò)近階段的技改、優(yōu)化管理,一定程度上保證了氣化系統(tǒng)的水質(zhì)穩(wěn)定,但是水質(zhì)數(shù)據(jù)與同行業(yè)先進(jìn)水平還相差甚遠(yuǎn),改善氣化系統(tǒng)水質(zhì)還有很長(zhǎng)的路要走。
(收到修改稿日期 2015-05-03)